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醇胺法脫硫后液化石油氣銅片腐蝕原因及旋流技術(shù)的應(yīng)用

2013-03-03 05:52:06黎,許蕭,楊強(qiáng)
化工進(jìn)展 2013年1期
關(guān)鍵詞:胺液石油氣銅片

王 黎,許 蕭,楊 強(qiáng)

(1 內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司,內(nèi)蒙古鄂爾多斯017000;2 華東理工大學(xué)化工學(xué)院,上海200237)

液化石油氣是煉油工業(yè)中的重要產(chǎn)品,其中含有豐富的丙烯和丁烯,是煉廠氣化工利用或者生產(chǎn)高辛烷值汽油組分——甲基叔丁基醚 (MTBE)的重要原料,其本身也是日益廣泛的清潔汽車能源。煉油廠裝置中液化氣的來源很多,催化裂化、焦化、加氫和常減壓等裝置都有一定量的液化氣產(chǎn)品。目前我國越來越多的煉油廠都加工的是國外高含硫原油,因此,液化氣脫硫裝置在煉油裝置中的重要地位日益凸顯。

銅片腐蝕試驗(yàn)是國家石化產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)(GB 11174—1997)中液化氣的一項(xiàng)重要質(zhì)量指標(biāo),目的是控制液化氣在貯存、轉(zhuǎn)輸、使用過程中對設(shè)備的銅部件產(chǎn)生腐蝕。銅片腐蝕的級(jí)別越高,表明腐蝕的程度越嚴(yán)重,國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定商品液化氣的腐蝕級(jí)別小于1級(jí)(1 a、1 b)時(shí)為合格[1]。確定腐蝕種類造成液化氣銅片腐蝕不合格一般有三方面的原因:①總硫含量大??偭蛑饕傅图?jí)硫醇、硫醚類組分。當(dāng)總硫含量大于343 mg/L時(shí),銅片腐蝕就會(huì)不合格;②H2S含量大。H2S對銅片的腐蝕性很強(qiáng),當(dāng)H2S的含量達(dá)到7 mg/L時(shí),就開始對銅片有腐蝕性;③堿性物的存在。氨、NaOH和有機(jī)堿脫硫劑都會(huì)嚴(yán)重影響銅片腐蝕試驗(yàn)。氨、NaOH和有機(jī)堿脫硫劑都易溶于水,而水又微溶于液化氣,在堿洗過程中,液化氣帶堿,水洗不干凈,液化氣易帶上這些堿性腐蝕物進(jìn)入球罐,造成銅片腐蝕不合格[2-3]。

目前煉油廠液化氣脫硫通常選擇醇胺法,含硫液化氣經(jīng)過緩沖罐后進(jìn)入吸收塔上部,與自塔上部引入的乙醇胺溶液逆流接觸,溶劑吸收液化氣中的硫化氫后,液化氣得到精制。而此過程中,產(chǎn)品夾帶胺液跑損問題是各個(gè)煉廠都存在的問題,而產(chǎn)品夾帶胺液就是造成銅片腐蝕不合格的重要原因,有時(shí)液化氣中硫化氫、元素硫、總硫含量都不高時(shí),銅片腐蝕也會(huì)不合格,就是此原因造成的[4]。脫硫后液化氣中攜帶的胺液經(jīng)過分析主要為貧胺液和富胺液的混合物。新鮮的脫硫劑腐蝕性很小,但當(dāng)它吸收了原料中的腐蝕介質(zhì) (主要是硫化氫和二氧化碳)后,就具有了很強(qiáng)的腐蝕性;此外,溶劑長期運(yùn)行產(chǎn)生降解和氧化,其降解和氧化的產(chǎn)物都也具有一定的腐蝕性。該類胺液中硫化氫濃度較高,通常為1.23.9 g/L,對銅片有瞬間腐蝕作用[4-6]。因此需對液化氣夾帶胺液進(jìn)行去除,目前在液化氣脫硫塔后使用沉降、聚結(jié)分離的對液化氣中的胺液進(jìn)行去除,但從去除效率、精度和連續(xù)使用周期來說,使用效果均不理想。筆者采用的旋流技術(shù)對液化氣精制后產(chǎn)品夾帶的堿性物質(zhì)進(jìn)行脫除,進(jìn)而達(dá)到銅片腐蝕合格的要求,并在某石化公司催化裝置、加氫裂化裝置以及其它煉油廠的液化氣精制裝置中取得了應(yīng)用成功。

