蘇 峰,王 彤,黃永峰
(金隆銅業(yè)有限公司,安徽 銅陵 244021)
目前,我國(guó)銅冶煉產(chǎn)能約500萬(wàn)t/年,世界銅冶煉產(chǎn)能總量約為2000萬(wàn)t/年,其中90%產(chǎn)量出自火法冶煉。然而,銅火法精煉工藝一直存在冶煉廢氣量大、能耗高、反應(yīng)效率低的問(wèn)題,主要是燃燒系統(tǒng)采用傳統(tǒng)常溫大風(fēng)量助燃燃料(天然氣或重油等),大量含碳氧化物及氮氧化物煙氣帶走熱損失大,且重油粘度高,雜質(zhì)高,霧化效果差,燃燒不完全,燃料消耗高;另外,由于回轉(zhuǎn)式陽(yáng)極爐本身工藝條件決定了其反應(yīng)動(dòng)力學(xué)條件相對(duì)薄弱,導(dǎo)致作業(yè)周期較長(zhǎng)。
氧氣燃燒和液體燃料在線乳化及透氣磚等節(jié)能技術(shù)發(fā)展迅速,但在粗銅火法精煉工藝國(guó)內(nèi)鮮有應(yīng)用實(shí)例[1-3]。為實(shí)現(xiàn)銅精煉陽(yáng)極爐的清潔高效節(jié)能生產(chǎn)目標(biāo),金隆公司進(jìn)行了課題攻關(guān),開(kāi)發(fā)適合金隆公司陽(yáng)極爐生產(chǎn)新技術(shù)。
通過(guò)稀氧燃燒技術(shù)和重油乳化技術(shù)的研究,兩種技術(shù)分別在金隆一號(hào)陽(yáng)極爐、三號(hào)陽(yáng)極爐得以應(yīng)用,提升了陽(yáng)極爐的燃料燃燒效率,減少?gòu)U氣排放。
金隆公司與普萊克斯研究開(kāi)發(fā)了稀氧燃燒技術(shù),研制氧氣燃燒專用燒嘴,用純氧代替助燃風(fēng),利用爐內(nèi)煙氣循環(huán)而降低火焰峰值溫度,大幅度降低煙氣量,從而降低熱損失,減少碳氧化物及氮氧化物有害氣體的排放;解決因氧燃燒造成爐膛熱負(fù)荷不均勻,熱量集中,損害爐襯世界性難題,確保爐壽命。如圖1所示,等量燃料分別在兩種助燃?xì)怏w (空氣和氧氣)環(huán)境下,所產(chǎn)生的有效熱有非常明顯的區(qū)別,即純氧燃燒可以大大節(jié)約燃料的消耗和降低NOX的排放,且可提升75%以上的有效熱。
如圖2所示,理想空燃比下,利用純氧燃燒,其熱效率顯著提高。對(duì)比空氣下燃料燃燒,無(wú)論是在常溫條件,或經(jīng)加熱至1000℃燃燒,其燃燒的熱效率均低于純氧下燃燒。
陽(yáng)極爐作為需要輔助加熱的生產(chǎn)設(shè)備,氧氣燃燒技術(shù)對(duì)比傳統(tǒng)的助燃風(fēng)燃燒環(huán)保、經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)明顯。但是傳統(tǒng)氧氣燃燒的主要問(wèn)題是溫度分布的不均勻、高溫的氧-燃火焰對(duì)加熱工藝和爐體的耐火材料會(huì)產(chǎn)生不利的影響,降低爐襯壽命、氧氣燃燒火焰峰值溫度高。
圖1 空燃比與氧燃比對(duì)有效熱的影響
稀氧燃燒的開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)了高的燃料節(jié)約,效益分析對(duì)比見(jiàn)表1,從投用到2009年11月使用情況,總體達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)要求,燃燒充分,火焰有剛度并且長(zhǎng)度可調(diào),爐內(nèi)溫度滿足生產(chǎn)要求,出銅溫度1200℃ ~1210℃,排煙溫度比傳統(tǒng)降低100℃以上,排風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速降低100rpm左右,停運(yùn)燃燒風(fēng)機(jī),節(jié)約電耗,陽(yáng)極銅質(zhì)量合格,爐內(nèi)壓控制穩(wěn)定,操作簡(jiǎn)單正常。
