8月21日,經(jīng)國家能源局批準,我國能源行業(yè)頁巖氣標準化技術(shù)委員會(以下簡稱頁巖氣標委會)在北京成立,建設(shè)頁巖氣產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準體系的工作自此全面啟動。
頁巖氣標委會是從事頁巖氣標準化工作的技術(shù)組織,其主要職責是負責能源行業(yè)頁巖氣標準的歸口管理,研究建立頁巖氣全產(chǎn)業(yè)鏈標準體系,開展頁巖氣通用及基礎(chǔ)標準研制等相關(guān)標準化工作。近期工作目標是,通過3至5年努力,基本建成我國頁巖氣全產(chǎn)業(yè)鏈標準體系。
頁巖氣標委會一屆一次會議同時舉行。國家能源局副局長張玉清出席會議,要求頁巖氣標委會發(fā)揮好“參謀、支持和宣傳”三個作用,為頁巖氣產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展提供支撐和保障。
中國石油股份公司副總裁、第一屆頁巖氣標委會主任委員孫龍德院士做《健全完善技術(shù)標準體系促進頁巖氣產(chǎn)業(yè)科學發(fā)展》的主題報告,對近期頁巖氣標委會的幾項重點工作做出安排,即做好頁巖氣全產(chǎn)業(yè)鏈標準體系規(guī)劃,開展頁巖氣技術(shù)標準研制,創(chuàng)新頁巖氣標委會工作機制,加強技術(shù)標準的交流和研討,建設(shè)標準化信息系統(tǒng),完善頁巖氣標委會的組織工作體系。會議原則通過頁巖氣標委會章程等規(guī)章制度,并對近期擬制定的《頁巖氣技術(shù)要求及分析方法》等12個國家標準和行業(yè)標準項目進行討論。
為共同推動頁巖氣實現(xiàn)又好又快發(fā)展,頁巖氣標委會提出,將以更加開放的姿態(tài)廣泛吸收包括國有、民營和外資企業(yè),以及科研單位、高等院所等各類企業(yè)和單位參加標準研制等相關(guān)活動。
頁巖氣標委會秘書處設(shè)在西南油氣田公司天然氣研究院。天然氣研究院承擔了國際標準化組織天然氣技術(shù)委員會上游領(lǐng)域分委員會和全國天然氣標準化技術(shù)委員會兩個秘書處的工作,還承擔著我國頁巖氣勘探開發(fā)先導試驗區(qū)部分研究工作。
根據(jù)國家《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃(2011至2015年)》,2015年年底將實現(xiàn)頁巖氣產(chǎn)量65億立方米。為推動頁巖氣大發(fā)展,我國制定了開放市場和稅收優(yōu)惠等激勵政策,成立了國家頁巖氣開發(fā)試驗區(qū),并已試鉆井60余口。
目前,我國頁巖氣發(fā)展還處于起步階段。頁巖氣標委會的成立,對于建立我國頁巖氣技術(shù)標準體系、規(guī)范頁巖氣勘探開發(fā)活動、科學合理地開發(fā)頁巖氣資源、提高開發(fā)的質(zhì)量效益和保護生態(tài)環(huán)境等具有重要意義。
日前從中海油化學公司傳來一個令人振奮的消息,該公司與中科院長春應化所合作開展的二氧化碳可降解塑料(PPC)下游產(chǎn)品應用開發(fā)項目取得重要進展,科研人員成功地將二氧化碳可降解材料吹膜并制作成環(huán)保塑料袋,這在國際上尚屬首例。我國’限塑令’出臺后,這種環(huán)保塑料袋的問世令人鼓舞。
