王偉
(武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)械工程系,湖北武漢430050)
為配合“海南省百萬畝椰林工程”規(guī)劃而由海南某大學(xué)設(shè)計(jì)的椰果采摘機(jī)結(jié)構(gòu)及液壓系統(tǒng)如圖1、2所示。
圖1 椰果采摘機(jī)結(jié)構(gòu)原理圖
其工作過程如下:該機(jī)由拖拉機(jī)拉到指定位置后,通過柴油機(jī)帶動(dòng)液壓泵工作;然后通過手動(dòng)換向閥控制4個(gè)液壓支腿先伸出來,將整臺(tái)機(jī)頂起;再控制大臂回轉(zhuǎn)、變幅缸動(dòng)作,讓大臂回轉(zhuǎn)、變幅;接著通過伸縮缸讓大臂逐級(jí)伸出,達(dá)到相應(yīng)高度后,最后通過液壓馬達(dá)使旋轉(zhuǎn)臂旋轉(zhuǎn)和割刀旋轉(zhuǎn),完成切割椰果果穗的動(dòng)作。
它解決了傳統(tǒng)的人工爬樹采摘方式效率低、勞動(dòng)強(qiáng)度大、安全性差的缺點(diǎn),但作者在研制過程中發(fā)現(xiàn)該液壓系統(tǒng)還存在較大缺陷,于是作了如圖3所示的技術(shù)改進(jìn)。
(1)改進(jìn)設(shè)計(jì)一
原設(shè)計(jì)方案大臂伸縮、變幅、回轉(zhuǎn)無調(diào)速,這樣無法較精確定位并有安全隱患,故在改進(jìn)設(shè)計(jì)圖3中增設(shè)調(diào)速閥6來調(diào)速。
(2)改進(jìn)設(shè)計(jì)二
原設(shè)計(jì)方案大臂伸縮、變幅、回轉(zhuǎn)以及前臂、割刀的回轉(zhuǎn)可同時(shí)操作,從提高工作效率角度來看是有利的,但極大地增加了操作員的工作強(qiáng)度,更可怕的是萬一操作員手忙腳亂碰到了不該操作的手柄極易引發(fā)安全事故。故在改進(jìn)設(shè)計(jì)圖3中用二位三通鋼球定位式手動(dòng)換向閥5將大臂伸縮、變幅、回轉(zhuǎn)的油路與前臂、割刀的回轉(zhuǎn)油路并聯(lián)起來,并且互鎖 (即大臂伸縮、變幅、回轉(zhuǎn)動(dòng)作與前臂、割刀的回轉(zhuǎn)動(dòng)作不能同時(shí)進(jìn)行)。
(3)改進(jìn)設(shè)計(jì)三
原設(shè)計(jì)方案控制割刀旋轉(zhuǎn)完成切割椰果果穗的動(dòng)作采用了彈簧復(fù)位式手動(dòng)換向閥18來控制,也就是說在切割椰果果穗時(shí),操作者一只手必須始終按住手動(dòng)換向閥18的操作手柄不放,另一只手去操作換向閥17的操作手柄來完成切割椰果果穗動(dòng)作。這樣對(duì)操作者雙手的協(xié)調(diào)性要求較高、難度較大,勞動(dòng)強(qiáng)度也大。故在改進(jìn)設(shè)計(jì)圖3中用鋼球定位式手動(dòng)換向閥18來替換掉彈簧復(fù)位式手動(dòng)換向閥。
(4)改進(jìn)設(shè)計(jì)四
液壓馬達(dá)有2個(gè)主油路油口和1個(gè)泄漏油口。泄漏油回油箱管路為細(xì)油管,在回路中一般不表示,要表示也應(yīng)用虛線表示,而原設(shè)計(jì)方案中用粗實(shí)線,表示用主油路中的粗油管來引泄漏油回油箱,故在改進(jìn)設(shè)計(jì)圖3中干脆按繪圖要求不畫。
(5)改進(jìn)設(shè)計(jì)五
由于有了前面的改進(jìn)設(shè)計(jì)一、二和三,故原設(shè)計(jì)方案圖2中的二位三通鋼球定位式手動(dòng)換向閥3已不適用。改用圖3中的三位四通M型機(jī)能的電磁換向閥3:當(dāng)電磁鐵都不通電時(shí),泵卸荷;9DT通電時(shí),支腿液壓缸運(yùn)動(dòng);10DT通電時(shí),可大臂回轉(zhuǎn)、變幅缸動(dòng)作或使旋轉(zhuǎn)臂旋轉(zhuǎn)和割刀旋轉(zhuǎn),完成切割椰果。
圖2 原椰果采摘機(jī)液壓系統(tǒng)圖
圖3 改進(jìn)后的液壓系統(tǒng)圖
(6)改進(jìn)設(shè)計(jì)六
