国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

湛江調(diào)順電廠油改煤后脫硫系統(tǒng)的運行優(yōu)化

2013-08-13 03:52謝佳
關(guān)鍵詞:節(jié)能降耗

摘要:湛江調(diào)順電廠2×600MW機組油改煤后,原設(shè)計處理高含硫燃奧里油煙氣的濕法脫硫裝置改造為處理燃煤煙氣,該裝置運行中存在能耗偏高、廠用電率較大的不利情況。在現(xiàn)有設(shè)備基礎(chǔ)上,在保證煙氣污染物排放達到環(huán)保要求的前提下,通過運行參數(shù)的調(diào)整、運行操作的優(yōu)化試驗,使脫硫裝置的能耗降低;脫硫系統(tǒng)運行故障率下降,可用率提高;提高石膏副產(chǎn)品質(zhì)量。

關(guān)鍵詞:油改煤;濕法脫硫;運行優(yōu)化;節(jié)能降耗

中圖分類號:X701 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2013)20-0036-03

1 改造概況

1.1 改造總述

湛江調(diào)順電廠兩臺機組原燃用400號奧里乳化油S=2.85%,已配套建好一爐一塔制兩套石灰石-石膏濕法煙氣脫硫裝置?,F(xiàn)因奧里油供應(yīng)問題,將其改造成為燃煤機組。根據(jù)環(huán)評要求取消旁路煙道,在對原有脫硫系統(tǒng)改動最小、盡量利用原有系統(tǒng)及設(shè)備的前提下,脫硫率保證值將不低于95%時系統(tǒng)所能適應(yīng)的入口煙氣SO2濃度最大值為4400mg/Nm3及其對應(yīng)燃煤硫分Sar為1.98%、出口SO2排放濃度不大于200mg/Nm3。兩臺機組分別于2011年8月、10月份投產(chǎn)發(fā)電。

1.2 改造后系統(tǒng)簡介

改造后FGD系統(tǒng)采用濕式強制氧化、石灰石-石膏回收工藝,一爐一塔制,吸收塔采用的逆流噴淋空塔。整個工藝系統(tǒng)主要分為:煙氣系統(tǒng)、SO2吸收系統(tǒng)、石膏脫水系統(tǒng)、排空及漿液拋棄系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)、石灰石漿液配制系統(tǒng)、工藝水和壓縮空氣系統(tǒng)。

2 改造后現(xiàn)狀分析

經(jīng)過改造后一年多的運行,對脫硫裝置歷史數(shù)據(jù)和運行參數(shù)的分析和研究,湛江調(diào)順電廠2×600MW機組脫硫裝置主要存在以下需要優(yōu)化的地方:

2.1 自動化程度偏低

投運的兩套脫硫裝置,其DCS系統(tǒng)中,除了除霧器沖洗為自動外,所有操作均為手動,所有設(shè)備的順控程序均未投入使用,增加了操作難度和誤操作的幾率。特別是GGH的蒸汽吹掃也沒有投自動,且高壓水沖洗不可用,對FGD的穩(wěn)定運行存在較大風(fēng)險,在脫硫旁路取消的背景下,整套脫硫裝置的運行可靠性相應(yīng)提高至與發(fā)電主機相同的程度,因此脫硫裝置現(xiàn)狀成為整個電廠的安全生產(chǎn)的“短板”。

2.2 測量儀表準確性

脫硫DCS顯示儀表參數(shù)與實際測量值存在較大偏差。比較重要的如吸收塔漿液密度較實際值偏高2%;石灰石漿液密度偏低2%;煙氣流量和壓力誤差較大;除霧器壓差不準確;GGH壓差不準確等。給操作人員增加了工作難度,也使經(jīng)濟運行、事故預(yù)防難度加大。

2.3 操作參數(shù)控制

兩套脫硫系統(tǒng)的基本控制策略還是設(shè)計合理,在幾乎完全是操作員盤面手動的情況下,脫硫系統(tǒng)運行穩(wěn)定,脫硫效率維持在95%以上,保持了較低的故障率。但是仍然存在某些參數(shù)的設(shè)定不太合理,人為增加了操控的難度,如漿液密度控制、pH值控制、真空皮帶脫水機運行參數(shù)等。

2.4 石膏品質(zhì)

根據(jù)優(yōu)化試驗前三個月石膏化驗數(shù)據(jù),水分13.2%,純度88%,品質(zhì)較低。而原設(shè)計要求石膏純度高于或等于90%,自由水分不高于10%。

2.5 能耗

漿液系統(tǒng)絕大部分設(shè)備均為油改煤之前的舊有設(shè)備,由于燃煤平均含硫最高僅1.98%,較之原設(shè)計下降50%,使得轉(zhuǎn)動設(shè)備普遍容量均過大,能耗偏高,脫硫廠電率達到1.65%。

3 優(yōu)化試驗措施

3.1 煙氣系統(tǒng)

