王佃武
(中國煤炭科工集團 太原研究院,山西 太原 030006)
在煤炭機械和起重運輸機械的液壓系統(tǒng)中,為了使工作機構(gòu)能夠在任意位置停止后鎖定,常采用液壓鎖組成鎖緊系統(tǒng)。液壓鎖即液控單向閥,結(jié)構(gòu)簡單,使用方便,因此很受用戶歡迎。但是如果液壓鎖元件選擇或使用不當則極易產(chǎn)生鎖緊失敗等問題。
圖1 液壓鎖結(jié)構(gòu)圖
圖1所示為一內(nèi)泄式液控單向閥,此閥主要由閥體、閥芯、控制活塞、彈簧和端蓋組成。當控制油口K沒有控制壓力信號時,其工作原理與普通單向閥相同:油液從A口流入,克服彈簧力和閥芯重力,推開閥芯,從B口流出,閥導(dǎo)通;當油液由B流向A時,閥芯在彈簧力和重力的作用下緊壓在閥座上,閥不導(dǎo)通,但如果此時控制油口K通入壓力油,控制活塞在壓力油的作用下上移,推開閥芯,則油液可以從B口流入,從A口流出,閥導(dǎo)通。盡管液控單向閥的結(jié)構(gòu)和工作原理都比較簡單,但由于結(jié)構(gòu)上的一些特點,使得對它的應(yīng)用有一些特殊要求,如果液控單向閥在系統(tǒng)中使用(比如與其他閥搭配)不當,就會出現(xiàn)一些不容易發(fā)現(xiàn)的錯誤,造成系統(tǒng)的設(shè)計失敗。
以下是我們在液壓鎖的使用過程中常常會遇到的問題及其排除方法。
圖2 鎖緊回路1
如圖2所示鎖緊回路,其負載慣性較大。當換向閥從工作位置切換到中位時,由于其中位機能是 “O”的,因此液壓缸和換向閥之間的油路被封閉,在一段時間內(nèi)仍保持一定的壓力,使液壓鎖不能徹底關(guān)閉。只有在換向閥的內(nèi)泄使這段油路中的壓力降低到一定程度后,液壓鎖才關(guān)閉。另外,由于控制油口K存在高壓,使得閥芯兩端反向壓差過小,這樣在設(shè)備機械振動的影響下,單向閥閥口會不斷處于開合狀態(tài),從而出現(xiàn)持續(xù)鎖不住的現(xiàn)象,并且時間久了會嚴重損壞閥芯。
要解決這個問題比較簡單,只要選取中位機能是“H”或 “Y”的換向閥就可以了。當換向閥切換到中位時,控制油口K直接接回了沒有壓力的油箱,閥芯兩端的壓力差使液壓鎖可靠地關(guān)閉。
由于液壓油的彈性模量很大,因此很小的容積變化就會帶來很大的壓力變化。鎖緊回路靠的是將液壓缸兩腔的液壓油密封住來保持液壓缸不動的。但是如果鎖緊回路中的液控單向閥和液壓缸之間還有其他可能發(fā)生泄漏的液壓元件,如圖3(a),那么就有可能因為這些元件的輕微泄漏,導(dǎo)致鎖緊失敗。
正確的做法應(yīng)該如圖3(b)所示,液壓鎖和液壓缸之間不設(shè)置任何其他液壓元件以減少泄漏,保證鎖緊回路的正常工作。
圖4所示系統(tǒng)選用的液控單向閥為內(nèi)泄式。當換向閥左位工作時,利用節(jié)流閥1建立起控制油口K的壓力,打開液壓鎖,負載在自重作用下向下運動。從原理上分析,回路沒有問題。但是在實際工作中,每當負載下降時,總會發(fā)出頻繁的噪聲,振動嚴重。經(jīng)分析原因如下,負載向下運動時,液控單向閥A口由于節(jié)流閥2的作用,產(chǎn)生相當高的壓力,而此時液控單向閥的控制油口K仍為原來的調(diào)定壓力。由于內(nèi)泄式液控單向閥的A口壓力作用面積與控制腔控制壓力作用的面積相差不大,因此在A口壓力的作用下單向閥要關(guān)閉,這時A口壓力下降,單向閥再次打開。這個過程反復(fù)進行,導(dǎo)致了頻繁的振動噪聲。
這個問題的解決方法可從以下兩方面考慮:①選擇外泄式液控單向閥;②提高控制油壓力。
圖4 鎖緊回路3
綜上所述,液壓鎖看似結(jié)構(gòu)簡單,但是在使用中有很多容易忽視的問題,使用不當,將會很容易使液壓鎖失效,導(dǎo)致系統(tǒng)設(shè)計失敗。因此,我們在選用液壓鎖時,一定要綜合考慮系統(tǒng)條件,達到液壓鎖的正常開閉條件,使之可靠地開啟、關(guān)閉。
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