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發(fā)電機組檢測控制系統(tǒng)故障處理與改進

2013-04-09 13:12:58
設(shè)備管理與維修 2013年3期
關(guān)鍵詞:錄波接點軸系

馬 哲

作者通聯(lián):大唐淮北發(fā)電廠 安徽淮北市濉溪路8號235000

E-mail:sungb@cdt-hb.com

故障1 某電廠A號發(fā)電機組采用美國GE 公司EX2100型勵磁系統(tǒng),2005年12月投運。2010年8月27日1 時28 分,A號機組500kV 系統(tǒng)5013、5014 斷路器跳閘,聯(lián)跳汽輪發(fā)電機組,鍋爐MFT 動作。首出原因為勵磁系統(tǒng)故障,檢查發(fā)現(xiàn)勵磁調(diào)節(jié)器(AVR)顯示故障信息為#100(滅磁回路被導通)。

分析和處理 故障發(fā)生后,發(fā)電廠申請停機,并組織電科院、上海GE 公司、北京光耀公司技術(shù)人員現(xiàn)場聯(lián)合檢查。為防止再次跳閘,將AVR中的#100 故障,暫時由跳閘改為告警,29日5 時51 分,A號機組再次并網(wǎng)。8月29日14 時30 分左右,發(fā)現(xiàn)滅磁電阻運行中間斷導通,AVR 報#100 告警,由于該功能已改切為信號,A號機組未跳閘。隨后拆除滅磁開關(guān)兩個輔助接點接至滅磁板的接線,改接至錄波器進行錄波監(jiān)視,對勵磁系統(tǒng)運行狀況進行24h 值守監(jiān)視。29日23 時左右,AVR 再次報#100 告警。8—9月份,機組運行中多次錄取到滅磁開關(guān)兩個輔助接點同時抖動波形,最長持續(xù)時間不超過160ms 且為高頻抖動,在兩個接點單獨錄波和串聯(lián)錄波情況下均有發(fā)生;AVR 未再發(fā)生#100 報警,滅磁電阻運行中未再發(fā)生誤投入。由此初步判斷故障直接原因是運行中滅磁電阻誤導通,造成AVR 報#100 故障,發(fā)出勵磁系統(tǒng)故障信號至發(fā)變組保護,由發(fā)變組保護動作,機組解列。

針對AVR 報#100 故障的可能原因?qū)嵤┮幌盗写胧┖驮囼灪螅⒔Y(jié)合機組并網(wǎng)后的故障現(xiàn)象,GE 公司技術(shù)人員給出AVR報#100 故障原因,重點是滅磁開關(guān)輔助接點抖動和霍爾元件受干擾所致。隨后對上述原因進一步試驗和分析,增加另外一臺錄波器,分別對A號、B號機組滅磁開關(guān)以及備用開關(guān)的輔助觸點進行檢查錄波。其中用外借錄波器未錄到任何波形。再用原來的錄波器,對B號發(fā)電機組滅磁開關(guān)(斷掉所有控制電源)和備用開關(guān)錄波時,又錄到少數(shù)類似波形。調(diào)整B號機組霍爾元件附近配線以減少干擾,將B號機組,滅磁開關(guān)常閉輔助接點進行雙接點串聯(lián)改進(該機組有備用接點)。通過在線更改A號、B號機組AVR 軟件數(shù)據(jù),將#100 故障的告警信號引出至二次回路的接線端子,B號機組布線后上機組燈光字牌,可確定原錄波器抗干擾能力較差,錄到的波形為干擾波,可排除滅磁開關(guān)輔助接點機械抖動的可能性,最終分析故障原因是AVR 系統(tǒng)抗干擾能力差,二次回路受擾。

