張耀輝 程曉民 劉楹
【摘要】本文在介紹國內(nèi)某石化總廠如何運用高壓催化加氫技術針對潤滑油料進行加氫改質(zhì)、臨氫降凝和加氫補充精制,調(diào)制出優(yōu)質(zhì)的變壓器油、冷凍機油和橡膠填充油的基礎上,對輕脫油能夠生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的HVIH150BSM光亮油等技術進行了深入的闡述,并提出了下一步的節(jié)能構想。
【關鍵詞】節(jié)能 潤滑油 高壓加氫裝置
1 能源的使用和分配
該廠高壓加氫裝置所需能源主要有燃料氣、3.5MPa和1.0MPa蒸汽、電、除鹽水、循環(huán)水、新水、氮氣和工業(yè)風,其中,燃料氣主要來源于煉廠氣和油田瓦斯氣體,當前,該石化廠的加熱爐內(nèi)主要使用煉廠氣。起驅(qū)動高壓加氫裝置作用的四臺高壓進料泵是壓力為3.5MPa蒸汽,經(jīng)過后減壓為1.0MPa蒸汽,在進行外送之后,一部分蒸汽繼續(xù)減壓至0.4MPa并加熱作為分餾塔的汽提蒸汽。電源配送分為為高壓電和低壓電兩部分,高壓電主要用于高壓加氫裝置中的進料泵和氫氣壓縮機,低壓電則于日常照明、加氫機泵、空調(diào)、相關儀表等。
2 節(jié)能技術的主要措施和成果
2.1 降低蒸汽消耗
一是高壓加氫裝置蒸汽抽真空系統(tǒng)。該抽真空系統(tǒng)是由一、二級蒸汽抽真空和三級冷凝器組成而成,由于該廠的蒸汽噴嘴在經(jīng)過多年的使用沖刷后,內(nèi)部孔徑自然增大,致使內(nèi)部蒸汽損耗過多,且真空度不夠。此外抽真系統(tǒng)內(nèi)的真空度由于火炬壓力的影響起伏較大。該廠針對這一情況對蒸汽抽真空系統(tǒng)進行維修、改進,用水環(huán)式真空泵來代替?zhèn)鹘y(tǒng)的蒸汽,這樣,形成了真空泵和傳統(tǒng)蒸汽抽真空互為并用的局面。經(jīng)過改造后,由于原有的一、二級蒸汽抽真空系統(tǒng)停用,工作中,系統(tǒng)可節(jié)約1.6t/h和1.0MPa的蒸汽;冷卻塔頂?shù)牟荒龤馔耆梢杂梢患壚淠鱽硗瓿?,這樣,二、三級冷凝器可以完全停用,二級冷卻器、三級冷卻器分別節(jié)約循環(huán)水為83 t/h、15t/h,每月可節(jié)約成本約11萬元,即根除了由于蒸汽和火炬壓力對真空度的影響,又較好地保證了高壓加氫裝置的安全生產(chǎn)。
二是結合實際改造加熱盤管。由于該石化總廠地處我國西部地區(qū),冬季最低氣溫在零下300C以下,在惡劣的低溫環(huán)境下,為確保設備的正常運行,高壓加氫裝置的相關管線、設備等需要一定的保溫措施,對裝置中溫度較低的容器要增添加熱盤管。在高壓加氫裝置的設計初期,高壓加氫裝置內(nèi)的伴熱線共計106條。
2.2 燃料氣的回收和降耗
一是對低分氣的改造。由于高壓加氫裝置的油氣分離采用“冷、熱高分+冷、熱低分”的工作流程。如何有能夠有效利用低分氣中的可燃氣成為節(jié)能的課題。2006年裝置大修期間,將將低分氣改入到重整PSA的高壓加氫裝置內(nèi)提純,經(jīng)過提純后的氫氣可作為汽柴油中的原料氫加以利用。
二是對燃料氣系統(tǒng)進行改造。在高壓加氫裝置中加熱爐的能源消耗是最大的,該廠對高壓加氫裝置的原料換熱器、火嘴及空氣預熱器進行維修、改造。增大原料換熱器的換熱面積,將兩臺換熱器串聯(lián),經(jīng)過改造后,熱源換熱后由于原來的1800C降至1300C,而冷源換后溫度由116 0C左右升高至150 0C左右,加熱爐進料溫度則相應提高了30 0C,此外,對加熱爐的全部火嘴和空氣預熱器管束進行了更換,以提高空氣加熱效率。
