陳利軍,周剛鋒,龐曉波
(華能國(guó)際電力股份有限公司長(zhǎng)興電廠,浙江 湖州 313100)
近年來(lái),隨著生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展,高溫、高壓、大容量機(jī)組不斷出現(xiàn),對(duì)水質(zhì)的要求越來(lái)越高,以至二級(jí)復(fù)床除鹽也不能滿足要求,若再增加除鹽設(shè)備的級(jí)數(shù),則會(huì)使除鹽系統(tǒng)越來(lái)越復(fù)雜,而隨著工業(yè)化的不斷發(fā)展,國(guó)家也更加重視環(huán)境保護(hù),企業(yè)發(fā)展建設(shè)既要考慮經(jīng)濟(jì)又要兼顧環(huán)保,因此,水質(zhì)精度更高、污染程度較小的反滲透加混床水處理設(shè)備結(jié)構(gòu)方式越來(lái)越被廣泛采用.混合床中,由于陰陽(yáng)樹脂均勻混合,緊密接觸,陽(yáng)樹脂附近就是陰樹脂,陰樹脂附近就是陽(yáng)樹脂,因此,每一對(duì)陰、陽(yáng)樹脂就相當(dāng)于一級(jí)復(fù)床,這樣可以把混床看作是由無(wú)數(shù)級(jí)復(fù)床的組合.混床的化學(xué)除鹽效果是相當(dāng)好的,現(xiàn)代設(shè)計(jì)中一般將混床作為水處理設(shè)備的最后一級(jí),而經(jīng)其處理后的工質(zhì)水成份中理論上幾乎可以除去全部鹽類雜質(zhì)離子,以導(dǎo)電度指標(biāo)監(jiān)測(cè)參數(shù)為例,混床出水一般控制導(dǎo)電度0.1~0.2μS/cm,最小可達(dá)0.0 556μS/cm,完全可以滿足大型機(jī)組對(duì)脫鹽水的水質(zhì)要求.
安徽華塑股份公司是一家綜合性化工集團(tuán),其中配有2×330 MW自備熱電廠.根據(jù)安徽定遠(yuǎn)縣高塘湖水質(zhì)資料及熱電廠亞臨界鍋爐補(bǔ)給水系統(tǒng)的工藝對(duì)用水品質(zhì)的要求,化學(xué)水處理生產(chǎn)工藝采用“凈水器—多介質(zhì)過(guò)濾器—超濾—反滲透—混床”處理工藝.運(yùn)行流程為:清水→多介質(zhì)過(guò)濾器→自清洗過(guò)濾器→超濾裝置→超濾水箱→超濾水泵→弱酸陽(yáng)床→除碳器→中間水箱→中間水泵→一級(jí)保安過(guò)濾器→一級(jí)反滲透高壓泵→一級(jí)反滲透裝置→一級(jí)淡水箱→一級(jí)淡水泵→二級(jí)保安過(guò)濾器→二級(jí)反滲透高壓泵→二級(jí)反滲透裝置→二級(jí)淡水箱→二級(jí)淡水泵→混床→除鹽水箱→除鹽水泵→用戶.其水源為地表水,含鹽量429 mg/L,硬度4.74 mmol/L,屬中等含鹽量、中等硬度水,系統(tǒng)設(shè)計(jì)能力為:450 m3/h.