1 旋流胺液分離器

1.1 工作原理

旋流脫胺液過程屬于液-液旋流分離。夾帶胺液(重相)的液化氣通過特殊結(jié)構(gòu)導(dǎo)管進(jìn)入旋流脫胺芯管,由于胺液的密度大于液化氣 (輕相)的密度,因此在旋流芯管內(nèi)部液化氣中均勻分布的胺液液滴在強(qiáng)大的離心力的作用下向旋流芯管的邊壁遷移,進(jìn)入向下的外旋流;液化氣則向旋流芯管中心遷移,進(jìn)入向上的內(nèi)旋流。運(yùn)動(dòng)到邊壁的胺液液滴相互碰撞聚結(jié)長大,從邊壁運(yùn)動(dòng)到底流口排出,凈化的液化氣則從中心通過溢流口排出,完成整個(gè)分離過程,分離過程為液液旋流分離過程,如圖1所示。

圖1 液液旋流分離器工作原理圖

1.2 應(yīng)用簡述

液液旋流分離技術(shù)不僅分離效率高,停留時(shí)間短,而且占地面積小,連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)周期長,因而在工業(yè)生產(chǎn)中得到廣泛應(yīng)用。目前,液液旋流分離技術(shù)已經(jīng)廣泛用于煉油污水 (包括含油污水和含硫污水)處理、原油或其它油品的脫水、液化氣脫胺液等具有密度差且互不相溶液體混合物的分離[7-10]。液液旋流分離器雖然誕生時(shí)間不長,但具有很強(qiáng)的生命力,且具有廣闊的應(yīng)用前景。

2 工業(yè)測試實(shí)驗(yàn)

在某石化公司300萬噸/年催化聯(lián)合裝置脫硫塔出口設(shè)置了液化氣旋流脫胺設(shè)備和150萬噸/年加氫裂化裝置液化氣脫硫塔出口設(shè)置液化氣旋流脫胺設(shè)備,通過銅片腐蝕測試和胺含量測試來標(biāo)定旋流脫胺對脫硫后液化氣銅片腐蝕的控制作用。

2.1 測試方法

(1)胺液含量:定量分析方法采用緩慢蒸發(fā)法。

(2)銅片腐蝕試驗(yàn):用一塊一定規(guī)格的銅片磨光,用溶劑洗滌晾干后,浸入被測試的液化氣中,加熱到一定溫度并保持一定時(shí)間后,取出銅片,根據(jù)其顏色變化,來定性的檢查測試液中是否帶有腐蝕金屬的活性硫化物和游離硫。試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)采用 《石油產(chǎn)品銅片腐蝕試驗(yàn)法》(ASTMD130—94)。

2.2 操作參數(shù)

300萬噸/年催化聯(lián)合裝置液化氣旋流脫胺液設(shè)備的正常操作溫度為40℃,操作壓力1.65 MPa,操作壓降0.1 MPa。液化氣組成如表1所示,兩相介質(zhì)的物料性質(zhì)如表2所示。

表1 液化氣組成

表2 兩相介質(zhì)的物性參數(shù)(40℃)

