福建寧德核電有限公司 李子斌
核島主泵振動(dòng)異常原因分析及治理
福建寧德核電有限公司 李子斌
主泵是核電站核島內(nèi)最核心的設(shè)備之一,保證主泵能安全、連續(xù)、穩(wěn)定運(yùn)行對(duì)核安全有著重要的意義。寧德核電站1號(hào)機(jī)組在調(diào)試過(guò)程中1號(hào)主泵出現(xiàn)振動(dòng)異常情況,通過(guò)分析,診斷出主泵振動(dòng)超標(biāo)的原因?yàn)橘|(zhì)量不平衡和熱不平衡,通過(guò)動(dòng)平衡處理后主泵振動(dòng)達(dá)到優(yōu)秀水平。
核電站;主泵;故障診斷
核電站反應(yīng)堆冷卻劑泵(簡(jiǎn)稱(chēng)主泵),主泵用于驅(qū)動(dòng)冷卻劑在反應(yīng)堆冷卻系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)流動(dòng),連續(xù)不斷地把堆芯中產(chǎn)生的熱量傳遞給蒸汽發(fā)生器二次側(cè)給水,同時(shí)冷卻堆芯,防止燃料元件燒毀或燒壞。主泵是核島內(nèi)最重要的旋轉(zhuǎn)設(shè)備,它的運(yùn)行狀態(tài)直接關(guān)系到核電廠的效益和核安全。
2012年5月核電國(guó)內(nèi)某核電站1號(hào)機(jī)核島進(jìn)行熱態(tài)功能試驗(yàn),期間發(fā)現(xiàn)1號(hào)主泵軸振高達(dá)288μm,遠(yuǎn)超過(guò)了250μm的報(bào)警值,通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)分析,診斷出振動(dòng)超標(biāo)的是由質(zhì)量不平衡和熱彎曲造成的,通過(guò)對(duì)主泵進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)平衡處理,平衡后主泵的振動(dòng)達(dá)到優(yōu)秀水平。
該核電站采用CPR1000型反應(yīng)堆,每個(gè)反應(yīng)堆有三個(gè)環(huán)路,每個(gè)環(huán)路有一臺(tái)主泵,主泵是由東方阿?,m核泵有限責(zé)任公司生產(chǎn)的立式、電動(dòng)、單極離心泵,帶有可控泄漏軸封裝置,電機(jī)定子繞組水冷,額定轉(zhuǎn)速1485r/min,葉輪是一個(gè)不銹鋼整體鑄件,并帶有7枚扭曲形葉片。每臺(tái)主泵配有一套在線振動(dòng)系統(tǒng),但是該系統(tǒng)只能顯示振動(dòng)幅值,無(wú)法通過(guò)它實(shí)現(xiàn)故障診斷功能。
為全面、科學(xué)評(píng)估主泵的運(yùn)行狀態(tài),在主泵調(diào)試階段加裝臨時(shí)多通道振動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),待主泵能正常運(yùn)行后再進(jìn)行拆除。通過(guò)該系統(tǒng)可以得到振動(dòng)頻譜圖、趨勢(shì)圖、軸心軌跡圖等詳細(xì)參數(shù),科學(xué)評(píng)估主泵運(yùn)行狀態(tài)。該監(jiān)測(cè)系統(tǒng)主機(jī)采用BENTLY408數(shù)據(jù)采集器,振動(dòng)傳感器有6個(gè),分別是在主泵電機(jī)的上下軸承同一平面處互成90°角安裝兩個(gè)速度傳感器,電機(jī)和泵聯(lián)軸器同一平面處互成90°角安裝兩個(gè)8mm非接觸式電渦流傳感器,另外在聯(lián)軸器上貼反光紙作為鍵相零位,用激光轉(zhuǎn)速表光點(diǎn)打在該處采集鍵相信號(hào)。
1號(hào)核島在冷態(tài)功能試期間,1號(hào)主泵振動(dòng)最高達(dá)到了170μm,通過(guò)頻譜圖、軸心軌跡等數(shù)據(jù),診斷出該轉(zhuǎn)子存在一定的質(zhì)量不平衡故障。熱試期間,由于一回路升溫、升壓,1號(hào)主泵受到轉(zhuǎn)子材質(zhì)不均勻?qū)е碌臒崤蛎洸痪鶆蛴绊?,轉(zhuǎn)子出現(xiàn)輕微熱彎曲現(xiàn)象,振動(dòng)幅值有一定程度上升,之后接著做了幾次BAS(電源切換試驗(yàn))試驗(yàn),BAS試驗(yàn)期間主泵連續(xù)急停急起,受熱沖擊的影響,1號(hào)主泵轉(zhuǎn)子熱彎曲進(jìn)一步加劇,此時(shí)1號(hào)主泵軸振最高達(dá)288μm,遠(yuǎn)超過(guò)了250μm的報(bào)警值。根據(jù)運(yùn)行規(guī)程,必須對(duì)其進(jìn)行振動(dòng)治理。
