張國(guó)強(qiáng)
(山西華晉焦煤集團(tuán)吉寧選煤廠,山西 臨汾 041000)
動(dòng)篩跳汰機(jī)是目前選煤廠常用的排除大塊矸石的設(shè)備,具備處理能力大、分層效果好、排矸率高、錯(cuò)配物低等優(yōu)點(diǎn)。設(shè)計(jì)以動(dòng)篩跳汰機(jī)為核心的排矸系統(tǒng)有多種方案,文中將動(dòng)篩系統(tǒng)工藝設(shè)備的選擇及應(yīng)注意的細(xì)節(jié)等問(wèn)題進(jìn)行淺析。
動(dòng)篩跳汰機(jī)目前多采用德國(guó)KHD公司制造的液壓驅(qū)動(dòng)跳汰機(jī),主要由槽體、雙道提升輪、跳汰物料搖臂、排矸輪、集料斗、液壓站和電控箱組成。入料粒度25~450 mm,處理量150~400 t/h,跳汰篩面面積4 m2,篩孔尺寸25 mm,其中出入料粒度是對(duì)其使用影響最大的因素。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用發(fā)現(xiàn),入料粒度過(guò)大會(huì)導(dǎo)致排矸通道堵塞,必須停機(jī)放水處理;處理時(shí)間長(zhǎng),造成人工勞動(dòng)強(qiáng)度大。為此,礦井毛煤進(jìn)入動(dòng)篩跳汰機(jī)前必須有去除大塊矸石的設(shè)備,常見(jiàn)的為固定道條篩、振動(dòng)道條篩、破碎機(jī)等幾種。下面對(duì)這幾種設(shè)備選擇的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行簡(jiǎn)單分析。
固定道條篩相當(dāng)于一個(gè)固定的用道軌制作的篦子,毛煤經(jīng)過(guò)其篩面起到按粒度分級(jí)的作用。由于它只需固定在溜槽口,沒(méi)有相應(yīng)的篩體、電機(jī)、傳動(dòng)裝置等,具有投資小、易于維護(hù)的優(yōu)點(diǎn)。
由于固定道條篩沒(méi)有振動(dòng),入料量較大時(shí)會(huì)嚴(yán)重影響透篩率,形成篩面堆料,使得部分原煤經(jīng)大塊矸石溜槽外排,而且實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中固定道條篩還容易發(fā)生篩孔堵塞,因此,需要經(jīng)常停車處理。
振動(dòng)道條篩篩面為道軌鋪成,調(diào)整道軌間距可調(diào)整分級(jí)粒度,篩子因振動(dòng)原因篩分效率高,不易堆煤壓篩,能很好地起到去除大塊矸石的作用。
由于道軌間縱向并無(wú)粒度控制,導(dǎo)致狹長(zhǎng)形的大塊矸石不能排除,造成下游工藝設(shè)備、溜槽受到撞砸,影響使用壽命,并且大塊矸石進(jìn)入動(dòng)篩跳汰機(jī)時(shí)有可能造成排矸通道堵塞。
破碎機(jī)能夠有效地控制進(jìn)入動(dòng)篩跳汰機(jī)的毛煤粒度,經(jīng)破碎后的毛煤基本上不存在特大矸石,是保證動(dòng)篩入料粒度的最有效方法。
毛煤全部經(jīng)破碎機(jī)破碎就意味著本來(lái)可以不用進(jìn)入動(dòng)篩的被破碎矸石也進(jìn)入動(dòng)篩分選,做了無(wú)用功,增加了動(dòng)篩的工作量。此外破碎還會(huì)產(chǎn)生一些次生煤泥,對(duì)主洗系統(tǒng)造成影響。破碎機(jī)前的除鐵器一旦出現(xiàn)故障或有大塊鐵器未被選出而進(jìn)入破碎機(jī),則容易導(dǎo)致破碎機(jī)故障,從而全廠停機(jī)處理,嚴(yán)重影響正常生產(chǎn),因此,對(duì)上游除鐵、除雜環(huán)節(jié)要求很高。
綜上所述,三種常用設(shè)備均有優(yōu)劣,筆者從保證正常生產(chǎn)優(yōu)先的角度認(rèn)為振動(dòng)道條篩為較優(yōu)的選擇。振動(dòng)道條篩故障率低,維護(hù)量不大,同時(shí)排除大矸效率較高,但為了彌補(bǔ)其縱向無(wú)粒度控制的缺點(diǎn)可以對(duì)振動(dòng)道條篩進(jìn)行改造,在橫向上設(shè)置道軌,使篩孔由原來(lái)的200 mm×1 000 mm改為200 mm×300 mm,減少狹長(zhǎng)大矸透篩。
