仇新明,宮玉龍
(哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司,哈爾濱 150040)
蒲石河水電站是遼寧省重點水電工程項目,為我國目前建造的最大的抽水蓄能機(jī)組,單機(jī)容量為300MW,法國ALSTOM 公司為主承包商,哈電公司為分承包商。
針對蒲石河機(jī)組結(jié)構(gòu)特殊性進(jìn)行了工藝研究,以保證轉(zhuǎn)子支架立筋槽及磁軛鍵加工質(zhì)量,滿足相互配合間隙要求。采取有效措施消除機(jī)床偏差,滿足轉(zhuǎn)子支架立筋槽槽型要求;采取防止變形措施,保證磁軛鍵加工精度。本次工藝研究為我公司制造類似結(jié)構(gòu)工件做好技術(shù)儲備。
(1)轉(zhuǎn)子支架鍵槽加工
受機(jī)床自身精度影響,機(jī)床立柱在近3000mm的長度帶有一定的斜度,采用弦距測量工具測量上下端的半徑及弦距分布;采用內(nèi)徑千分表測量槽寬尺寸;采用吊鋼絲測量機(jī)床立柱傾斜數(shù)據(jù)。單邊留有0.30mm,測量出準(zhǔn)確數(shù)據(jù)后,利用數(shù)控機(jī)床的特性,進(jìn)行補(bǔ)償加工,保證了轉(zhuǎn)子支架立筋槽的加工精度。加工后完全滿足圖紙要求。
圖1 轉(zhuǎn)子支架在三軸數(shù)控銑床加工
圖2 測量鍵槽尺寸
圖3 弦距測量工具
圖4 粗銑磁軛鍵
圖5 利用工藝孔固定加工
圖6 利用胎具固定半精加工磁軛鍵
(2)磁軛鍵加工
由于磁軛鍵長度近3m,厚度僅為45mm,寬度為90mm,為了防止磁軛鍵變形,在加工時首先粗銑各平面見平,釋放應(yīng)力一周。
半精銑前制作定位胎具,磁軛鍵胎具長3100mm,寬200mm,厚度為60mm,端部加工出一限位凸臺,要求加工平面度0.03mm,根據(jù)磁軛鍵工藝孔位置布置M12把合螺紋,由于磁軛鍵圖紙中僅有4只φ14/φ20 把合孔,其分布為距斜度大頭端100mm 開始每隔720mm 有1只把合孔,但距斜度小頭端面720mm 無固定措施,經(jīng)過研究決定在磁軛鍵720mm 范圍內(nèi) 增 加1只φ14/φ20把合孔,銑胎上根據(jù)磁軛鍵把合孔分布位置鉆攻5-M12 工藝把合孔。利用沉頭螺釘把合磁軛鍵后半精銑各面。
半精銑后,磁軛鍵與胎具拆開,再次釋放應(yīng)力一周,重新把合胎具后精加工各部位。最終檢查發(fā)現(xiàn),除了厚度方向超差0.03mm 以外,其余部位全部滿足圖紙要求。
(3)轉(zhuǎn)子支架鍵槽研鍵
由于蒲石河發(fā)電電動機(jī)具有正反轉(zhuǎn)的特性,磁軛鍵與鍵槽配合最大間隙不足0.10mm。磁軛鍵精加工后,由于仍有應(yīng)力未全部釋放,還會存在一些變形,為了保證產(chǎn)品質(zhì)量,減少工地安裝時間,特在廠內(nèi)增加磁軛鍵與轉(zhuǎn)子支架鍵槽預(yù)裝研鍵工作。研鍵時將磁軛鍵側(cè)邊涂上紅丹粉,預(yù)裝磁軛鍵時,磁軛鍵與轉(zhuǎn)子支架鍵槽的干涉部位會反映出來,采用手工打磨高點的方式進(jìn)行,如此反復(fù)進(jìn)行修磨,保證磁軛鍵局部變形后仍能滿足設(shè)計間隙要求。
由于研鍵后,磁軛鍵與轉(zhuǎn)子支架鍵槽的間隙很小,偶爾會發(fā)生磁軛鍵難以取下的問題。拆除磁軛鍵時只能上下端受力拔出,但這樣操作勢必造成磁軛鍵的變形。經(jīng)過研究,磁軛鍵把合孔為φ14,幾乎與M16 螺紋底孔一致,決定將磁軛鍵上φ14 孔攻螺紋成M16,作為拆除磁軛鍵的頂絲,解決了拆除磁軛鍵的問題。
圖7 精銑磁軛鍵
圖8 研鍵
蒲石河發(fā)電電動機(jī)轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)與我廠以往的轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)存在較大的差異,我公司過去生產(chǎn)的轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)為磁軛鍵與轉(zhuǎn)子支架鍵槽為斜稍配合結(jié)構(gòu),而蒲石河磁軛鍵與轉(zhuǎn)子支架鍵槽緊密配合,尤其是磁軛鍵的加工精度至關(guān)重要,如不能有效控制變形,即使是研鍵也會造成配合間隙過大的結(jié)果,直至影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。
蒲石河轉(zhuǎn)子支架與鍵槽的生產(chǎn)制造成功,標(biāo)志著哈電公司在抽水蓄能機(jī)組轉(zhuǎn)子加工方面有了一個長足的進(jìn)步,解決了國內(nèi)外此類轉(zhuǎn)子加工配合精度的技術(shù)難題,對今后類似產(chǎn)品的投產(chǎn)奠定了基礎(chǔ),對未來市場的開發(fā)有著重要的意義。