于四寬,舒 陶
(中國空空導彈研究院,河南 洛陽 471009)
氣瓶組件[1]為紅外型發(fā)射裝置的主要組成部分,其主要功能是為導彈紅外探測器提供制冷用的高壓、高純氮氣,使用過程中要求氣瓶可靠連接,不能有松動現(xiàn)象出現(xiàn)。某型發(fā)射裝置為翼尖側(cè)向懸掛的發(fā)射裝置,2008年上半年,用戶反映該發(fā)射裝置在掛飛使用后個別氣瓶出現(xiàn)松動現(xiàn)象,影響正常的飛行訓練。針對氣瓶松動故障,必須盡快查明原因,完成改進。改進要求滿足以下條件:能夠解決問題;外場實施簡單方便;周期不能太長。
氣瓶在某型發(fā)射裝置中的安裝情況如圖1所示。氣瓶的前端與電磁閥相連,后端用固緊裝置與大梁上的支座組件夾緊固定。其中,固緊裝置和支座組件與氣瓶接觸面粘附有毛氈[2],毛氈起到保護氣瓶筒身不受刮擦和防止氣瓶松動的作用。固緊裝置的功能有2個:一是壓緊氣瓶,防止松動;二是上下移動壓板,實現(xiàn)氣瓶的快速拆裝。
圖1 氣瓶后端緊固示意
圖2為固緊裝置工作原理圖,氣瓶的壓緊通過上下移動弧形壓板與支座之間的距離實現(xiàn),其中支座位置不動,偏心軸轉(zhuǎn)動時推動軸套帶動弧形壓板上下移動。碟形彈簧[3]起結(jié)構(gòu)緩沖的作用,壓緊力的大小由2組碟形彈簧的彈力決定。氣瓶的防松轉(zhuǎn)動,由毛氈與氮氣瓶瓶身之間的摩擦力實現(xiàn)。
圖3為固緊裝置的位置限定工作原理圖,偏心軸的位置通過銷在鍵套上的溝槽位置決定。當固緊裝置處于工作位置時(即落下位置),由于彈簧力的作用,銷和鍵套不能產(chǎn)生相對運動,即偏心軸不會自己轉(zhuǎn)動。當需要提起弧形壓板時,需要操作工具頂進鍵套,使銷移動到鍵套上的環(huán)形溝槽內(nèi),此時偏心軸才能轉(zhuǎn)動,進而帶動弧形壓板向上升起。工作原理可以總結(jié)為:氣瓶防振靠壓緊裝置偏心軸和碟形彈簧產(chǎn)生的壓緊力;氣瓶防轉(zhuǎn)靠毛氈的摩擦阻力產(chǎn)生的阻力矩。其中,摩擦力的大小由壓緊力和摩擦系數(shù)[4]決定。
圖2 固緊裝置工作原理
圖3 固緊裝置的位置限定工作原理
針對氣瓶松動的故障現(xiàn)象,根據(jù)發(fā)射裝置的設計及使用情況將引起故障的可能原因列出,建立故障樹,如圖4所示。
圖4 某型發(fā)射裝置氣瓶松動故障樹
根據(jù)故障樹所列原因,對可能原因進行分析。
發(fā)射裝置已經(jīng)批量交付部隊,使用人員都經(jīng)過培訓,且設計人員到現(xiàn)場確認了操作過程沒有問題,因此,可排除使用問題導致故障出現(xiàn)的可能。
該型發(fā)射裝置是國內(nèi)首例翼尖側(cè)掛發(fā)射裝置,外形上與機翼連成一體,其懸掛位置和方式?jīng)Q定了使用環(huán)境比下掛發(fā)射裝置更為苛刻,振動沖擊較大,理論上難以掌握和計算,也缺乏經(jīng)驗數(shù)據(jù),只能從飛行試驗中逐步摸索。由于對翼尖側(cè)掛環(huán)境不完全掌握,設計輸入采用的是與翼下掛點一致的條件。
3.2.1 制造缺陷
通過清查隨行文件和生產(chǎn)交付記錄,發(fā)現(xiàn)該型發(fā)射裝置的生產(chǎn)過程嚴格按照產(chǎn)品規(guī)范進行,出廠前經(jīng)過交檢、軍檢均滿足要求,例試中也未出現(xiàn)此故障,說明氣瓶松動不是由于制造缺陷造成的。
3.2.2 設計摩擦阻力矩過小
從氣瓶固緊裝置的機理,可以推測發(fā)生氣瓶松動的原因是控制氣瓶轉(zhuǎn)動的摩擦阻力矩不能有效地阻止氣瓶因振動引起的轉(zhuǎn)動。
翼尖側(cè)掛使用條件下,當振動量值過大時,振動引起的氣瓶松弛力矩超過了固緊裝置產(chǎn)生的摩擦阻力矩,就會產(chǎn)生氣瓶松動的現(xiàn)象。
摩擦力矩Mf與摩擦力f及氣瓶直徑d有關(guān)。
