湯登軍
(萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司 銀山型鋼煉鐵廠,山東 萊蕪 271104)
鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇,各企業(yè)都在努力降低成本。作為鋼鐵企業(yè)的前端流程,高爐鐵水生產(chǎn)成本的降低將直接帶來鋼鐵產(chǎn)品成本的降低,提高企業(yè)的利潤(rùn)空間。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),煤氣利用率每提高1%,焦比降低1.2%。提高煤氣利用率的途徑是合理控制中心和邊緣兩股氣流,延長(zhǎng)煤氣在高爐內(nèi)停留的時(shí)間,提高間接還原的比例,擴(kuò)大間接還原區(qū)域,降低直接還原度。萊鋼型鋼煉鐵廠3#3200m3高爐2012年以來經(jīng)過不斷摸索與總結(jié),逐步形成了合理的操作制度,煤氣利用率達(dá)到46.73%,燃料比降低至495kg/t,各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持了較好水平(見表1)。
表1 2012年1—10月高爐主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
合理的爐料結(jié)構(gòu)應(yīng)以滿足高爐強(qiáng)化冶煉、穩(wěn)定順行和提高高爐各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為主,同時(shí)兼顧本企業(yè)實(shí)際煉鐵資源的合理調(diào)配。根據(jù)高爐的生產(chǎn)實(shí)踐和研究表明,采用高堿度燒結(jié)礦配加酸性球團(tuán)礦和部分塊礦是當(dāng)前我國高爐冶煉爐料結(jié)構(gòu)較為理想的發(fā)展模式。目前萊鋼3#高爐采用此模式,熟料比穩(wěn)定在90%以上,為提高煤氣利用率、降低燃料比奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
爐況穩(wěn)定順行是提高煤氣利用率的前提,而原燃料質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到爐況順行。隨著高爐冶煉強(qiáng)度提高及燃料比的下降,焦炭質(zhì)量對(duì)高爐爐況的穩(wěn)定順行起關(guān)鍵性作用,改善焦炭質(zhì)量是提高煤氣利用率的必要條件。在公司協(xié)調(diào)下焦炭質(zhì)量穩(wěn)步提升,2012年4月及5月焦炭CRI平均值穩(wěn)定在68%以上。焦炭質(zhì)量變化見圖1。
圖1 2012年1—10月焦炭質(zhì)量變化情況
3.1.1 保證爐缸熱制度
萊鋼3#高爐爐缸直徑13300mm,死鐵層深度3000mm。較深的死鐵層有利于緩解爐缸的侵蝕,有利于提高爐缸的蓄熱和鐵水脫硫。在確定熱制度時(shí),充分考慮了多方面的因素。在操作爐型的形成過程中,[Si]含量控制在0.5%~0.7%,同時(shí)相應(yīng)的鐵水溫度控制在1500~1520℃。隨著合理操作爐型的形成與溫度、煤氣利用的穩(wěn)定與提高,[Si]含量逐步降低。高爐爐況穩(wěn)定時(shí),[Si]含量控制在0.30%~0.45%,但鐵水溫度不隨[Si]含量的降低而降低,并規(guī)定鐵水溫度的下限為1500℃,低于此值時(shí)要有明顯調(diào)整措施。除了常規(guī)的調(diào)劑原則外,尤其要關(guān)注晝夜間大氣溫度、濕度的變化。理論上,1 g濕度影響1kg左右的燃料比,因此當(dāng)濕度發(fā)生變化時(shí),應(yīng)據(jù)此進(jìn)行燃料比的調(diào)整以保證爐溫的穩(wěn)定。另外要特別注意噴吹煤種的變化,每班查詢一次噴吹煤的種類、配比、成分,當(dāng)發(fā)生較大變化時(shí)及時(shí)調(diào)劑,保證熱制度的穩(wěn)定。
3.1.2 增加富氧量