據(jù)了解,該塑料袋使用后,在堆肥條件下可完全生物降解,不會對環(huán)境造成任何影響。今后,中國海油工程技術(shù)中心還將與相關(guān)科研單位合作,重點開發(fā)高阻隔薄膜,制成更具有剛性、更薄的薄膜,滿足食品包裝等要求,不斷開拓二氧化碳降解塑料的應用領(lǐng)域。
二氧化碳的減排和利用一直是全人類致力解決的難題。在導致氣溫升高的同時,二氧化碳還是一種潛在的資源。為此,中海油率先在旗下的化學公司展開年產(chǎn)3 000噸PPC裝置的建設(shè)。為配合該項目生產(chǎn)裝置建設(shè),拓展二氧化碳塑料產(chǎn)品應用市場,該公司在裝置建設(shè)的同時,還對PPC下游產(chǎn)品應用進行了系列研發(fā),重點對開拓二氧化碳可降解塑料在包裝領(lǐng)域的應用進行了研究試驗。同時,該公司還與中科院長春應化所進行合作開發(fā),充分發(fā)揮二氧化碳塑料高阻隔性、低透氧率的優(yōu)良性能。
近日,寧夏大榮集團在技改“煙道氣二氧化碳回收項目”中利用水泥窯氣采取“變壓吸附技術(shù)(PSA)”回收低濃度二氧化碳技術(shù)試車運行成功,收取濃度達到50%,這是我國采用該項技術(shù)首次試驗成功,填補了我國低濃度二氧化碳回收技術(shù)的空白。
據(jù)了解,“變壓吸附”(PSA)技術(shù)是近30多年來發(fā)展起來的一項新型氣體分離與凈化技術(shù)。20世紀60年代初,美國聯(lián)合碳化物公司首次實現(xiàn)了變壓吸附四床工藝技術(shù)的工業(yè)化,進入70年代后,這項技術(shù)被廣泛應用于石油化工、冶金、輕工及環(huán)保等領(lǐng)域。變壓吸附技術(shù)具有投資少、運行費用低、產(chǎn)品純度高、操作簡單、靈活、環(huán)境污染小、原料氣源適應范圍廣的特點。
大榮公司邀請專家和本公司技術(shù)人員組成技術(shù)專家組進行反復論證,一次次的試車提取試驗,解決了在工業(yè)“變壓吸附”(PSA)過程中吸附與解間的矛盾。攻克了窯氣濃度過低無法吸附分離,吸附分離不充分,提取到的二氧化碳濃度低的難關(guān),通過實際操作、改進設(shè)備及不成熟因數(shù)終于成功提取到了50%濃度,這是我國電石行業(yè)首次利用“變壓吸附”(PSA)技術(shù)提純低濃度二氧化碳,濃度達50%得到成功利用,對我國相關(guān)企業(yè)打造環(huán)保企業(yè)實現(xiàn)零排放提供了技術(shù)數(shù)據(jù)支撐。
近日,我國第一口天然氣井二氧化碳干法加砂壓裂現(xiàn)場試驗,在長慶蘇里格氣田獲得成功。
二氧化碳干法加砂壓裂試驗由川慶鉆探鉆采工程技術(shù)研究院長慶分院研制設(shè)計、長慶井下技術(shù)作業(yè)公司組織施工,共計入井液態(tài)二氧化碳254 m3,施工排量每分鐘 2~4 m3,加入陶粒 2.8 m3,平均砂比 3.48%,最高砂比達到9%,開創(chuàng)了國內(nèi)無水壓裂的先河,填補了國內(nèi)技術(shù)空白。
二氧化碳干法加砂壓裂技術(shù)目前僅有少數(shù)國外公司掌握。其采用純液態(tài)二氧化碳代替常規(guī)水基凍膠壓裂液進行造縫和攜砂。其優(yōu)勢一是無水相、快返排,因而完全避免了常規(guī)水基壓裂液中的水相侵入對油氣層的傷害。二是無殘渣,可使裂縫面和導流床保持清潔。三是用于煤層氣、頁巖氣壓裂增產(chǎn)中,利用超臨界狀態(tài)的二氧化碳分子對儲層吸附甲烷分子具有的置換特性,促進甲烷解析,實現(xiàn)增產(chǎn)。
