国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

軸向旋流燃燒器在600MW超臨界褐煤機(jī)組中的改進(jìn)與應(yīng)用

2013-08-18 09:00:42李天鵬馬成久張向群
東北電力技術(shù) 2013年8期
關(guān)鍵詞:褐煤結(jié)焦水冷壁

李天鵬,馬成久,張向群,冷 杰

(遼寧省電力有限公司電力科學(xué)研究院,遼寧 沈陽(yáng) 110006)

清河發(fā)電廠600 MW超臨界機(jī)組配HG-1900/25.4-HM2型鍋爐,在試運(yùn)行初期存在燃燒器區(qū)域結(jié)焦、二次風(fēng)箱風(fēng)壓低、滿負(fù)荷再熱器減溫水量大等問(wèn)題[1]。燕山湖發(fā)電廠600 MW超臨界機(jī)組配HG-1930/25.4-HM2型鍋爐,旋流燃燒器改造后基本解決了燃燒器區(qū)域結(jié)焦、二次風(fēng)壓不足和再熱器減溫水量大的問(wèn)題。2個(gè)電廠分別燃用白音華褐煤和霍林河褐煤。鍋爐為一次中間再熱、單爐膛、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼架、全懸吊結(jié)構(gòu)、П型布置、超臨界壓力變壓運(yùn)行帶內(nèi)置式再循環(huán)泵啟動(dòng)系統(tǒng)的直流鍋爐,均采用7臺(tái)中速磨煤機(jī),燃燒器前后墻對(duì)沖布置,前后墻分別為4層和3層煤粉燃燒器,每層布置5只低NOx軸向旋流燃燒器,共35只。由于設(shè)計(jì)煤種的干燥無(wú)灰基揮發(fā)分均超過(guò)40%,對(duì)于墻式對(duì)沖燃燒鍋爐,爐膛截面熱負(fù)荷及容積熱負(fù)荷均選取推薦值的下限[2],是哈爾濱鍋爐廠有限公司近年來(lái)開發(fā)的600 MW等級(jí)燃燒褐煤“П”型鍋爐的典型代表[3]。從運(yùn)行參數(shù)看,二次風(fēng)箱壓力及再熱器減溫水量接近設(shè)計(jì)值,改造后效果良好,2個(gè)電廠參數(shù)對(duì)比如表1、表2所示。

表1 鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)對(duì)比表

1 旋流燃燒器改造

1.1 縮短燃燒器一次風(fēng)風(fēng)筒與水冷壁平面的軸向距離

原設(shè)計(jì)燃燒器一次風(fēng)風(fēng)筒端面距離水冷壁平面622 mm,對(duì)于同類燃褐煤鍋爐,在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)燃燒器噴口及周圍水冷壁嚴(yán)重結(jié)焦,將此距離改造為277 mm,縮短了345 mm。改造后火焰中心前移,避免了燃褐煤時(shí)燃燒器噴口及附近水冷壁結(jié)焦的問(wèn)題。

1.2 減小燃燒器一次風(fēng)風(fēng)筒內(nèi)徑

鑒于同類型燃燒褐煤機(jī)組燃燒器及燃燒器周圍水冷壁結(jié)焦的問(wèn)題,將一次風(fēng)風(fēng)筒內(nèi)徑從D914 mm減至D883 mm,有效提高了一次風(fēng)射流的剛性,使煤粉集中在燃燒器中心區(qū)域,同時(shí)使整個(gè)二次風(fēng)箱風(fēng)壓升高,有效防止了煤粉氣流貼水冷壁現(xiàn)象,增強(qiáng)了水冷壁附近的氧化性氣氛,并有效防止了兩側(cè)墻水冷壁因?qū)崿F(xiàn)爐內(nèi)水平空氣分級(jí)后導(dǎo)致的主燃區(qū)過(guò)量空氣系數(shù)降低,從而產(chǎn)生高溫腐蝕問(wèn)題[4]。

表2 2臺(tái)機(jī)組燃煤特性數(shù)據(jù)對(duì)比表

1.3 取消二、三次風(fēng)間的四次風(fēng)口

原燃燒器在外二次風(fēng) (三次風(fēng))與內(nèi)二次風(fēng)(三次風(fēng))之間設(shè)計(jì)了四次風(fēng),由于四次風(fēng)環(huán)為直徑D27 mm的圓環(huán),理論上用來(lái)控制內(nèi)外二次風(fēng)的混合時(shí)間,實(shí)際分級(jí)配風(fēng)作用有限,且四次風(fēng)與三次風(fēng)為同一風(fēng)源,改造后取消了四次風(fēng),將其并入三次風(fēng)。取消后,三次風(fēng)環(huán)尺寸由64.5 mm升至95 mm,二次風(fēng)環(huán)尺寸由55.8 mm升至112.5 mm,一次風(fēng)內(nèi)徑由914 mm降至883 mm。經(jīng)計(jì)算,改造后一、二、三次風(fēng)噴口面積分別為0.612 1 m2、0.351 6 m2、0.358 9 m2;而改造前一、二、三次風(fēng)噴口面積分別為0.655 8 m2、0.193 8 m2、0.258 5 m2。

