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合理優(yōu)化參數(shù)提高抽油機(jī)井系統(tǒng)效率

2013-08-13 08:02:10馮磊大慶油田有限責(zé)任公司第三采油廠第五油礦
石油石化節(jié)能 2013年6期
關(guān)鍵詞:抽油泵口井抽油機(jī)

馮磊(大慶油田有限責(zé)任公司第三采油廠第五油礦)

2011年,采油三廠五礦抽油機(jī)井的平均系統(tǒng)效率為30.06%,其中系統(tǒng)效率小于25%的井有405口,占測(cè)試井?dāng)?shù)的37.4%,能源浪費(fèi)現(xiàn)象較為嚴(yán)重。為了油田的可持續(xù)發(fā)展,降低材料消耗,節(jié)約能源,2012年五礦在保證原油產(chǎn)量的情況下,通過系統(tǒng)運(yùn)用現(xiàn)代化管理方法,加大對(duì)抽油機(jī)節(jié)能措施的應(yīng)用,取得了明顯效果。

1 系統(tǒng)效率影響因素分析

影響抽油機(jī)系統(tǒng)效率的因素較多,直接的因素有動(dòng)液面深度、產(chǎn)液量、油壓和套壓等,因此要提高單井的系統(tǒng)效率,必須要找到產(chǎn)量與沉沒度的最佳結(jié)合點(diǎn),進(jìn)而合理匹配生產(chǎn)參數(shù),降低能耗[1]。

1.1 設(shè)備損耗對(duì)系統(tǒng)效率的影響

深井泵裝置中電動(dòng)機(jī)負(fù)荷的變化十分劇烈而頻繁。在抽油機(jī)的每一沖程中,電動(dòng)機(jī)的輸出功率都將出現(xiàn)瞬時(shí)功率極大值和瞬時(shí)功率極小值,其瞬時(shí)功率極大值可能超過額定功率,而極小值可能出現(xiàn)負(fù)功率,特別是在抽油機(jī)平衡不良時(shí),損耗必然增大。由此可見,電動(dòng)機(jī)損耗對(duì)系統(tǒng)效率影響很大。

其他部分的損失包括帶傳功部分、減速箱、四連桿、盤根盒、抽油桿、抽油泵,以及管柱部分的損失。

機(jī)械設(shè)備的能耗損失是客觀存在的,對(duì)抽油機(jī)系統(tǒng)效率必然造成影響。為了減少這部分損失,可以對(duì)不平衡的井進(jìn)行調(diào)平衡,以減少電動(dòng)機(jī)部分的能耗損失。但其他部分的能耗損失,可做的工作很少。

1.2 流壓對(duì)系統(tǒng)效率的影響

有效功率主要受有效揚(yáng)程與產(chǎn)液量的影響。一般來講,無論什么機(jī)型以及抽汲參數(shù),隨著有效揚(yáng)程的增加,系統(tǒng)效率增加,但它們并非線性關(guān)系,隨著有效揚(yáng)程的增加,系統(tǒng)效率增加的趨勢(shì)逐漸變緩,直至達(dá)到最大。這是因?yàn)?,?dāng)下泵深度一定時(shí),隨著揚(yáng)程的增加,而抽油泵的沉沒度變小,導(dǎo)致抽油泵的排量系數(shù)下降,使抽油泵產(chǎn)量減少,進(jìn)而影響系統(tǒng)效率的提高。因此,要提高系統(tǒng)效率,必須保持合理的沉沒度,即要有一個(gè)合理的流壓。

1.3 其他方面影響

地層能量下降造成油井供液嚴(yán)重不足,能耗增大,系統(tǒng)效率降低。

泵況方面,由于抽油泵緩慢漏失或油管輕微漏失,致使產(chǎn)油量差值小而不能夠及時(shí)檢泵,這部分井液量下降,系統(tǒng)效率降低。

另外,抽油機(jī)井電動(dòng)機(jī)功率匹配不合理的現(xiàn)象依然嚴(yán)重,主要原因是由于機(jī)采設(shè)備是按照滿足油井的長(zhǎng)期需要配置的,部分井在投產(chǎn)初期安裝的機(jī)型和裝機(jī)功率偏大,造成能耗偏高。

2 提高抽油機(jī)井系統(tǒng)效率

2.1 合理優(yōu)化參數(shù)

要提高油井的系統(tǒng)效率,必須找到產(chǎn)量與沉沒度的最佳結(jié)合點(diǎn),進(jìn)而合理匹配生產(chǎn)參數(shù)[2]。根據(jù)單井生產(chǎn)情況,在保證油井最佳產(chǎn)能的前提下,確定合理的沉沒度,對(duì)部分井進(jìn)行了參數(shù)優(yōu)化。2012年上半年,對(duì)參數(shù)偏大區(qū)及負(fù)荷超載區(qū)的井,采取了下調(diào)參數(shù)的優(yōu)化措施,共下調(diào)沖程40口井,下調(diào)沖速104口井;對(duì)供液能力強(qiáng)的井,通過調(diào)大抽汲參數(shù),使抽油機(jī)井的抽汲工況得到了很大改善,共上調(diào)沖速29口井,換大泵12口井。2012年上半年測(cè)試系統(tǒng)效率為30.36%,與2011年相比上升了0.2個(gè)百分點(diǎn)。下調(diào)參數(shù)措施效果對(duì)比見表1、表2。

