趙曉光,孫建磊,高 欣
(河北省電力科學(xué)研究院,河北 石家莊 050021)
一起鍋爐制粉系統(tǒng)爆燃的事故原因分析
趙曉光,孫建磊,高 欣
(河北省電力科學(xué)研究院,河北 石家莊 050021)
某電廠B&WB-1103/25.4-M型鍋爐為超臨界參數(shù)、螺旋爐膛、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、半露天布置的л型鍋爐,鍋爐設(shè)有無循環(huán)泵的內(nèi)置式啟動系統(tǒng)。制粉系統(tǒng)采用正壓冷一次風(fēng)直吹式系統(tǒng),配4臺雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī),每臺磨煤機(jī)對應(yīng)鍋爐單墻一層半6只燃燒器,共24只燃燒器分6層對稱布置在鍋爐的前后墻上。設(shè)計煤種是80 %陽泉無煙煤和20 %壽陽貧瘦煤的混煤,實際燃煤為下層神華煤、上層陽泉煤摻燒。
2012-12-25T08:00,機(jī)組負(fù)荷160 MW,主汽壓力12.72 MPa,主汽溫度512 ℃,再熱汽壓1.9 MPa,再熱汽溫562 ℃,制粉系統(tǒng)A、B、D運行。
08:40,發(fā)現(xiàn)A磨有堵煤現(xiàn)象,立即減煤吹掃,吹掃過程中因再熱汽溫高停止A磨運行。隨后發(fā)現(xiàn)B磨料位升高,燃燒器出口風(fēng)速急劇下降,判斷B磨堵煤,立即采取減煤吹掃措施。
09:33,因吹掃效果不明顯投入慢傳電機(jī)。
11:30,風(fēng)速恢復(fù)到23 m/s左右,初步判斷磨已吹通后啟動B磨。啟動后B磨一次風(fēng)管風(fēng)速顯示17 m/s左右,懷疑該磨鎖氣器有雜物。
12:11,B磨B端出粉溫度由78 ℃突然漲至427℃,B端分離器溫度由67 ℃升至98 ℃。發(fā)現(xiàn)溫度異常后迅速通入消防蒸汽。
12:27,B端出粉溫度下降至80 ℃,分離器溫度下降至78 ℃后再次突升。
12:29,分離器出口的溫度高保護(hù)(高高值160 ℃)動作掉磨,之后B端分離器溫度繼續(xù)上升至219 ℃,期間再次投入消防蒸汽直至磨出口溫度正常。
13:30,檢修人員打開B磨分離器回粉管鎖氣器進(jìn)行檢查。
13:47,B制粉系統(tǒng)發(fā)生爆燃,導(dǎo)致B2一次風(fēng)粉管至噴燃器前部伸縮節(jié)處斷裂。
14:11,機(jī)組停止運行。
煤粉具有自燃性和爆炸性。若煤粉中吸附了大量的空氣,會受空氣的氧化而緩慢發(fā)熱,使煤粉溫度升高,當(dāng)達(dá)到著火點時會發(fā)生自燃。煤粉、 空氣的混合物在一定的條件下會發(fā)生爆炸,引起設(shè)備損壞和人員傷害。煤粉發(fā)生爆炸應(yīng)具備3個基本條件:煤粉的存在、合適的氧濃度(即煤粉量和空氣量的比例要處于爆炸極限內(nèi))和足夠的點火能量。
B磨內(nèi)的燃煤為高揮發(fā)分神華煤(揮發(fā)分在27 %左右),在堵煤后的吹掃過程中揮發(fā)分易析出并在制粉系統(tǒng)中積聚,使可燃?xì)怏w濃度增大。同時殘留的煤粉中吸附了大量的空氣,會受空氣的氧化作用而緩慢地發(fā)熱從而使煤粉溫度升高,增加了煤粉自燃的可能性。磨內(nèi)煤粉量較少,磨開啟后鋼球間碰撞易產(chǎn)生火花,引起制粉系統(tǒng)著火,使B磨B端出粉溫度急劇升高。這是導(dǎo)致這次制粉系統(tǒng)爆燃的根本原因。
磨煤機(jī)通入消防蒸汽后,由于通氣時間不夠長,不足以將著火的煤粉全部熄滅,部分著火的煤粉(包括動態(tài)分離器內(nèi)存粉)只是得到短暫的抑制。當(dāng)檢修人員打開鎖氣器孔時,其上部堵塞的煤粉被疏通,空氣進(jìn)入到B端分離器內(nèi)提供了助燃物(燃燒所需要的氧氣),從而使分離器內(nèi)的存粉著火爆燃。分離器內(nèi)的爆燃沖擊力向上通過已打開的鎖氣器檢查孔釋放出來;向下直達(dá)爐膛,引起爐膛負(fù)壓突然變正。變正的氣流回撞至一次風(fēng)管,造成B2一次風(fēng)管進(jìn)燃燒器前彎頭處斷裂。
(1) 將邏輯保護(hù)的溫度取點由分離器出口溫度值改為磨出口溫度,報警值為80 ℃,動作值為90 ℃,運行中嚴(yán)格控制磨煤機(jī)出口溫度不超過80 ℃。
(2) 保證制粉系統(tǒng)消防蒸汽正常備用,隨時能投入使用。在磨煤機(jī)事故跳閘時,自動投入消防蒸汽,2 min后再自動關(guān)閉。
(3) 調(diào)整一次風(fēng)機(jī)出力,維持較高一次風(fēng)速(23~30 m/s),以防止煤粉沉積自燃。同時保證風(fēng)速不超30 m/s,因一次風(fēng)速維持過高易產(chǎn)生靜電火花,引起爆燃。
(4) 視鍋爐燃燒情況調(diào)整動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速在50~70 r/min;控制煤粉細(xì)度R90在18 %左右。正常運行中應(yīng)盡量減少磨煤機(jī)的啟停操作,保持磨煤量、風(fēng)量和出口溫度穩(wěn)定,磨煤機(jī)計劃停運前必須將磨內(nèi)存煤吹掃干凈。
(5) 加強(qiáng)磨煤機(jī)料位監(jiān)視,控制料位差壓在350~500 Pa,兩側(cè)料位差壓盡量調(diào)平。同時防止磨內(nèi)煤量過少而產(chǎn)生鋼球碰撞火花,引發(fā)制粉系統(tǒng)著火。盡量防止磨煤機(jī)堵磨,一旦發(fā)生堵磨,吹掃時要嚴(yán)格控制磨出口溫度,短時間吹掃不通時要及時停磨投盤車處理。
(6) 運行中維持爐膛負(fù)壓在-100~-50 Pa,嚴(yán)禁鍋爐正壓運行,防止?fàn)t膛火焰倒灌至一次風(fēng)道,引發(fā)制粉系統(tǒng)著火爆燃。
(7) 設(shè)備事故處理前,保證系統(tǒng)內(nèi)通風(fēng)良好,以免煤中析出的可燃物積聚,引起爆燃,危及人身和設(shè)備安全。
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3 鄭 杰.鍋爐制粉系統(tǒng)著火爆炸分析及預(yù)防措施[J].設(shè)備管理與改造,2013(6).
4 陳建國.制粉系統(tǒng)防爆分析與改進(jìn)措施[J].熱電技術(shù),2012(4).
2013-07-19)