150萬噸/年加氫裂化裝置液化氣脫硫塔出口設(shè)置液化氣旋流脫胺設(shè)備的正常操作溫度為40℃,操作壓力1.65 MPa,操作壓降0.1 MPa。

3 結(jié)果與討論

3.1 催化液化氣旋流脫胺液銅片腐蝕控制結(jié)果

表3為300萬噸/年催化聯(lián)合裝置液化氣旋流脫胺液設(shè)備運(yùn)行參數(shù)和對銅片腐蝕測試結(jié)果。在整個(gè)測試中,設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn),由采集分析的樣本測試數(shù)據(jù)可以看出,胺液回收器進(jìn)口液化氣含胺液量在1061814 mg/L,相應(yīng)的出口液化氣含胺液量為22108 mg/L,胺液脫除率在67%96%,胺液平均脫除率在88.6%。目測試驗(yàn)裝置凈化液化氣采樣口所采樣品為澄清透明液體;胺液出口為水樣液體,微呈綠色。對凈化的液化氣采樣進(jìn)行銅片腐蝕試驗(yàn),均合格。

表3 催化液化氣旋流脫胺液設(shè)備運(yùn)行及采樣數(shù)據(jù)

3.2 加氫裂化液化氣旋流脫胺液銅片腐蝕控制結(jié)果

表4為150萬噸/年加氫裂化裝置液化氣旋流脫胺液設(shè)備運(yùn)行參數(shù)和對銅片腐蝕測試結(jié)果。該設(shè)備測試中,由于上游液化氣產(chǎn)量的波動(dòng)進(jìn)而造成液化氣旋流脫胺液的處理量波動(dòng)較大,最小處理量為3.76 t/h,最大處理量為6.11 t/h,旋流脫胺設(shè)備滿足了進(jìn)口流量變化而產(chǎn)生的影響,平均分離效率為73.0%,出口含液量在100 mg/L以下。銅片腐蝕均合格。

表4 加氫液化氣旋流脫胺液設(shè)備運(yùn)行及采樣數(shù)據(jù)

4 結(jié) 論

脫硫后液化氣產(chǎn)品夾帶胺液是造成液化氣銅片腐蝕不合格的重要原因,本文采用旋流脫胺液方法對催化、加氫液化氣中夾帶的胺液進(jìn)行了分離工業(yè)測試,并取得了成功。

目測試驗(yàn)裝置凈化液化氣采樣口所采樣品為澄清透明液體;胺液出口為水樣液體,微呈綠色。在進(jìn)口催化液化氣胺液含量在1061814 mg/L,相應(yīng)出口液化氣含胺液量為22108 mg/L,胺液平均脫除率在88.6%;在進(jìn)口加氫裂化液化氣胺液含量在105323 mg/L時(shí),相應(yīng)出口液化氣含胺液量為3189 mg/L,胺液平均脫除率在73.0%;有效的回收了胺液且達(dá)到液化氣銅片腐蝕合格的要求。

[1] 中國石油化工總公司技術(shù)開發(fā)中心產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)處,石油化工科學(xué)研究院標(biāo)準(zhǔn)化管理室.石油及石油化工產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)匯編[S].北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,1998.601-604.

[2] 周紅梅.液化石油氣腐蝕原因研究 [J].天然氣與石油,2003,21(4).

[3] 洪星.液化石油氣銅片腐蝕原因及防腐工藝研究 [J].廣東化工,2002(5):8-11.

[4] 陳益斌.胺液/液化石油氣旋流分離設(shè)備研制 [D].上海:華東理工大學(xué).2005.

[5] 司品憲,楊麗.液化石油氣銅片腐蝕不合格原因分析 [J].石油煉制與化工,2009,40(3):61-64.

[6] 張兆寬.液化石油氣及干氣脫硫裝置的腐蝕與防護(hù) [J].石油化工腐蝕與防護(hù),2004,21(1):16-19.

[7] 王躍進(jìn),聶通元,袁惠新.旋流分離器用于液化石油氣脫胺的研究[J].化工進(jìn)展,2002,21(12);926-929.

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