2012年4月,安徽華塑股份公司水處理設(shè)備安裝完成,由設(shè)備廠家進(jìn)行單體調(diào)試,5月進(jìn)入整體運(yùn)行階段.整套脫鹽水工藝系統(tǒng)投運(yùn)后,出現(xiàn)了出水異常現(xiàn)象,其中一級(jí)反滲透及二級(jí)反滲透系統(tǒng)運(yùn)行正常,二級(jí)淡水導(dǎo)電度小于10μS/cm,而四臺(tái)混床均出現(xiàn)異常現(xiàn)象:在線電導(dǎo)率數(shù)據(jù)異常波動(dòng),0.5 h內(nèi)從0.1μS/cm升至0.4μS/cm,運(yùn)行2 h從0.4μS/cm降至0.2μS/cm左右,停運(yùn)后約1 h下降至0.1μS/cm,出水電導(dǎo)數(shù)據(jù)混亂,不符合混床運(yùn)行規(guī)律,制水時(shí)間過(guò)短.在線導(dǎo)電度表校驗(yàn)正確,排除表計(jì)不準(zhǔn)原因,水質(zhì)分析報(bào)告二氧化硅含量超標(biāo).設(shè)備廠家多次再生處理,結(jié)果正洗階段長(zhǎng)時(shí)間導(dǎo)電度超過(guò)0.5μS/cm,出水達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn).在設(shè)備廠家技術(shù)人員一時(shí)無(wú)處理手段的情況下,又適逢華塑公司熱電廠#2機(jī)組(容量300 MW)啟動(dòng)調(diào)試過(guò)程中,受甲方領(lǐng)導(dǎo)委托,全權(quán)交由長(zhǎng)興電廠人員分析處理,并提供一切支持.
眾所周知,如果混床內(nèi)裝填的是新陰、陽(yáng)樹脂,由于它們分別帶有正、負(fù)電荷,在混脂時(shí)是非常容易均勻混合分離的,這是真正理論意義上的混床.但在實(shí)際運(yùn)行中,隨著陰、陽(yáng)樹脂所帶的正、負(fù)電荷的逐步消失,陰、陽(yáng)樹脂的粒度、濕真密度等物理性能會(huì)成為影響樹脂分離的主要因素,樹脂的粒徑,濕真密度愈大則其沉降速度也愈大.兩種樹脂的分離程度取決于它們的沉降速度比,當(dāng)兩種樹脂的沉降速度比達(dá)到3~4倍以上時(shí),才能得到較為徹底的分離,當(dāng)沉降速度比小于3時(shí),則分離效果差,小于1則完全不能分離.因此,為了得到較好的分離效果,混床內(nèi)選用的陽(yáng)樹脂的濕真密度應(yīng)比陰樹脂的濕真密度大于10%~15%.我們檢查華塑公司混床選用的樹脂為001*7強(qiáng)酸陽(yáng)樹脂和201*7強(qiáng)堿硬樹脂,其質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),可以排除由于樹脂的選型錯(cuò)誤導(dǎo)致混床運(yùn)行效果差的原因.
根據(jù)華塑公司提供的設(shè)備規(guī)范資料,對(duì)照混床裝置的實(shí)際設(shè)置,以混床中排裝置為分界點(diǎn),樹脂的裝填高度應(yīng)在1 500 mm左右.而現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際樹脂的高度超過(guò)混床中間的樹脂觀察孔,經(jīng)放水打開混床人孔門觀察,樹脂的裝填高度達(dá)到近2 500 mm,接近交換器上人孔門的下沿,已把進(jìn)堿裝置填沒,大大超過(guò)其設(shè)備規(guī)范要求的范圍.然而,過(guò)高和過(guò)多的樹脂會(huì)影響到混床的反洗分層,并導(dǎo)致整個(gè)樹脂層的膨脹率達(dá)不到50%的要求,會(huì)造成陰陽(yáng)樹脂分層不徹底,進(jìn)而影響樹脂的再生度,以致混脂不均勻,達(dá)不到多級(jí)復(fù)床的效果,反而會(huì)增大水的阻力,使混床運(yùn)行壓差增大,在離子交換過(guò)程中影響膜的擴(kuò)散,從而降低了混床的除鹽效果.
按我國(guó)化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)于陽(yáng)、陰樹脂的配比原則是:陽(yáng)、陰樹脂的比例應(yīng)按等物質(zhì)的量來(lái)選擇,以便使陽(yáng)、陰樹脂幾乎同時(shí)失效,這樣樹脂的工作交換容量能達(dá)到充分發(fā)揮.陽(yáng)樹脂吸收陽(yáng)離子的物質(zhì)的量=陰樹脂吸收陰離子的物質(zhì)的量,即
式中:E陽(yáng)、E陰為陽(yáng)、陰樹脂的工作交換容量,mmol/m3;V陽(yáng)、V陰為陽(yáng)、陰樹脂的用量,m3.
