劉春林 白永剛 張麗娜 劉東章
【摘要】抽油機(jī)井作業(yè)施工過程中,由于抽油泵失效造成的作業(yè)返修占到40%以上,造成抽油泵失效的原因很多,有作業(yè)施工質(zhì)量、采油礦管理、地層影響以及泵本身質(zhì)量等問題。由于以上問題的存在,造成作業(yè)工作量加大、原油產(chǎn)量緊張、開采成本增加。本文就抽油泵失效原因進(jìn)行了簡要分析,提出了防范措施。
【關(guān)鍵詞】抽油泵 失效 措施
1 失效原因簡析
2011年1月—2012年12月抽油泵質(zhì)量鑒定分類表1所示。
1.1 作業(yè)施工質(zhì)量方面
由于現(xiàn)場條件和周圍環(huán)境的限制,不能保證下井管桿的清潔。同時由于控制成本,部分老化的管桿還在繼續(xù)使用,地面部分泥土、砂粒、管桿壁上的鐵銹、垢、死油等沉淀到固定閥上,造成閥密封不嚴(yán)或堵塞閥球,在活塞上下運動時造成活塞發(fā)卡不能正常抽油;某些泥質(zhì)含量較高油井,在抽油過程中,出現(xiàn)周期性的固定閥堵塞,需多次作業(yè)更換固定閥座。從現(xiàn)場取出來的固定閥看,都有污物沉淀。如C11-10井,2012年3月31日下總機(jī)廠D44mm×3.3m新泵,未生產(chǎn),示功圖反映為泵漏,提出后鑒定發(fā)現(xiàn)泵筒和固定閥內(nèi)被鐵屑塞滿,致使閥球與閥座座封不嚴(yán)。近兩年鑒定的87臺抽油泵中,43臺屬于此類情況,只是鐵屑、碎石塊、膠皮、雜草、粘稠狀死油塊等污物不同。
1.2 地層因素影響
由于地層條件復(fù)雜,地層出砂嚴(yán)重、產(chǎn)出液的高含水腐蝕性,不同程度的造成泵筒、柱塞、球閥的磨損腐蝕,使抽油泵失效。
1.3 抽油泵本身質(zhì)量問題
目前泵筒本身質(zhì)量問題主要是由材質(zhì)與加工工藝引起,導(dǎo)致固定凡爾刺漏、活塞上罩脫斷、泄油器銷子刺壞、柱塞與泵筒間隙變大?,F(xiàn)就引起抽油泵失效占比重大的凡爾失效進(jìn)行原因分析。
1.3.1 凡爾失效
(1)熱處理工藝的影響。
固定凡爾大都采用6Cr18Mo或9Cr18Mo材料制成。Cr在調(diào)制結(jié)構(gòu)鋼中的主要作用是提高淬透性,使鋼經(jīng)淬火回火后具有較好的力學(xué)性能;而Mo在鋼中能提高淬透性和熱強性,防止回火脆性。在熱處理工藝中處理不當(dāng),將會造成固定凡爾的刺漏。
(2)液擊和氣蝕的影響。
在絕大多數(shù)情況下,抽油泵達(dá)不到理想工況,在上沖程過程中,泵腔內(nèi)液體未充滿時,泵腔頂部將出現(xiàn)低壓氣頂,在下沖程過程中,在活塞接觸液體前游動閥處于關(guān)閉狀態(tài),與液體接觸的瞬間液壓突然升高,游動閥被打開,出現(xiàn)負(fù)向液擊現(xiàn)象;在下沖程向上沖程轉(zhuǎn)換的瞬間,游動閥由打開狀態(tài)轉(zhuǎn)換為關(guān)閉狀態(tài),出現(xiàn)正向液擊現(xiàn)象;同時在泵腔內(nèi)出現(xiàn)低壓氣頂時,液體被氣化,而下沖程泵閥被打開的瞬間,又出現(xiàn)高壓狀態(tài),氣化的液體又被液化,形成瞬時真空,產(chǎn)生氣蝕現(xiàn)象。在液擊和氣蝕的頻繁作用下使固定凡爾和游動凡爾失效。 1.3.2 游動凡爾罩脫斷
游動凡爾罩在理想狀態(tài)下,所受的力為抽油桿本身的重力和其向上的拉力、泵筒與活塞之間的摩擦力、液柱的慣性載荷等,凡爾罩在受到外力的綜合交替作用下,形成了兩個以凡爾罩為支點的力矩,這兩個力矩在每個沖次中交替出現(xiàn),加速了凡爾罩的疲勞破壞,尤其在活塞下行程時,凡爾打開的瞬間,高速高壓的液流沖擊閥球,由于液流速度的不均勻和其他原因引起的振動,使閥球運動偏離閥座孔軸線,碰撞球室側(cè)壁,在凡爾球的反復(fù)沖擊下,3條筋處的圓柱形內(nèi)孔變成橢圓形,3條筋的壁厚變薄,造成凡爾罩?jǐn)嗔眩煌瑫r由于力矩的存在,使拉桿和凡爾罩的結(jié)合處從過盈配合轉(zhuǎn)化或部分轉(zhuǎn)化為間隙配合,導(dǎo)致拉桿從凡爾罩上脫開。
由于檢測設(shè)備缺乏,目前對抽油泵失效的鑒定手段較單一,通過目測發(fā)現(xiàn)鑒定泵的柱塞都有不同程度的劃痕,這主要是由出砂造成。普通泵柱塞的結(jié)構(gòu)決定了砂子只進(jìn)不出,砂子聚積輕則刮傷柱塞和泵筒表面,增加漏矢量,重則發(fā)生卡泵事故。造成抽油泵失效還有工藝配套不合理、泵筒與柱塞副材料選配不當(dāng)、井身結(jié)構(gòu)等原因。