摩擦力與摩擦系數(shù)μ和正壓力FN有關(guān)。
式(2)代入式(1)有:
氣瓶直徑d是由容積決定的,為固定值。根據(jù)式(2),摩擦力矩只與正壓力和摩擦系數(shù)有關(guān)。正壓力也導致摩擦力過小,進而導致摩擦力矩過小。
根據(jù)分析,氣瓶松動的主要原因是阻止氣瓶旋轉(zhuǎn)的摩擦力矩過小。
提高摩擦阻力矩的措施有增大正壓力或增大摩擦系數(shù),下面就從這兩個方面尋找解決措施。
造成正壓力小的因素有2個:碟形彈簧的力值過??;支座安裝位置過低。正壓力由碟形彈簧變形產(chǎn)生,碟形彈簧載荷計算公式如下:
K1,K4為針對確定碟形彈簧類型的常數(shù);N為碟形彈簧的載荷(N);Nc為碟形彈簧壓平時的載荷(N);E 為彈性摸量(MPa);υ為泊松比;t為厚度;h為碟形彈簧變形量;h0為碟形彈簧壓平時的變形量;D為碟形彈簧的外徑;C,C1,C2為關(guān)于彈簧自身特性的函數(shù)。t′/t,對 A,B系列碟簧取0.94,對 C系列取0.96。
根據(jù)固緊裝置的工作原理可以知,Nc即為式(3)中的正壓力FN,根據(jù)式(5),Nc與彈性模量E、厚度t、碟形彈簧壓平時的變形量h0、碟形彈簧外徑D和泊松比有關(guān)。提高正壓力有2個途徑,即提高碟形彈簧的彈力和提升支座安裝位置的高度。
4.1.1 提高碟形彈簧的彈力
由于空間所限,碟形彈簧的尺寸不可能無限擴大。材料和外形確定后,彈性模量E和碟形彈簧外徑D已經(jīng)固定,碟形彈簧已經(jīng)達到了最大力值,除非改用其他彈簧或者機構(gòu)來提高氣瓶的壓緊力,利用現(xiàn)有機構(gòu)很難提高氣瓶的壓緊力。由此看來,通過提高碟形彈簧的彈力來實現(xiàn)氣瓶的壓緊力的提高,并以此來消除故障的方法不可行。
4.1.2 提升支座安裝位置的高度
提升支座組件安裝位置的高度,就是提高式(5)中的碟形彈簧壓平時的變形量h0。故障出現(xiàn)之初,曾經(jīng)采取增加墊片的方式使支座組件的高度提升1 mm,試驗后發(fā)現(xiàn)故障依然存在,說明支座組件增高1mm后,正壓力依然偏小。受空間所限,h0不可能無限增大,另外,支座組件安裝位置過高會導致碟形彈簧超出其允許變形的尺寸范圍,長期使用將導致碟形彈簧發(fā)生疲勞破壞。分析和試驗證明,依靠提升支座安裝位置的高度來消除故障的方法不可行。
根據(jù)式(3)可知,摩擦力矩Mf與摩擦系數(shù)μ成正比關(guān)系,摩擦系數(shù)的大小直接影響摩擦力矩。經(jīng)典摩擦理論指出,摩擦系數(shù)是包含表面粗糙度等因素在內(nèi)的綜合反映。摩擦副的2種材料確定后,摩擦系數(shù)已經(jīng)固定,無法提升。針對具體使用情況,毛氈在長時間與氣瓶表面的摩擦中損耗較大,使其厚度變薄,表面變光滑,導致毛氈對氣瓶表面的實際摩擦系數(shù)小于初始狀態(tài)的摩擦系數(shù)0.22。
增大摩擦系數(shù)的可能途徑是改變摩擦副的材料。由于被固定的氮氣瓶表面粗糙度不能改變,惟一可行的方法是將毛氈更換為其他材料。
根據(jù)前文分析,可能采取的針對措施主要有:增大碟形彈簧的彈力;提升支座組件安裝位置的高度;更換毛氈為更高摩擦系數(shù)、更耐磨的材料。
增大碟形彈簧力值需要重新設計碟形彈簧,同時需要更大的安裝空間,現(xiàn)有發(fā)射裝置的殼體無法提供更大的可用空間,也不符合改進原則。
提高安裝位置的措施簡單,但受發(fā)射裝置的殼體空間所限,提高的量有限,不能徹底解決問題。
將毛氈更換為更高摩擦系數(shù)、更耐磨的材料是合適的選擇。該方案符合改進的原則,外場能夠方便快捷地實施,簡單易行;完全保持現(xiàn)有的結(jié)構(gòu)形式;沒有添加新的零部件。