8月15日,中石油西南油氣田公司采用自主研發(fā)的復合橋塞多段壓裂技術(shù),完成對頁巖氣水平井威204井的壓裂施工,在國內(nèi)率先邁出頁巖氣水平井自主壓裂及配套技術(shù)的第一步。
復合橋塞多層段壓裂技術(shù)是目前國內(nèi)外改造儲層、提高低孔低滲氣藏和頁巖氣井單井日產(chǎn)量的重要技術(shù)措施。在威204井之前,西南油氣田所打的3口頁巖氣水平井,均由外國公司提供這項技術(shù)及工具,成本較高。
引進消化吸收,實現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)國產(chǎn)化,是頁巖氣規(guī)模效益開發(fā)的必由之路。2010年1月,中國石油股份公司組織“非常規(guī)氣藏多段壓裂技術(shù)重大現(xiàn)場試驗”攻關(guān),西南油氣田承擔其中的“復合橋塞多段壓裂技術(shù)”課題。之后,西南油氣田與川慶鉆探聯(lián)合攻關(guān),研發(fā)“復合橋塞+多簇射孔聯(lián)作分段壓裂”系列工具和工藝技術(shù)。去年8月,在長寧—威遠頁巖氣國家級產(chǎn)業(yè)示范區(qū),國產(chǎn)復合橋塞多段壓裂技術(shù)首次并成功應用于頁巖氣直井寧209井。
日前,攀鋼集團煤化工廠和攀鋼研究院共同研發(fā)的離子液燒結(jié)煙氣脫硫制酸新工藝應用試驗取得成功。試驗過程中技術(shù)人員解決了新工藝存在的脫硫劑逃逸、系統(tǒng)堵塞、設(shè)備腐蝕等問題。
據(jù)介紹,攀鋼研究院、攀鋼煤化工廠在去年啟動了離子液燒結(jié)煙氣脫硫制酸工業(yè)應用試驗。新工藝運用以來,脫硫效率已達90%以上,釋放的二氧化硫濃度低于每立方米550 mg,日產(chǎn)硫酸可達70 t左右,生產(chǎn)每噸硫酸脫硫溶液消耗小于10 kg。
近年來,北京市著力提高垃圾資源化利用比例,加大相關(guān)技術(shù)的研發(fā)應用力度。8月底,記者在北京市環(huán)衛(wèi)集團采訪時獲悉,這個集團研發(fā)的垃圾填埋氣制液化天然氣(LNG)技術(shù)已發(fā)揮巨大作用。由于生物降解,垃圾填埋過程中不斷產(chǎn)生大量的垃圾填埋氣,直接排放將造成大氣污染。為了充分回收利用填埋氣,北京市環(huán)衛(wèi)集團研發(fā)出相關(guān)關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品,把填埋氣制成液化天然氣。一輛環(huán)衛(wèi)灑水車的駕駛員說,加滿氣后,灑水車能跑450 km,基本沒有污染物排放。
僅大興安定垃圾衛(wèi)生填埋場每年就可處理填埋氣560 萬 m3,生產(chǎn) LNG 239.4 萬 m3。
東華能源8月26日晚間公告,公司與張家港市政府,張家港保稅區(qū)管委會簽署框架協(xié)議,由東華能源負責牽頭規(guī)劃在張家港區(qū)域投資建設(shè)“頁巖氣新材料研發(fā)生產(chǎn)基地項目”,通過技術(shù)引進、合作投資、下游招商等方式,在未來3~5年內(nèi)建設(shè)形成以乙烯、丙烯、丁烯為原料,集化工、新材料生產(chǎn)和應用于一體的頁巖氣新材料產(chǎn)業(yè)基地。該項目規(guī)劃總投資360億元,其中,東華能源規(guī)劃投資約100億元。
