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某型數(shù)控車削中心尾座液壓回路存在的問(wèn)題及解決辦法

2013-03-17 01:16:20潘尚峰
機(jī)床與液壓 2013年16期
關(guān)鍵詞:尾座液控單向閥

潘尚峰

(清華大學(xué)精密儀器及機(jī)械學(xué)系,北京100084)

數(shù)控車削中心加工長(zhǎng)徑比超過(guò)3 的軸類零件時(shí),一般需用活動(dòng)頂尖頂緊工件,以加強(qiáng)工件的剛性,防止在切削過(guò)程中發(fā)生振動(dòng)。普通車床尾座套筒伸縮由手動(dòng)完成,數(shù)控車削中心為達(dá)到高效和自動(dòng)化,尾座套筒的伸縮一般通過(guò)液壓油缸推動(dòng)套筒來(lái)實(shí)現(xiàn)。

某型車削中心尾座夾緊液壓系統(tǒng)原理如圖1所示,系統(tǒng)中使用了D5-02-3C4-A15 電磁換向閥,如圖2所示。實(shí)際使用過(guò)程中出現(xiàn)尾座頂尖夾緊工件一段時(shí)間后,套筒會(huì)緩慢后退,最后頂不緊工件。在車削過(guò)程中出現(xiàn)這種現(xiàn)象會(huì)引起嚴(yán)重事故,必須杜絕。為了解決此問(wèn)題,將D5-02-3C4-A15 電磁換向閥更換為D5-02-3C11-A15 電磁換向閥(見(jiàn)圖3),構(gòu)成新的尾座液壓系統(tǒng),如圖4所示,該方案避免了套筒后退,但同時(shí)帶來(lái)了新問(wèn)題,即尾座頂尖不工作時(shí),尾座套筒會(huì)慢慢向前移動(dòng)。使用時(shí)還需手動(dòng)操作使套筒后退,這給操作帶來(lái)很大不便。因此更換電磁換向閥不能從根本上解決問(wèn)題,應(yīng)該尋求更好的液壓尾座鎖緊方法。

圖1 某型車削中心尾座液壓系統(tǒng)原理圖

圖2 D5-02-3C4-A15電磁換向閥

圖3 D5-02-3C11-A15電磁換向閥

圖4 更換電磁換向閥后的尾座液壓系統(tǒng)原理

圖5 MPA-02-A 液控單向閥

1 工件夾緊過(guò)程中尾座套筒緩慢后退原因分析及對(duì)策

根據(jù)尾座液壓系統(tǒng)原理圖1 可知,D5-02-3C4-A15 電磁換向閥的中位機(jī)能是Y 型,它和液控單向閥MPA-02-A(見(jiàn)圖5)配合使用。對(duì)于需要長(zhǎng)時(shí)間保壓的場(chǎng)合,如起重設(shè)備、液壓支架等,為了保證液控單向閥可靠鎖緊,換向閥處于中位時(shí),液控單向閥的控制端壓力必須為0。所以頂尖頂緊工件后,要能夠長(zhǎng)時(shí)間保持頂緊壓力不變,這與起重設(shè)備、煤礦液壓支架等的要求是相同的。因此,采用反向密封性能良好的液控單向閥是最佳選擇。一旦選用了液控單向閥,那么換向閥的中位機(jī)能就必須選用Y 型機(jī)能。

根據(jù)上述分析,在尾座液壓夾緊回路中使用D5-02-3C4-A15 電磁換向閥和液控單向閥組成的鎖緊回路在原理上是不存在問(wèn)題的,之所以出現(xiàn)套筒后退現(xiàn)象是由于液壓缸泄漏或液控單向閥密封不嚴(yán)造成的。對(duì)液壓缸的密封性能進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),并未發(fā)現(xiàn)液壓缸有泄漏,因此可以推斷,造成系統(tǒng)泄漏的主要原因是液控單向閥密封不嚴(yán)。

在頂緊工件后尾座套筒為何會(huì)后退,而且后退量約為0.03 mm。頂尖和工件中心孔接觸,在接觸面上發(fā)生彈性變形,在彈性變形范圍內(nèi)頂尖和套筒受力,所以液壓缸無(wú)桿腔有壓力,但由于液控單向閥密封不嚴(yán),所以造成無(wú)桿腔油液泄漏,壓力緩慢下降。只要在彈性變形范圍內(nèi),無(wú)桿腔始終存在壓力,油液不斷泄漏,套筒也就會(huì)緩慢后退,直到后退距離達(dá)到彈性變形量后(或彈性變形完全恢復(fù)),頂尖和工件脫離接觸,頂尖和套筒不再受力,液壓缸無(wú)桿腔無(wú)壓力,油液泄漏停止,套筒不再后退。所以套筒后退量與頂尖的頂緊力有關(guān),頂緊力越大,頂尖彈性變形量就越大,頂尖后退量也越大。