圖2 不同助燃?xì)怏w預(yù)熱后燃燒效率對(duì)比
表1 1#陽(yáng)極爐稀氧燃燒與2#陽(yáng)極爐傳統(tǒng)燃料燃燒單耗對(duì)比分析
經(jīng)過(guò)改進(jìn)后,稀氧燃燒系統(tǒng)在一號(hào)陽(yáng)極爐使用后,節(jié)能環(huán)保效果明顯,爐體耐材壽命與使用前一致,綜合對(duì)比測(cè)算,節(jié)能55%以上,主要表現(xiàn)如下:
(1)采用氧氣取代空氣助燃劑,停運(yùn)燃燒風(fēng)機(jī),送風(fēng)量減少75%以上,大大減少了煙氣排放量,排煙風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速降低,且爐內(nèi)壓穩(wěn)定。
表2 陽(yáng)極爐煙氣監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)比
(2)采用了稀氧燃燒技術(shù),降低了火焰溫度,減少耐材的消耗,且由于爐膛氮?dú)夂繙p少,間接減少了氮氧化物的排放;同時(shí),由于燃料的節(jié)約,可減少50%以上CO2排放,實(shí)現(xiàn)低碳經(jīng)濟(jì),節(jié)能效果顯現(xiàn)。
(3)采用稀氧燃燒系統(tǒng),能將碳黑在爐內(nèi)進(jìn)一步燃燒,減少黑煙。環(huán)保測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表2,與傳統(tǒng)燃料燃燒相比,其煙氣量、煙塵及格林曼黑度均有所下降。
重油在線乳化技術(shù)是在重油中摻入一定比例的水,通過(guò)超聲乳化作用,形成外層由油膜形成外殼,內(nèi)層包圍著極其微小的水粒子的乳化油,乳化油粒徑較小,油水混合均勻。該技術(shù)特色和創(chuàng)新突破點(diǎn):①獨(dú)特的超聲發(fā)生裝置;②采用在線制備供給、循環(huán)乳化方式;③純機(jī)械結(jié)構(gòu),無(wú)需使用添加劑。
重油在線乳化技術(shù)節(jié)能的主要原理:①由于油的沸點(diǎn)比水高,水先達(dá)到沸點(diǎn)而蒸發(fā),使油滴發(fā)生微爆,形成二次霧化,生成更小直徑的油滴,加速油滴燃盡,提高了能量的轉(zhuǎn)化速率,達(dá)到節(jié)能效果;②每個(gè)乳化油滴中摻入了水,單位質(zhì)量的純油與氧結(jié)合更充足,燃燒速率更快;③乳化油燃燒過(guò)程有水蒸氣的存在,析出的碳原子立即發(fā)生水煤氣反應(yīng),從而提高了油的化學(xué)能轉(zhuǎn)化為熱能的轉(zhuǎn)化速率,達(dá)到節(jié)能效果。
如圖3所示,重油乳化并非摻水越多越好,摻水過(guò)多雖然仍能燃燒,過(guò)多的水在爐膛中蒸發(fā)要帶走大量的燃燒熱,反而需增加油量來(lái)補(bǔ)充浪費(fèi)的能量,才能保證生產(chǎn)需要的爐溫;摻水過(guò)少,重油乳化不充分,燃燒時(shí)不能充分霧化,也就無(wú)法實(shí)現(xiàn)燃燒。金隆實(shí)驗(yàn)表明,重油摻水最佳為12%左右,其最好的節(jié)油率為14.0%。
圖3 摻水率與節(jié)油率之間的關(guān)系