引起主泵振動(dòng)異常的原因有很多,例如動(dòng)不平衡、轉(zhuǎn)子彎曲、基礎(chǔ)松動(dòng)、對(duì)中不良、動(dòng)靜摩擦、軸承出現(xiàn)故障等等。處理主泵振動(dòng)超標(biāo)缺陷,首先必須分析清楚導(dǎo)致振動(dòng)超標(biāo)的原因,找出振源才能對(duì)癥下藥。
2.2.1 1號(hào)主泵振動(dòng)數(shù)據(jù)分析(振動(dòng)數(shù)據(jù)如表1所示)
對(duì)比分析表1各試驗(yàn)平臺(tái)下的振動(dòng)數(shù)據(jù),可以發(fā)現(xiàn):
(1)1號(hào)主泵的軸振一倍頻幅值占通頻值主要成分,約占62%左右,而且相位比較穩(wěn)定,另外結(jié)合停機(jī)時(shí)的數(shù)據(jù),隨著轉(zhuǎn)速的下降,振動(dòng)的幅值和轉(zhuǎn)速成比例進(jìn)行下降,從而可以初步判斷此時(shí)1號(hào)主泵只是存在著一定的質(zhì)量不平衡量;
(2)對(duì)比冷態(tài)試驗(yàn)和熱態(tài)試驗(yàn)時(shí)的振動(dòng)數(shù)據(jù),熱態(tài)工況下主泵振動(dòng)通頻值比冷態(tài)時(shí)有一定上漲,且一倍頻幅值仍占主要成分,約占通頻值的70%左右;冷、熱態(tài)工況下一倍頻相位比較穩(wěn)定。可以判斷1號(hào)主泵的振動(dòng)故障仍以質(zhì)量不平衡為主,同時(shí)顯現(xiàn)出一定熱不平衡,熱不平衡與質(zhì)量不平衡的相位一致;
(3)BAS試驗(yàn)后的振動(dòng)幅值有了很大的上漲;軸振幅值基本穩(wěn)定(288μm左右);此時(shí)主泵軸振振幅仍以一倍頻為主(約占通頻值的79%左右);BAS試驗(yàn)前后振動(dòng)相位基本接近。
2.2.2 軸心軌跡圖和波形圖分析(見(jiàn)圖1所示)
表1 1號(hào)主泵的振動(dòng)數(shù)據(jù)
表2 動(dòng)平衡過(guò)程軸振顯示的數(shù)據(jù)和加重情況
圖1 BAS試驗(yàn)后1號(hào)主泵D1/D2通道軸心軌跡圖和波形圖
從圖1中可以看出,軸心軌跡基本上為一橢圓形,波形圖大致為正弦波形,該圖形為典型的動(dòng)不平衡和熱彎曲圖形。
綜合以上的數(shù)據(jù)、圖形進(jìn)行分析,1號(hào)主泵在BAS試驗(yàn)后振動(dòng)發(fā)生突變的原因是BAS試驗(yàn)前后主泵經(jīng)過(guò)幾次的急停急起,對(duì)主泵產(chǎn)生熱沖擊,原來(lái)的熱平衡被破壞,熱不平衡量引起變形的相位和質(zhì)量不平衡的相位接近,兩者疊加導(dǎo)致振動(dòng)的一倍頻幅值增大,振幅通頻值快速上升。由于此時(shí)振動(dòng)幅值中仍以一倍頻振動(dòng)為主,可通過(guò)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)平衡處理降低振動(dòng)。
2012年5月27日,第一次試加重實(shí)施后,減振效果明顯,振動(dòng)由之前的288μm降低至173μm,動(dòng)平衡調(diào)整初見(jiàn)成效。
從試重效果看,試重塊的質(zhì)量和角度很正確。利用試重?cái)?shù)據(jù),根據(jù)平衡原理計(jì)算出1號(hào)主泵聯(lián)軸節(jié)處影響系數(shù),并計(jì)算出加重的質(zhì)量和位置為在37.5°和112.5°位置分別加上1000g的重量,將試重塊取出,并在37.5°和112.5°位置分別加上1000g的重量,重新啟泵后振動(dòng)降低至122μm,且經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的觀察振動(dòng)保持穩(wěn)定,動(dòng)平衡試驗(yàn)成功。整個(gè)過(guò)程的數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。
通過(guò)這次熱試期間主泵振動(dòng)故障診斷和處理,成功診斷了導(dǎo)致主泵振動(dòng)超標(biāo)的原因,并在有限的時(shí)間窗口內(nèi)通過(guò)動(dòng)平衡治理,成功降低了主泵振動(dòng)水平,取得了良好的減振效果,推動(dòng)了工程順利向前進(jìn)行。
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李子斌(1982—),男,廣東臺(tái)山人,福建寧德核電有限公司振動(dòng)監(jiān)測(cè)工程師,研究方向:設(shè)備振動(dòng)監(jiān)測(cè)與故障診斷。