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圓柱狀一次鋰電池抽真空注液機構(gòu)的分析與改進(jìn)

2013-08-14 06:06徐小春
機械工程師 2013年5期
關(guān)鍵詞:注液密封件錐度

徐小春

(福建南平南孚電池有限公司,福建南平 353000)

1 引言

早在2000 年,世界電池行業(yè)的巨頭——勁量,研究開發(fā)出圓柱狀一次鋰電池的生產(chǎn)工藝,3 年后該產(chǎn)品順利實現(xiàn)自動化生產(chǎn)并投放歐、美市場,不僅給勁量帶來豐厚的利潤,同時也對原有歐美發(fā)達(dá)國家一次電池市場的格局帶來不小的沖擊。為此,筆者公司一直致力于一次鋰電池的開發(fā)研究并順利實現(xiàn)了自動化生產(chǎn)。目前降低成本,提高電池質(zhì)量為首要任務(wù)。注入電解液(或稱注液)是制造圓柱狀一次鋰電池的關(guān)鍵工序。電解液原材料價格昂貴,約占電池制造成本20%左右,實際年平均生產(chǎn)一只鋰電池的電解液用量約為電池生產(chǎn)工藝要求的1.35 倍,高于正常用量的1.1 倍。注液機構(gòu)的電解液超耗占電池生產(chǎn)成本5%左右,而且注液量不穩(wěn),隨之而來的是設(shè)備維修頻率高。注液量又直接影響電池的性能,注液太多造成材料的浪費、電池易漏液,注液太少會降低電池的容量。確保注液量的穩(wěn)定非常重要,因此必須在原有的基礎(chǔ)上對注液設(shè)備進(jìn)行改造,一是解決注液量不穩(wěn)定、降低電解液被抽入真空過濾器、減少電解液的耗用;二是降低設(shè)備的維修頻次、維護(hù)成本,提高開機效率。

2 圓柱狀一次電池抽真空注液的生產(chǎn)工藝

電池進(jìn)入注液機密封→打開抽真空閥門→電池抽真空→真空閥門關(guān)閉→定量注液→電池脫離密封→出注液機。

圖1中,工位1:電池進(jìn)入注液間歇轉(zhuǎn)盤;工位2:電池密封,打開抽真空閥門;2至9 工位:電池抽真空;9 工位:關(guān)閉抽真空;工位9 至10:前0.5s 定量注液,后0.5s 關(guān)閉注液泵及注液閥門;工位10 至11:至0.5s 電池密封打開;工位12:電池出轉(zhuǎn)盤。具體的動作時間如表1 所示。

圖1 12 工位工作周期圖

表1 工位周期動作步驟表

圖2 單工位工作原理簡圖

3 存在問題的分析

3.1 電池口部密封件失效

如圖2,由于殼體口部為切口,在動作中不可避免會造成損傷,致使注抽真空腔體在抽真空時與外部的微漏檢測難,造成12個工位的真空度值不一,影響電解液的吸收速度,只有電池脫離密封,電解液溢出才可發(fā)現(xiàn)。其后果是:注液量不足,影響電池質(zhì)量。

3.2 抽真空閥密封件402 鹽析結(jié)晶失效

由于密封件長期與電解液接觸,電解液鹽析出的結(jié)晶體附著在密封件上,致使抽真空腔體閥關(guān)閉不嚴(yán),在注液期間微漏難檢測(泄漏路徑:抽真空腔體→402 密封圈→注液腔體),使電解液抽入真空腔體至真空過濾器。

后果:電解液耗用增加,注液量不足。

3.3 電池承載注電解液量的腔體容積不足

在當(dāng)初改造設(shè)備中,由于設(shè)備的速度增加一倍,擔(dān)心抽真空的時間減少一半后電池內(nèi)部不能達(dá)到預(yù)期的真空度而直接影響電解液的吸收,為此將腔體容積減小,目前空腔容積約1.2mL,而工藝要求注液體積1.4~1.6mL,在注液只有0.45s 時間段中有一部分電解液聚集在積液區(qū)(見圖3),隨電池吸收電解液中液位不斷下降,殘留的電解液粘附在抽真空與注液的公共通道內(nèi)壁,由于電解液易揮發(fā),到下一工作周期抽真空腔體抽真空時抽走,導(dǎo)致電解液耗用增加。

圖3 抽真空注液機構(gòu)的結(jié)構(gòu)圖

3.4 電解液的鹽析結(jié)晶體凝結(jié)在406 頂針錐度孔中,沒有完全密封,造成少量溢流現(xiàn)象

原取消加壓管路是基于注液泵注液停止后,電池吸收電解液,注液腔體內(nèi)壓力下降,417 彈簧逐步回彈,當(dāng)406 頂針錐頭頂至錐度孔時,抽真空與注液的公共通道內(nèi)的壓力由于電池繼續(xù)吸收電解液,公共通道內(nèi)的壓力繼續(xù)減小,壓差增大使406 頂針頂緊錐度孔的壓力也增大,直到打開電池口部密封前電池內(nèi)部的壓力依然高于外部大氣壓,電池密封打開后壓差繼續(xù)增大,406 頂針與錐度孔在理論上要完全密封,電解液不溢流,但電解液的鹽析結(jié)晶體凝結(jié)在錐度孔中,沒有完全密封,會出現(xiàn)少量溢流現(xiàn)象,特別是到下一工作周期抽真空腔體抽真空時抽走,電解液還會被抽走,導(dǎo)致電解液耗用增加。

