付超帥,付帥軍
(1.國核示范電站有限責任公司,山東榮成 264300);2.河北工程大學科信學院,河北邯鄲 056000)
平圩電廠二期服務水系統(tǒng)#3和#4機各配置兩臺服務水泵,#4機二臺服務水泵水源取自#4機組凝汽器循環(huán)水進水母管,泵出口管路接入二期服務水環(huán)形管網系統(tǒng)中,與平電一期服務水系統(tǒng)相連并安裝隔離閥。二期服務水系統(tǒng)提供循環(huán)水泵、雨水泵、補給水泵軸承冷卻水,循環(huán)水加氯和加阻垢劑用水,反應沉淀池加藥用水,鍋爐爐底水封,以及除灰系統(tǒng)用水、除灰脫硫系統(tǒng)用水。該服務水泵型號為AZ150-500;泵的結構型式為單級、單吸懸臂式離心泵;密封形式:機械密封;主要部件:泵殼、葉輪、軸、軸承、軸承座。
對#4 機應急服務水泵D 試運行,進行測振,其水平位移值0.09 mm。初步分析有以下幾種可能:
(1)地腳螺栓松動或斷裂,導致泵及電機基礎不牢;
(2)進出口管路支撐螺栓松動,導致泵體振動;
(3)中心調整不在合格范圍內或聯(lián)軸器螺栓松;
(4)泵內部動靜部件相互摩擦[1];
(5)泵軸承室或葉輪等部件存在同心度偏差。
經過檢查,首先排除地腳螺栓松動和斷裂的可能性;然后檢查進出口管路支撐情況,檢查支撐無松動;繼續(xù)復查中心和聯(lián)軸器螺栓,排除了這種可能。
對該泵進行解體檢查,解體過程中發(fā)現軸非驅動端與軸承相配合位置磨損。測量軸承室非驅動端與軸承相配合尺寸? 1500-0.01mm,組裝時軸自由端軸承磨損位置堆焊車削處理,并測量軸彎曲最大0.04 mm。試轉五分鐘后測振,驅動端軸承水平位移值0.12 mm,振動值標準為0.04 mm,軸承溫度呈上升趨勢。驅動端軸承室振動測量值如表1所示。
表1 驅動端軸承室振動測量值
通過對比兩次測量的振動位移值,發(fā)現該泵的振動不減反增,說明原因可能在于各轉動部件同心度偏差。仔細分析兩次測量的振動值,可以看到軸向和垂直方向振動基本合格,而水平振動較大,分析判斷原因如下:
(1)軸承室水平方向同心度存在偏差,使前后軸承端蓋止口與軸承外圈接觸發(fā)生傾斜;
(2)轉軸與軸承室不同心,導致軸承產生振動;
(3)葉輪動平衡質量不平衡,使軸承在軸承室內振動加劇,軸承溫度也隨之上升[2]。
圖1 單級懸臂式服務水泵剖面圖
通過以上分析,決定再次對該泵進行解體檢查。解體后,檢查軸承室同心度,偏差為0.13 mm;檢查自由端和驅動端軸承室兩端面平行度,偏差為0.22 mm;檢查葉輪墻板動環(huán)腔室同心度,偏差0.20 mm。對葉輪進行動平衡試驗,數據如表2所示。
針對軸承室同心度、端面平行度和葉輪動不平衡量,采取以下處理措施:
(1)為保證軸承室同心度,對驅動端軸承腔室內徑車削0.30 mm,并進行冷焊處理;
(2)為保證軸承室端面平行度,將非驅動端軸承室端面車削0.22 mm;
(3)對葉輪墻板動環(huán)腔室進行車削處理,車削量0.40 mm;
表2 葉輪動平衡試驗數據(試驗轉速300轉/分)
(4)經多次加重,平衡試驗使其剩余不平衡量達到其許用范圍。
泵起動后測量振動,驅動端和非驅動端軸承室振動值測量如表3所示。
表3 驅動端和非驅動端軸承室振動值測量
由表3中數據可知,振動值在允許范圍內。
通過以上原因分析和解體檢查,確定軸承室同心度和平行度偏差、葉輪墻板及動環(huán)腔室不同心、葉輪動平衡質量不平衡是應急服務水泵D 振動的主要原因。應急服務水泵D 機械故障的排除,保障了循環(huán)水泵、雨水泵、補給水泵軸承冷卻水,循環(huán)水加氯和加阻垢劑用水,反應沉淀池加藥用水,鍋爐爐底水封,以及除灰系統(tǒng)用水、除灰脫硫系統(tǒng)用水。有效防止因排污不暢造成循環(huán)水濃縮倍率偏高,凝汽器和換熱器水垢和微生物形成等問題,提高了設備的換熱效果和機組的經濟性。
[1]吳季蘭.汽輪機設備及系統(tǒng):第二版[M].北京:中國電力出版社,2006.
[2]趙鴻逵.熱力設備檢修基礎工藝[M].北京:中國電力出版社,1999.