廖國銘 馮遠(yuǎn)友
【摘 要】介紹了我廠硫酸裝置循環(huán)水系統(tǒng)現(xiàn)狀,對循環(huán)水泵進(jìn)行分析后,進(jìn)行節(jié)能改造,切割了兩臺循環(huán)水泵的葉輪,運(yùn)行半年多來,取得了較好的節(jié)能效果。
【關(guān)鍵詞】循環(huán)泵;真空;揚(yáng)程
1 概述
廣東云硫礦業(yè)化工廠十二萬噸硫酸裝置自1999年建成投產(chǎn),硫酸裝置循環(huán)水系統(tǒng),主要將冷卻塔冷卻的循環(huán)水輸送到干吸崗位的酸冷器、凈化崗位的間冷器、汽輪發(fā)電機(jī)的冷凝器進(jìn)行熱交換,以滿足發(fā)電和硫酸生產(chǎn)的需要。
循環(huán)水系統(tǒng)主要的動力裝置配有3臺水泵,型號350S44,額定流量1260m3/h,額定揚(yáng)程44m,轉(zhuǎn)速1480rpm,長沙水泵廠生產(chǎn);配套電機(jī)型號Y355-1-4/220kW/6kV/26.3A/1485rpm,西安電機(jī)廠生產(chǎn)。
7臺冷卻塔各匹配一臺22kW電機(jī)。正常運(yùn)轉(zhuǎn)時循環(huán)水泵實行兩開一備,冷卻塔運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)量則視循環(huán)水溫決定, 開啟數(shù)量在4~7臺之間。硫酸裝置流程如下方框示意圖。
2 設(shè)備運(yùn)行現(xiàn)狀
自建成投產(chǎn)以來循環(huán)水系統(tǒng)經(jīng)一系列的設(shè)備改造和更新。2011年年終檢修把循環(huán)水泵泵組供水方式由并聯(lián)供水改為獨(dú)立供水后,循環(huán)泵泵組供水流量增多;同時對間冷器、冷卻塔等老化設(shè)備進(jìn)行更新或優(yōu)化,并降低了10多米高度,從而降低了循環(huán)水揚(yáng)程,泵組的總流量偏大,而在硫酸實際生產(chǎn)中時常要用閥門來調(diào)節(jié)流量,循環(huán)泵組功率偏大,硫酸循環(huán)水系統(tǒng)電能消耗每年高達(dá)379萬kW.h;可采取措施降低泵組流量和功率,達(dá)到降低循環(huán)水系統(tǒng)電能消耗的目的。循環(huán)泵泵組在閥門全開時流量可達(dá)到2500多m?。在目前工藝狀態(tài)下,酸冷器段所在的2#循環(huán)水泵的出口控制閥門開度約為3/4,冷凝器段的出口控制閥門開度約1/4,循環(huán)水系統(tǒng)所需流量約為2100m?,所以在生產(chǎn)過程需用閥門來調(diào)小流量。因此循環(huán)水泵與系統(tǒng)不匹配,泵組功率偏大,能耗增加;循環(huán)水泵偏離最佳功況運(yùn)行范圍,實際效率低。
3 350 S44循環(huán)水泵節(jié)能改造的可行性
3.1 硫酸系統(tǒng)所需流量的估算
在目前硫酸循環(huán)水系統(tǒng)中,循環(huán)水系統(tǒng)所需流量約為2100m?,獨(dú)立供水下單臺循環(huán)水泵的流量為1050m?。根據(jù)這一流量來選取水泵型號,由水泵的性能曲線看出,350S44A的水泵正好匹配。如果把350S44水泵改用350S44A型泵后,在控制閥門開度相同的情況下,單個循環(huán)泵流量下降約100 m3/h,兩臺泵獨(dú)立運(yùn)行時總流量共少200 m3/h 左右,揚(yáng)程平均下降了7米,控制閥全開時總流量可達(dá)到2600多m3/h 。(具體詳情見圖一、350 S44和350 S44A性能參數(shù)比較)
