亓育民
日照鋼鐵有限公司能源管控中心 山東 日照市
發(fā)電機組的直流潤滑油泵電機,采用沈陽直流電機廠生產的Z2-52型,電樞繞組串電阻降壓啟動(圖1)。轉換開關SA切至就地操作時,SA的1、2接通,按下啟動按鈕SB3,直流接觸器KM吸合并自保,KM的主觸頭接通直流電機主回路,直流電機1ZYB的電樞繞組通過所串電阻R降壓啟動。2010年9月,6#發(fā)電機組的直流潤滑油泵電機因故燒毀,更換1臺杭州先鋒調速電機有限公司生產的Z4-52型備用電機。電機由啟動狀態(tài)轉為正常運行狀態(tài)瞬間,開關跳閘。
更換電機前使用500V搖表測電機絕緣為無窮大,表明電機絕緣合格。觀察發(fā)現(xiàn)電機啟動時,電刷與換向器之間有較大火花,故判斷跳閘由電刷火花大引起。由于是新件,可排除電刷壓力異常和換向器不良的原因,懷疑電機在運輸裝卸過程中因振動造成電刷中性線偏移。采用感應法重新調整中性線位置(圖2),當電樞靜止時,將零位在中間的毫伏表接至相鄰兩組電刷,在勵磁繞組上通過SA接入DC 12V電源。交替開合SA會發(fā)現(xiàn)毫伏表指針擺動,向左或向右移動刷架,直到開關開合時,毫伏表指針幾乎不動,此時固定刷架。中性線位置調整好后,試機時觀察火花比調整前小,但電機由啟動狀態(tài)轉到運行狀態(tài)時仍跳閘??紤]到電機是兩個廠家生產且型號不同,參數(shù)和電機啟動性能可能存在差異。電機由降壓啟動轉為正常運行時,轉速還未達到額定轉速,當電路轉換瞬間,電流又突然變大(10~20倍額定電流),造成跳閘。
圖1 并勵直流電機串電阻降壓啟動電路
電機原啟動時間由啟動電流通過串聯(lián)電阻分壓決定,不超過20s。改進電路(圖1 虛線框),采用JSZ3 型電子時間繼電器延長電機啟動時間(設定為30s)。1KM 的常閉觸點與KM 并聯(lián),KM 得電時,時間繼電器KT 也得電,KT 延時閉合的常開觸點串入1KM 的線圈回路,經30s 延時后閉合,1KM 吸合并自保,直流電機進入全壓運行狀態(tài)。此時1KM 的常閉輔助觸點斷開,切斷KT 的線圈電源,確保KT 不長時間帶電。改進后試機,故障消除。
圖2 感應法測量電刷中性線