2.3 相關節(jié)電措施
一是運用變頻技術。變頻調(diào)速有著“調(diào)速快、成效顯著、運行安全”的特點,該廠在對潤滑油高壓加氫裝置中的25臺泵和16空調(diào)增加變頻設備后,節(jié)能降耗達到30%以上。
二是壓縮機節(jié)能改造。通過對新氫量的精確測算來調(diào)整新氫壓縮機的最大工作負荷,這樣,能夠每小時節(jié)電在200kw·h以上,每月可節(jié)省成本7萬元。此外,對壓縮機余隙進行改造。結合工作量實際,對壓縮機氣缸進行改造,增大一級氣缸容積,氣缸余隙容積增大后,氣缸容積系數(shù)降低,這樣,氣缸排氣量也相應降低,從而,達到了調(diào)節(jié)氣量節(jié)省主機能耗的目的。
2.4 回收蒸汽冷凝水
該廠的高壓加氫裝置高壓進料泵的蒸汽透平由于采用直排方式,工作運轉(zhuǎn)中冷凝水浪費較大。在2009年檢修中,該廠新增一臺氣動隔膜泵并新建一個地下水罐,將排出的冷凝水回收到高壓加氫裝置注水罐內(nèi),經(jīng)改造后,每臺隔膜泵可回收蒸汽冷凝水0.8t/h,每月可節(jié)約除鹽水費用1.25萬元。
3 節(jié)能計劃
通過工作實際,將從改造循環(huán)水冷器、加熱爐對流室等兩個方面來達到高壓加氫裝置的節(jié)能降耗的目的,以提高企業(yè)的生產(chǎn)能力。
3.1 對循環(huán)水冷卻器進行改造
該廠的高壓加氫裝置中有較多循環(huán)水冷卻器,在裝置的生產(chǎn)運行初期,每個循環(huán)冷卻器在高壓加氫裝置都以并聯(lián)的形式安置.工作中,一部分循環(huán)水冷卻器的工作負荷較低,換熱后循環(huán)水出口溫度不高,雖然工作人員已經(jīng)對各循環(huán)水冷卻器中的冷卻水用量進行精確控制,各循環(huán)冷卻器冷卻水進口開度主要以小流量限制,但由于循環(huán)冷卻水都是并聯(lián)使用,循環(huán)水經(jīng)過一次使用后都直接進入回水總管.所以,裝置內(nèi)冷卻水的利用還存在著很大的挖掘潛力。可見,由于高壓加氫裝置部分循環(huán)水冷卻器負荷小,出口溫度低,換熱后冷卻水還存在巨大的利用空間,如果能夠?qū)⒋瞬糠掷鋮s器改掉現(xiàn)有的并聯(lián)方式,結合現(xiàn)有工作負荷將其串聯(lián)起來,將上一級換熱后的冷卻水不直接進行回收總管,而直接進入下一級冷卻器,以提高冷卻水利用率。
3.2 改造加熱爐對流室
潤滑油高壓加氫裝置中的加熱爐為臥管式對流、輻射型方箱爐,排列方式為蛇形單排爐管,雙面輻射。在加熱爐工作原理中,油品的升溫過程是通常都是在加熱爐的輻射室內(nèi)來完成的,在在加熱爐的對流室內(nèi)則沒有相應的設計工藝爐管,而是進行加熱的蒸汽,由于蒸汽的流量較小,使得加熱爐對流室內(nèi)的相應熱量無法充分回收,生產(chǎn)中,加熱爐的排煙溫度最高時達到6300C。
4 小結
綜上所述,通過節(jié)能技術在高壓加氫裝置的充分運用,不僅能夠進一步的挖掘和降低裝置中各項能耗,還可以將節(jié)能減排工作充分地融合到石化企業(yè)的各項生產(chǎn)控制環(huán)節(jié)當中。石化企業(yè)只有結合自身生產(chǎn)實際,在蒸汽降耗、燃料氣回收、節(jié)約電能和用水等方面持續(xù)改進,企業(yè)生產(chǎn)管理水平才能夠不斷得到改善,自身的競爭實力得到充分的提高。
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