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卷煙工業(yè)穿梭車電控系統(tǒng)的優(yōu)化改造

2013-07-09 06:32吳少軍

吳少軍

摘 要:穿梭車系統(tǒng)在實際運行中,存在著定位方式不合理,滑觸線供電系統(tǒng)不穩(wěn)定,車載控制系統(tǒng)PLC等器件長年震動故障率高等問題。為此,對龍巖煙草工業(yè)有限責任公司自動化物流穿梭車系統(tǒng)進行了優(yōu)化改造:①穿梭車走行定位方式由編碼器、認址鏈與認址片校驗結(jié)合更改為激光測距器與認址片校驗結(jié)合;②通過采用拖鏈系統(tǒng),將車載控制系統(tǒng)移至車體外地面控制柜,電控柜與車體分離;③采用功能更強的PLC對控制程序、定位數(shù)據(jù)、運行曲線進行優(yōu)化改進。改造后,解決了車載PLC等器件長期震動、積塵、不易散熱導致故障率高,滑觸線供電不穩(wěn)定、故障信息不明確、更換器件困難等問題,維護簡便,對車間的正常生產(chǎn)提供有力的保障。

關(guān)鍵詞:穿梭車電控系統(tǒng);激光測距器;拖鏈系統(tǒng);S曲線速度控制

中圖書分類號:TF341.6 文獻標識碼:A 文章編號:1006-8937(2012)32-0096-02

自動化立體倉庫是現(xiàn)代物流系統(tǒng)中迅速發(fā)展的一個重要組成部分,它具有節(jié)約用地、減輕勞動強度、提高倉儲自動化水平、管理水平和提高物流效率等諸多優(yōu)點。其中穿梭車系統(tǒng)是自動化立體倉庫的重要環(huán)節(jié)之一,擔負著串連立體貨架和輸送設備的作用。龍巖煙草工業(yè)有限責任公司自2002年投入使用物流自動化系統(tǒng)以來,實現(xiàn)了現(xiàn)代物流的自動化和智能化,提高了生產(chǎn)效率。但是,穿梭車系統(tǒng)作為現(xiàn)代物流自動化系統(tǒng)的一個重要環(huán)節(jié),目前存在著器件老化、部分備件已無法采購、設備運行不穩(wěn)定、維修困難等問題,嚴重威脅了物流系統(tǒng)的正常運行。為此,對穿梭車電控系統(tǒng)進行全面優(yōu)化改造,以解決上述問題。

1 存在問題

1.1 定位方式不合理

穿梭車采用認址鏈與增量型編碼器結(jié)合的定位方式,在認址鏈機構(gòu)與編碼器之間配合不好、認址鏈中有較大雜物時,會導致運行時丟失脈沖,造成認址定位誤差較大,原因排查困難。重新上電后,要回到原點后,才能正確識別當前位置。

1.2 車載電控系統(tǒng)PLC等器件長年震動、積塵、不易散熱

穿梭車電控系統(tǒng)PLC等主要器件全部安裝在車體上,處于半密封狀態(tài),不僅容易積累灰塵,且不易散熱;器件隨車體運行,長期處于震動狀態(tài),嚴重影響器件的使用壽命,造成故障率逐年增加。

1.3 滑觸線供電系統(tǒng)不穩(wěn)定

穿梭車通過電刷滑動,提供整個車載控制系統(tǒng)電源。穿梭車在高速運行時,難免有跳動,電刷暫時脫離滑觸線本體,再加上滑觸線多年摩擦,磨損嚴重,穿梭車在瞬時斷電或缺相嚴重,引起故障。

2 穿梭車電控系統(tǒng)優(yōu)化改造

2.1 控制系統(tǒng)主要組成

穿梭車的控制核心由可編程序控制器(PLC)控制。本項目采用西門子S7-315-2DP型PLC,一塊FM338模塊、一塊242-5通訊模塊、一塊32點輸入模塊、一塊16點輸出模塊。

穿梭車電控系統(tǒng)主要電氣器件的選擇本著通用、可靠的原則。

2.1.1 可編程序控制器(PLC)

PLC控制器采用SIEMENS公司生產(chǎn)的S7-315-2DP型PLC,該型號PLC帶有兩個通訊接口。其中,MPI接口與穿梭車人機交互界面(HMI)通訊,DP接口與變頻器進行通訊。

2.1.2 人機界面(HMI)

穿梭車人機界面采用SIEMENS公司生產(chǎn)的TP177功能型操作面板,使用Simatic WinCC Flexible組態(tài)軟件進行編程組態(tài),操作簡單方便。

2.1.3 拖鏈系統(tǒng)

拖鏈系統(tǒng)包括拖鏈、導槽、拖鏈電纜、耐磨裝置、隔片等。拖鏈系統(tǒng)采用拖鏈專家—易格斯公司的產(chǎn)品,穩(wěn)定、耐用、可靠。通過拖鏈系統(tǒng),使地面電控柜和穿梭車本體串連起來,可以通過地面控制柜控制穿梭車的運行,并接收穿梭車上光電開關(guān)的信號信息。

2.1.4 激光測距器

穿梭車走行認址使用的激光測距器是采用SICK公司DME4000-211激光測距器,其應用激光三角原理和回波分析原理進行非接觸位置、位移測量的精密傳感器,具有高速響應、抗光干擾能力強、測量精度高、檢測距離長和高穩(wěn)定性等主要功能和特點。