為了驗(yàn)證以上分析的正確性,進(jìn)行了多次專門實(shí)驗(yàn),得到結(jié)果和現(xiàn)場(chǎng)觀察到的現(xiàn)象完全一致。

2 更換電磁換向閥后尾座套筒緩慢前移原因分析

換為D5-02-3C11-A15 電磁換向閥目的是保證能夠始終頂緊工件。該電磁閥換向閥的中位機(jī)能是P口和A 口通、B 口和T 口不通,所以電磁換向閥未通電前液壓缸無(wú)桿腔始終進(jìn)油(接A 口),而液壓缸有桿腔(接B 口)的回油被切斷。在頂緊工件后,即使電磁換向閥回到中位,液壓缸仍可以進(jìn)油,而有桿腔封死,液壓缸活塞保持不動(dòng),始終頂緊工件。顯然,使用D5-02-3C11-A15 電磁換向閥后,在頂緊過(guò)程中,由于無(wú)桿腔一直可以進(jìn)油,所以和有桿腔的密封狀況無(wú)關(guān),即便有桿腔接通油箱也不受影響。所以使用D5-02-3C11-A15 電磁換向能夠達(dá)到始終頂緊工件的目的,但同時(shí)帶來(lái)新的問(wèn)題。

在不頂緊工件或自由狀態(tài)下,使用D5-02-3C11-A15 電磁換向閥的方案就有問(wèn)題了。機(jī)床一上電,D5-02-3C11-A15 電磁換向閥不上電,處于中位狀態(tài),和頂緊工件時(shí)的工作狀態(tài)相同,即此時(shí)無(wú)桿腔接通動(dòng)力油,有桿腔被封死。由于電磁換向閥的閥芯和閥套之間存在間隙,其密封性能遠(yuǎn)不及液控單向閥好,所以液壓缸有桿腔必然存在泄漏。一旦液壓缸有桿腔存在泄漏(相當(dāng)于具有緩慢回油作用),就會(huì)造成液壓缸活塞緩慢前移,這和開(kāi)機(jī)后觀察到的套筒自行前移現(xiàn)象是一致的。

使用D5-02-3C11-A15 電磁換向閥還會(huì)出現(xiàn)另外一個(gè)問(wèn)題。利用該閥中位機(jī)能的目的是當(dāng)電磁換向閥處于中位時(shí),仍能給液壓缸無(wú)桿腔供油,保證頂緊工件。在液壓泵正常供油的情況下(始終有動(dòng)力油供給)是不會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題的,一旦在車削過(guò)程中液壓泵出現(xiàn)故障,將不能提供動(dòng)力油,此時(shí)頂尖無(wú)法頂緊工件,此時(shí)會(huì)出現(xiàn)安全問(wèn)題。

采用D5-02-3C11-A15 電磁換向閥實(shí)現(xiàn)了液壓系統(tǒng)正常供油條件下工件的可靠頂緊,但同時(shí)也帶來(lái)兩個(gè)問(wèn)題:一是不工作狀態(tài)下尾座套筒會(huì)自行前移,其次是當(dāng)液壓系統(tǒng)無(wú)法正常供油時(shí)會(huì)出現(xiàn)頂不緊工件,引起安全問(wèn)題。所以使用D5-02-3C11-A15 電磁換向閥在原理上是錯(cuò)誤的,而且是不安全的,此方案絕對(duì)不可采用。

在液壓系統(tǒng)鎖緊回路設(shè)計(jì)中,單純用換向閥的中位機(jī)能來(lái)鎖定定位精度要求高的執(zhí)行機(jī)構(gòu)是一大禁忌,該設(shè)計(jì)中使用D5-02-3C11-A15 電磁換向閥正是犯了此大忌。

所以,最初使用D5-02-3C4-A15 電磁換向閥是正確的,出現(xiàn)尾座套筒后退現(xiàn)象純屬液控單向閥的質(zhì)量問(wèn)題,即閥內(nèi)密封球與錐面配合不好?;蛘哒f(shuō)問(wèn)題的關(guān)鍵不是電磁換向閥,而是液控單向閥。因此,夾緊回路中仍使用D5-02-3C4-A15 電磁換向閥,同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)液控單向閥的質(zhì)量控制,和制造商協(xié)商,要求其解決泄漏問(wèn)題?;蛘吒鼡Q液控單向閥,選用質(zhì)量更好的進(jìn)口液控單向閥。

