張俊珍
(山西省電力勘測設計院,山西 太原 030001)
神頭第一發(fā)電廠發(fā)電分公司#3、#4機組是原蘇聯(lián)進口的2×200 MW機組。煙囪為20世紀70年代末建設的普通單筒鋼筋混凝土煙囪,高度210 m,出口直徑7 m。該煙囪結構形式為鋼筋混凝土筒身、珍珠巖板隔熱層80 mm、150#浮石混凝土內(nèi)襯240~120 mm。筒身施工采用雙滑模板工藝。
該煙囪于20世紀80年代初投產(chǎn)運行,最初采用了文丘里水膜除塵器,一直使用至1994年;1994—2007年改為電除塵運行;2008年,按照國家環(huán)保政策,實施了對燃煤煙氣進行脫硫處理,采用濕法脫硫技術且不加GGH。
為了使煙囪能夠適應脫硫改造后煙氣工況的變化,確保煙囪安全可靠的運行,根據(jù)國內(nèi)一些發(fā)電廠脫硫機組煙囪的防腐做法,發(fā)電分公司通過招標選擇了合適的專業(yè)防腐隊伍,提出了相應的防腐處理措施,考慮到#3、#4機組停機或采用臨時煙囪排放措施的時間不能過長,最初的防腐方案為:首先清理掉煙囪內(nèi)壁的浮石灰,然后刮膩子,最后涂刷兩遍OM防腐涂料。
檢測單位為山西省建筑科學研究院,在煙囪內(nèi)部清洗前,進行了外觀檢查、取芯檢查和取芯的強度檢驗等工作。
經(jīng)過停機后的初步檢查,發(fā)現(xiàn)煙囪內(nèi)壁與最初判斷的情況出入較大,初步確定的防腐處理方案需要調整,為此發(fā)電公司委托原煙囪設計單位——山西省電力勘測設計院對目前的煙囪提出防腐處理方案。在完成煙囪內(nèi)部表面灰塵沖洗后,設計院技術人員對煙囪內(nèi)部進行實地考察,通過乘吊籃上下一個多小時的檢查,發(fā)現(xiàn)煙囪從下至上的大致情況是下部腐蝕程度較輕,隨煙囪口徑變小,腐蝕程度逐漸加重,腐蝕表面呈現(xiàn)垂直條帶狀分布,筒首上部腐蝕情況又逐步減輕。
50 m以下筒壁基本完好,腐蝕程度很弱。50~90 m處有腐蝕情況,淺層凹凸不平。90~195 m處腐蝕情況嚴重,浮石混凝土表層的外露浮石松動,膠結料呈灰白粉末狀,局部呈條狀的深層凹凸不平,表面淺層強度喪失,如普通干土塊一般,用錘子即可敲落,凹凸高差達30~70 mm。195~210 m處腐蝕情況介于50~90 m、90~195 m兩段之間。
根據(jù)上述檢測報告結論及建議和設計院技術人員的實地考察,認為對該煙囪內(nèi)筒壁采取的防腐處理措施,可根據(jù)內(nèi)壁的腐蝕現(xiàn)狀,進行分類分段的具體處理(①腐蝕輕微,內(nèi)壁基本完好;②中度腐蝕,表層局部完整,局部脫落;③重度腐蝕,內(nèi)壁表層完全脫落,達20 mm以上;④特別嚴重腐蝕,局部深層凹餡,深度達100 mm,所占比例為極少數(shù),原因估計浮石混凝土振搗不密實,形成表面蜂窩、麻面缺陷,隨長時間的運行加重腐蝕所致,具體處理建議如下。
第一,先將煙囪內(nèi)部表面積灰沖洗干凈,然后使用切割機等機械清除表面腐蝕層和酥松浮石混凝土層,再使用高壓水槍由上而下將松動混凝土及浮灰沖洗干凈。經(jīng)檢查驗收,此時內(nèi)筒壁已為未被腐蝕的新鮮表面,等待表面基本晾干,開始做防腐處理。