2.1.5 變頻器

走行電機變頻器采用英國艾默生公司Unidrive SP1406變頻器,該變頻器是標準伺服變頻器,功能強大、適合控制各個廠家的電機,擁有可優(yōu)化速度控制、精確的距離控制、零伺服、用于參數(shù)設置及儲存的智能卡、通用編碼器和內(nèi)置EMC濾波器等主要功能及特點。輸送電機變頻器采用艾默生公司Commander SK系列變頻器,它是一種簡單、緊湊、實用型驅(qū)動器,具有設置簡單、安裝方便、接線容易、系統(tǒng)設計調(diào)試簡單化和運行快速可靠等功能及特點。

2.2 控制系統(tǒng)工作原理

線控通過Profibus總線給穿梭車下達任務,穿梭車到指定的位置上貨或卸貨,并隨時向線控PLC發(fā)送當前的狀態(tài)。穿梭車獲得任務后,將上貨站臺的站臺號地址譯碼成激光測距器的值,然后判斷當前位置與目標位置的差值,即可獲取穿梭車運動的方向和速度,然后控制變頻器輸出,驅(qū)動走行。走行到位后,通過站臺的認址校驗確認穿梭車到達指定站臺位置,同時給線控發(fā)送穿梭車到達站臺信號,此時穿梭車輸送機構(gòu)和輸送站臺的輸送鏈機同時動作,把貨物輸送到穿梭車上,并發(fā)送上貨完成信號,完成上貨任務。同樣,穿梭車再根據(jù)線控指令,運行到卸貨站臺完成卸貨,并發(fā)送卸貨完成信號。

改造后,穿梭車系統(tǒng)是以西門子S7-300系列315C-2DP 型PLC作為電控核心。該PLC主要由電源模塊、CPU模塊、輸入輸出模塊、SM338編碼器讀取塊和342-5總線模塊等組成。通過342-5總線模塊和線控組成Profibus總線網(wǎng)絡,穿梭車作為網(wǎng)絡中的一個子站,由線控PLC控制。SM338模塊用于采集激光測距值,輸入模塊采集由行程開關(guān)、光電檢測開關(guān)、空開反饋信號、變頻器故障反饋等設備的信號狀態(tài),并接收主令控制器、按鈕開關(guān)、鑰匙開關(guān)等發(fā)出的控制指令。CPU通過讀取338模塊采集的值進行運算,并將程序運算結(jié)果通過輸出模塊與Profibus現(xiàn)場總線傳至變頻器,通過輸出模塊控制繼電器、接觸器等執(zhí)行設備,從而驅(qū)動電動機、電磁抱閘等完成各種生產(chǎn)任務。另外,穿梭車電控系統(tǒng)采用的西門子TP177觸摸屏,與PLC之間也通過MPI協(xié)議進行數(shù)據(jù)傳輸與交換,實時地顯示各光電開關(guān)、行程開關(guān)的狀態(tài),穿梭車的站臺位置及故障信息。通過觸摸屏還可以查看穿梭車信息,對其進行手動或者半自動操作,并能利用自身故障實時診斷系統(tǒng)對故障現(xiàn)象進行判斷,記錄故障時的各種參數(shù),這樣,操作人員和維護人員就可以全面及時地了解系統(tǒng)的狀態(tài),并可按提示的故障信息去檢查和維修,達到準確、快速排除故障的效果,真正實現(xiàn)了人機智能化。

2.2.1 速度控制

基本控制思想為:①根據(jù)電機編碼器反饋的當前速度信號實時調(diào)整變頻器的輸出驅(qū)動頻率值,從而保證穿梭車能以要求的速度平穩(wěn)運行;②根據(jù)激光測距器測量反饋當前穿梭車的距離信號及預先設定的控制方案,實時調(diào)整變頻器的輸出驅(qū)動頻率值,使穿梭車先以較高的速度運行到接近目標地址的位置后將速度平穩(wěn)降到較低的速度下工作,并在目標地址處準確制動停準。

穿梭車在工作過程中實時采集水平運行的數(shù)據(jù),并不斷地與存放在PLC數(shù)據(jù)塊里的標準位置參數(shù)進行比較和控制決策,從而到達準確定位、快速存儲貨物、提高作業(yè)效率的目的。

2.2.2 認址定位

穿梭車PLC接收到操作面板或線控PLC的存取站臺信號,正確可靠地輸送貨物,在此過程中準確地認址定位是關(guān)鍵。穿梭車軌道上相對于每個站臺都安裝一塊固定的認址片,將檢測開關(guān)的檢測信號都實時的傳輸?shù)絇LC。同時在軌道一端水平方向安裝激光測距器,在穿梭車車體上安裝反射板,通過激光測距器將激光發(fā)射到反射板上,然后再根據(jù)激光發(fā)射器與反射板距離的變化來測出實時的變化距離,并實時傳輸?shù)絇LC中。通過采用激光測距技術(shù)和認址片光電定位相結(jié)合的控制方式,使穿梭車在到達目標地址時能夠迅速停穩(wěn),并實現(xiàn)要求的精確定位精度。

3 改造后使用效果

改造前后效果比較如表1所示,穿梭車改造后解決了設備運行不穩(wěn)定、維修困難等方面問題;采用控制柜與車體分離的模式,有效避免了電氣元件長期處于震動、積塵和不易散熱的環(huán)境,延長備件使用周期;更換器件無需拆卸車體防護罩及蓋板,維護更加容易,減輕了維護人員的工作強度,并縮短維護時間。采用人機界面,實時監(jiān)控和跟蹤穿梭車運行,進而提高穿梭車電控系統(tǒng)的可維護性,改造取得成效后,可進行推廣。

參考文獻:

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