高爐噴煤后,理論燃燒溫度降低。為保證正常的爐缸熱狀態(tài),要求有足夠的熱補(bǔ)償。隨著噴煤量的上升,在其他條件不變的情況下,風(fēng)口區(qū)域未燃煤粉增多,燃料比上升,還會(huì)使高爐透氣性變差,引起高爐難行,而富氧有利于煤粉燃燒率的提升。萊鋼3#高爐在保證爐況穩(wěn)定順行的前提下將富氧量提至14000m3/h,取得了良好的效果。
3.1.3 提高風(fēng)溫水平
使用高風(fēng)溫已經(jīng)成為高爐煉鐵節(jié)能減排、降低燃料比以及提高煤比的主攻方向。萊鋼3#高爐采用卡魯金式熱風(fēng)爐,設(shè)計(jì)風(fēng)溫水平可以達(dá)到1200℃以上。風(fēng)溫的提高,一方面提高了實(shí)際風(fēng)速,活躍了爐缸;另一方面給爐內(nèi)帶來了大量直接熱收入,為噴煤提供了熱量補(bǔ)償,保證一定的理論燃燒溫度,促進(jìn)了煤粉的燃燒。3#高爐平均風(fēng)溫水平由原來的1150℃提高到1200℃。
3.2.1 采用大礦批技術(shù)
批重對(duì)爐料在爐喉的分布影響很大。批重太小布料不均,小到一定程度,將使邊緣和中心無礦石。批重增大,相對(duì)加重中心而疏松邊緣,而且軟熔帶氣窗增大,料柱界面效應(yīng)減少,有利于改善料柱透氣性。客觀上來講,每座高爐都有一個(gè)臨界批重,萊鋼3#高爐通過對(duì)批重進(jìn)行反復(fù)嘗試總結(jié),最終確定110 t左右的礦批適合本高爐目前的爐型及原燃料條件。這一批重,一是可以兼顧中心、疏松氣流,改善煤氣利用;二是隨著焦批的增大,焦窗增大,軟熔帶透氣性增加,有利于改善料柱透氣性;三是比較適用于3#高爐上料設(shè)備的上料能力,提高設(shè)備作業(yè)效率。
3.2.2 采用合理的中心加焦比例
中心加焦是在高爐中心部位另外填加焦炭來改善爐缸焦炭床充填結(jié)構(gòu),從而確保倒V型軟熔帶的穩(wěn)定存在,以及提高爐缸透氣性和透液性。它不僅能夠活躍中心,而且能促進(jìn)順行,是有利于增產(chǎn)、節(jié)焦、長(zhǎng)壽的一種綜合技術(shù)措施,增加高爐吸納內(nèi)外部各種矛盾的能力。但過多的中心加焦使得C區(qū)焦炭量增加,從而減少了進(jìn)入燃燒帶燃燒的焦炭量,造成燃料比上升。而在目前的原燃料條件下,過低的中心加焦比例又不利于爐況的順行。3#高爐反復(fù)實(shí)踐,最終將中心加焦比例由25%減至21%,取得了良好的效果。
3.2.3 提高爐頂壓力
3#高爐采用高壓操作,頂壓/風(fēng)量控制在0.035~0.038。嚴(yán)禁壓差超過185 kPa。提高爐頂壓力后,使煤氣在高爐中停留的時(shí)間延長(zhǎng),提高煤氣利用,降低入爐燃料比。另外,提高爐頂壓力還有利于穩(wěn)定煤氣流,促進(jìn)高爐穩(wěn)定順行,提高煤氣利用率。爐頂壓力每提高0.1%,降低燃料比0.5%。但爐頂壓力絕非越高越好,除了設(shè)備因素外,過高的爐頂壓力將造成風(fēng)壓的上升,最終造成風(fēng)速、動(dòng)能的下降,影響爐缸的工作。因此頂壓調(diào)劑應(yīng)以保證風(fēng)速>270m/s、動(dòng)能>140 kJ/s為基本原則。當(dāng)負(fù)荷較輕,料柱透氣性較好時(shí),頂壓/風(fēng)量比值取上限,反之下限。從2011年底開始,3#高爐把頂壓逐漸提高至0.225MPa,加強(qiáng)了煤氣流的穩(wěn)定,高爐順行狀況得到一定的改善,為提高煤氣利用率創(chuàng)造有利條件。
3.2.4 探索合適的裝料制度
隨著高爐噴煤比的增加和富氧率的提高,焦炭負(fù)荷逐步加重以后,打通中心氣流顯得尤為重要。經(jīng)不斷摸索,總結(jié)出了適合低燃料比條件下的布料矩陣。布料矩陣除最外檔和中心檔外,中間各檔礦和焦的布料圈數(shù)保持一致,這樣礦焦分布比較均勻,有利于軟熔帶“焦窗”的透氣性。調(diào)整布料矩陣對(duì)邊緣氣流抑制時(shí),采用拉大礦帶角差,在相同的礦石批重下,較寬的礦石帶使礦層變薄,有利于改善料柱透氣性,穩(wěn)定煤氣流并提高邊緣煤氣的利用水平。經(jīng)過2012年以來的反復(fù)摸索、試驗(yàn),最終確定了目前的裝料制度:礦批110 t左右;料線1600mm;布料矩陣為:
其中第4檔位的礦石角度比第4檔位的焦炭角度大1°,較好地兼顧了邊緣氣流與中心氣流。
較高的爐渣堿度能使?fàn)t缸溫度充裕,有利于煤粉燃燒,以改善鐵水質(zhì)量,促進(jìn)高爐順行。為保證煉出合格生鐵以及充足的熱量,最終實(shí)際終渣堿度控制在1.25左右,三元堿度1.50左右,四元堿度0.95~1.08。爐渣的物理性能與化學(xué)成分對(duì)冶煉過程影響極大。合理的爐渣成分和性能,有利于爐況順行和確保鐵水質(zhì)量。為改善爐渣的穩(wěn)定性和流動(dòng)性,嚴(yán)格控制鎂鋁比,渣中MgO/Al2O3>0.6,大大降低了爐渣黏度,保證了爐渣流動(dòng)性。
1)采用高還原性礦石與高熱流比操作,使大量的氣體產(chǎn)物CO2在中溫區(qū)釋出,避免與高溫焦炭接觸,以降低焦炭的溶損反應(yīng)。3#高爐通過增加富氧率,降低噸鐵煤氣量來提高爐料與煤氣的熱流比,目前的噸鐵煤氣量在1500m3/min左右。
2)使用合理的風(fēng)速和鼓風(fēng)動(dòng)能以避免風(fēng)口區(qū)粉焦上升,采用中心加焦和礦石混裝焦丁等疏松中心的裝料制度,使料柱透氣性得到改善。目前的風(fēng)速280m/s,鼓風(fēng)動(dòng)能1400 kJ/s。隨著噴煤量增加,礦焦比增加,料柱透氣性變差,壓差升高。3#高爐將篩下焦回收再篩分出小焦丁,在礦石中每批料混加2500~3500kg焦丁,焦丁比達(dá)到45~55kg/t,有效地改善了料柱的透氣性,有利于高爐順行。
3)采用適宜的理論燃燒溫度以避免SiO2大量揮發(fā)上升,在低溫區(qū)凝聚從而堵塞爐料空隙,造成料柱透氣性惡化,壓差升高。3#高爐目前的理論燃燒溫度在2250℃左右,料柱透氣性指數(shù)長(zhǎng)期保持在36以上[2]。
3#高爐實(shí)施精細(xì)管理,統(tǒng)一操作,保證爐況穩(wěn)定,確保順行。高爐順行是取得一切良好指標(biāo)的前提,大型高爐出鐵更是關(guān)鍵。為此,萊鋼3#高爐采用零間隔出鐵,保證鐵口不斷流。要求鐵口工作時(shí)間>100min后,立即開另一個(gè)鐵口,真正意義上實(shí)現(xiàn)了零間隔、負(fù)間隔,為穩(wěn)定順行創(chuàng)造了條件;同時(shí),根據(jù)冶煉強(qiáng)度的大小及時(shí)調(diào)整鉆頭尺寸,由60mm增大到65mm。鐵口實(shí)行專人負(fù)責(zé)制,加強(qiáng)鐵口維護(hù),確保泥套的完整;穩(wěn)定、統(tǒng)一打泥量,維持合適的鐵口深度,保證鐵口合格率。穩(wěn)定炮泥質(zhì)量是維護(hù)好鐵口和出凈渣鐵的關(guān)鍵,在炮泥質(zhì)量出現(xiàn)問題后,及時(shí)與炮泥生產(chǎn)廠家聯(lián)系,根據(jù)具體情況及時(shí)調(diào)整炮泥質(zhì)量,減少因鐵口問題引起的高爐休、慢風(fēng)時(shí)間。引入出鐵速度這一爐前考核指標(biāo),要求出鐵速度6~8 t/min,避免高爐憋風(fēng)。
通過加強(qiáng)原燃料管理,采取上下部綜合調(diào)節(jié)相結(jié)合,提高爐前、爐內(nèi)的技術(shù)水平和操作管理,萊鋼3#3200m3高爐煤氣利用率有了較大的改善,燃料比下降明顯(見圖2)。
圖2 2012年1—10月煤氣利用率、燃料比變化情況
由圖2可以看出,萊鋼3#3200m3高爐煤氣利用率由2012年1月份的42.11%逐步上升至10月份的46.73%,燃料比相應(yīng)地由1月份的517kg/t逐步降低至10月份的495kg/t,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
[1] 湯登軍,邱國興,李海明,等.萊鋼3200m3高爐強(qiáng)化冶煉實(shí)踐[J].山東冶金,2012,34(2):18-20.
[2] 周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊(cè)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2005:87-88.