按照協(xié)議,張家港保稅區(qū)管委會將在揚子江國際化學工業(yè)園落實項目所需449公頃建設(shè)用地的土地空間和用地指標,協(xié)同東華能源做好后續(xù)系列項目的各項報批工作,給予東華能源規(guī)劃配置1個5萬噸級化工碼頭,規(guī)劃預留一個5萬噸級化工碼頭。同時,配合東華能源抓緊推進已啟動項目的建設(shè),以及后續(xù)系列項目的啟動。
按照規(guī)劃,頁巖氣新材料綜合利用研發(fā)生產(chǎn)基地項目將推進5項目,預計總產(chǎn)出為660億元,總利稅達88億元。其中,丙烷脫氫制丙烯、聚丙烯一期預計產(chǎn)能為60萬噸丙烯、40萬噸聚丙烯,甲醇制烯烴項目預計產(chǎn)能為60萬噸丙烯,丙烷脫氫制丙烯、聚丙烯二期預計產(chǎn)能為60萬噸丙烯、40萬噸聚丙烯,丁烷裂解聚合制丁二烯預計產(chǎn)能為100萬噸丁二烯、異丁烯,乙烷裂解制乙烯預計產(chǎn)能為100萬噸乙烯。
東華能源稱,此舉將加快實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,加大對頁巖氣資源的綜合利用。而此前數(shù)據(jù)顯示,東華能源的收入主要來源于液化氣銷售。東華能源2012年年報顯示,液化氣銷售收入占據(jù)公司總收入的99%。
近年來,美國頁巖氣的成功開發(fā),使美國能源自給程度大幅提升,并促進了世界油氣能源生產(chǎn)由常規(guī)向非常規(guī)轉(zhuǎn)變,引發(fā)了全球頁巖氣勘探開發(fā)熱潮,或許將改變?nèi)蚰茉?、?jīng)濟、地緣政治格局,被業(yè)界稱為頁巖氣革命。我國頁巖氣的開發(fā)也逐漸成為投資熱點,目前總體上仍處于初始階段。隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深入,相關(guān)設(shè)備、材料行業(yè)也將出現(xiàn)大發(fā)展。
日前,勝利油田孤島采油廠孤三區(qū)成功研制出分離器旋轉(zhuǎn)沖砂裝置,有效解決了立式兩相分離器砂堵造成的量油不準確問題。目前,該裝置在孤三區(qū)得到廣泛應用,不僅減少了單井計量誤差,也極大地延長了清砂周期,降低了勞動強度。
裝置在注采管理307站東1-11計量站的現(xiàn)場試驗結(jié)果表明,清理后的13口油井量油時間平均由偏高的473.5秒上升到487.7秒,平均泵效由94.8%變?yōu)檩^為合理的78.3%。利用該裝置分別清理了注采管理307站其他計量站的8臺在用分離器,均沖出大量沉砂,量油數(shù)據(jù)準確率大幅度提高。
立式兩相分離器是油井產(chǎn)量計量的主要設(shè)備,其計量誤差的大小直接關(guān)系到量油數(shù)據(jù)的準確性。受孤島油田泥質(zhì)含量高、膠結(jié)疏松易出砂的油藏特點影響,分離器砂堵現(xiàn)象時常發(fā)生,給正常的量油工作帶來很大困難。孤三區(qū)注采管理307站東1-11計量站70%以上的油井都出現(xiàn)了不同程度的實際液量超出理論排量的現(xiàn)象。
日前,從深圳市天浩洋環(huán)保科技有限公司傳出消息,該公司自主研發(fā)的THY-TQ系列UV高效光解凈化設(shè)備已成功應用于橡膠廠、污水處理廠等工業(yè)廢氣的凈化。
