方 偉,劉世文,樊增彬
(山鋼股份濟(jì)南分公司,山東 濟(jì)南250101)
濟(jì)鋼4#3 200 m3高爐沖渣系統(tǒng)采用改進(jìn)后的圖拉法進(jìn)行處理,水和渣經(jīng)脫水器分離后,經(jīng)皮帶機(jī)運(yùn)至指定位置。圖拉法?;幚砉に囎鳛橐环N引進(jìn)的技術(shù),已經(jīng)在全國各大鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)得到廣泛應(yīng)用。濟(jì)鋼3 200 m3高爐共4個(gè)鐵口,分為南北兩個(gè)渣處理系統(tǒng),采用圖拉法改進(jìn)的熔渣水淬方式。設(shè)備投產(chǎn)運(yùn)行后,沖渣系統(tǒng)存在脫水器篩網(wǎng)堵塞、泡沫渣和設(shè)備磨損等問題,為此,對(duì)沖渣系統(tǒng)進(jìn)行工藝和設(shè)備改造。
濟(jì)鋼3 200 m3高爐沖渣工藝分為熔渣?;?、冷卻、水渣脫水、水渣輸送、外運(yùn)及沖渣水循環(huán)等,其中熔渣沖制和脫水兩部分是渣處理的關(guān)鍵,工藝流程如圖1所示。
圖1 濟(jì)鋼圖拉法渣處理工藝流程
渣漿泵提供高壓水,爐渣經(jīng)渣溝流嘴流入?;?,首先被?;髁;?,?;蟮臓t渣顆粒在空中被水冷卻,落到?;撞亢?,進(jìn)行二次水淬冷卻。在?;撞坑袃傻乐鷽_水,渣在助沖水的沖擊下流入脫水器進(jìn)行渣水分離。轉(zhuǎn)鼓外側(cè)為不銹鋼制作的外篩網(wǎng),鼓內(nèi)有沿圓周向均布的隔板,隔板上安裝有內(nèi)篩網(wǎng),把轉(zhuǎn)鼓分為若干區(qū)間,這樣在轉(zhuǎn)動(dòng)過程中,水被逐步脫去;到達(dá)安裝位置的最上部時(shí),過濾脫水基本結(jié)束,渣粒落入導(dǎo)向漏斗,由皮帶機(jī)運(yùn)走。而轉(zhuǎn)鼓脫去的水則由轉(zhuǎn)鼓下方的回水槽流入沉淀池,再進(jìn)入吸水池,循環(huán)使用。
1)脫水器篩網(wǎng)堵塞,在篩網(wǎng)外側(cè)形成結(jié)晶層,大大降低了水與渣的分離效果,增大了設(shè)備運(yùn)行負(fù)荷。這主要是由于沖渣循環(huán)水中含有的細(xì)小渣顆粒及沉淀物較多,這些物質(zhì)被渣漿泵吸走后通過脫水器側(cè)噴噴嘴打在篩網(wǎng)外側(cè),較小的顆??ㄔ诤Y網(wǎng)上,越積越多。改善側(cè)噴水水質(zhì)是關(guān)鍵,同時(shí)控制水渣顆粒。
2)容易產(chǎn)生虛假的大渣量(泡渣)。由于堆比重小,造成渣中含水量大,水渣的相對(duì)體積過大,此時(shí)若脫水器效果差,就會(huì)出現(xiàn)皮帶機(jī)上水渣漂浮的現(xiàn)象,造成水渣無法正常運(yùn)輸,增大沖渣設(shè)備負(fù)荷,嚴(yán)重時(shí)會(huì)將皮帶機(jī)掩埋,降低運(yùn)輸效率。水渣顆粒的粒度與堆比重是衡量水渣效果的重要參數(shù),它們主要由沖制水壓決定,其關(guān)系見圖2。
圖2 水壓與水渣堆比重及水渣粒度的關(guān)系
從圖2可以看出,隨著沖渣水壓增大,水渣堆比重就越大,水渣粒度越小,水渣越重。但當(dāng)水壓超過0.196 MPa,水壓進(jìn)一步增大時(shí),水渣堆比重增加趨勢(shì)變緩,水渣粒度的減小也趨于平緩,此時(shí),水壓對(duì)水渣沖制的影響較小,說明增大堆比重不能靠無限增大水壓的方式進(jìn)行。如果進(jìn)一步增大水壓,水渣顆粒就會(huì)變得愈來愈小,這就增大了進(jìn)入循環(huán)池的渣量,并且水壓越大,增大水壓所需的能耗就越大,對(duì)設(shè)備的磨損也就越大。因此,可以通過控制水壓在一定范圍內(nèi),保證水渣顆粒及堆比重的大小,從而避免泡渣產(chǎn)生,也可以避免過多細(xì)小渣顆粒的產(chǎn)生。同時(shí)滿足沖渣堆比重與顆粒度的水壓在0.2~0.3 MPa之間。