3.5 壓緊彈簧的彈力不足

由于該機是CR123A 注液機改造的設(shè)備,注液時間與注液壓力都不相同(原注液時間約0.9s,現(xiàn)0.45s),改造后為加速電解液的吸收,增加注液的壓力,由于彈簧受電解液腐蝕,彈力減弱,電解液腔體內(nèi)的壓力將402、403 等整組部件頂起,使402 密封件無法密封,電解液抽入真空腔體至真空過濾器,導(dǎo)致電解液耗用增加,注液量不足。

4 改進(jìn)方案

(1)電池口部密封件失效的改進(jìn)(圖4、圖5)。

原密封件在鋼殼切口部反復(fù)壓緊密封后,密封件被切裂,使用壽命短(工作約1.2 萬次時整批更換),考慮鋼殼切口部為外翻切口,為避免鋼殼切口帶來的破壞,重新設(shè)計的密封件設(shè)計成錐度面,避免鋼殼口部正方向切裂,同時再抽真空時由于采用錐度面,經(jīng)生產(chǎn)實際檢驗證明,密封效果比原設(shè)計穩(wěn)定,使用工作壽命延長至5 萬次左右。增強了注液量的穩(wěn)定性。

圖4 原密封件簡圖

圖5 改進(jìn)后密封件簡圖

(2)抽真空閥密封件402 鹽析結(jié)晶失效問題與電池承載注電解液量的腔體容積不足問題的改進(jìn)。

兩者的問題主要來源于注液時電解液的浸泡,只要在注液時有足夠的裝載電解液的容積,不浸泡到該位置,就可合理解決,這與當(dāng)初因為擔(dān)心抽真空的時間減少一半后電池內(nèi)部不能達(dá)到預(yù)期的真空度而直接影響電解液吸收的問題相矛盾。究竟能不能增加容積,能增加多少,通過實驗后證明:使用新的能力更強的真空泵后將部件202 掏空腔的結(jié)構(gòu),空腔容積由1.2mL 增至1.6mL,滿足注液工藝要求,注液時的最高液位低于部件202 掏空腔體,使電解液不至于殘留的腔體壁上。減少了被抽真空抽走,降低了電解液的耗用。

抽真空閥密封件402 鹽析結(jié)晶失效除以上要求外,還必須解決抽真空路徑與注液路徑分離問題,增強注液量的穩(wěn)定性,降低電解液的耗用。

(3)電解液的鹽析結(jié)晶體凝結(jié)在406 頂針錐度孔中,沒有完全密封,造成少量溢流現(xiàn)象的改進(jìn)。

盡可能將部件406 頂針錐度孔不直接裸露在空氣中,以免造成電液的鹽析結(jié)晶。在保持部件403 原有孔徑尺寸的同時加注液針頭,針頭一端嵌入部件403 孔,另一端長度伸至與鋼殼口部齊高,以實現(xiàn)抽真空路徑與注液路徑分離。一方面使抽真空閥密封件402 不再浸泡電解液,解決電解液鹽析結(jié)晶體粘結(jié)在密封件402 問題;另一方面可緩解部件406 頂針錐度孔部位直接裸露在空氣中,造成因鹽析結(jié)晶導(dǎo)致的微漏。解決了到下一工作周期抽真空腔體在抽真空時電解液被抽走,降低電解液的耗用。

(4)部件418 上方壓緊彈簧的彈力不足的改進(jìn)。

由于部件202 增加了空腔容積,在注液時,注液腔體內(nèi)的電解液壓力下降(原注液泵壓力從50N 下降至42N左右),只要彈簧工作正常,下降后已不存在將402、403等整組部件頂起,造成402 密封件無法密封,電解液抽入真空腔體。因此彈簧彈力不變,但考慮到彈簧的銹蝕問題,改用不銹鋼材質(zhì)。徹底消除壓緊彈簧的彈力不足問題,保證密封件402 密封,阻斷電解液抽入真空腔體。減少電解液耗用,保證注液量滿足工藝要求。

5 結(jié)論

改進(jìn)后設(shè)備已運行近一年,目前該注液機注液量穩(wěn)定,滿足工藝要求,設(shè)備的維修頻次約為原來的1/3,生產(chǎn)一只電池電解液的月平均耗用從原來的1.35 倍降低到1.21 倍左右,真空泵前端的過濾器電解液有少量積存約為原來的1/5 左右,耗用達(dá)到預(yù)期的1.1 倍是我們繼續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)。

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