改進措施 (1)更換兩塊滅磁控制板,一塊脈沖驅(qū)動板,并對新板件上的繼電器全部進行校驗。(2)對滅磁回路可控硅、霍爾元件等做靜態(tài)檢查,功能正常。(3)拆除滅磁開關(guān)至滅磁板的兩個常閉輔助接點接線,并錄波監(jiān)視,進一步分析可能原因。(4)將帶有插頭的盤間連線更換為屏蔽電纜。(5)在滅磁電阻附近安裝測溫探頭并引至控制室,以便監(jiān)視。

故障2 2010年6月1日,某電廠6號機組(600MW 汽輪發(fā)電機組)當時負荷56.94MW,運行正常。5 時30 分左右,6號機組發(fā)2號、3號、4號瓦振動大報警,各瓦相對振動值在CRT上擺動較大,運行人員就地進行測量正常。聯(lián)系控制中心人員進行檢查處理,現(xiàn)場觀察振動畫面,振動值棒狀圖略有波動,范圍在20μm 左右。6 時40 分,CRT 畫面振動值棒狀圖全部回零,持續(xù)3~5s 后振動值棒狀圖顯示恢復,之后又發(fā)振動大報警信號,6 時57 分,機組跳閘,首出原因為軸瓦振動大保護動作。

分析和處理 6號機組軸系振動監(jiān)測系統(tǒng)使用本特利3500 系統(tǒng),其保護邏輯關(guān)系是瓦振和軸相對振動相與的關(guān)系。發(fā)生跳機故障時3號、4號瓦的相對振動數(shù)值(0.31μm)并未達到整定值,而瓦振顯示數(shù)值(133.24μm和133.09μm)達到了整定值(50μm)。分析發(fā)現(xiàn),故障發(fā)生時3號、4號瓦的相對振動值為0.31μm,明顯異常。咨詢本特利技術(shù)人員后證實,在軸瓦振動數(shù)值發(fā)生異常時,裝置會將該數(shù)值判斷為壞點而進行舍棄,直接取用另一個條件作為動作判據(jù),而當時3號、4號瓦的絕對振動數(shù)值均達到整定值,這樣6號機組軸系監(jiān)測TSI 系統(tǒng)發(fā)出了振動遮斷信號。和設(shè)備生產(chǎn)廠家共同分析,引起TSI 振動參數(shù)異常波動的原因為軸系監(jiān)測裝置的供電電源發(fā)生電壓波動。報警事件列表中,顯示了各通道頻繁進入和離開“ Not OK”狀態(tài)。由此初步判斷是電源電壓異常波動或電源模塊出現(xiàn)異常造成監(jiān)測系統(tǒng)異常。經(jīng)試驗確認,6月1日6 時57 分,6號機組軸系監(jiān)測系統(tǒng)發(fā)生供電電壓波動,導致軸系監(jiān)測系統(tǒng)工作不正常,誤發(fā)出振動遮斷信號。全面檢查6號機組軸系監(jiān)測系統(tǒng)供電裝置外部回路,未發(fā)現(xiàn)問題。根據(jù)上述檢查測試結(jié)果,判斷是空開觸點接觸不良造成軸系監(jiān)測裝置電源電壓異常波動,導致誤發(fā)遮斷信號,引發(fā)ETS 保護動作跳機。

改進措施 (1)在6號機組軸系監(jiān)測系統(tǒng)增加1 塊電源模塊,實現(xiàn)冗余供電,增強系統(tǒng)可靠性。(2)6號機組軸系監(jiān)測系統(tǒng)供電回路兩個電源模塊采取兩路空開分別供電模式,以排除空開觸點不良隱患。(3)增加6號機組軸系監(jiān)測系統(tǒng)絕對振動的斷線保護功能,減少誤動發(fā)生。(4)增加6號機組軸系監(jiān)測系統(tǒng)繼電器卡輸出的報警和跳機鎖定。(5)全面檢查TSI 裝置內(nèi)部參數(shù)設(shè)置,取消6號機組軸系監(jiān)測系統(tǒng)內(nèi)部單一通道故障鎖定功能。

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