THY-TQ系列凈化設(shè)備采用的UV光解氧化法具有環(huán)保節(jié)能優(yōu)勢,能高效去除揮發(fā)性有機物(VOC)、無機物、硫化氫、氨氣、硫醇類等主要污染物以及各種惡臭氣體,脫臭效率最高可達99%以上。該設(shè)備使用時無機械動作和噪音,設(shè)備風阻小于50帕斯卡/臺,可節(jié)約大量排風動力能耗;設(shè)備運行成本低,占地面積小于1平方米/臺,處理風量能達到1萬立方米/時。該設(shè)備還具有安全、防爆等特性,可廣泛應用于采油(氣)田、石油化工、制藥等防爆要求高的化工行業(yè)。
據(jù)悉,THY-TQ60500-02型凈化設(shè)備已應用于濟南圣泉化工股份的廢氣處理工程,處理結(jié)果完全達到了《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)和《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)二級排放標準。
近日,中石化洛陽工程公司與中石化撫順石油化工研究院以及長嶺煉化、九江石化和湛江東興石油化工股份公司共同承擔開發(fā)的液相循環(huán)加氫(SRH)技術(shù)通過了中國石化科技開發(fā)部組織的專家鑒定。鑒定委員會認為,該技術(shù)達到國際先進水平,現(xiàn)有技術(shù)可以進一步推廣應用,建議開展高含硫柴油生產(chǎn)國Ⅴ產(chǎn)品試驗。
與常規(guī)加氫精制相比,該技術(shù)不設(shè)置氫氣循環(huán)系統(tǒng),具有反應溫升小、裂解反應少、催化劑利用率高、熱量損失少等優(yōu)點。與同等規(guī)模和目標產(chǎn)品的滴流床柴油加氫精制裝置相比,裝置投資可節(jié)約20%以上,操作能耗可降低20%以上。該項目目前已申請30件發(fā)明專利。
據(jù)悉,該技術(shù)在長嶺分公司進行了工業(yè)試驗,分別在九江分公司150萬噸/年和湛江東興石油化工股份公司200萬噸/年柴油液相循環(huán)加氫裝置進行了工業(yè)應用,均達到攻關(guān)指標要求。
今年年初以來,石油化工行業(yè)出現(xiàn)資源不足、化工產(chǎn)品市場低迷、產(chǎn)品邊際效益持續(xù)下降等困難。蘭州石化深入挖潛增效,通過優(yōu)化資源結(jié)構(gòu)、裝置結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu),降低物耗能耗,開辟了保增長的新路徑,累計挖潛增效約6.3億元。
隨著年300萬噸柴油加氫、年50萬噸醚化、年60萬噸航煤加氫裝置建成投產(chǎn),蘭州石化煉油系統(tǒng)裝置配套性改善效果凸顯,可以靈活地通過裝置結(jié)構(gòu)調(diào)整增產(chǎn)高效產(chǎn)品。
蘭州石化在優(yōu)化資源結(jié)構(gòu)、裝置結(jié)構(gòu)上狠下功夫,將有限的資源傾斜到高效產(chǎn)品的生產(chǎn)上,對原油“吃干榨盡”,優(yōu)化工藝指標,狠抓裝置長周期運行,采取干部走動式管理、員工不間斷巡檢的方式推進生產(chǎn)安全穩(wěn)定運行,煉油高效產(chǎn)品同比大幅增長,創(chuàng)出歷史新高。今年1月至7月,公司97號汽油等高效成品油生產(chǎn)實現(xiàn)增效約1.4億元。