GGH的運行安全直接關(guān)系到脫硫裝置乃至電廠的正常運轉(zhuǎn),GGH運行中容易堵塞,高壓沖洗水泵原運行方式是GGH壓降明顯增加后投用,但此時往往已經(jīng)無法阻止堵塞的進一步加劇。由于GGH在歷史運行過程中,高壓水泵啟動條件設(shè)置過高等原因,使得GGH沖洗效果不理想,即使沖洗后壓差正常,往往在短期內(nèi)壓差又迅速上升。加強GGH的吹掃:蒸汽吹掃順控程序改為,間隔時間定為16小時一次。高壓沖洗水泵沖洗原規(guī)程為根據(jù)GGH壓差進行,現(xiàn)改為15天沖洗一次,沖洗時間12min,按照GGH沖洗轉(zhuǎn)速,保證至少6圈沖洗,此吹掃選擇負荷較高時進行,至少大于450MW。經(jīng)過此優(yōu)化,GGH壓差能夠控制在設(shè)計范圍,2012年#2機組最長運行周期已達6個月。

3.2 吸收系統(tǒng)

3.2.1 參數(shù)控制。吸收系統(tǒng)的參數(shù)控制,對于石膏品質(zhì)的控制以及漿液的穩(wěn)定極為重要。根據(jù)2臺機組運行的實際情況,確定如下參數(shù):

(1)pH值控制在5.0~5.6之間,減少吸收塔結(jié)垢,穩(wěn)定石膏結(jié)晶。原來經(jīng)常pH值高達6.2,對石膏生長極為不利。

(2)漿液密度控制在1130~1180kg/m3范圍。原密度范圍1140~160kg/m3,由于范圍過窄,燃煤含硫高時,造成皮帶脫水系統(tǒng)頻繁啟動,影響設(shè)備壽命,增加能耗。

(3)吸收塔液位控制在9.5~10.2m。

(4)石灰石漿液補充量,原為手動控制,而優(yōu)化試驗使用添加劑后,pH值響應(yīng)緩慢,再根據(jù)pH值調(diào)節(jié)石灰石漿液流量發(fā)生較為嚴重的滯后??刂品绞礁脑斐勺詣诱{(diào)節(jié),并安裝參考值模塊,該參考值(m3/h)定義為:

[實測煙氣量]×[煙氣中SO2濃度]×95%/64×100×

1.03/0.8/25%/[石灰石漿液密度],石灰石漿液補充盡量按此參考值添加(圖1)。

圖1 石灰石漿液流量參考值設(shè)定公式

3.2.2 除霧器沖洗程序優(yōu)化。原除霧器沖洗程序沖洗方式為每個閥門開啟1.5min,間隔3min開啟下一個閥門,一個循環(huán)為約100min,平均每小時流量42m3。此種沖洗方式不僅沖洗效果差,水耗也較高,低負荷時對水平衡壓力較大,使得不僅廢水排量較設(shè)計值增加了100%,還常常需要向事故漿液箱排漿。將除霧器沖洗程序改為所有閥門連續(xù)依次各沖洗1.5min,之后間隔85min后開始下一循環(huán),這樣沖洗效果較好,且沖洗水量可降為32m3/h。確保了除霧器壓差在正常范圍的前提下防止GGH高壓沖洗水量過大對脫硫水平衡造成干擾。

3.3 石膏脫水系統(tǒng)

3.3.1 石膏旋流站。由于石膏脫水系統(tǒng)沿用舊有設(shè)備,裕量達到了100%,為降低能耗,盡可能采用兩爐同時脫水,使用一套皮帶脫水機系統(tǒng)。每臺爐對應(yīng)了一臺石膏旋流器,該石膏旋流器有12個旋流子,對于設(shè)計燃煤情況,旋流器同樣有100%的裕量,如每次脫水時啟用全部旋流子,固然可以很快降低漿液密度,但如此短時間的密度降低,將對石膏晶粒的生長產(chǎn)生很大沖擊,造成石膏品質(zhì)下降。因此,每次兩爐共同脫水時,石膏旋流器應(yīng)啟用6~8個旋流子,即使偶爾出現(xiàn)單臺爐脫水,旋流子數(shù)量也不要超過10個,控制旋流子底流濃度在45%~55%之間。磨機制漿時也同樣不得同時使用兩臺磨機,單臺磨機出力即可滿足需要。

3.3.2 真空皮帶脫水機參數(shù)控制。石膏脫水時皮帶機運行情況,據(jù)現(xiàn)場觀察,真空度達到-70~-60kPa,濾餅厚度15~17mm,石膏含水率達到12%以上,原因可能為:(1)石膏結(jié)晶較差;(2)石膏表面覆蓋一層顆粒度極小的粉塵等物質(zhì)。

采取的優(yōu)化措施為:(1)加強廢水排放。(2)加強對真空度的監(jiān)視,調(diào)整脫水皮帶機頻率使其真空度盡量控制在-50kPa左右。(3)石膏脫水時控制濾餅厚度在22~27mm。(4)添加脫硫添加劑促進結(jié)晶效果。采取以上措施以后石膏的含水率由之前的13%以上穩(wěn)定在10.2%以下,最低達到9.6%,保證了石膏品質(zhì)。