由于陽(yáng)樹脂的E陽(yáng)大,在混合床中常為E陰的2倍,所以國(guó)內(nèi)混合床中陽(yáng)、陰樹脂體積比常為1∶2.從華塑公司混床的中排窺視鏡中觀察,看不到陰、陽(yáng)樹脂明顯的分界線,從樹脂外觀顏色、大小來(lái)判斷都是陽(yáng)樹脂,再生分層效果不明顯.陰、陽(yáng)樹脂的填裝比例可能有問(wèn)題,也不排除陽(yáng)樹脂受到過(guò)堿污染,形成交叉污染,造成再生效果不好.
一般情況下,混床經(jīng)再生和洗滌后,投運(yùn)前必須將分層的樹脂重新混合均勻.通?;旌蠘渲牟僮魇侄问牵簭幕齑步粨Q器底部通入凈化處理后的壓縮空氣對(duì)樹脂進(jìn)行混合,以防止氣源中油類雜質(zhì)污染樹脂.交換器前的進(jìn)氣壓力一般控制在100~150 k Pa,流量為2~3 m3/(m2*min),混合時(shí)間約5 min.
陰、陽(yáng)樹脂在混合均勻的離子交換中,其反應(yīng)機(jī)理為:
由于生成的H2SiO3和H2O均為難電離物質(zhì),所以沒有反離子的影響,離子交換除鹽反應(yīng)可以順利進(jìn)行.陰、陽(yáng)樹脂在混合不均勻的離子交換中,會(huì)造成上層主要為強(qiáng)堿陰樹脂,下層主要為強(qiáng)酸陽(yáng)樹脂,其反應(yīng)如下:
使得陰、陽(yáng)樹脂再生不能徹底進(jìn)行,導(dǎo)致Na HSiO3漏過(guò)下層與RH生成H2SiO3,使出水p H值偏低,且硅含量偏高.另外,華塑公司壓縮空氣系統(tǒng)存在設(shè)計(jì)缺陷:除鹽水站的壓縮空氣儲(chǔ)氣罐,由專門的空壓制氮站提供潔凈氣源,同時(shí)供除鹽水站超濾空氣擦洗、多介質(zhì)反洗、混床再生以及閥門控制用氣,出現(xiàn)搶氣現(xiàn)象,導(dǎo)致壓縮空氣用氣量不穩(wěn),出現(xiàn)時(shí)斷時(shí)續(xù)的現(xiàn)象.
混床內(nèi)部進(jìn)酸、堿裝置的完好性檢查.考慮到中排裝置的損壞會(huì)造成再生液的配水不均勻,會(huì)直接影響陰、陽(yáng)樹脂的再生.通過(guò)調(diào)試運(yùn)行中的記錄檢查,結(jié)合混床裝置的檢查,未發(fā)現(xiàn)再生裝置存在配水不均勻的情況,中排出水中也未發(fā)現(xiàn)樹脂漏出,排除混床內(nèi)部結(jié)構(gòu)損壞的原因.
在化學(xué)除鹽系統(tǒng)中,出水水質(zhì)除了與運(yùn)行工況和再生工藝條件有關(guān)外,還與陰、陽(yáng)離子交換樹脂本身的污染有關(guān).陽(yáng)樹脂變質(zhì)的主要原因是水中氧化劑的影響,當(dāng)溫度高時(shí),陽(yáng)樹脂受氧化劑的侵蝕更為嚴(yán)重.陰樹脂在運(yùn)行中常常會(huì)受到油脂、有機(jī)物和鐵的氧化等雜質(zhì)的污染,從而降低交換容量.