蘭州石化還通過增加甲苯、二甲苯的商品量,實現(xiàn)增效3000余萬元,通過增產(chǎn)丙烯酸、苯胺、尿素等化工產(chǎn)品實現(xiàn)增效612萬元。
蘭州石化減產(chǎn)或停產(chǎn)低效裝置,安排效益較差的年24萬噸小乙烯裝置低負荷運行,同比少投料13.2萬噸;組織年6萬噸線性聚乙烯、年4萬噸聚丙烯、大丁苯、ABS和SAN裝置階段性停產(chǎn),減虧4117萬元。
蘭州石化發(fā)動員工立足崗位節(jié)能降耗,挖潛增效。通過采取卡邊操作、減少誤操作、消除跑冒滴漏等措施,20項裝置物耗能耗指標同比下降,實現(xiàn)增效9000余萬元。原油綜合能耗同比降低3.32個單位,增效3675萬元。
8月27日,遼河石化公司年120萬噸柴油加氫改質(zhì)裝置開汽成功。截至29日10時,裝置已生產(chǎn)柴油3 500噸。經(jīng)檢測,硫含量完全滿足國Ⅳ柴油標準。
年120萬噸柴油加氫改質(zhì)裝置是遼河石化為實現(xiàn)柴油產(chǎn)品全面升級、滿足生產(chǎn)國Ⅳ及歐Ⅳ標準柴油的需要而建設(shè)的大型柴油改質(zhì)裝置。
作為遼河石化迄今為止壓力等級最高的裝置,年120萬噸柴油加氫改質(zhì)裝置氣密性要求非常高。遼河石化采取多項措施,確保開工過程中整套裝置的氣密性完全處于安全狀態(tài):前期對施工隊伍的安裝要求非常嚴格,發(fā)現(xiàn)問題及時整改;利用氮氣對裝置做了兩次120千克氣密,確保裝置在進氫氣之前,處理完成系統(tǒng)的漏點;利用氫氣對裝置做了130千克氣密,保證裝置的安全性。
據(jù)了解,年120萬噸柴油加氫改質(zhì)裝置采用中國石化石油化工科學研究院開發(fā)的重壓加氫改質(zhì)技術(shù)。裝置投產(chǎn)后,每年可生產(chǎn)柴油100萬噸。
今年年初以來,塔里木油田金躍1井、金躍2井相繼獲高產(chǎn)油氣流,隨后,金躍4井又獲高產(chǎn)。截至9月6日,金躍區(qū)塊已有8口井開鉆,3口井日均產(chǎn)油60多噸,標志著金躍區(qū)塊東、西部油氣勘探全面開花。
金躍區(qū)塊是塔里木油田勘探碳酸鹽巖黑油的有利目標,也是碳酸鹽巖勘探向地下7000米深層挺進的有益嘗試。
塔里木油田于2012年在塔北部署了金躍三維地震勘探采集項目。2012年年底至2013年年初,科研人員利用金躍三維地震疊前時間偏移和疊前深度偏移成果資料,以一間房和鷹山組為主要目的層,針對“串珠狀”與“丘狀”反射體,部署實施了金躍1、金躍2等6口預探井。今年3月底,又接連部署了金躍7、金躍8等4口預探井和評價井,以加快評價各個縫洞的含油氣性和落實儲量規(guī)模。
在金躍1井和金躍2井的鉆探過程中,塔北勘探開發(fā)項目經(jīng)理部創(chuàng)新采用扭力沖擊器等鉆井新工藝、新技術(shù),同時,在鉆井和試油過程中,鉆井監(jiān)督把握鉆井正確“航向”,地質(zhì)監(jiān)督嚴格把關(guān)、順利卡準層位,為有效縮短完井周期提供了保障。5月至6月,金躍1井、金躍2井相繼成功鉆探試獲高產(chǎn)油流,證實了輪南—哈拉哈塘—英買力地區(qū)奧陶系整體含油、局部富集的準層狀油藏認識,拓展出一個新的連片富油氣區(qū)塊,也使大哈拉哈塘勘探領(lǐng)域向地下7200米延伸。
目前,塔里木油田針對金躍區(qū)塊更大規(guī)模的勘探逐步展開,已部署待上鉆9口井,力爭在金躍區(qū)塊實現(xiàn)更大突破,進一步提升塔北地區(qū)原油產(chǎn)量。