各級(jí)配風(fēng)尺寸變化后,分級(jí)配風(fēng)效果更明顯,形成了中心濃、周圍淡的徑向富燃料燃燒,配合帶“扳邊”結(jié)構(gòu)的內(nèi)外二次風(fēng),有效推遲了燃燒器早期的風(fēng)粉混合,抑制了NOx生成,在鍋爐運(yùn)行中空預(yù)器出口NOx排放值為250 mg/Nm3,而未改造前空預(yù)器 NOx排放值為 573.45 mg/Nm3[5]。

1.4 外二次風(fēng)切向擋板由固定式改為在線可調(diào)式

外二次風(fēng)的作用是使旋流的二次風(fēng)通過(guò)旋流器進(jìn)入爐膛,延長(zhǎng)在富氧區(qū)的滯留時(shí)間,以體現(xiàn)富氧燃燒的特點(diǎn)[6]。原設(shè)計(jì)燃燒器外二次風(fēng)旋流片布置在二次風(fēng)箱內(nèi)部,旋流片的調(diào)節(jié)范圍為0°~60°,只能在冷態(tài)下調(diào)節(jié),無(wú)法進(jìn)行熱態(tài)燃燒調(diào)整。燕塞湖熱電廠通過(guò)增加1根超過(guò)2 m的延長(zhǎng)桿,實(shí)現(xiàn)了在風(fēng)箱外部對(duì)三次風(fēng)旋流葉片進(jìn)行在線調(diào)節(jié),根據(jù)燃燒器燃燒情況,對(duì)外二次風(fēng)旋流強(qiáng)度進(jìn)行有效控制,從而控制結(jié)焦的發(fā)生。

2 燃燒器改造的理論基礎(chǔ)

通過(guò)數(shù)值模擬,可以對(duì)旋流燃燒器的流場(chǎng),特別是回流區(qū)進(jìn)行評(píng)價(jià),獲得詳細(xì)的爐內(nèi)流動(dòng)和顆粒運(yùn)動(dòng)信息,并進(jìn)行優(yōu)化,為旋流燃燒器的開發(fā)提供理論支撐。

本次數(shù)值模擬采用全尺寸建模,充分考慮了旋轉(zhuǎn)流場(chǎng)對(duì)湍流粘度的影響,RNG k-ε雙方程在模擬旋流流場(chǎng)中遠(yuǎn)優(yōu)于標(biāo)準(zhǔn)k-ε湍流模型[7]。以下是RNG k-ε湍流模型計(jì)算湍流動(dòng)能k、湍流耗散率ε的公式:

3 制粉系統(tǒng)燃燒初調(diào)整

調(diào)試期間,對(duì)35只燃燒器及16只燃盡風(fēng)燃燒器的爐膛安裝尺寸及噴口同心度進(jìn)行了檢查,發(fā)現(xiàn)F1、G1、B5、A4燃燒器噴口同心度超過(guò)了允許偏差 (≤3 mm)。進(jìn)行整改后,符合燃燒器安裝標(biāo)準(zhǔn),有效避免了因火焰形狀偏離設(shè)計(jì)值而沖擊水冷壁,造成水冷壁磨損及結(jié)焦現(xiàn)象。鍋爐運(yùn)行中,觀察側(cè)墻燃燒器火焰穩(wěn)定,沒有飛邊貼壁現(xiàn)象,停爐檢查燃燒器及周圍水冷壁,無(wú)結(jié)焦現(xiàn)象發(fā)生。

a.調(diào)整磨煤機(jī)出口粉管一次風(fēng)速均勻性

鍋爐機(jī)組啟動(dòng)前,對(duì)磨煤機(jī)出口粉管一次風(fēng)速均勻性進(jìn)行了試驗(yàn)和調(diào)平。需要滿足偏差<5%的要求[8],防止局部燃燒器來(lái)煤過(guò)多,造成燃燒器過(guò)負(fù)荷結(jié)焦。試驗(yàn)測(cè)得每臺(tái)磨煤機(jī)5根粉管風(fēng)速偏差均<2%,如表3所示。

b.燃燒器冷態(tài)調(diào)整定位

機(jī)組啟動(dòng)前,對(duì)35只燃燒器外二次風(fēng)切向擋板、內(nèi)二次風(fēng)旋流器及內(nèi)二次風(fēng)套筒擋板進(jìn)行了檢查,保證冷態(tài)推拉自如,根據(jù)要求將鍋爐所有外二次風(fēng)切向擋板開至30°,內(nèi)二次風(fēng)旋流器調(diào)至旋流強(qiáng)度最大350 mm,內(nèi)二次風(fēng)套筒擋板全開59 mm;燃盡風(fēng)內(nèi)部空氣擋板調(diào)至730 mm,燃盡風(fēng)二次風(fēng)旋流器調(diào)至440 mm,燃盡風(fēng)外部空氣擋板調(diào)至650 mm,在外鎖緊并做了標(biāo)記,實(shí)際運(yùn)行中觀察燃燒器運(yùn)行狀況良好,滿足鍋爐燃燒要求。

