陳建宏,馬俊杰,曹 麗,楊 敏,梁志山
(中國石油長慶油田分公司第三采油廠,寧夏銀川 750006)
吳旗油田底水油藏主要包括三個(gè)油氣富集區(qū)(吳133、吳135、吳88),儲(chǔ)層為正韻律沉積特點(diǎn),油層從上到下非均質(zhì)性嚴(yán)重,油層頂部砂巖較細(xì);底部砂巖較粗且頂部水平滲透率高于底部垂直滲透率,開發(fā)中隨著底水的不斷錐進(jìn),油層底部層段和錐體部分形成大孔道,水淹日趨嚴(yán)重。
圖1 底水錐進(jìn)示意圖
(1)近幾年針對(duì)油藏的特點(diǎn)開展了“三小一低”的小型酸化、壓裂等進(jìn)攻性措施,以達(dá)到提高單井產(chǎn)量的目的,但由于前期對(duì)地層認(rèn)識(shí)不清、措施參數(shù)不合理、施工過程監(jiān)控不到位等,導(dǎo)致生產(chǎn)射孔段勾通底水,油井暴性水淹,稱為勾通型底水。
(2)由于生產(chǎn)速率越高,作用在巖石顆粒上的壓力梯度越大,砂粒越容易脫落,出砂量大,越容易形成高滲帶,壓力下降越快。生產(chǎn)過程中表現(xiàn)在采液強(qiáng)度過大、強(qiáng)抽強(qiáng)排,從而受正韻律作用,造成底水錐進(jìn),造成油井高含水生產(chǎn),稱為錐進(jìn)型底水。
基本組分:成膠劑A:引發(fā)劑S:交聯(lián)劑H,B催化劑N:其他助劑。
凝膠機(jī)理:(1)聚合物成膠機(jī)理,引發(fā)劑引發(fā)體系聚合—堵劑由水溶液轉(zhuǎn)變?yōu)楦呔畚铮唬?)交聯(lián)增粘機(jī)理,H組分在特定的條件下,水解生成羥基化合物。通過羥基(-OH)與凍膠官能團(tuán)交聯(lián)反應(yīng),聚合物轉(zhuǎn)變?yōu)轶w型結(jié)構(gòu)。B組分與凍膠分子鏈接枝共聚,進(jìn)一步增大凍膠相對(duì)分子質(zhì)量,改善凍膠耐熱性能。
CQ-981主要性能特點(diǎn),地面粘度:2.0 mPa·s、成膠溫度:20~120℃、成膠pH值:6.0~9.0、成膠時(shí)間:3~24 h(可控),凍膠體強(qiáng)度:>200×104mPa·s,封堵率:>95%
該堵劑由五種成分組成,應(yīng)用其低密度可泵性好的特性擠入地層,堵劑在相互反應(yīng)前粘度2.0 mPa·s,進(jìn)入地層后在層內(nèi)聚合反應(yīng),水項(xiàng)中突進(jìn)壓力超過1.7 MPa/m,油項(xiàng)中突破壓力1.0 MPa/m。而且該堵劑是油溶性的,因而具有一定的選擇性,堵竄層或底水時(shí),形成高強(qiáng)度化學(xué)軟隔板,降低油井含水,恢復(fù)油井正常生產(chǎn)。
化學(xué)軟隔板在底水比較活躍的底水油藏采油井中建立,一般在油水界面之上適當(dāng)位置建造,以阻止底水上竄。具體方法是在油水界面以上1~1.5 m處,進(jìn)行加密射孔,井內(nèi)下入封隔器至射孔位置上部,接油管與套管密封,從套管射孔位置向地層注入堵劑,在井底形成“化學(xué)軟隔板”,以阻止底水上錐。
圖2 封堵機(jī)理示意圖
(1)油層厚度大,物性、含油性好,初期產(chǎn)量高,儲(chǔ)量有保證;(2)由于外部作用(措施、強(qiáng)抽強(qiáng)排等)造成油水界面抬升,底水錐進(jìn);(3)套管無套變、破損,滿足化學(xué)堵水施工要求。
