李 琨,孫 毅,黃生權,鐘正華,萬朝明
(攀鋼集團成都鋼釩有限公司,四川成都 610300)
隨著我國鋼鐵工業(yè)的迅猛發(fā)展,對鐵礦石的需求大幅增加,鋼鐵產(chǎn)品市場競爭日益激烈,而我國的鐵礦石資源大多品位較低,雜質(zhì)元素含量較高[1],進口鐵礦石價格飛速上漲,加之運輸成本上升,對于內(nèi)陸鋼鐵企業(yè)造成巨大沖擊。世界金融危機爆發(fā)后,西方國家對我國鋼鐵產(chǎn)品征收高額關稅,導致國內(nèi)鋼材嚴重過剩,為占領更多市場份額,各鋼鐵企業(yè)紛紛降價銷售,以致大多數(shù)鋼鐵企業(yè)虧損。為適應市場發(fā)展趨勢,提高產(chǎn)品競爭力,各公司使用價格相對低廉的國內(nèi)礦石比重越來越大。
攀鋼集團成都鋼釩有限公司高爐是400 m3的小高爐,2008年以前鐵水[S]在0.06%以內(nèi),鐵水平均溫度≥1300℃。2008年以后,公司原料急速變差,主要以高硫高磷原料為主,同時又有30% ~50%的釩鈦磁鐵礦,高爐冶煉硫負荷較大,噸鐵達到6.5 kg以上,因此鐵水溫度、成分波動變化無常,加之鐵水運輸?shù)葐栴},導致轉(zhuǎn)爐的脫硫比和脫硫率較低,甚至冶煉普通建材鋼都有困難,低硫管線鋼更難。
攀成鋼轉(zhuǎn)爐煉鋼廠鐵水噴粉脫硫站于2004年建成投產(chǎn),工藝流程為:鐵水進站→翻鐵入混鐵爐(或直接翻入鐵水包)→出鐵→測溫取樣→設定噴吹參數(shù)→脫硫車進入脫硫工位→噴吹→傾動扒渣→測溫取樣→補加鐵水→吊包。
轉(zhuǎn)爐煉鋼廠噴粉脫硫設備主要包括:供氣系統(tǒng)、供料系統(tǒng)、噴槍系統(tǒng)(三孔Y型槍)、夾鉗裝置、電控系統(tǒng)、儀表及檢測系統(tǒng)、扒渣機和鐵水罐傾翻車等。
鐵水包噴粉脫硫主要設計工藝參數(shù),見表1。
表1 噴粉脫硫主要設計參數(shù)
轉(zhuǎn)爐煉鋼廠噴粉脫硫效果從投產(chǎn)以來不太理想,特別是高爐采用大量釩鈦磁鐵礦冶煉之后,鐵水溫度低,硫磺越來越高,噴粉脫硫效果更差,轉(zhuǎn)爐煉鋼困難,低硫鋼基本無法生產(chǎn),見表2。
表2 噴粉脫硫指標
從表2數(shù)據(jù)可以看出,脫硫槍粘堵較嚴重,特別是堵塞率高達81%,既影響了脫硫效果,也影響了作業(yè)率,處理噴槍時間長,工作量大,處理之后很快又發(fā)生堵塞。我們將堵塞脫硫槍解剖發(fā)現(xiàn),鐵水堵塞了Y型槍的噴嘴,而主管道并未堵塞。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,鐵水溫度低于1250℃時,噴槍堵塞占64%,但也出現(xiàn)了較高溫度堵槍的情況。分析認為,噴槍主管道內(nèi)徑(Φ40)較脫硫粉氣主管道(Φ25)大,在三個噴嘴焊接位置出現(xiàn)氣流和粉劑不均的問題,導致噴嘴出口壓力不均,壓力較小的的噴嘴就易堵塞。
針對此問題,我們進行了2次脫硫槍改進,第1次做了35支單孔直通噴槍,內(nèi)徑Φ28。試驗結果為:5支發(fā)生了堵塞,30支正常,分析5支堵塞的脫硫槍時發(fā)現(xiàn),使用溫度低于1230℃,解剖噴槍時發(fā)現(xiàn)堵塞的冷鐵長度較長,認為內(nèi)孔仍然偏大,出口速度壓力不如粉氣輸送主管道。為進一步解決好脫硫槍堵塞問題,我們把槍的內(nèi)徑改為Φ25和粉氣輸送主管道一致,進行了40支試驗。試驗結果只有2支槍發(fā)生了堵塞,其余正常,被堵塞槍使用溫度在1230℃以下。經(jīng)過2次噴槍改進試驗后,我們進一步確定了鐵水脫硫的最低脫硫溫度,確保了生產(chǎn)順行,同時脫硫率提高約5%。
