李文敏
(新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,河南 新鄉(xiāng) 453000)
液壓油的長期使用和油溫的過高而產(chǎn)生的污染,以及電器控制產(chǎn)生的信號干擾,造成了閥芯的卡死,閥芯內(nèi)部的泄露和竄流,促使了執(zhí)行元件的工作不能正常到位,及液壓控制系統(tǒng)的控制出現(xiàn)失靈。面對當(dāng)今市場的液壓油高價格來說,讓企業(yè)按照液壓油油品管理規(guī)定對液壓油進(jìn)行更換,這如此大的成本費(fèi)用是無法接受的,而油箱的容積一般都在2~5桶油(170Kg/桶)。另外,液壓系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,排查難、維修難、長時間的維修嚴(yán)重影響了生產(chǎn)效率,造成了成本浪費(fèi),這也是使很多企業(yè)頭疼的。
將液壓的控制系統(tǒng)簡單化,減少執(zhí)行閥的工作點(diǎn),是很有效的降低成本的。因此,對拉拔機(jī)夾鉗的液壓控制系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn),將復(fù)雜的液壓控制系統(tǒng)改成了簡單的控制系統(tǒng),減少了液壓產(chǎn)生的故障,降低了成本費(fèi)用,又提高了設(shè)備的生產(chǎn)效率。
如圖1夾鉗液壓控制系統(tǒng)原理圖所示,拉拔機(jī)的工作原理,在電器控制下(手動),閥11.0、閥 3.1、閥 3.1得電,閥 4.0失電,管頭拉入夾緊壓尖頭進(jìn)行拉拔,拉制到工作行程的2/3處,管頭拉入松開,此時閥11.0失電、閥3.1、閥3.1得電,閥4.0得電瞬間又失電,拉制完1/3往前運(yùn)動時,將手動轉(zhuǎn)為自動,閥11.0、閥3.1、閥 3.1、閥 4.0都失電,拉拔夾鉗 1和拉拔夾鉗2抱緊銅管進(jìn)行互換連續(xù)拉拔,此時以后的拉拔工作完全通過凸輪換向定位液壓缸來執(zhí)行拉拔夾鉗1和拉拔夾鉗2的工作。
圖1夾鉗液壓控制系統(tǒng)原理圖中,閥4.0與閥11.0和閥3.1組成了串并聯(lián)控制管路,閥4.0控制了兩個工作點(diǎn),管頭拉入和拉拔夾鉗1,而閥11.0控制管頭拉入,閥3.1控制拉拔夾鉗1;另外一個管路,閥3.2單獨(dú)控制拉拔夾鉗2,這樣的夾鉗液壓控制系統(tǒng)造成了以下工作問題。
圖1 夾鉗液壓控制系統(tǒng)原理圖
(1)電信號干擾。閥4.0與閥11.0和閥3.1組成了串并聯(lián)控制管路,及閥3.2,很容易產(chǎn)生電信號干擾,尤其閥4.0,閥11.0和閥3.1產(chǎn)生的電信號干擾,使閥4.0執(zhí)行了拉拔中的兩個工作,管頭拉入和拉拔夾鉗1都工作,管頭拉入將管夾扁,無法進(jìn)行正常的連續(xù)拉拔工作,不得不將扁管鋸掉進(jìn)行重新的拉拔,嚴(yán)重影響了正常的生產(chǎn)。
(2)油品污染。 液壓油臟,使閥 11.0,閥 4.0,閥 3.1和閥3.2產(chǎn)生堵塞,造成不能正常工作。閥的維修影響了生產(chǎn),降低了生產(chǎn)效率;以及閥芯的清理和修磨,促使了閥芯配合間隙的增大,給以后的維修工作帶來了難度,同樣又降低了生產(chǎn)效率。
液壓油的長期使用,液壓油黏度的降低,造成了閥11.0,閥4.0,閥3.1和閥3.2內(nèi)部的竄流和泄露,使閥不能正常工作或工作的遲緩,嚴(yán)重影響了正常生產(chǎn),而液壓油的更換,造成了成本的巨大浪費(fèi)。
(3)成本浪費(fèi)。圖1夾鉗液壓控制系統(tǒng)原理圖,正常連續(xù)拉拔生產(chǎn),閥11.0,閥 4.0,閥 3.1和閥3.2都失電,閥11.0處于關(guān)閉狀態(tài),閥4.0、閥3.1和閥3.2處于開路狀態(tài),完全依靠互換定位液壓缸執(zhí)行拉拔夾鉗1和拉拔夾鉗2工作的。閥4.0、閥3.1和閥3.2在液壓控制系統(tǒng)中是處于開路狀態(tài)的,而這種閥的市場價格一般在400~600元/個,一套完整的三聯(lián)拉設(shè)備,需要該類閥9個,它們的成本在5000元左右,那么加上閥的泄露和堵塞產(chǎn)生的故障及閥芯的維修,影響生產(chǎn)所造成的成本浪費(fèi)是很大的。
圖2 夾鉗液壓控制系統(tǒng)原理圖(改進(jìn))
通過以上的分析,對圖2夾鉗液壓控制系統(tǒng)原理圖進(jìn)行了改進(jìn),改進(jìn)如圖2夾鉗液壓控制系統(tǒng)原理圖所示,拉拔機(jī)的工作原理,在電器控制下,手動使閥11.0得電,管頭拉入夾緊壓尖頭進(jìn)行拉拔,拉制到工作行程的2/3處,管頭拉入松開,此時閥11.0失電,拉制完1/3往前運(yùn)動時,由手動轉(zhuǎn)為自動,拉拔夾鉗1和拉拔夾鉗2抱緊銅管進(jìn)行互換連續(xù)拉拔,此時以后的拉拔工作完全通過凸輪換向定位液壓缸來執(zhí)行拉拔夾鉗1和拉拔夾鉗2的工作。而圖2夾鉗液壓控制系統(tǒng)原理圖的改進(jìn),解決了以下工作問題。
(1)減少了液壓故障,提高了生產(chǎn)效率。夾鉗液壓控制系統(tǒng)的改進(jìn),消除了電器產(chǎn)生的干擾信號,避免了管頭牽入和拉拔夾鉗同時工作的現(xiàn)象,降低了液壓產(chǎn)生的故障,提高了設(shè)備生產(chǎn)效率。
(2)降低了成本。圖2夾鉗液壓控制系統(tǒng)原理圖,簡化了液壓控制系統(tǒng),省去了不必要的閥,杜絕了這些閥產(chǎn)生的液壓故障,減少了夾鉗液壓控制系統(tǒng)的制造費(fèi)用和閥造成的維修成本。又減少了液壓油油品污染產(chǎn)生的閥堵塞、穿流和泄露,降低了液壓產(chǎn)生的故障,提高了設(shè)備生產(chǎn)效率,同時又減少了液壓油的更換,節(jié)約了液壓油的費(fèi)用。
通過對拉拔夾鉗液壓控制系統(tǒng)的改進(jìn),簡化了液壓控制系統(tǒng),減少了液壓產(chǎn)生的故障,有效地降低了成本。同時又減少了設(shè)備的維修,有效地提高了設(shè)備的生產(chǎn)效率。
[1]陸望龍.實(shí)用液壓機(jī)械故障排除與維修大全[M].長沙:湖南科學(xué)技術(shù)出版社,1999.
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