主要采用以下兩種方式封堵:(1)對(duì)油藏較厚的油水混層合采井,采用低排量擠注堵劑工藝,使堵劑靠自身的選擇性優(yōu)先進(jìn)入出水部位;(2)根據(jù)剩余油測(cè)井資料,判定油水界面位置,在油水界面以下射孔擠注堵劑,形成軟隔板,達(dá)到封堵的目的。
堵劑用量確定:
R-封堵處理半徑,m3;h-油層或封堵處理層有效厚度,m;φ-孔隙度,f;V1,V2,V3-堵劑計(jì)算用量和注入前沿稀釋量,作業(yè)損失量,m3。
為了防止油層被堵劑污染傷害,封堵劑施工時(shí)主要采用了低排量、穩(wěn)壓力的擠注方式,排量一般在(300~500 L/min),壓力控制為地層破裂壓力的0.8倍。
(1)化學(xué)堵劑用量;(2)擠注參數(shù)及程序設(shè)計(jì)。
表1 三口井油層數(shù)據(jù)表
表2 三口井堵劑用量配方
表3 吳251井2001-2010年年擠注參數(shù)
表4 吳60-70井和馮81-14井2012年擠注參數(shù)
表5 吳旗油田封堵底水措施效果表
該封堵劑對(duì)油層底水水淹后出水層位及水錐半徑大小的判斷、座封位置和封堵半徑的確定等技術(shù)形成了一套完整的理論知識(shí),針對(duì)吳旗油田的實(shí)際情況,2010-2012年實(shí)施封堵底水技術(shù)3口,措施后日增油5.28 t,含水下降18.5%;截至目前日增油1.62 t,含水下降56.6%,效果較明顯。
前期含水上升原因分析:吳251井和吳60-70井均為措施參數(shù)過大,見水迅速具有方向性、單一性,底水沿著垂向裂縫線延伸,油井含造成水上升;而馮81-14井為參數(shù)過大,見水緩慢具有多向性、不穩(wěn)定性,底水以油井未中心,四周形成錐進(jìn),造成油井含水上升。
堵水效果分析:(1)吳251井2001年采用在油水界面位置重新射孔(1 347.6~1 348.6 m)擠注堵劑,在油水界面形成軟隔板,而2010年吳251和吳60-70井在原射孔段擠注堵劑,從而造成原射孔段周圍地層堵死,且無針對(duì)性的解堵劑來融合堵劑,通過壓裂、酸化均無法疏通地層,油井仍然低產(chǎn)低效;(2)與吳251和吳60-70井相比,馮81-14井由于采液強(qiáng)度大,油水界面屬于緩慢抬升,屬于多向性見水,堵水無針對(duì)性,且堵劑量少、粘度低、排量低,造成封堵失敗。
(1)對(duì)比堵水工藝,選井條件為:一是油層條件好,有儲(chǔ)量保證;二是油水界面抬升明顯,且能確定油水界面的井。三是對(duì)于底水明顯上升井要及時(shí)采取封堵底水工藝,避免時(shí)間過長造成堵水效果差。
(2)CQ-981堵劑作為一種高強(qiáng)度的封堵劑對(duì)近井地帶上竄水封堵效率高,其良好的性能更具備封堵底水打化學(xué)軟隔板注入條件。
(3)根據(jù)不同的地層要選取合理的堵劑和其用量、擠注壓力、施工排量及封堵層要進(jìn)行優(yōu)選,防止堵劑用量過大、排量過大造成地層堵死現(xiàn)象,且普通措施難以稀釋堵劑,造成油井低產(chǎn)低效。
(4)分析兩種堵水方式,通過c/o比測(cè)井資料判定施工當(dāng)前油水界面,在油水界面以下重新射孔擠注堵劑(防止造成原射孔段堵死),形成擋板,從而達(dá)到封堵底水的目的,這種堵水方向效果較好。
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