趙勇
【摘要】 本文分析了影響電源濾波電容使用壽命的諸多因素,結(jié)合我臺兩部DX600發(fā)射機實際維護中出現(xiàn)的情況,給出了有效改善諸多不利因素的維護思路。
【關(guān)鍵詞】 DX600 發(fā)射機 電容 壽命
HARRIS公司生產(chǎn)的DX系列發(fā)射機末級采用MOSFET射頻放大單元,采用低電壓、大電流的主電源。以DX600的單個PB為例,其主電源輸出250VDC、900A(載波狀態(tài)),這樣的電源輸出電流大必然要求等效內(nèi)阻很小,為得到良好的濾波效果,必須使用很多濾波電容,該電源的濾波電路共采用了55支5100μF/350V電解電容,同時,驅(qū)動部分和二進制模塊125VDC電源濾波分別采用 2支5500μF/200V電容并聯(lián)和1支18000μF/200V,以上電容均為鋁質(zhì)大型電解電容。
我臺兩部DX600發(fā)射機,隨著使用年限的加長,發(fā)射機內(nèi)電解電容陸續(xù)出現(xiàn)低效或失效現(xiàn)象,那么,這些電解電容出現(xiàn)低效和失效是正常壽命終了還是另有原因呢?
一方面電解電容本身的設(shè)計制造、選用材料和制造工藝決定了其使用壽命。另一方面電容器的使用環(huán)境也影響電解電容的使用壽命。由于發(fā)射機所用電容器均為原廠正品,故設(shè)計因素,這里不作探究,主要針對使用環(huán)境和狀態(tài)進行分析。
一.電解電容正常使用壽命
電解電容使用非固態(tài)電解液,其壽命取決于電解液的蒸發(fā)速度,電解液缺失到一定程度致使電容器電氣性能降低,導(dǎo)致電容器低效直至失效,關(guān)于電解電容的壽命計算有專題研究得出的公式,
L:實際使用平均壽命;
Lb:最大溫度下的基本壽命;
Tmax:最大工作溫度;
Ta:實際環(huán)境溫度:
△Tjo:加上最大額定紋波電流后,電容器的內(nèi)部溫升;
△Tj:加上實際紋波電流后,電容內(nèi)部溫升;
其中電容器內(nèi)部溫升△Tj跟紋波電流(IRMS)和電容器的等效串聯(lián)電阻值(ESR)有關(guān)。
由公式,影響電解電容壽命的幾個直接因素是:環(huán)境溫度(Ta)、紋波電流(IRMS)、等效串聯(lián)電阻值(ESR)。對于給定成品電容器等效串聯(lián)電阻值(ESR)是恒定的,實際使用中,影響因素就是環(huán)境溫度(Ta)和紋波電流(IRMS),在維護過程中,可以從這兩個因素著手。
把以上兩個因素分割來分析,存在一種有意義的假設(shè):如果電容器工作電源紋波電流近似于額定紋波電流,紋波電流的影響部分為1,那么電容器工作溫度每升高10度,使用壽命將下降一倍,反過來,電容器工作溫度每下降10度,使用壽命將提高一倍。在實際使用中??梢钥吹诫娊怆娙萜鞯膶嶋H壽命遠比標(biāo)稱值高,這就是使用溫度低于最高額定溫度的原因。我臺一部DX600已使用12年多,電容出現(xiàn)低效和失效現(xiàn)象,從整體上是正常的,只是在維護工作中,盡可能降低環(huán)境溫度和保持良好的電源紋波系數(shù),以最大可能延長電解電容器的使用壽命。
二.電解電容非正常失效的可能原因
1.環(huán)境、焊接以及電路中紋波電流異常而造成電容工作溫度異常升高
環(huán)境溫度以及焊接過程的高溫,可導(dǎo)致電容器失效不難理解。電路中紋波電流的存在也同樣導(dǎo)致電容器內(nèi)部升溫而最終使電容器失效,當(dāng)紋波電流流過電解電容器時,由于電容器存在一個等效串聯(lián)電阻(ESR),會導(dǎo)致電容內(nèi)部溫度上升,從而導(dǎo)致使用壽命降低。對于普通電解電容器而言,高頻紋波電流將比工頻紋波電流的熱效應(yīng)大,因此,在開關(guān)電源的輸出濾波或負載具有很高的高頻紋波電流時,應(yīng)用普通電解電容器會感到明顯發(fā)熱,電容器的壽命明顯下降。
2.工作電壓超過電容器設(shè)計最高電壓
電容器在過壓狀態(tài)下容易被擊穿,而實際應(yīng)用中的浪涌電壓和瞬時高電壓是經(jīng)常出現(xiàn)的。尤其我國幅員遼闊,各地電網(wǎng)復(fù)雜,經(jīng)常會出現(xiàn)超出正常電壓的30%。經(jīng)測試表明,常用的450V/470uF 105℃的進口普通2000小時電解電容,在額定電壓的1.34倍電壓下,2小時后電容會出現(xiàn)漏液冒氣,頂部沖開。根據(jù)統(tǒng)計和分析,與電網(wǎng)接近的開關(guān)電源PFC輸出電解電容的失效,主要是由于電網(wǎng)浪涌和高壓損壞。電解電容的電壓選擇一般進行二級降額,降到額定值的80%使用較為合理。
3.反極性電壓造成電容器異常失效
