李韋岐 吳曉民
(神華寧夏煤業(yè)集團寧東洗煤廠,寧夏自治區(qū)銀川市,750411)
寧東洗煤廠為動力煤洗煤廠,下轄10個洗煤分廠,其中包括紅柳分廠、羊場灣分廠、棗泉分廠、梅花井分廠、石槽村分廠、清水營分廠、靈新分廠、羊場灣二分廠、金鳳分廠和雙馬分廠,原設(shè)計為200~25 mm 塊煤采用重介淺槽分選,-25mm末煤采用重介旋流器分選。由于寧東礦區(qū)原煤粘濕,博后篩、香蕉篩等原煤分級篩存在易堵篩和篩分效率低的問題,影響生產(chǎn)的連續(xù)性。因此,各分廠原煤分級篩的篩縫均由13 mm 調(diào)整至25mm,僅+25mm 粒級入洗或作為篩塊煤銷售,25~13mm 粒煤則混入末煤作為電煤產(chǎn)品銷售。但是,博后篩篩分效率低及易堵篩等問題仍然存在,本文對寧東洗煤廠采用弛張篩更換博后篩進(jìn)行介紹,進(jìn)而為引進(jìn)新的原煤分級設(shè)備提供相關(guān)依據(jù)。
(1)篩分效率低下。博后篩的工作原理是篩板振動而篩箱不振動。因此,博后篩沒有從根本上改變煤炭在濕粘條件下進(jìn)行細(xì)顆粒分級時篩板堵塞的問題,其篩分效率得不到明顯提高,實際使用中只有60%左右。
(2)由于實際生產(chǎn)能力大,原煤分級篩 (博后篩)上煤層較厚,原煤外水較高,經(jīng)常出現(xiàn)堵篩等情況,嚴(yán)重時甚至?xí)绊懴掠纹渌O(shè)備的生產(chǎn)及煤泥水的處理,最終會導(dǎo)致停機清理篩板。
(3)博后篩由于振動強度較大,自身的安全穩(wěn)定性不高,實際生產(chǎn)中存在維護(hù)點多和費用高的問題,而經(jīng)常維護(hù)也影響正常生產(chǎn),博后篩的年維護(hù)費用見表1。單臺博后篩的年維護(hù)費用大約是22.08萬元。
(4)設(shè)備噪音大,一般都在103dB以上。
(5)目前博后篩單臺的功率基本在120kW,能耗比較大。
表1 博后篩的年維護(hù)費用
弛張篩功率只有55kW,與博后篩相比可節(jié)能54%左右。為此我廠積極探索試用新型篩分設(shè)備,使用由美國賓得公司生產(chǎn)的KRL/DD3000×10馳張篩,上層為25 mm 篩分,下層為6 mm 篩分。弛張篩更換博后篩有以下幾方面優(yōu)勢:
(1)淺槽分選機洗選下限可以下探到13mm,甚至到6mm,解決末煤提質(zhì)手段有限的問題,25~6mm 粒級洗后回?fù)降侥┰嚎商嵘┰旱陌l(fā)熱量。
(2)25~13 mm 粒級洗后可單獨作為洗精粒銷售。寧東礦區(qū)25~13mm 洗精粒市場售價約為500元/t,而區(qū)內(nèi)電煤售價僅為280元/t左右,兩者噸煤價差近200 元。經(jīng)試驗,25~13 mm 粒級占全級約為15%左右,如將25~13mm 這部分粒煤回收進(jìn)入塊煤銷售系統(tǒng),可為集團增加年銷售收入超過10多億元。
(3)羊場灣分廠50~25 mm 洗中塊供煤化工做原料煤,入洗下限降低后,末煤產(chǎn)品就可替代洗中塊。
(4)可以提供高爐噴吹用煤。高爐噴吹煤要求粒度低于30 mm,而入洗下限降低后,羊場灣分廠的末煤產(chǎn)品發(fā)熱量、全水、硫和揮發(fā)分等指標(biāo)均可滿足要求,可直接提供高爐噴吹用煤。
(5)弛張篩噪音小,機器空載 (未進(jìn)料、未加蓋板)時的最大噪音小于85dB。設(shè)備密封較好,可以大大較低車間噪音及粉塵濃度。
(6)維護(hù)費用低。弛張篩的年維護(hù)費用見表2,由表1和表2對比可知,博后篩的年維護(hù)費用較弛張篩維護(hù)費用高約10萬元。
(7)降低能耗50%以上,如果按一年設(shè)計運行330天,每天16h計算,單臺博后篩一年的能耗為633600kWh,電費按0.5 元/kWh 來算,單臺一年的電費為31.68萬元;而對于弛張篩來說,單臺弛張篩的電費約是14.52萬元,那么單臺弛張篩就能節(jié)約電費17.16萬元。
表2 弛張篩的年維護(hù)費用
根據(jù)以上優(yōu)勢,適時引進(jìn)新型篩分設(shè)備,淘汰現(xiàn)有篩分效率低、檢修維護(hù)量大的博后篩非常有必要,從而降低塊煤入洗下限,提高產(chǎn)品質(zhì)量,實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化。
弛張篩主要用于對細(xì)、粘、濕物料等難篩分性物料的加工,在所處理物料易堵塞篩網(wǎng)的情況下,通過聚氨酯篩板連續(xù)的拉緊和松弛,產(chǎn)生靈活的“弛張”運動,充分加速物料的運動,使物料得以釋放和分散,使得較小顆粒有機會到達(dá)篩面自由通過。為了防止篩板損壞及保證篩分效率,弛張篩要求的入料粒度不能大于50 mm,本次采用雙層弛張篩。
