王維赟,安永峰
(中國(guó)石油寧夏石化公司,寧夏銀川 750026)
本公司投用的兩套脫硫裝置于2008年3月開(kāi)工建設(shè),2009年10月竣工投入生產(chǎn)運(yùn)行,其任務(wù)是對(duì)三臺(tái)煤粉鍋爐(兩臺(tái)200 t/h和一臺(tái)220 t/h鍋爐)的煙氣進(jìn)行脫硫處理。其中兩臺(tái)200 t/h鍋爐為兩爐一塔的形式,利用原脫硫塔進(jìn)行改造,即1#脫硫塔;220 t/h鍋爐為一爐一塔的形式,為新建脫硫塔,即2#脫硫塔。鍋爐煙氣處理量分別為616 228 Nm3/h和338 858 Nm3/h,處理后煙氣中的SO2含量小于200 mg/Nm3,煙塵含量小于50 mg/Nm3。該裝置的脫硫工藝選用石灰-石膏濕法煙氣脫硫,其原理是:以石灰漿液作為吸收劑在脫硫塔內(nèi)對(duì)煙氣進(jìn)行逆流洗滌,生成半水亞硫酸鈣并以小顆粒狀轉(zhuǎn)移到漿液中,利用空氣強(qiáng)制氧化生成CaSO4·2H2O結(jié)晶,即石膏。塔內(nèi)反應(yīng)后的石膏漿液用排出泵抽出后送往石膏旋流器進(jìn)行濃縮顆粒分離,旋流器頂流濃度小的漿液溢流返回脫硫塔;底流濃度大的漿液送往真空皮帶機(jī)進(jìn)行石膏脫水。脫水后石膏的含水量在10%以下為達(dá)標(biāo)。裝置的生石灰粉年用量27 750 t,產(chǎn)品石膏年產(chǎn)量80 000 t,脫硫效率可達(dá)95%以上。
本公司脫硫裝置目前運(yùn)行現(xiàn)狀是:煙氣出口SO2含量在200 mg/Nm3以?xún)?nèi)達(dá)標(biāo)排放,脫硫效率達(dá)到90%以上,基本符合設(shè)計(jì)和環(huán)保要求,主要存在問(wèn)題是:1#脫硫塔屬于改造塔,方形結(jié)構(gòu),水箱容積大,塔內(nèi)三臺(tái)攪拌器全部安裝在西側(cè)塔壁上,造成塔內(nèi)漿液攪拌不均勻,再加上塔內(nèi)漿液噴淋管存在設(shè)計(jì)缺陷,三層循環(huán)噴淋支管?chē)娮炀谕淮怪蔽恢貌贾谩J覞{液無(wú)法充分與煙氣反應(yīng),導(dǎo)致塔內(nèi)石灰漿液過(guò)剩、鈣硫比偏高,生成物中CaO(CaSO3)含量偏高,影響其后的石膏脫水效果。系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中漿液管線、循環(huán)泵噴嘴、機(jī)泵濾網(wǎng)結(jié)垢(主要成分為CaO和CaSO3)堵塞,造成脫硫運(yùn)行難度大,運(yùn)行周期短,清理疏通困難等問(wèn)題。為解決1#脫硫塔的以上問(wèn)題,在不進(jìn)行設(shè)備改造的情況下決定使用脫硫增效劑,經(jīng)脫硫生產(chǎn)廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)漿液取樣分析后,進(jìn)行了裝置脫硫增效劑添加的試運(yùn)行。
在兩臺(tái)鍋爐正常燃煤的工況下,保持脫硫裝置煙氣正常投運(yùn),脫硫增效劑為白色固態(tài)粉末,將其投入地坑內(nèi)與水充分?jǐn)嚢杈鶆蚝螅ㄆ诙康赝ㄟ^(guò)地坑泵打入吸收塔內(nèi)。首次添加量為0.5 t,以后每天補(bǔ)充150 kg。
由圖1~圖3對(duì)比可以看出:添加脫硫增效劑后,在控制煙氣出口硫含量在50 mg/Nm3以?xún)?nèi),供漿流量由11.0 m3/h下降到6.5 m3/h,鈣硫比由1.30降到1.10。說(shuō)明脫硫增效劑能夠加快石灰的溶解速度,增強(qiáng)石灰漿液的活性,提高了原料石灰粉的利用率。
圖1 煙氣出口SO2含量趨勢(shì)圖
圖2 新鮮石灰漿液流量趨勢(shì)圖
圖3 鈣硫比變化趨勢(shì)圖
圖4 加藥前后脫硫效率對(duì)比趨勢(shì)圖
由圖4可以看出,在相同工況下,添加增效劑后,脫硫效率可提高2.0%~4.0%,有效提高了脫硫效率,減少SO2排放。
圖5 加藥前后脫硫劑使用量對(duì)比趨勢(shì)圖
由圖5可以看出,自5月份添加脫硫增效劑后,石灰粉日平均用量由10.4 t/d,下降為7.9 t/d,并趨于穩(wěn)定狀態(tài)。
表1 石膏化驗(yàn)數(shù)據(jù)
由表1可以看出:添加脫硫增效劑后,石膏中硫酸鈣含量增加,以及碳酸鈣和氧化鈣含量下降,說(shuō)明脫硫增效劑增強(qiáng)了石灰漿液能效;石膏中含水量呈下降趨勢(shì),使脫水效果有所好轉(zhuǎn)。
(1)增強(qiáng)石灰漿液的活性,提高了原料(CaO)的利用率;減少了脫硫劑(CaO)的使用量,降低了鈣硫比(見(jiàn)圖6)。
(2)石膏中含水量有所下降,脫水效果好轉(zhuǎn)(見(jiàn)圖7)。
(3)脫硫漿液循環(huán)泵、排漿泵入口濾網(wǎng)及漿液管線堵塞問(wèn)題明顯減緩,循環(huán)泵、排漿泵頻繁掉壓?jiǎn)栴}得以解決,從而提高了石膏脫水效果和脫硫裝置的運(yùn)行穩(wěn)定性。
可以看出脫硫漿液排漿泵、循環(huán)泵壓力波動(dòng)明顯變小,循環(huán)泵、排漿泵入口濾網(wǎng)及漿液管線堵塞問(wèn)題明顯減緩,循環(huán)泵、排漿泵頻繁掉壓?jiǎn)栴}得以解決,從而提高了石膏脫水效果和脫硫裝置運(yùn)行的穩(wěn)定性。
圖6 添加增效劑后第一周脫水情況
圖7 目前石膏脫水情況好轉(zhuǎn)
(1)添加增效劑后,減少了脫硫劑(CaO)用量,同時(shí)降低了設(shè)備磨損及維護(hù)費(fèi)用,增加了脫硫系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性。
(2)添加增效劑后,石膏產(chǎn)量明顯減少,減輕了石膏外運(yùn)壓力和堆存困難等問(wèn)題,同時(shí)改善了裝置現(xiàn)場(chǎng)面貌。
(3)添加增效劑后,循環(huán)泵噴淋?chē)娮旒皾{液管線堵塞問(wèn)題明顯減緩,延長(zhǎng)了脫硫檢修周期,降低了脫硫塔內(nèi)部檢修費(fèi)用,同時(shí)削減了塔內(nèi)檢修存在的高危風(fēng)險(xiǎn)。
(4)添加增效劑后,延長(zhǎng)了脫硫運(yùn)行周期,減輕了公司環(huán)保壓力,減少了SO2排放量,具有一定的社會(huì)效益。
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