3)側(cè)噴噴嘴及沖制器的磨損,沖制器為整體箱式結(jié)構(gòu),前面沖制面板上分布有沖制孔,這些孔的大小及形狀也決定著熔渣的沖制效果。由于循環(huán)水中含有大量的細(xì)渣顆粒,加上水壓較高,水流從面板出來后,會(huì)對(duì)面板上的沖制孔產(chǎn)生磨損,如果更換不及時(shí),也將會(huì)對(duì)熔渣的沖制效果產(chǎn)生影響。噴嘴為普通鋼管焊接在側(cè)噴主管上,更換與維護(hù)不便,這主要是由于循環(huán)水壓力較高且水內(nèi)含有細(xì)渣顆粒,磨損大造成的,可通過改變?cè)O(shè)備材質(zhì)及結(jié)構(gòu)的形式延長其壽命。
通過前面分析,解決脫水器篩網(wǎng)堵塞問題,關(guān)鍵是水質(zhì)與側(cè)噴水壓力,因此對(duì)脫水器側(cè)噴進(jìn)行單獨(dú)改造。在脫水器與循環(huán)池之間的空地上增設(shè)側(cè)噴裝置,利用原有儲(chǔ)渣池作為蓄水池,補(bǔ)水時(shí)先在此池中補(bǔ)充。外接加壓泵,連至脫水器側(cè)噴。水沖洗完篩網(wǎng)后通過回水溝進(jìn)入循環(huán)池,作為循環(huán)池循環(huán)用水使用;同時(shí)為了調(diào)節(jié)水壓,保證側(cè)噴對(duì)篩網(wǎng)的沖洗效果,在管道上安裝有電動(dòng)調(diào)節(jié)閥。為了延長噴嘴的使用壽命,對(duì)噴嘴進(jìn)行改造。將噴嘴分為3部分(見圖3),有內(nèi)螺紋的外管套一焊接在側(cè)噴主管上,有外螺紋的管套二與管套一配合連接,中間為陶瓷管。由于陶瓷管耐磨,且更換時(shí)只需單獨(dú)更換,檢修維護(hù)方便。
圖3 改進(jìn)后的噴嘴結(jié)構(gòu)
從水壓對(duì)水渣堆比重及水渣顆粒度的影響可以看出,通過調(diào)節(jié)水壓的方式,可杜絕泡沫渣的產(chǎn)生,需保證水壓穩(wěn)定在0.196 MPa以上。因此采用在管道上增設(shè)溢流閥門的方式來調(diào)節(jié)水壓,使沖渣水壓穩(wěn)定在0.20~0.24 MPa,沖制的水渣二維顆粒度可控制在4.5 mm2左右,遠(yuǎn)離產(chǎn)生泡渣的危險(xiǎn)水壓帶,同時(shí)也保證了水渣的顆粒度,減少了進(jìn)入循環(huán)池的細(xì)渣顆粒,降低了管道等設(shè)備的磨損。
沖制箱是熔渣處理的關(guān)鍵,原來的沖制箱為整體結(jié)構(gòu),更換困難。為方便維修,對(duì)沖制箱進(jìn)行重新設(shè)計(jì)制作安裝。將原來一體式結(jié)構(gòu)改為分體式,面板與箱體分開,通過法蘭連接,這樣每次更換時(shí),只需更換面板。當(dāng)磨損影響到?jīng)_制效果后,僅需對(duì)前端面板進(jìn)行更換,不僅保證了沖制效果,也大大降低了檢修維護(hù)時(shí)間,保證了生產(chǎn)的穩(wěn)定。
沖渣系統(tǒng)改造后,沖渣水壓穩(wěn)定在0.20~0.24 MPa,杜絕了泡沫渣的產(chǎn)生,保證了設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行,同時(shí)也提高了運(yùn)輸效率,沖制的水渣二維顆粒度可控制在4.5 mm2,同時(shí)水中細(xì)渣顆粒明顯減少,降低了設(shè)備的磨損量。沖制箱的改進(jìn)提高了設(shè)備的檢修效率,保證了熔渣的沖制效果。側(cè)噴改造完成后解決了篩網(wǎng)堵塞的問題,使得脫水器脫水能力大大提高,南北兩側(cè)沖渣系統(tǒng)可停運(yùn)1臺(tái)脫水器及相應(yīng)皮帶機(jī),年節(jié)約電耗及壓縮風(fēng)消耗約100萬元,年節(jié)約篩網(wǎng)等備件成本約40萬元。