本次設(shè)計需拆除的是由北京博后篩分工程技術(shù)有限公司生產(chǎn)型號為BHS40100的博后篩,其相關(guān)技術(shù)參數(shù)是:處理量為700t/h;入料粒度為0~200mm;篩縫尺寸為25mm,共4段;電機功率為8×15kW。更換的是由美國賓得公司生產(chǎn)的型號為KRL/DD3000×10的雙層弛張篩,其相關(guān)技術(shù)參數(shù)是:處理量為500~700t/h;入料粒度為0~200mm,分級粒度為上層25mm,下層6mm;篩面尺寸為3000mm×10000mm。
本次改造是將弛張篩代替原煤分級篩,所以安裝位置仍在原有博后篩位置。
雙層馳張篩25/6mm 分級,+25mm 以上的淺槽分選,25~6 mm 重介旋流器或淺槽分選,-6mm 不分選,簡易的工藝流程示意圖如圖1所示。
圖1 工藝流程示意圖
原煤經(jīng)原煤倉下給煤機給入201帶式輸送機,經(jīng)帶式輸送機機頭除鐵器除鐵后給入破碎機,破碎機將原煤破碎至-200mm,由配篩刮板機分配到雙層弛張篩上進(jìn)行原煤分級,分級后粒度為200~25mm、25~6mm 和-6mm 這3種粒級。
塊原煤 (200~6 mm)進(jìn)入223、224刮板輸送機,當(dāng)水洗系統(tǒng)運行時,塊原煤與粒原煤經(jīng)301帶式輸送機進(jìn)塊煤水洗系統(tǒng);當(dāng)水洗系統(tǒng)不運行時,塊原煤經(jīng)242帶式輸送機轉(zhuǎn)載至501上倉。
末原煤 (25~6mm)也可進(jìn)入末煤重介旋流器系統(tǒng)分選,也可與-6mm 粉煤混摻上倉儲存銷售或轉(zhuǎn)載至電廠。
原有生產(chǎn)工藝與改造后生產(chǎn)工藝產(chǎn)品質(zhì)量變化見表3。
由表3可見,生產(chǎn)方式1為原有生產(chǎn)工藝,生產(chǎn)方式2、3為改造后生產(chǎn)工藝。
(1)+25mm 塊煤通過重介淺槽分選,25~6 mm 末煤通過重介旋流器分選,-6mm 末煤不分選。入廠原煤經(jīng)過25/6 mm 雙層馳張篩篩分,上層25 mm 篩分分級效率按照90%計算,下層6 mm 篩分分級效率按照65%計算,則進(jìn)入25 mm下層的物料為全級的47%,通過6 mm 篩分后篩下末煤量為全級的18.2%。進(jìn)入重介淺槽系統(tǒng)的原煤量為53%,進(jìn)入重介旋流器的末煤量為28.8%。經(jīng)分選后煤泥量可減少13.93% (原生產(chǎn)工藝進(jìn)入系統(tǒng)煤泥減少量及次生煤泥減少量),由選礦數(shù)質(zhì)量計算可知-6 mm 末煤灰分26.23%、水分18.3%、發(fā)熱量17.3kJ/kg,可單獨作為電煤銷售,25~6mm 末精煤可作為精粒煤銷售。
表3 原有生產(chǎn)工藝與改造后生產(chǎn)工藝產(chǎn)品質(zhì)量變化
(2)+25mm 塊煤和25~6mm 末煤通過重介淺槽分選,-6mm 末煤不分選。入廠原煤經(jīng)過25/6mm 雙層馳張篩篩分,上層25mm 篩分分級效率按照90%計算,下層6 mm 篩分分級效率按照65%計算,則進(jìn)入25mm 下層的物料為全級的47%,通過6 mm 篩分后篩下末煤量為全級的18.2%。則進(jìn)入重介淺槽系統(tǒng)的原煤量為81.8%。由選礦數(shù)質(zhì)量計算可知-6mm 末煤灰分26.23%,水分18.3%,發(fā)熱量17.3kJ/kg,可單獨作為電煤銷售。
寧東礦區(qū)25~6mm 洗精粒市場售價約為500元/t,而區(qū)內(nèi)電煤售價僅為280元/t左右,兩者噸煤價相差200 多元。經(jīng)更換單臺馳張篩試驗后發(fā)現(xiàn),25~6 mm 粒級占全級約為16%左右,如將25~6mm 這部分粒煤回收進(jìn)入塊煤系統(tǒng),作為精粒煤銷售,以寧東洗煤廠2012年篩分量4420萬t計算,篩選出的這部分粒煤,可增加年銷售收入超過15億元。
寧東洗煤廠現(xiàn)有博后篩23臺,單臺博后篩年維護(hù)費用22.08 萬元,而單臺馳張篩年維護(hù)費用12.14萬元,如將博后篩全部更換為馳張篩可年減少維護(hù)費用228.62萬元。
單臺博后篩能耗120kW,而單臺馳張篩能耗55kW,如將博后篩全部更換為馳張篩可年減少能耗7893600kWh,每年可減少電費394.68萬元。
通過對原有單臺博后篩的更換試驗,發(fā)現(xiàn)使用馳張篩后,不僅可減少設(shè)備年維護(hù)費用9.94萬元、節(jié)省了能耗343200kWh、電費17.16萬元,還將重介淺槽洗選下限下探至6 mm,增加了產(chǎn)品種類,為寧東洗煤廠的洗選工藝改造奠定了基礎(chǔ)。
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