對(duì)于一般密封性能的液控單向閥,在鎖緊回路中采用壓力繼電器和蓄能器是一種比較好的方案。

3 采用壓力繼電器和蓄能器的改進(jìn)方案

由于液控單向閥存在泄漏是不可避免的,所以在要求時(shí)間保壓的鎖緊回路中常采用蓄能器和壓力繼電器,這在機(jī)床液壓系統(tǒng)的工件夾緊回路中是比較常見(jiàn)的。圖6 中采用壓力繼電器來(lái)控制回路的最高夾緊力,既當(dāng)夾緊力達(dá)到設(shè)定值后,壓力繼電器發(fā)信,二位四通換向閥斷電,系統(tǒng)依靠液控單向閥維持工件的夾緊力,同時(shí)二位四通換向閥也斷電,使液壓泵卸荷。

圖6 帶有液控單向閥的夾緊回路

圖6 的液壓夾緊回路維持工件夾緊的時(shí)間較短,原因是液控單向閥存在泄漏。對(duì)圖6 回路的改進(jìn)辦法就是不能單獨(dú)依靠液控單向閥實(shí)現(xiàn)鎖緊,另外還需要增加一個(gè)蓄能器。當(dāng)夾緊壓力達(dá)到設(shè)定值時(shí),壓力繼電器發(fā)信,液壓泵卸荷,由于單向閥的存在,油液不會(huì)倒流,此時(shí)即使系統(tǒng)存在泄漏,蓄能器也能夠補(bǔ)充泄漏以維持夾緊力在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)不變。當(dāng)系統(tǒng)壓力下降到壓力繼電器最低設(shè)定值時(shí),同樣發(fā)出信號(hào),使液壓泵由卸荷狀態(tài)轉(zhuǎn)入運(yùn)行狀態(tài),重新向液壓缸供油。由于采用了單向閥和蓄能器,可以不要液控單向閥,如圖7所示。圖7 中壓力繼電器和圖6中不同,要求能夠設(shè)定兩種壓力,即最高夾緊壓力和最低夾緊壓力。

圖7 不帶液控單向閥的工件夾緊回路

根據(jù)圖7 的改進(jìn)思路,對(duì)某型數(shù)控車削中心的液壓系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn),在原來(lái)的尾座液壓頂緊回路上再增加一個(gè)壓力繼電器和一個(gè)蓄能器組成一個(gè)新的鎖緊回路,如圖8所示。當(dāng)頂緊工件時(shí)液壓缸壓力下降至壓力繼電器的最低設(shè)定壓力后,電磁鐵YV2 通電,電磁換向閥D5-02-3C4-A15 換向,液壓缸無(wú)桿腔接通液壓泵,壓力升高,當(dāng)壓力升高到壓力繼電器的最高設(shè)定壓力后,電磁鐵YV2 斷電。

圖8 改進(jìn)后的尾座頂緊液壓系統(tǒng)原理圖

此方案是一個(gè)理想的鎖緊回路,一般用在鎖緊要求很高的場(chǎng)合。由于系統(tǒng)中采用了蓄能器,所以系統(tǒng)的復(fù)雜程度和成本增加了。由于系統(tǒng)中仍然保留液控單向閥,而且液控單向閥是放置在換向閥和液壓缸之間,所以?shī)A緊時(shí)液壓缸的泄漏會(huì)比圖7 中液壓缸的泄漏小得多,所以此方案還可以進(jìn)一步簡(jiǎn)化,即也可以不用蓄能器,雖然鎖緊效果稍差,但對(duì)于尾座頂尖夾緊工件的應(yīng)用場(chǎng)合來(lái)說(shuō),完全可以勝任。因此為了簡(jiǎn)化系統(tǒng),降低成本,提高系統(tǒng)的可靠性,可以去掉蓄能器,只用一個(gè)具有雙壓力設(shè)定的壓力繼電器即可,高于設(shè)定壓力液壓泵停止工作,低于設(shè)定壓力液壓泵啟動(dòng)工作。

4 結(jié)束語(yǔ)

數(shù)控車削中心尾座液壓夾緊回路要求長(zhǎng)時(shí)間保壓,以保證在車削過(guò)程中可靠頂緊工件。使用液控單向閥和具有Y 型中位機(jī)能的電磁換向閥構(gòu)成鎖緊回路是正確的選擇,但由于液控單向閥存在一定的泄漏,僅依靠液控單向閥達(dá)到長(zhǎng)時(shí)間保壓是困難的。為了使液壓鎖緊回路能夠長(zhǎng)時(shí)間保壓,在回路中需增加壓力繼電器和蓄能器。

【1】薛祖德.液壓傳動(dòng)[M].北京:中央廣播電視大學(xué)出版社,1995.

【2】邵俊鵬.液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)禁忌[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2008.

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【4】張志英.數(shù)控車床液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].機(jī)械制造與自動(dòng)化,2010,39(1):33-35,60.

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