夏良明 王立新 夏鑫 佟年
【摘要】懸繩器是驢頭和光桿的連接裝置,懸繩器的鋼絲繩承受著抽油桿的重量和活塞以上的液柱重量,一旦出現(xiàn)斷股、銹蝕等損傷,就會發(fā)生懸繩器鋼絲繩斷脫,需要及時(shí)的組裝、更換懸繩器,傳統(tǒng)懸繩器組裝工藝復(fù)雜,鋼絲繩的頭尾部要經(jīng)過破股、加熱、煨成1800彎鉤后,灌鉛加熱,降低了鋼絲繩的強(qiáng)度,并且費(fèi)時(shí)費(fèi)力,安全系數(shù)低,工作效率低,抽油井停抽時(shí)間長,極易造成出砂井砂卡,嚴(yán)重影響了油井正常生產(chǎn)。研制開發(fā)的新型抽油機(jī)懸繩器,解決了組裝、更換時(shí)間長、勞動強(qiáng)度大的諸多缺點(diǎn)。本文主要介紹了新型懸繩器的結(jié)構(gòu)、原理及現(xiàn)場應(yīng)用效果。
【關(guān)鍵詞】懸繩器 鋼絲繩 負(fù)荷掛板 抽油機(jī)
1 概述
懸繩器是游梁式抽油機(jī)的關(guān)鍵配件,它的作用是光桿在往復(fù)運(yùn)動中能處于井口中心位置,使抽油桿的運(yùn)動始終與驢頭弧面保持相切,并且懸繩器承受著抽油桿的重量和活塞以上的液柱重量,以及震動、慣性、摩擦等交變載荷,由于油井結(jié)蠟、油稠使懸點(diǎn)載荷增加,一旦出現(xiàn)斷股、銹蝕等損傷,就會發(fā)生懸繩器鋼絲繩斷脫,極易造成抽油機(jī)設(shè)備損壞,油井停產(chǎn),甚至造成人身傷害。
由于傳統(tǒng)抽油機(jī)懸繩器,組裝工藝復(fù)雜,需要將鋼絲繩穿入懸繩器的雙層負(fù)荷掛板兩端孔內(nèi),再將鋼絲繩尾部破股、加熱、煨成1800彎鉤后,灌鉛加熱;灌鉛點(diǎn)為第一受力點(diǎn),受力點(diǎn)的鋼絲繩經(jīng)加熱、煒彎后已經(jīng)退火,雖然灌鉛加固,但抗拉強(qiáng)度大大降低,在抽油機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中經(jīng)常在灌鉛點(diǎn)處發(fā)生斷脫,斷脫后需多人重新修復(fù)懸繩器,經(jīng)過4個(gè)多小時(shí)的工作,才能恢復(fù)生產(chǎn);掛懸繩器時(shí),需用人力將懸繩器及鋼絲繩懸掛在驢頭掛盤上,再將懸繩器提起,達(dá)到光桿頂端時(shí),才能穿入光桿,卡上方卡子,掛上驢頭負(fù)荷,操作過程危險(xiǎn)、效率低、停井時(shí)間長,出砂井容易造成砂卡或砂埋油層,嚴(yán)重影響油井正常生產(chǎn)。
為了杜絕人身傷害事故,減少設(shè)備損壞和材料浪費(fèi),經(jīng)過長時(shí)間的摸索,研制出新型懸繩器并在井上進(jìn)行了應(yīng)用,起到了降低員工勞動強(qiáng)度、提高工作效率、延長使用壽命的目的,取得了預(yù)期的效果。
2 新型懸繩器的研制
2.1 結(jié)構(gòu)與原理
新型抽油機(jī)懸繩器,主要由單層負(fù)荷掛板、鋼絲繩緊固件和防跳擋板組成。具體結(jié)構(gòu)如圖1所示。
上述鋼絲繩緊固件由U型螺桿組成。如圖2所示。
負(fù)荷掛板的兩側(cè)對稱開有由上至下貫通的鋼絲繩固定孔,鋼絲繩的首尾端穿入鋼絲繩固定孔內(nèi);位于鋼絲繩固定孔位置的兩側(cè),分別開有前后貫通插裝鋼絲繩緊固件的插裝孔,用U型螺桿將鋼絲繩的首尾端牢牢緊固;負(fù)荷掛板的中部設(shè)有上下貫通的光桿側(cè)臥孔和固定在負(fù)荷掛板前面的防跳擋板,光桿置于懸繩器側(cè)臥孔內(nèi),裝上防跳擋板,將光桿擋在懸繩器(見圖3)側(cè)臥孔內(nèi)。
2.2 操作方法
截取長度合適的鋼絲繩,將鋼絲繩的首尾端分別穿入鋼絲繩固定孔(4)內(nèi),并且探出 20 毫米的余量,分別插入U(xiǎn) 型螺桿(2),用扳手緊固螺母,將鋼絲繩緊固;懸掛懸繩器時(shí),將抽油機(jī)驢頭停至下死點(diǎn),將懸繩器鋼絲繩另一端懸掛在抽油機(jī)驢頭掛盤上,將光桿臥入負(fù)荷掛板(1) 中間的側(cè)臥孔(5)內(nèi),安裝防跳擋板(3),擰緊固定螺栓,將光桿擋在側(cè)臥孔(5) 內(nèi),固定好方卡子即可。