動(dòng)篩系統(tǒng)較為簡(jiǎn)單,工藝環(huán)節(jié)少,常見(jiàn)工藝是毛煤經(jīng)除鐵器除鐵后進(jìn)入振動(dòng)道條篩排除大塊矸石,道條篩篩下物進(jìn)入50 mm分級(jí)篩分級(jí),分級(jí)篩篩下物作為合格原煤進(jìn)入原煤皮帶,篩上物則進(jìn)入動(dòng)篩跳汰機(jī)分選排除矸石。動(dòng)篩分選后的產(chǎn)品由50 mm破碎機(jī)破碎后進(jìn)入原煤皮帶,動(dòng)篩透篩物(-20 mm)由斗式提升機(jī)和高頻篩兩次脫水后也進(jìn)入原煤皮帶送至主洗系統(tǒng)分選。
3.2.1 動(dòng)篩跳汰機(jī)前增加手選除雜環(huán)節(jié)
礦井毛煤時(shí)常混雜著許多諸如編織袋、破碎皮帶、木材和各種鐵器雜物,雖然經(jīng)過(guò)除鐵器后能排除大部分鐵器雜物,但仍存留的小部分鐵器和各種非鐵器雜物則全部進(jìn)入了動(dòng)篩跳汰機(jī),對(duì)動(dòng)篩系統(tǒng)形成不穩(wěn)定因素,隨時(shí)可能因?yàn)檫@些雜物造成設(shè)備突發(fā)故障或堵塞管道、溜槽等,因此在動(dòng)篩前增加人工除雜環(huán)節(jié)能夠有效地剔除這些雜物,保證動(dòng)篩入料質(zhì)量。
3.2.2 溜槽底板內(nèi)部增加網(wǎng)格或鋪設(shè)道軌
由于動(dòng)篩系統(tǒng)每個(gè)環(huán)節(jié)基本上都存在矸石,而且動(dòng)篩系統(tǒng)設(shè)備均體積較大,相鄰環(huán)節(jié)設(shè)備高差較大,所以矸石的排放環(huán)節(jié)對(duì)溜槽的沖擊較大,溜槽受撞擊后損傷也非常大。為此,動(dòng)篩系統(tǒng)的溜槽尤其是矸石溜槽的底板應(yīng)鋪設(shè)道軌或網(wǎng)格防砸,網(wǎng)格中堆滿煤后還能起到耐磨和降噪的作用。
3.2.3 動(dòng)篩跳汰機(jī)矸石溜槽要加寬
動(dòng)篩跳汰機(jī)排矸具有間歇性的特點(diǎn),瞬時(shí)排矸量很大,如果按照總矸石通過(guò)量計(jì)算設(shè)計(jì)溜槽則容易發(fā)生矸石溜槽堵塞的現(xiàn)象,而且溜槽底板鋪設(shè)道軌或網(wǎng)格后也是對(duì)溜槽實(shí)際空間的一種壓縮,因此,為了應(yīng)對(duì)瞬時(shí)排矸量大的情況動(dòng)篩跳汰機(jī)的排矸溜槽應(yīng)適當(dāng)加大、加寬。
3.2.4 動(dòng)篩跳汰機(jī)冷卻水要有冬季、夏季兩套走向
動(dòng)篩跳汰機(jī)的冷卻水都是循環(huán)使用,冷卻水泵將冷卻水打入動(dòng)篩跳汰機(jī)的熱交換器,吸收了熱量的冷卻水進(jìn)入室外的冷卻塔降溫,再?gòu)睦鋮s塔自留回冷卻水箱,完成一個(gè)循環(huán)。
夏季車間內(nèi)溫度高,動(dòng)篩跳汰機(jī)液壓油升溫快,冷卻水必須經(jīng)冷卻塔降溫處理,否則會(huì)導(dǎo)致冷卻水溫度過(guò)高從而液壓油不能有效降溫,影響動(dòng)篩運(yùn)行。但冬季戶外的管路和冷卻塔一旦被冷凍住,則冷卻系統(tǒng)即完全癱瘓,因此,冬季車間溫度低,液壓油溫度受外界影響小,冷卻水系統(tǒng)可設(shè)計(jì)旁路不經(jīng)冷卻塔直接回到冷卻水箱,從而避免天氣寒冷而上凍。
動(dòng)篩跳汰機(jī)作為目前最先進(jìn)的矸石預(yù)排除設(shè)備,并且早已確定了其必要性。通過(guò)本文的分析,希望能夠?qū)π值苓x煤廠的動(dòng)篩系統(tǒng)設(shè)計(jì)或優(yōu)化提供一些有益的參考。
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