2011年1月重油乳化系統(tǒng)在3#RF投入使用,節(jié)油率達(dá)到設(shè)計(jì)值。根據(jù)重油乳化裝置使用前后正常生產(chǎn)狀態(tài)下的生產(chǎn)報(bào)表數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),與上述理論值較接近。
合適的溫度能使溶于水的重油具有較好的活性,能使重油和水很好的結(jié)合。溫度過(guò)高容易造成被重油包裹的水珠氣化析出,從而降低了乳化效果;溫度過(guò)低則重油粘度大,油水不能很好的結(jié)合,出現(xiàn)油水分離現(xiàn)象,且容易粘接管道,堵塞噴嘴。試驗(yàn)表明,最佳配置溫度為80℃左右。金隆公司應(yīng)用山東廣澤節(jié)能公司提供的重油乳化系統(tǒng),其穩(wěn)定設(shè)定油溫為74℃。
根據(jù)實(shí)際跟蹤數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),自應(yīng)用重油乳化系統(tǒng)后,節(jié)油效果明顯,同等生產(chǎn)條件下,節(jié)油率達(dá)13.5%,預(yù)計(jì)年節(jié)油370t。每年每臺(tái)爐預(yù)計(jì)凈增經(jīng)濟(jì)效益至少600萬(wàn)元。
陽(yáng)極爐作業(yè)時(shí),由于混合氣是從爐側(cè)部吹入,熔體的攪拌性受到限制,冶煉反應(yīng)效率不高,基于此,透氣磚率先于2006年2月開(kāi)始投用。至今,透氣磚的使用已經(jīng)為金隆公司的效應(yīng)帶來(lái)不小的回報(bào)。
透氣磚技術(shù)就是在回轉(zhuǎn)式陽(yáng)極爐爐底部安裝數(shù)塊透氣磚及相關(guān)的配套裝置,其所通氣體為氮?dú)?N2),通過(guò)控制系統(tǒng)對(duì)氮?dú)獾膲毫土髁窟M(jìn)行檢測(cè)并控制,從而達(dá)到最佳的熔體攪拌效果,以此來(lái)加強(qiáng)爐內(nèi)的熔體的熱交換,進(jìn)一步改善動(dòng)力學(xué)條件,縮短作業(yè)時(shí)間,提高作業(yè)效率,降低能耗。
由于底吹攪拌性優(yōu)于側(cè)吹,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況,在一號(hào)陽(yáng)極爐應(yīng)用透氣磚技術(shù),優(yōu)化冶煉反應(yīng)動(dòng)力學(xué)參數(shù),以提高生產(chǎn)效率,降低燃料消耗,增加公司效益,實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)。表3列出應(yīng)用透氣磚前后的基本生產(chǎn)指標(biāo)。
表3 1#陽(yáng)極爐應(yīng)用透氣磚前后生產(chǎn)指標(biāo)
從表3可以看出,使用透氣磚后,還原升溫速度快,這對(duì)冷料處理非常有利,表3反應(yīng)出的氧化、排渣時(shí)間相對(duì)于未使用的效果也十分明顯。其優(yōu)勢(shì)主要表現(xiàn)如下:
(1)減少爐內(nèi)“死角”,不會(huì)因局部溫度低而造成爐內(nèi)粘結(jié),影響陽(yáng)極爐的生產(chǎn)能力,避免爐內(nèi)“結(jié)瘤”。
(2)強(qiáng)化氧化效果,尤其是處理冷料時(shí),優(yōu)勢(shì)更是明顯。另外,由于氣體的攪拌,更有利精煉排渣。綜合對(duì)比使用前后,每爐減少作業(yè)時(shí)間85min,提高生產(chǎn)效率20%。