第二,對于筒身內(nèi)壁基本完好的部分(約在積灰平臺以上到標高50 m處),確認其表層為堅硬狀態(tài),此時僅對表面涂刷界面結合劑,隨后刮膩子打底,膩子采用OM-2型涂料加石英砂、鑄石粉(比例為2∶1),用電動攪拌器攪拌后調成膩子,用膩子將煙囪內(nèi)襯表面分層 平。膩子調好后可采用滾涂上墻,跟著批刮的方法進行,特別要強調的是這道批刮的工序很重要,是保證內(nèi)襯墻面密封嚴實的手段,絕不可以輕易疏忽和遺漏。膩子厚度約2mm。要求施工完后內(nèi)襯表面整體平整。
待膩子完全干燥后,先涂刷一層OM-4底料,其上再刷一層OM-4涂料,涂料用量約0.6~0.8 kg/m2,厚度約0.5 mm。
第三,對于筒身內(nèi)壁部分的脫落情況,同上表面處理恰當后,用耐酸砂漿進行分層抹平修補,每層修補后要等耐酸砂漿充分凝固且表面驗收合格后,再做表面刮滾膩子的工序。膩子厚度同上,待干之后,按上述程序進行下一道工序——底涂料OM-4的涂刷。
第四,對于內(nèi)壁腐蝕情況嚴重的部位,酥松層徹底清除,裸露的表面同上進行必要處理,并待質檢人員驗收合格后,采用耐酸磚砌筑填堵平整和用耐酸砂漿進行分層填充,然后同上述工序,驗收合格后,進入涂刷OM-4底料工序。
第五,刷OM-5耐高溫防腐涂料。煙囪及煙道內(nèi)壁在刷底料6~10 h后,用手按涂層已經(jīng)不黏手,可以開始刷OM-5面料,兩層面料之間必須保證有6~10 h的技術間歇時間。絕不能連續(xù)不停地刷,以保證足夠的涂層厚度(0.3~0.4 mm),用量約0.5~0.7 kg/m2。
筒首混凝土壁隔熱層及內(nèi)壁的縫隙先仔細修補抹平,筒首范圍內(nèi)在兩層OM-4之間貼一層玻璃絲布,再刷OM-5面料表面抹5 mm厚耐酸膠泥,頂部仍采用原規(guī)格的鑄鐵壓頂板,用不銹鋼螺栓固定。
積灰平臺表面用干粉煤灰與耐酸水泥的干混料按照i=5%的坡度找坡,表面刷OM涂料處理,在積灰平臺四周陰角處兩層0M-4中間夾一層玻璃絲布,平鋪和上翻各500 mm。向下水口為最低點向四周找坡,下水口處留孔安設襯膠排水管,直徑約219 mm,接至煙囪筒外廢液池。
根據(jù)本工程項目特點,建議驗收工序點分為:①煙囪煙道內(nèi)壁、集灰平臺的清灰檢查驗收;②煙囪煙道內(nèi)壁松動酥松層的沖洗、清理后的驗收;③煙囪煙道內(nèi)壁采用OM耐酸砂漿缺陷修補、內(nèi)表面修整后驗收;④筒首、牛腿、煙道接口伸縮縫處的處理驗收;⑤OM-2界面劑施工后驗收;⑥OM-2膩子刷涂層驗收;⑦OM-4底料層的驗收;⑧OM-5涂層驗收;⑨煙道、積灰平臺防腐、排水斜坡管道驗收;⑩整體竣工驗收,并提交驗收總報告。
上述質量控制環(huán)節(jié)的驗收,均應有詳細的驗收記錄、實物照片,驗收報告內(nèi)容全面準確,各方簽署完整,符合質量控制體系的要求??蓞⒄蘸蟊?進行質量控制和驗收。
(編輯:王靜)
表1 煙囪內(nèi)壁防腐工程質量監(jiān)理驗收表