3 現(xiàn)場試驗(yàn)與應(yīng)用
新型懸繩器研制出來以后,經(jīng)天津市第一鋼絲繩有限公司檢測,試驗(yàn)拉力150KN,保載10分鐘不脫落。又經(jīng)大港油田采油一廠計(jì)量隊(duì)做170KN強(qiáng)度拉力試驗(yàn)15分鐘無異常,因此判定可以在現(xiàn)場使用。
首先在大港油田采油一廠作業(yè)四區(qū)的深11-8井上進(jìn)行了試驗(yàn),該井開采沙河街油層,原油粘度高、結(jié)蠟嚴(yán)重;在組裝、安裝過程中,鋼絲繩不再需要破股,加熱、煒彎、灌鉛固定等復(fù)雜工藝,現(xiàn)場只需2人操作,1小時(shí)即可完成組裝和投產(chǎn)工作,克服了組裝時(shí)間長的缺點(diǎn),解決了受力點(diǎn)容易斷脫,影響油井正常生產(chǎn)的技術(shù)難題。
解決多年來的傳統(tǒng)工藝,員工操作時(shí)間長,且危險(xiǎn)性大,停機(jī)時(shí)間長,油井生產(chǎn)時(shí)率下降,影響油井正常生產(chǎn)問題;減少設(shè)備損壞和材料浪費(fèi),提高員工工作效率,減輕員工的勞動強(qiáng)度,杜絕人身傷害事故,確保操作人員的人身安全。
目前大港油田采油一廠已有70%的游梁式抽油機(jī),使用該懸繩器,從未發(fā)生鋼絲繩斷脫事故。
4 經(jīng)濟(jì)效益
(1)縮短了停機(jī)操作時(shí)間,提高抽油機(jī)井生產(chǎn)時(shí)率,防止長時(shí)停機(jī)造成砂卡。抽油機(jī)井檢泵、沖砂修井作業(yè)費(fèi)用3萬元左右。
(2)適用于任何型號游梁式抽油機(jī),普及成本低。
(3)延長懸繩器鋼絲繩的使用壽命,節(jié)省材料費(fèi)用支出。
傳統(tǒng)懸繩器的鋼絲繩正常使用3-4年,新型懸繩器的鋼絲繩可用6-7年。φ25mm鋼絲繩120元/米,按100口抽油機(jī)井,每臺抽油機(jī)懸繩器鋼絲繩長度13米計(jì)算,可節(jié)約156000元。
(4)提高工作效率,操作省時(shí)省力,減少員工勞動強(qiáng)度;
傳統(tǒng)懸繩器從組裝到安裝需要4人操作,4小時(shí)才能完成,新型懸繩器只需2人操作,1小時(shí)即可完成組裝和投產(chǎn)工作。
深11-8井日產(chǎn)量為8噸,則3小時(shí)相當(dāng)于增油1.0噸,按100口抽油機(jī)井計(jì)算,減少停抽時(shí)間300小時(shí),相當(dāng)于增油100噸,按每噸原油2500元計(jì)算,產(chǎn)生效益250000元。
(5)有效防止在煒彎、灌鉛、加熱過程中,造成燒傷、燙傷等人身傷害。
5 結(jié)束語
新型抽油機(jī)懸繩器的研制與使用,結(jié)合生產(chǎn),立足實(shí)際,強(qiáng)調(diào)應(yīng)用,取得了理想的效果,不僅牢固耐用,而且省時(shí)省力,特別對安全操作起到了極大的保障作用,得到了有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和專家的好評,望這一成果能夠在油田推廣使用。該懸繩器具有如下特點(diǎn):組裝簡便、快捷、省時(shí)、省力;降低員工的勞動強(qiáng)度,提高工作效率;安全系數(shù)大大加強(qiáng),減少了人身傷害。節(jié)省勞動時(shí)間,提高生產(chǎn)時(shí)率;產(chǎn)生了一定的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
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