當(dāng)?shù)厥贆z測(cè)機(jī)構(gòu)樹脂檢驗(yàn)報(bào)告如下:
監(jiān)測(cè)報(bào)告結(jié)果顯示,陰、陽(yáng)樹脂交換容量大大降低,陽(yáng)樹脂受到鐵、鈣污染,陰樹脂受到鐵污染.因該公司工藝系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間較短,分析原因可能發(fā)生在樹脂的預(yù)處理環(huán)節(jié)上.離子交換樹脂的工業(yè)產(chǎn)品中,常會(huì)有少量的低聚合物和未參加聚合或縮合反應(yīng)的單體,當(dāng)樹脂與水、酸、堿或其他溶液接觸時(shí),上述物質(zhì)就會(huì)轉(zhuǎn)入溶液,影響水質(zhì).除了有機(jī)物外,樹脂中往往還含有鐵、鋁、銅等無(wú)機(jī)雜質(zhì).因此,對(duì)于水質(zhì)要求較高的混床或陰陽(yáng)床等化學(xué)除鹽設(shè)備,新樹脂在使用前必須進(jìn)行處理,以除去樹脂中的可溶性雜質(zhì).具體的處理方法有:① 用食鹽水處理;② 用稀鹽酸處理;③ 用稀氫氧化鈉處理.通過(guò)對(duì)該廠鹽酸、氫氧化鈉的化驗(yàn),未發(fā)現(xiàn)有污染物質(zhì)存在.通過(guò)設(shè)備廠家調(diào)試人員調(diào)查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題所在:華塑公司是一家鹽化生產(chǎn)企業(yè),設(shè)備廠家調(diào)試人員曾經(jīng)直接用該公司高濃度的鹽鹵水對(duì)樹脂進(jìn)行浸泡,而未經(jīng)處理的高濃度鹽鹵水帶有大量的雜質(zhì),造成樹脂受到一定程度的污染.
鑒于條件限制及時(shí)間關(guān)系,迫于熱電廠機(jī)組調(diào)試節(jié)點(diǎn),暫無(wú)法對(duì)樹脂進(jìn)行復(fù)蘇處理.建議華塑公司創(chuàng)造條件,更換污染樹脂.
一般情況下,混床樹脂層裝填量應(yīng)以樹脂分層后其分界面位于中間排水管的中部為依據(jù).重新組織人員對(duì)混床內(nèi)過(guò)多樹脂進(jìn)行處理,采取頻繁的反洗分層,按照陰、陽(yáng)樹脂2∶1的比例,扒出過(guò)多的樹脂,并控制樹脂層的高度在進(jìn)堿裝置接口以下.考慮受過(guò)堿污染的陽(yáng)樹脂對(duì)出水質(zhì)量影響不大,為減少酸對(duì)陰離子樹脂的污染程度,陽(yáng)樹脂可適當(dāng)多留些(提高約50 mm),避免樹脂層過(guò)高引起酸對(duì)陰樹脂的污染問(wèn)題.同時(shí)考慮長(zhǎng)期運(yùn)行中因樹脂擠壓、摩擦、沖刷影響而造成的樹脂流失,建議華塑方日常加強(qiáng)樹脂層高度的檢查,給于及時(shí)補(bǔ)充.
為了解決混脂時(shí)壓縮空氣壓力不足的問(wèn)題,提出技改方案,由華塑公司實(shí)施壓縮空氣系統(tǒng)改造,將超濾、多介質(zhì)、混床及閥門控制用氣進(jìn)行隔離,保證各母管壓力充足,加裝分路減壓閥控制各用氣回路,同時(shí)滿足各方需求,互不影響.修改后系統(tǒng)流程如下:
4.4.1 控制好反洗分層,克服“抱團(tuán)”現(xiàn)象
樹脂的分層效果與陰陽(yáng)樹脂的濕真密度差、樹脂粒度的均勻程度、樹脂的失效程度(未失效陽(yáng)離子和已失效的陰離子密度差較小,分層困難)、樹脂的“抱團(tuán)”現(xiàn)象等重要因素有關(guān).操作分層前放空床中水,開進(jìn)堿閥,堿液自上而下通過(guò)樹脂層,使陰樹脂充分轉(zhuǎn)變成OH型,陽(yáng)樹脂轉(zhuǎn)變成Na型,可增加陰、陽(yáng)樹脂在不同離子型的密度差,收到強(qiáng)化分層的效果,使陰、陽(yáng)樹脂層間形成明顯的分界線,達(dá)到理想分層效果.為減少人為因素影響,編制混床再生的操作規(guī)程和步驟,以正確指導(dǎo)并規(guī)范再生過(guò)程.