環(huán)保部門(mén)針對(duì)爐口及煙囪冒黑煙情況進(jìn)行了檢測(cè),分析結(jié)果表明,使用透氣磚后煙顏色顯灰色,林格曼黑度1.0,而未使用透氣磚的情況表明煙顏色較黑,林格曼黑度2.0,環(huán)保效益明顯。
鑒于透氣磚技術(shù)明顯改善及加速氧化還原時(shí)間,因此,為增加陽(yáng)極板產(chǎn)量,金隆一號(hào)陽(yáng)極爐生產(chǎn)主要為熔化處理冷雜銅進(jìn)行氧化還原操作,還原銅并入二號(hào)陽(yáng)極爐或三號(hào)陽(yáng)極爐由雙圓盤(pán)澆鑄取代老系統(tǒng)單圓盤(pán)澆鑄,提高效率。
金隆一號(hào)陽(yáng)極爐燃燒天然氣,采用透氣磚處理的冷料原料為電解殘極或外購(gòu)雜銅,處理能力為120~150t/d,與采用傳統(tǒng)的重油燃燒處理冷銅能力相當(dāng)。通過(guò)調(diào)整轉(zhuǎn)爐與陽(yáng)極爐生產(chǎn)計(jì)劃,縮短作業(yè)周期,提高作業(yè)率,可有利于發(fā)揮陽(yáng)極爐精煉的潛能,有助于陽(yáng)極爐出銅量的提高,有助于圓盤(pán)澆鑄產(chǎn)量的提高。如圖4所示,通過(guò)調(diào)整陽(yáng)極爐的作業(yè)方式,以提高陽(yáng)極爐的冶煉作業(yè)率,進(jìn)一步提高其產(chǎn)量[4-5]。
圖4 某時(shí)間轉(zhuǎn)爐與陽(yáng)極爐作業(yè)計(jì)劃表
由于一號(hào)陽(yáng)極爐采用氧化還原操作,其爐內(nèi)銅水并入二號(hào)或三號(hào)陽(yáng)極爐后,溫度變化是否影響澆鑄質(zhì)量,可根據(jù)放熱和吸熱公式進(jìn)行計(jì)算。
式中
t0為并包后銅水實(shí)測(cè)溫度,℃;t1為并包前2#RF或3#RF銅水溫度,℃;t2為并包前1#RF的銅水溫度,℃;m1為2#RF或3#RF爐內(nèi)銅水量,t;m2為1#RF倒出銅水量,t;C銅為銅的比熱,kJ/(t·℃)。
表4 某爐銅并爐前后溫度隨質(zhì)量變化情況
由公式1~3可知,理論出銅溫度與并爐前后溫度及質(zhì)量變化有關(guān)。如表4中,陽(yáng)極爐出銅過(guò)程中通過(guò)兩爐銅水的并包,其理論出銅溫度與實(shí)測(cè)出銅溫度數(shù)據(jù)稍許出入,主要原因是一號(hào)爐倒銅及包子熱輻射影響,但對(duì)圓盤(pán)澆鑄幾乎不產(chǎn)生影響,關(guān)鍵在于增加一次性熱電偶的測(cè)溫。實(shí)踐表明,爐后澆鑄溫度達(dá)到1150℃以上,即可完成圓盤(pán)澆鑄[6]。
稀氧燃燒技術(shù)及重油在線乳化技術(shù)在金隆銅陽(yáng)極爐精煉生產(chǎn)中得以成功運(yùn)用。實(shí)踐證明,無(wú)論是對(duì)礦產(chǎn)粗銅的精煉還是二次銅精煉,綜合節(jié)能明顯,廢氣量大大減少,燃料單耗達(dá)到了國(guó)內(nèi)同行領(lǐng)先水平,成為有色冶煉行業(yè)節(jié)能減排有效手段之一,推廣應(yīng)用前景廣闊,可應(yīng)用于任何需熱量輸入的工藝過(guò)程中,以替代空氣-燃料燃燒系統(tǒng);透氣磚應(yīng)用于銅陽(yáng)極爐,強(qiáng)化攪拌,縮短反應(yīng)操作時(shí)間,提高作業(yè)率,延長(zhǎng)爐壽命,能有效改善銅精煉爐工藝操作,提高產(chǎn)量。
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