鋁電解電容器由如下幾部分組成:陰極鋁箔、電解紙、電解液,陽極鋁箔以及形成于陽極鋁箔表面作為電介質(zhì)的氧化鋁層。形成于陽極表面極薄的一層氧化鋁在電解電容中扮演電介質(zhì)的角色。它具有優(yōu)越的介電常數(shù)以及單向特性(rectifying properties)。就是這個單向性使電解電容有極性,可以通過交流是電容的充放電特性形成的,實際電荷并沒有通過電容器,電解電容反向擊穿電壓很低,所以電解電容器不能用于交流電,只能用于直流電且不允許反極性饋電。如果極性接反了,電容器的漏電流急劇增大,內(nèi)部電極嚴(yán)重發(fā)熱,導(dǎo)致電容器失效,嚴(yán)重時會燃燒爆炸,損害線路板上的其它器件。
三.DX600發(fā)射機電容失效故障現(xiàn)象及維護思路
我臺兩部DX600發(fā)射機內(nèi)部電容陸續(xù)出現(xiàn)部分電容低效和失效,其中一部發(fā)射機一次發(fā)現(xiàn)近二十支低效和失效電容,出現(xiàn)較多電容失效后,發(fā)射機狀態(tài)異常:一是發(fā)射機保險板上的35A大保險無規(guī)律熔斷;二是開機后功率模塊保險熔斷的概率也變高;三是發(fā)射機整機信噪比、失真指標(biāo)均有下降。以上,前兩個燒保險異常原因是濾波電容失效后沖擊電流大導(dǎo)致部分保險燒;而發(fā)射機信噪比和失真指標(biāo)下降,是由于電源紋波系數(shù)變大引起,更換新電容后狀態(tài)恢復(fù)。
通過以上電解電容使用壽命影響因素的理論分析,結(jié)合我臺DX600發(fā)射機出現(xiàn)的故障,對照出現(xiàn)電容故障發(fā)射機的實際運行情況,發(fā)射機上電容陸續(xù)低效或失效,其主要原因是發(fā)射機投入使用年限較長、南方夏季氣溫高發(fā)射機房環(huán)境溫度相應(yīng)偏高、加上當(dāng)?shù)赝怆娋€路供電波動大、異常干擾脈沖成分高,諸多原因造成。
為使發(fā)射機保持良好運行狀態(tài),可從以下4個方面加強檢修維護:
1.及時排查并更換失效的電容。從電解電容失效機理可知,當(dāng)發(fā)射機電源濾波電容出現(xiàn)部分失效后,使整機電源紋波系數(shù)變大。所以,無論是正常壽命已到還是異常失效,均應(yīng)該盡早測量出低效或失效電容,并更換新品,否則由于存在部分失效電容,使發(fā)射機電源濾波電容受損失效進入惡性循環(huán)。
2.采用原廠優(yōu)質(zhì)或更高參數(shù)的電容器。在實際維護中,為了節(jié)省維護經(jīng)費,我臺采取向國內(nèi)一級電容生產(chǎn)廠商定制相同規(guī)格電容,同時,在最高溫度和額定使用壽命等參數(shù)上要求達到更高等級,希望能在同等使用條件下,使用壽命更長。
3.排查發(fā)射機冷卻系統(tǒng)是否符合規(guī)定要求。隨著使用年限的加長,我臺一部DX600發(fā)射機的冷卻水流量慢慢減小,總流量由裝機時的46GPM下降到35GPM,三個PB的冷卻水流量從16GPM分別下降到12.5GPM、12.5GPM和11.5GPM。水流量減少勢必會影響發(fā)射機的散熱效果,造成機箱內(nèi)溫度上升。經(jīng)仔細排查,發(fā)現(xiàn)水路系統(tǒng)連接整流柜管道接頭和可控硅接頭兩端的軟管均有不同程度的堵塞。造成冷卻水流量變小的原因是:整流柜內(nèi)水冷管道與電源距離非常近,長期受電流和電壓的影響,冷卻系統(tǒng)管道內(nèi)污物雜質(zhì)在電蝕的作用下,聚集在金屬和軟管交接的附近,使管口有效內(nèi)徑變小,從而導(dǎo)致水流量減小。解決的辦法是:拆開PB整流柜可控硅與銅管上下連接部的橡膠軟管,進行清除處理后,PB水流量都上升至15GPM,總水流量由35GPM上升至45GPM。
4.改善發(fā)射機房通風(fēng)制冷條件,降低發(fā)射機環(huán)境溫度。發(fā)射機產(chǎn)生的熱量通過輻射、熱交換等方式與外界氣溫達到一個熱交換平衡,如果機房通風(fēng)或制冷條件較好,則這個平衡溫度就較低,反之,機房通風(fēng)制冷效果不好,則熱量聚集在機房中,當(dāng)發(fā)射機與機房溫度平衡時,發(fā)射機內(nèi)部和機房內(nèi)溫度均較高。
四.結(jié)束語
本文結(jié)合DX600發(fā)射機的實際故障和維護情況進行分析歸納總結(jié)而成,但對于采用其它類型發(fā)射機的單位,同樣具有參考價值,對于類似大型電解電容使用較多的發(fā)射機,如PSM發(fā)射機,甚至一些其它設(shè)備,本文分析的原因結(jié)論同樣適用,所不同的是,各種影響因素產(chǎn)生的機理不一樣,需具體問題具體分析,針對各個因素逐個加以改善解決,一樣可以達到良好的維護效果。