4.4.2 規(guī)范樹脂的混合操作
混合前將水排至樹脂層上部200 mm~300 mm;用潔凈壓縮空氣在0.10 MPa~0.15 MPa下使樹脂充分?jǐn)噭?dòng);混合時(shí)間以樹脂是否充分混合為準(zhǔn);混合后快速做好落床操作,避免出現(xiàn)重新分層.
4.4.3 使用質(zhì)量好的再生劑再生
經(jīng)建議,華塑公司更換了質(zhì)量好的酸、堿液,用雜質(zhì)含量少的鹽酸、離子膜堿對(duì)混床再生.為避免再次發(fā)生因再生劑質(zhì)量差造成樹脂受污染問(wèn)題,協(xié)助建立化學(xué)藥品管理制度,嚴(yán)格規(guī)范酸、堿的到廠驗(yàn)收及日常管理工作,從源頭保證再生劑的質(zhì)量.
經(jīng)上述處理,混床除鹽效果非常理想,再生正洗時(shí)間大大縮短,正洗20 min內(nèi)導(dǎo)電度降到0.2μS/cm以下,二氧化硅低于20μg/L,運(yùn)行中進(jìn)出水壓差小于0.02 MPa,出水導(dǎo)電度最低至0.068μS/cm,二氧化硅5μg/L,制水量達(dá)5萬(wàn)噸仍未失效,周期制水量大大提高.采取同樣的措施進(jìn)行其余3臺(tái)混床再生處理,異常全部排除.至今,混床連續(xù)運(yùn)行正常,保證了熱電廠機(jī)組調(diào)試工作按期進(jìn)行,確保了華塑公司長(zhǎng)期以來(lái)水處理系統(tǒng)安全、連續(xù)、穩(wěn)定的運(yùn)營(yíng)生產(chǎn).
回顧這起混床出水異常事件,原因應(yīng)該說(shuō)不復(fù)雜,但卻造成了該公司相當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)損失,險(xiǎn)些拖延了機(jī)組的調(diào)試工作,影響可謂較大,教訓(xùn)深刻,該事件充分暴露了安徽華塑股份有限公司在設(shè)備建設(shè)過(guò)程中管理不到位,安裝過(guò)程缺乏監(jiān)督,驗(yàn)收工作不規(guī)范等種種弊端.它山之石,可以攻玉.作為直接參與這次技術(shù)攻關(guān)的長(zhǎng)興電廠化學(xué)人員,感受尤為深刻,該廠充分利用機(jī)組關(guān)停后過(guò)渡階段,通過(guò)大量走出去承接項(xiàng)目培訓(xùn)方式,努力提升人員綜合能力,取得經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)“以干促培”收效十分明顯.目前長(zhǎng)興電廠兩臺(tái)2*660 MW火電機(jī)組即將動(dòng)工建設(shè),如何在設(shè)備基建環(huán)節(jié)中把好驗(yàn)收、監(jiān)督把關(guān),直接關(guān)系到投產(chǎn)后的經(jīng)濟(jì)性和可靠性,因此如何從生產(chǎn)準(zhǔn)備開始做好設(shè)備選型、工程監(jiān)督、調(diào)試驗(yàn)收工作,經(jīng)驗(yàn)的積淀非常重要,是該廠打造“國(guó)際一流發(fā)電企業(yè)”目標(biāo)的鋪墊.
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