9月8日,長慶油田公司采油五廠馬家山西采油作業(yè)區(qū)(以下簡稱馬西作業(yè)區(qū))副經(jīng)理陳博告訴記者:“通過對生產(chǎn)成本全方位、全員和全過程的精管細摳,我們作業(yè)區(qū)采出原油的含金量已大大提高?!彼o記者提供的作業(yè)區(qū)數(shù)據(jù)顯示:今年前7個月,原油產(chǎn)量完成全年計劃的58%,而成本投資才花了預算總額的47%。
馬西作業(yè)區(qū)是長慶油田采油五廠成立時間最短的作業(yè)區(qū)之一。由于這個作業(yè)區(qū)地處陜北姬塬的邊緣地區(qū),油區(qū)分散,管理難度較大,因而成本居高不下一直是困擾原油生產(chǎn)的一道難題。
進入2013年,馬西作業(yè)區(qū)通過認真分析原油操作成本的構(gòu)成情況,決定采取“從源頭抓起,從全員抓起,從全過程抓起”的鐵手腕,從根本上降低原油生產(chǎn)的成本投入。
在運輸費管理上,針對拉油點多和拉油工作量大的實際,馬西作業(yè)區(qū)經(jīng)營人員在參與拉油過程管理的同時,還將運輸費用的結(jié)算周期由原來的一月一結(jié)算變?yōu)楝F(xiàn)在的日日清、日日結(jié)。據(jù)統(tǒng)計,今年前8個月,馬西作業(yè)區(qū)的運輸費用與上年同期相比降低8%。
在修井費用控制上,堅持“以質(zhì)量保效益”的原則。今年年初以來,僅通過勒令修井隊無效作業(yè)返工一項,馬西作業(yè)區(qū)就減少開支20多萬元。針對馬家山地區(qū)冬季原油管線容易凍堵并且解堵費用高的實際,馬西作業(yè)區(qū)各井區(qū)和站點通過提前采取預防措施及對易堵管線進行改造,將解堵費用降低50%以上。
采油設(shè)備使用的配件多,每年的設(shè)備更換維修都需要大量的資金投入。馬西作業(yè)區(qū)在保證安全的前提下,堅持“自己能修的項目絕不上報,能繼續(xù)使用的配件絕不換新”的原則,僅材料費用一項,就比上年同期降低7%。
近日,2013年度中澳煤層氣“三交北”和“臨興西”兩個區(qū)塊二維地震資料處理、解釋項目,在京順利通過甲方驗收。作為從2011年至今延續(xù)三年的合作項目,本次驗收是東方物探非常規(guī)能源勘探研究的又一成果,標志著東方物探與中澳煤層氣公司的合作再上新臺階。
中澳項目是東方物探集采集、處理、解釋一體化項目,項目具有工期緊、地質(zhì)任務難等特點,項目二維測線共計1700千米,從進站到項目驗收僅為22天。這些都為解釋人員提出較高的工作要求。為了配合中澳公司勘探部署井位和上報儲量的需求,整個項目組加班加點,放棄所有休假,確保了這個項目在合同規(guī)定周期內(nèi)提前一個月順利通過驗收。
“技術(shù)創(chuàng)新讓我們嘗到了甜頭。我們開發(fā)的S-877銀催化劑優(yōu)化技術(shù),使催化劑選擇性比保證值高1.14個百分點,創(chuàng)造了國際同類催化劑使用最高水平,同時還使裝置物耗達到國內(nèi)領(lǐng)先水平?!?月26日,吉林石化乙二醇廠生產(chǎn)技術(shù)科科長劉梓平說。
吉林石化乙二醇、環(huán)氧乙烷裝置建設(shè)于上世紀90年代。產(chǎn)品成本高、技術(shù)路線不合理等短板一直制約著企業(yè)發(fā)展。為此,這個廠加快技術(shù)創(chuàng)新步伐,通過攻關(guān),使老裝置重新煥發(fā)生機。