由于支腿采用液壓鎖鎖緊,故相應(yīng)的換向閥機(jī)能應(yīng)采用Y型,以便讓液壓鎖與換向閥間管路中的油液盡快流回油箱,使液壓鎖立即鎖緊。故換下圖2中的M型,改用圖3中的Y型,并改用電磁換向閥,以便采用單片機(jī)自動(dòng)控制。
(7)改進(jìn)設(shè)計(jì)七
支腿沒必要雙向鎖緊,故改用圖3中的液控單向閥單向鎖緊。
(8)改進(jìn)設(shè)計(jì)八
原設(shè)計(jì)前后腿動(dòng)作不一致:后腿液壓缸活塞桿伸出為支腿放下,前腿液壓缸活塞桿收回為支腿放下。改進(jìn)設(shè)計(jì)圖3中全調(diào)整為活塞桿伸出為支腿放下。
(9)改進(jìn)設(shè)計(jì)九
液壓支腿采用先進(jìn)的智能調(diào)平系統(tǒng)。
智能調(diào)平系統(tǒng)硬件組成如圖4所示,主要組成部分有:雙軸傾角傳感器、單片機(jī)、控制電路、鍵盤顯示板以及控制支腿行程的液壓系統(tǒng)等。
圖4 系統(tǒng)硬件組成
文中選擇位置誤差調(diào)平法中的“最高點(diǎn)不動(dòng)”調(diào)平法。平臺(tái)經(jīng)過預(yù)支撐后,一般是不水平的,在有傾角的情況下,平臺(tái)肯定會(huì)有一個(gè)最高點(diǎn),在調(diào)平時(shí)保持最高點(diǎn)不動(dòng),其他支撐點(diǎn)向上運(yùn)動(dòng)與之對(duì)齊,當(dāng)各點(diǎn)達(dá)到最高點(diǎn)位置時(shí)平臺(tái)即處于水平狀態(tài)。這種只升不降調(diào)平方法可以避免由于平臺(tái)自重和負(fù)載過大,在下降過程中產(chǎn)生較大的慣性力,而使平臺(tái)出現(xiàn)劇烈抖動(dòng),以致無法調(diào)平的現(xiàn)象。
圖5 調(diào)平平臺(tái)示意圖
“最高點(diǎn)”調(diào)平法的具體實(shí)現(xiàn)方法是:根據(jù)傾角傳感器的信號(hào),確定平臺(tái)的最高點(diǎn),并將信號(hào)送給控制裝置(單片機(jī)),控制裝置通過調(diào)平程序驅(qū)動(dòng)各支腿液壓缸,使較低的支腿上升,從而使各點(diǎn)處于同一個(gè)高度,平臺(tái)達(dá)到水平狀態(tài)。調(diào)平平臺(tái)示意圖如圖5所示。
圖5中水平面坐標(biāo)系為Ox0y0z0,與椰果采摘機(jī)平臺(tái)固聯(lián)的平臺(tái)坐標(biāo)系為Ox1y1z1。α、β角為雙軸傾角傳感器所測(cè)得的俯仰角與橫滾角。最高點(diǎn)的確定是:當(dāng)α>0、β>0時(shí),3點(diǎn)為最高點(diǎn);當(dāng)α>0、β<0時(shí),4點(diǎn)為最高點(diǎn);當(dāng)α<0、β>0時(shí),2點(diǎn)為最高點(diǎn);當(dāng)α<0、β<0時(shí),1點(diǎn)為最高點(diǎn)。當(dāng)α=0、β= 0時(shí),平臺(tái)達(dá)到水平狀態(tài)。
液壓支腿智能調(diào)平系統(tǒng)調(diào)平控制流程圖如圖6所示。
圖6 調(diào)平系統(tǒng)調(diào)平控制流程圖
機(jī)械化椰果采收模式的出現(xiàn),能解決傳統(tǒng)的人工爬樹采摘方式危險(xiǎn)性大、采摘質(zhì)量差及工效低的問題,必然會(huì)更加有力地推動(dòng)“百萬畝椰林工程”的建設(shè),促進(jìn)椰子產(chǎn)業(yè)化、商品化的發(fā)展。
新系統(tǒng)較原系統(tǒng)在許多方面作了改進(jìn),更合理,操作更輕松,特別是液壓支腿智能調(diào)平系統(tǒng)將機(jī)電技術(shù)、液壓傳動(dòng)與控制技術(shù)結(jié)合在一起,實(shí)現(xiàn)了平臺(tái)的快速而精準(zhǔn)的調(diào)平功能,提高了調(diào)平精度,縮短了調(diào)平的時(shí)間,擴(kuò)大了智能調(diào)平系統(tǒng)的適用范圍,具有很大的應(yīng)用價(jià)值。
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