表3 磨煤機(jī)出口粉管一次風(fēng)速調(diào)平記錄表

c.煤粉細(xì)度調(diào)整試驗(yàn)

煤粉細(xì)度是影響鍋爐結(jié)焦的重要原因,煤粉過(guò)粗,使著火延遲,不利于燃料燃盡,有可能使火焰拉長(zhǎng),在爐膛出口處灰粒還處在高溫軟化或熔化狀態(tài),造成在爐膛出口處結(jié)焦;煤粉過(guò)細(xì),則著火過(guò)早,有可能燒壞燃燒器或粘結(jié)在受熱面上,導(dǎo)致結(jié)焦。在制粉系統(tǒng)運(yùn)行出力為85%負(fù)荷且穩(wěn)定運(yùn)行20 min以上時(shí),進(jìn)行煤粉取樣最佳。機(jī)組負(fù)荷為500 MW時(shí),對(duì)A、B、C、D、E 5臺(tái)磨煤機(jī)進(jìn)行煤粉取樣,如表4所示。2號(hào)鍋爐經(jīng)過(guò)啟動(dòng)及168 h試運(yùn)行,7臺(tái)磨煤機(jī)分離器開度均保持在60°,煤粉細(xì)度R90接近設(shè)計(jì)值 (35%),噴燃器出口及爐膛出口處未發(fā)生結(jié)焦現(xiàn)象。

表4 煤粉取樣工況表

4 燃燒器改造前后參數(shù)對(duì)比 (見表5)

表5 滿負(fù)荷工況下燃燒器改造前后運(yùn)行參數(shù)對(duì)比

通過(guò)對(duì)哈爾濱鍋爐廠有限公司燃燒器的改造,使燃燒器本體阻力增大,優(yōu)化了燃燒器區(qū)域的流場(chǎng)、強(qiáng)化了分級(jí)送風(fēng)、減小了燃燒器區(qū)域結(jié)焦的幾率,為鍋爐長(zhǎng)期安全、穩(wěn)定運(yùn)行創(chuàng)造了條件。

[1]狄萬(wàn)豐,韓繼偉,楊忠燦,等.超臨界600 MW機(jī)組褐煤鍋爐的運(yùn)行特性研究[J].熱力發(fā)電,2011,40(4):62-65,88.

[2]DL/T 831—2002,大容量煤粉燃燒鍋爐爐膛選型導(dǎo)則 [S].

[3]張殿軍.哈鍋大容量褐煤鍋爐的開發(fā) [J].黑龍江電力,2011,33(4):110-115.

[4]于國(guó)強(qiáng).1 025 t/h鍋爐水冷壁高溫腐蝕的機(jī)理分析及對(duì)策[J].東北電力技術(shù),2007,28(7):35-36.

[5]GB 13223—2011,火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[S].

[6]曹 陽(yáng).燃煤電站鍋爐富氧燃燒技術(shù)研究進(jìn)展綜述 [J].鍋爐技術(shù),2012,43(1):45-48.

[7]林阿彪,方月蘭.旋流燃燒器空氣動(dòng)力場(chǎng)的數(shù)值模擬 [J].東北電力技術(shù),2007,28(8):5-6,37.

[8]DL/T 435—2004,電站煤粉鍋爐防爆規(guī)程[S].

猜你喜歡
褐煤結(jié)焦水冷壁
不同烘干溫度下褐煤可磨性指數(shù)研究
超超臨界循環(huán)流化床鍋爐膜式水冷壁管 溫度與應(yīng)力分析
1000MW超超臨界鍋爐水冷壁開裂原因分析
褐煤粉成型試驗(yàn)研究
云南化工(2021年6期)2021-12-21 07:30:58
水冷壁高溫腐蝕研究進(jìn)展
某廠鍋爐水冷壁管兩次典型爆管失效案例分析及預(yù)防
超臨界壓力RP-3壁面結(jié)焦對(duì)流阻的影響
污泥摻混褐煤水熱制固體燃料的理化特性
600MW機(jī)組配風(fēng)改造降低鍋爐NOx生成及結(jié)焦的原因分析
基于試驗(yàn)載荷的某重型燃?xì)廨啓C(jī)結(jié)焦積炭模擬
高邮市| 衢州市| 普宁市| 北碚区| 达孜县| 龙泉市| 鄱阳县| 清河县| 广水市| 通州区| 华安县| 剑阁县| 城步| 大洼县| 开平市| 镇远县| 盐池县| 壶关县| 汽车| 绩溪县| 明光市| 读书| 甘德县| 隆子县| 大邑县| 琼海市| 隆安县| 永州市| 沭阳县| 广宗县| 大邑县| 牡丹江市| 容城县| 襄城县| 吴旗县| 新民市| 赤壁市| 昭觉县| 浪卡子县| 镇坪县| 镇远县|