“乙二醇和環(huán)氧乙烷裝置受脫碳單元能力限制,主反應器入口循環(huán)氣中二氧化碳濃度高,二氧化碳排放量大,過去只能使用低選擇性催化劑,原料乙烯、氧氣單耗高,占生產(chǎn)成本80%以上?!眲㈣髌秸f。
經(jīng)過認真篩選,這個公司引進美國E&A公司工藝包,對裝置進行脫碳單元改造,實現(xiàn)大幅降低裝置乙烯、氧氣等物耗水平的目的。但是新S-877銀催化劑應用在國內(nèi)屬于首次,沒有經(jīng)驗可借鑒,提高二氧化碳脫除效果的碳酸鹽系統(tǒng)組成調(diào)整也沒有現(xiàn)成工藝。
這個廠開展技術(shù)攻關(guān),通過大量試驗,采用改變抑制劑加入量等方法,開發(fā)了S-877銀催化劑優(yōu)化技術(shù),使該催化劑選擇性比保證值高1.14個百分點,裝置乙烯單耗平均降低35.3千克/噸,氧氣單耗平均降低99.86立方米/噸,創(chuàng)造國際同類催化劑使用最高水平。
同時,在提高二氧化碳脫除效果技術(shù)改造中,這個廠成功開發(fā)應用了EO/EG裝置節(jié)碳減排技術(shù),在國內(nèi)首次對引進的催化劑A/B分開優(yōu)化使用,反應器入口二氧化碳濃度比設(shè)計值低0.42個百分點,達到國內(nèi)同類裝置使用效果最高水平,開創(chuàng)了國內(nèi)EO/EG裝置節(jié)碳減排改造先例,并在原有乙二醇裝置增設(shè)精制環(huán)氧乙烷單元,實現(xiàn)了乙二醇聯(lián)產(chǎn)環(huán)氧乙烷。
8月29日,在吉林油田新木采油廠采油四隊10號井組,一個鐘擺式抽油機在頷首致意。“這樣的鐘擺式抽油機平均單井日節(jié)電34.8千瓦時,節(jié)電率達到55%?!边@個廠工藝所機采組組長楊曉軍介紹。
為進一步節(jié)能降耗,摸索適合本單位情況的節(jié)能新技術(shù),新木采油廠引進了4臺鐘擺式節(jié)能抽油機。通過一個月的試運行,取得了較好的節(jié)能效果,為這個廠今后機采節(jié)能工作上水平找到了新的技術(shù)支撐。與常規(guī)抽油機相比,鐘擺式抽油機采用對稱雙驢頭天平平衡結(jié)構(gòu),節(jié)能效果突出,動載荷小,平衡效果好,峰值扭矩小,能提高功率因數(shù),改善電網(wǎng)的供電質(zhì)量。同時,這種抽油機采用電磁制動器自動控制系統(tǒng),斷電即制動,供電即解除,能確保抽油機的安全。其制造、調(diào)整和維護基本與常規(guī)抽油機相同,易被油田接受。
為做好鐘擺式抽油機的試運行工作,這個廠總工程師劉洪波安排部署試運行計劃,工藝所相關(guān)人員積極開展選井、安裝、調(diào)試、測試評價工作,保證了試運行計劃的快速實施。7月28日起,他們克服雨季道路濕滑等因素的影響,一周內(nèi)完成4臺鐘擺式抽油機的安裝調(diào)試工作。通過測試,原來的4臺抽油機平均單井日耗電62.5千瓦時,更換成鐘擺式抽油機后單井日耗電僅為27.7千瓦時,平均單井日節(jié)電達到34.8千瓦時,節(jié)電率達到55%,收到了較好的效果。
當前,這個廠正在進行鐘擺式抽油機的后續(xù)效果跟蹤,以客觀評價節(jié)能效果和現(xiàn)場使用情況,進一步做好這項節(jié)能新技術(shù)的試驗推廣,為同類節(jié)能新技術(shù)的推廣提供翔實可靠的數(shù)據(jù)和方法。