在循環(huán)泵3所在的冷凝器支路,閥門開不到2/3就可滿足冷凝器所需冷卻用循環(huán)水的要求,這時泵的流量小于1100m3 /h,泵的揚(yáng)程為37米(3MW汽輪機(jī)負(fù)荷達(dá)3200 kW.h所需的循環(huán)水量約980 m3 /h);在間冷器、酸冷器的供水支路,非高溫天氣時,硫酸供水全開2#350S44A循環(huán)水泵,流量可達(dá)到1350 m3 /h,泵的揚(yáng)程為31米;完全能滿足當(dāng)前循環(huán)水系統(tǒng)設(shè)備熱交換的需要。如夏天最熱天氣時,全開2#350S44A流量仍然不夠,可全開1#350S44循環(huán)水泵,在揚(yáng)程在35m此時泵的流量可達(dá)到1500 m3 /h,來滿足酸冷器、間冷器的熱交換需要。
3.2 350 S44循環(huán)水泵節(jié)能改造的方案選擇
3.2.1如把2臺350 S44改為350 S44A,每臺循環(huán)泵額定功率降低了60kW.h,2臺達(dá)到120kW.h。但投入成本相對過高:循環(huán)泵匹配的160 kW Y315L1-4電機(jī)不能用原來的6000V的配電系統(tǒng),要重新安裝一套低壓配電系統(tǒng)。一條4*120 m2 的電纜100米、一個帶軟啟動的配電箱,350 S44A循環(huán)泵價格約2.4 萬元,配套Y315L1-4電機(jī)約2.7萬元(長沙水泵總廠),更新一臺水泵帶配套電機(jī)、電纜線、軟啟動的配電箱、再加上基礎(chǔ)費(fèi)用,約20萬元。更換二臺高效節(jié)能泵的總投資估計為40多萬元。優(yōu)點(diǎn):能效高,性價比高,但投資大,安裝時間長。
3.2.2充分利用現(xiàn)有設(shè)備,保持6000V電機(jī)和電纜不變,把2臺循環(huán)水泵葉輪進(jìn)行切割,把350S44循環(huán)泵葉輪直徑切割到350S44A循環(huán)泵的葉輪直徑的尺寸大小,來降低了循環(huán)泵一個等級的流量。為了證明切割葉輪降低流量的可行性,我們用2#備用泵來做試驗。2012年8月6日,小組成員馮遠(yuǎn)友、廖國銘用以前更換拆下的350S44葉輪,到云硫機(jī)械廠把葉輪尺寸從Φ410切割到Φ370(350S44A循環(huán)泵葉輪直徑長度),8月8日在機(jī)修員工的協(xié)助下,關(guān)閉2#循環(huán)水泵的進(jìn)出口閥門,拆下2#循環(huán)水泵的葉輪,并重新安裝好,向冷凝器供水,運(yùn)行了兩天,試驗結(jié)果表明:電機(jī)電流從原來的24A下降到20A,功率從198kW下降到142kW,流量約1100m3/h ,循環(huán)泵的出口水溫為29℃,能滿足生產(chǎn)需要。所以我們選擇切割循環(huán)水泵350S44葉輪。
4節(jié)能改造
我廠在8月10日-9月20日這段時間,先后對2臺循環(huán)水泵的葉輪進(jìn)行切割再安裝。把葉輪從Φ410切割到Φ370,充分利用停機(jī)檢修時間進(jìn)行安裝,之后投入運(yùn)行。循環(huán)水的系統(tǒng)流量約為2200m3 /h,能滿足冷凝器、酸冷器、板式換熱器的熱交換需要,循環(huán)水溫在30℃以下,3MW汽輪機(jī)在低真空度下運(yùn)行,其它各種參數(shù)指標(biāo)在設(shè)計范圍內(nèi)。從2012年10月到2013年3月(11月停機(jī)檢修,未統(tǒng)計),循環(huán)水泵泵組共用電量837144kW.h,比改造前的循環(huán)水泵泵組共用電量1186698kW.h,用電量下降了349554kW.h;改造后泵組的平均負(fù)荷為290.67kW.h,比改造前泵組的平均負(fù)荷408.64kW.h,下降了117.97kW.h。而切割葉輪的總成本為240元。以上網(wǎng)電價0.4716元/kW.h計算,活動期間(四個月)的經(jīng)濟(jì)效益為16.46萬元。以此推算,全年的經(jīng)濟(jì)效益達(dá)到49.38萬元,節(jié)能的效果相當(dāng)明顯。