3.3.3 石灰石漿液制備系統(tǒng)。經(jīng)過對石灰石漿液旋流器底流和溢流的分析,底流密度1805kg/m3,溢流密度1308kg/m3,符合設(shè)計,石灰石磨制系統(tǒng)工作正常。但進塔石灰石漿液密度經(jīng)測量為1230kg/m3,但儀表顯示為

1020kg/m3,與設(shè)計值30%的濃度有一定差距。經(jīng)過排查分析,密度計測量不準的原因是密度計旁路的限流孔板由于沖刷,孔徑增大,已經(jīng)無法起到限流作用,使得流過密度計的流量過小?,F(xiàn)已將石灰石密度測量旁路的限流孔板改為截止閥,使用閥門調(diào)節(jié)確保了流過密度計的漿液流速在表計的規(guī)定范圍內(nèi)。

3.3.4 脫硫系統(tǒng)保護邏輯。湛江調(diào)順電廠保護邏輯是由北京博奇重新編制,已經(jīng)考慮到取消旁路的情況。但是由于當前部分儀表數(shù)據(jù)不準確,存在較大的誤動作風(fēng)險,已經(jīng)對儀表系統(tǒng)進行校正,對保護邏輯進行了梳理,確保了機組整體的安全運行,提高了運行可靠性。

3.4 脫硫添加劑節(jié)能試驗

脫硫添加劑具有促進SO2的直接反應(yīng),加速CaCO3的溶解,促進CaSO3迅速氧化成CaSO4,強化CaSO4的沉淀,降低液氣比,減少鈣硫比,減少水分的蒸發(fā),對pH值有一定的緩沖作用。

湛江調(diào)順電廠脫硫裝置設(shè)計起點較高,脫硫效率必須維持在95%以上,在添加劑試驗之前,1#(2#)塔一共四臺循環(huán)泵,從未投用少于三臺,入口煙氣含硫量在1500~2000mg/Nm3時,pH值需提高至5.8以上,才可維持95%以上的脫硫效率;含硫量在3000mg/Nm3以上時,pH值需提高至6.0左右,長此以往,造成石膏純度過低,含水較高,且石灰石消耗較高。在煙氣含硫3500mg/Nm3以上時,必須投用全部四臺循環(huán)泵。使用添加劑后,大部分時間僅投用兩臺循環(huán)泵,在高達3500~4000mg/Nm3含硫時,也只需開啟三臺循環(huán)泵,且無須提高pH值。一年的運行中,pH值始終控制在5.2~5.6的范圍內(nèi)。

煙氣含硫在2500mg/Nm3以下時投運兩臺漿液循環(huán)泵脫硫效率可保證95%以上,如圖2所示:

圖2

煙氣含硫在1800~4000mg/Nm3時投運三臺漿液循環(huán)泵脫硫效率可保證95%以上,如圖3所示。

據(jù)統(tǒng)計一臺漿液循環(huán)泵電流在90A左右。300MW時,雙泵和三泵運行時增壓風(fēng)機電流平均相差8A,450MW時,雙泵和三泵運行時增壓風(fēng)機電流平均相差12A。全年大約可以節(jié)電475萬度至750萬度,對于一臺爐平均日發(fā)電量31億度,相比之前脫硫廠用電率1.65%計,實現(xiàn)了脫硫廠用

電節(jié)能約8%~12%以上。

4 結(jié)語

在達到環(huán)保要求前提下,這一年來脫硫系統(tǒng)優(yōu)化取得了初步成果,規(guī)范了運行參數(shù),優(yōu)化了運行規(guī)程,提升了脫硫系統(tǒng)穩(wěn)定性,提高了自動化程度,使得脫硫裝置的能耗有明顯降低,穩(wěn)定了石膏質(zhì)量。

作者簡介:謝佳(1981—),女,湖南長沙人,湛江中粵能源有限公司環(huán)境工程專業(yè)助理工程師,研究方向:電廠相關(guān)的環(huán)保措施。

猜你喜歡
節(jié)能降耗
化工工藝中常見的節(jié)能降耗技術(shù)措施
論建筑企業(yè)節(jié)能降耗的科學(xué)途徑
煤化工企業(yè)中電氣節(jié)能降耗技術(shù)應(yīng)用分析
LED燈光照和耗電特點及其對蛋雞生產(chǎn)性能的影響
論建筑企業(yè)節(jié)能降耗的科學(xué)途徑
浮選尾礦再回收工藝流程優(yōu)化改造生產(chǎn)實踐
電弧爐煉鋼的能量節(jié)約與利用
對現(xiàn)代工業(yè)企業(yè)能源計量的規(guī)范化管理探討
煤炭企業(yè)全面加強節(jié)能降耗的策略措施