從表2數(shù)據(jù)可以看出,我廠脫硫率較低、鐵損大,究其主要原因有四個方面:
3.2.1 鐵水溫度較低
從表2可以看出,我公司高爐鐵水溫度較低,鐵水溫度低對脫硫率有較大影響[2],見圖1。
圖1 脫硫率與鐵水溫度的關系
3.2.2 脫硫劑熔點高
脫硫劑熔點較高,在鐵水溫度較低的況下很難熔化,脫硫劑利用率降低,鐵渣分離較難,脫硫效果較差,從表3脫硫劑成份可以看出其熔點較高。
表3 脫硫劑主成分/%
3.2.3 鐵水帶渣量大
因高爐爐料中有較大比例釩鈦磁鐵礦(見表4、表5),釩鈦磁鐵礦冶煉特點是低爐溫操作,鐵水溫度低且區(qū)間較窄,因此常見鐵渣分離不好,鐵水帶渣量大,渣中硫含量高且波動大。轉(zhuǎn)爐煉鋼廠脫硫站不具備扒除初渣條件,在脫硫過程中不僅影響了Ls,而且脫硫終渣粘結成團,扒渣困難(見圖2),圖3為鐵水帶渣量較少的脫硫渣。
表4 鐵水主成分/%
3.2.4 鎂粉比例較高且不均
鎂粉比例較高,粒度、比重與石灰粉不一致,在運輸和使用中分層,噴吹時料中鎂粒不均,在鐵水中氣化致較大噴濺,槍位越深噴濺越嚴重,鐵損越大,但槍位越淺脫硫率越低。
表5 高爐渣主成分/%
3.2.5 脫硫劑改進
在鐵水條件得不到改善的情況下,針對脫硫率低和噴濺嚴重的問題,我們對脫硫劑進行了改進,降低熔點、增加少量催化劑和其它有益成分做工業(yè)性試驗,改進型Ⅰ試驗了150噸,改進型Ⅱ試驗了300噸,脫硫劑成分見表6,試驗結果見表7。
表6 脫硫劑成分/%
表7 試驗數(shù)據(jù)
從改進型脫硫劑使用結果看,改進型Ⅰ脫硫率較原脫硫劑有所提高,渣中全鐵和噴濺損失大幅下降,噴吹速度快,每包噴吹時間縮短了3 min,脫硫溫降比原脫硫劑小3℃左右。改進型Ⅱ脫硫率比原脫硫劑提高了30%,噴濺損失與改進型Ⅰ相當,噴吹速度更快,渣中全鐵還進一步降低,溫降比原脫硫劑小3℃以上,終渣形狀較好,扒除較快且不易粘扒渣板,見圖3。改進型Ⅱ噸鐵成本比改進型Ⅰ高1.5元,但比原脫硫劑降低了5.2元,因噴濺減少、渣中全鐵下降減少損失12.5元/噸鐵。
圖2 鐵水帶渣量較大的脫硫終渣
在改進脫硫劑的同時,我們對噴吹參數(shù)作了優(yōu)化,如加大給粉速度,適當降低罐壓、噴槍插入深度盡量接近設計水平,這有利于縮短脫硫處理時間和提高脫硫率,減少溫度損失。
3.4.1 撈渣機代替扒渣機
鐵水帶渣量較大,不具備扒初渣條件,在試驗中有約15%的爐次受到了較大影響,脫硫率明顯偏低,同時脫硫終渣不能有效扒除,轉(zhuǎn)爐回[S]量較大,平均回[S]量達0.011%。采用撈渣機在鐵水組完罐后撈初渣,對穩(wěn)定和提高脫硫率有較大好處,受鐵水帶渣影響脫硫的問題得以解決,同時終渣撈除率提高了10% ~20%,轉(zhuǎn)爐回[S]量降低了0.009%,脫硫渣中無塊鐵,每爐可少損失鐵水100~150 kg,還可節(jié)約處理時間2~3 min。
3.4.2 加高鐵水罐口高度
在優(yōu)化脫硫過程中,我們發(fā)現(xiàn)鐵包使用壽命較短,主要是渣鐵粘罐口邊沿問題較嚴重,適當加高鐵水罐口高度,減少粘結,在提高鐵水罐使用壽命的同時,進一步降低噴濺損失,也避免了二次出鐵高硫鐵水帶來的影響。
(1)在鐵水溫度較低的情況下噴粉脫硫,單孔噴槍不易堵塞。
(2)通過對脫硫劑改進,提高了低溫高硫釩鈦鐵水脫硫率,減少了溫度損失,且?guī)磔^好直接經(jīng)濟效益。
(3)合適的噴吹參數(shù),對降低溫度損失、提高脫硫率有一定作用。
(4)對脫硫設備做恰當改進可進一步優(yōu)化脫硫效果。
[1] 劉炳宇.不同鐵水脫硫工藝方法的應用效果[J].鋼鐵,2004,39(6).
[2] 孫恩茂.鐵水脫硫在鞍鋼的生產(chǎn)應用[J].鋼鐵,2003,38(4).