表1 40口下調(diào)沖程井效果對(duì)比

表2 104口下調(diào)沖速井效果對(duì)比

在這部分井中,為了改善抽油機(jī)系統(tǒng)效率,根據(jù)動(dòng)態(tài)控制圖,不僅對(duì)偏大區(qū)及負(fù)荷超載區(qū)的井進(jìn)行參數(shù)下調(diào),使之在進(jìn)入合理區(qū)的同時(shí)提高系統(tǒng)效率,并且對(duì)合理區(qū)中系統(tǒng)效率較低的井,進(jìn)一步優(yōu)化參數(shù),達(dá)到了提高系統(tǒng)效率、節(jié)能降耗的目的,詳見表3。

表3 2口合理區(qū)井優(yōu)化參數(shù)效果對(duì)比

對(duì)供液能力強(qiáng)的井,通過調(diào)大抽汲參數(shù),使抽油機(jī)井的抽汲工況得到了很大改善。這些井都是供液能力充足,由于參數(shù)過小導(dǎo)致沉沒度高,產(chǎn)量與沉沒度匹配不合理,通過調(diào)大參數(shù),降低了沉沒度,從而增加了有效揚(yáng)程,使系統(tǒng)效率分別由28.65%和29.65%上升到30.96%和33.16%,并且調(diào)后有10口井由參數(shù)偏小區(qū)進(jìn)入了合理區(qū)。

2.2 變頻器的應(yīng)用

對(duì)比換輪調(diào)參數(shù)與變頻調(diào)參數(shù)發(fā)現(xiàn),通過更換皮帶輪調(diào)參需要至少3人協(xié)同工作,部分皮帶輪使用時(shí)間過長(zhǎng),無法從電動(dòng)機(jī)上卸下,還需氣焊配合割輪,容易損壞電動(dòng)機(jī)軸。外委加工皮帶輪耗時(shí)、耗費(fèi)資金且不易重復(fù)利用,利舊率不高。一般換輪調(diào)沖速需要加工3~4天,安裝1~2天,加工費(fèi)用約1000元,維修班安裝費(fèi)用100元,共需4~6天,耗資1100元才能調(diào)整參數(shù)一次。

通過變頻調(diào)參裝置調(diào)參,只需要采油工上井旋動(dòng)參數(shù)調(diào)節(jié)旋鈕,在安排調(diào)參當(dāng)天即可方便快捷調(diào)參,除去變頻調(diào)參系統(tǒng)費(fèi)用,無任何附加費(fèi)用,且工作量低,調(diào)節(jié)簡(jiǎn)便。因此,變頻器在優(yōu)化參數(shù)方面優(yōu)勢(shì)明顯。

采油三廠五礦共有抽油機(jī)井688口,其中變頻的292口,占全礦抽油機(jī)井的42.44%,2012年共計(jì)安裝了87口抽油機(jī)井變頻器,采用變頻控制系統(tǒng)后,可以根據(jù)負(fù)載大小調(diào)整電動(dòng)機(jī)端電壓頻率,精確匹配供給電動(dòng)機(jī)功率。當(dāng)抽油機(jī)下行時(shí),供給的功率相應(yīng)較小,當(dāng)抽油機(jī)上行時(shí),供給的功率相應(yīng)較大,使之盡量與所需實(shí)際功率相匹配,減少了多余的勵(lì)磁電流,進(jìn)而減少了電動(dòng)機(jī)的銅損和鐵損,避免了由于輕載引起的電動(dòng)機(jī)效率下降問題,使電動(dòng)機(jī)始終運(yùn)行在最佳狀態(tài),從而有效地節(jié)約電能。應(yīng)用后平均單井日節(jié)電62.88kWh,節(jié)電率可達(dá)到16.50%,87口井年節(jié)電規(guī)模可達(dá)到199.68× 104kWh。

3 結(jié)論和認(rèn)識(shí)

1)抽油機(jī)井系統(tǒng)效率測(cè)試工作是開展節(jié)能實(shí)驗(yàn)和新技術(shù)推廣的根本保障,因此,要加強(qiáng)抽油機(jī)井的能耗測(cè)試工作,開發(fā)完善能耗測(cè)試儀器,保證測(cè)試效果。

2)優(yōu)化抽汲參數(shù),保持合理沉沒度,是提高抽油機(jī)井系統(tǒng)效率最簡(jiǎn)潔的途徑。

3)對(duì)低液面井采用下調(diào)沖程、沖速、檢換小泵等措施,對(duì)供液能力特別差的井采用間歇抽油或使用超低沖速技術(shù),使油井恢復(fù)到合理沉沒度,提高抽油機(jī)井運(yùn)行效率。

4)合理匹配沖程、沖速,盡可能保證油井在長(zhǎng)沖程、慢沖速下運(yùn)行,減少交變載荷,力求桿柱受力最小。對(duì)在動(dòng)態(tài)控制圖中屬合理區(qū)內(nèi)但系統(tǒng)效率低的井,應(yīng)進(jìn)一步進(jìn)行參數(shù)優(yōu)化。

5)對(duì)抽油機(jī)井的平衡進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤,及時(shí)調(diào)整,確保油井長(zhǎng)期在平衡狀態(tài)下運(yùn)行。

[1]范光新,李凱凱.合理沉沒度與機(jī)采系統(tǒng)效率[J].勝利油田職工大學(xué)報(bào),2008(1):45-46.

[2]郭宏亮.提高抽油機(jī)井系統(tǒng)效率的有效途徑[J].油氣田地面工程,2008(12):38-39.

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