綜合考慮,確定改進方案為將想在使用的毛氈更換為橡膠[2]材料。改進需要考慮的問題:橡膠的摩擦系數(shù);長時間使用時橡膠的耐損耗度(厚度變化);橡膠與金屬件的連接;橡膠老化性能。
經(jīng)過對比分析,確定牌號為試5171。該種橡膠與氣瓶表面之間的摩擦系數(shù)(0.9)大與毛氈(0.22)。其主要用途為航空耐油件,廣泛用語航空航天領域,在長時間使用過程中,不會發(fā)生厚度變薄,耐損耗度較好。橡膠與金屬件的連接可采用硫化方式。
根據(jù)毛氈和橡膠對氣瓶表面的摩擦系數(shù),不改變正壓力FN,由式(3)有:
Mf毛為毛氈對氣瓶表面的摩擦力矩;Mf橡為橡膠對氣瓶表面的摩擦力矩。
根據(jù)緊固方式可知,摩擦力有兩處,弧形壓板與氣瓶接觸面和支座組件與氣瓶接觸面。若將毛氈改為橡膠,更改前后摩擦力矩的比值為:
K1為將一處毛氈改為橡膠后摩擦力矩的比值;K2為將兩處毛氈改為相交后摩擦力矩的比值。
根據(jù)以上分析,提出兩種改進方案,方案一更換支座組件上的毛氈,摩擦力矩增大至原來的254%。方案二更換支座組件和弧形壓板上的毛氈,摩擦力矩增大至原來的409%。支座組件拆裝相對簡單;而弧形壓板屬于固緊裝置組件的一部分,更換時需要將整個固緊裝置拆散。固緊裝置組件結(jié)構(gòu)相對比較復雜,拆裝困難,對外場而言工作量很大。
由于方案二產(chǎn)生的摩擦力矩大于方案一。試驗驗證針對方案一進行。圖5為支座組件上毛氈改為橡膠前后的實物對比圖。試驗驗證包括內(nèi)場試驗[5]、外場試驗及橡膠老化性能對比試驗3個方面。試驗項目包括振動試驗、沖擊試驗、抖振試驗、高低溫試驗、霉菌及鹽霧試驗和橡膠老化性能對比試驗。
圖5 毛氈改為橡膠前后的實物對比
5.2.1 內(nèi)場試驗
內(nèi)場試驗主要驗證振動、沖擊和抖振環(huán)境下氣瓶緊固效果是否良好,氣瓶拆裝是否順利,橡膠與支座粘附是否正常;高低溫、霉菌及鹽霧試驗后橡膠是否有嚴重的氣泡、開裂、脫落和其他缺陷,橡膠與支座粘附是否正常。振動、沖擊及抖振試驗針對按照方案一完成改進后的整臺發(fā)射裝置進行。高低溫、霉菌及鹽霧試驗針對改進后的支座組件進行。
振動、沖擊和抖振試驗后氣瓶緊固良好,沒有發(fā)生松動現(xiàn)象,拆裝正常,橡膠與支座粘附正常;高低溫、霉菌及鹽霧試驗后橡膠沒有嚴重的氣泡、開裂、脫落和其他缺陷,橡膠與支座粘附正常。
5.2.2 外場試驗
外場試驗選擇在發(fā)生故障的外場站按照原飛行條件進行。驗證實際使用條件下,氣瓶緊固效果,氣瓶拆裝是否順利,橡膠與支座粘附是否正常。
對外場反映氣瓶松動的發(fā)射裝置,按照方案一完成改進。進行10架次飛行后氣瓶未發(fā)生松動現(xiàn)象,氣瓶拆裝順利,橡膠與支座粘附正常。用戶對改進措施反映良好,要求盡快實施改進。
5.2.3 橡膠老化性能對比試驗
針對橡膠的老化,在北京301所進行了改進后支座上橡膠的加速老化對比試驗,結(jié)果顯示:
a.橡膠沒有發(fā)生開裂,觀察無粉化現(xiàn)象。
b.摩擦系數(shù)相對于老化前沒有減小,而是增大。
c.橡膠5171與橡膠P127老化速率相當,類比分析橡膠5171的使用壽命滿足20年要求。
試驗證明方案一可行。確定解決措施為方案一,即將支座組件上的毛氈更改為橡膠。
從2008年11月開始對出現(xiàn)氣瓶松動的發(fā)射裝置陸續(xù)完成改進,目前未有此類故障出現(xiàn)。
針對某型發(fā)射裝置氣瓶松動故障,分析可能導致故障的因素,定位了故障原因,并根據(jù)故障原因及改進原則,確定解決方案為將毛氈更換為橡膠。通過理論分析及內(nèi)外場試驗,驗證了該改進措施的有效性。根據(jù)2008年底至今的外場反饋,改進后的發(fā)射裝置為出現(xiàn)氣瓶松動的現(xiàn)象,說明改進是成功的。
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