閻步宇,張國華
(甘肅電投河西水電開發(fā)有限責(zé)任公司,甘肅張掖 734000)
寶瓶水電站位于黑河上游,工程所處位置以黑河為界,左岸屬甘肅省肅南裕固族自治縣,右岸屬青海祁連縣,是黑河水能規(guī)劃的第七座梯級電站,工程主要任務(wù)是發(fā)電,采用引水式開發(fā)。水庫總庫容2050萬m3,電站總裝機容量123MW,設(shè)計多年平均發(fā)電量4.14億kW·h,工程總投資10.3億元。
寶瓶水電站工程主要由首部樞紐、引水系統(tǒng)和發(fā)電廠房三部分建筑物組成,工程為中型Ⅲ等工程,首部樞紐主要由混凝土面板堆石壩、溢洪道、泄洪排沙洞、引水發(fā)電進水口等建筑物組成?;炷撩姘宥咽瘔螇雾敻叱?528.6m,最大壩高93.60m,壩頂長147.0m,壩頂寬6.0m。上游坡比為1∶1.45,下游壩坡為1∶1.4。大壩設(shè)計總填筑方量為123.17萬m3。
泄水建筑物由潛孔式溢洪道和泄洪排沙洞組成。溢洪道布置在大壩左岸,共三孔三槽,采用擴散挑流消能;泄洪排沙洞進口布置在左岸山梁上,采用挑流消能。引水建筑物由岸塔式進水口、有壓隧洞、調(diào)壓井、高壓水道等組成,全長7041.23m。引用流量100m3/s,額定水頭139.6m。發(fā)電廠房為地面式廠房,主要由地面廠房、尾水渠、升壓站、廠區(qū)防洪建筑物及進廠公路等建筑物組成,安裝3臺混流式機組。
寶瓶水電站大壩樞紐工程于2009年11月1日開工,2010年4月30日主河床截流,2011年3月10日大壩填筑到頂,2012年2月16日順利實現(xiàn)下閘蓄水,同年6月24日首臺機發(fā)電,較設(shè)計工期提前了10個月。
從壩體平面布置看,壩軸線下游右側(cè)存在較大范圍的第四系坡積物區(qū)域。堆積物坡腳寬,坡上變窄,厚度下厚上薄,在臨河谷處呈直立陡坎狀,與河水面相對高差5~70m,上部為崩坡積塊石碎石土,厚25~35m,松散,無膠結(jié)。表層土含量較高,崩積巖塊多分布于堆積體中前部,塊石、碎石土成分主要為蛇紋巖,呈棱角狀,無分選,大小混雜,多架空。下部為Ⅱ級階地砂卵礫石,主要由漂石、砂卵礫石、局部夾砂層透鏡體組成,砂層透鏡體厚度不均。砂卵礫石厚20~35m,較密實,無膠結(jié),砂卵礫石成分主要為蛇紋巖、石英巖、砂巖等,磨圓較好,多呈渾圓、橢圓狀,分選性差。
該片第四系堆積物在面板壩壩體范圍內(nèi)順河長度230m,前緣高程2450~2455m,后緣高程 2535~2570m,垂直河道寬度80~150m,根據(jù)平行斷面法計算:崩坡積塊石碎石土石方量約23萬m3,砂卵礫石方量約10萬m3。圖1、圖2為右岸堆積物概貌及細(xì)部情況。
圖1 右岸堆積體范圍 (從上游向下游方向看)
圖2 堆積體下部顆粒組成
面對寶瓶水電站右岸坡積物,設(shè)計人員和專家均存在兩種不同的意見。一種意見認(rèn)為右岸坡積物主要由崩塌形成,局部存在架空現(xiàn)象,顆粒不均勻,密實度不高,坡積物變形對壩體存在不利影響,必須進行全部挖除換填;另一種意見認(rèn)為根據(jù)坡積物剖面情況,下部主要由砂礫石組成,相對比較密實,上部局部崩積體顆粒膠結(jié),且經(jīng)過多年自然沉積,只需挖除表面相對不密實層,沒有必要全部挖除。針對此種情況,公司組織設(shè)計、監(jiān)理、施工、試驗等單位組成了研究小組,進行深入試驗分析論證,通過試驗從坡積物材料特性、穩(wěn)定性等方面進行仔細(xì)深入的對比分析。
為考察壩軸線下游右岸坡積物的壓縮特性和變形特性,分別在堆積物不同高程取樣進行了室內(nèi)試驗分析。現(xiàn)場試驗得出的堆積物不同高程位置的材料容重與級配見表1。
表1 寶瓶水電站橫14剖面洪積砂卵礫石顆分成果
試驗材料取自堆積體不同高程位置,試驗材料按表1編號材料相應(yīng)編號。材料試驗的級配見表2。
表2 材料試驗級配
試驗依據(jù)SL 237—1999《土工試驗規(guī)程》的相關(guān)規(guī)定進行。
根據(jù)現(xiàn)場試驗結(jié)果,結(jié)合試驗室試樣制備情況,試驗控制干密度確定為:1號材料為1.96g/cm3,2號為2.06g/cm3,3號為2.01g/cm3。
4.3.1 比重試驗
根據(jù)SL237—1999《土工試驗規(guī)程》要求,對于粒徑小于5mm的細(xì)粒土采用比重瓶法測定其比重,對于粒徑大于5mm的粗粒土采用虹吸筒法測定其比重,然后根據(jù)各粒組含量所占百分比以及相應(yīng)的比重,采用加權(quán)法確定用料的比重。按此方法測定的堆積體材料比重為2.68。
4.3.2 壓縮試驗
(1)試驗儀器。壓縮試驗采用大型高壓壓縮儀,壓縮儀容器的直徑為300mm、高為180mm,最大垂直壓力為10MPa。
(2)試驗方法。試驗過程中,根據(jù)試樣級配及控制干密度稱取試料,拌和均勻,分兩層裝入壓縮容器,并分層夯實到要求干密度。在施加第一級荷重后,立即向水槽中注水至滿,試樣自下向上飽和。垂直壓力等級分為 0MPa、0.1MPa、0.2MPa、0.4MPa、0.8MPa、1.6MPa及3.2MPa 7級,每一級加荷歷時由壓縮變形穩(wěn)定情況而定,本地試驗一般為1h,壓縮變形量由4個呈90°分布的位移傳感器測定,取其平均值。
(3)試驗成果。壓縮試驗成果的整理按表3所列公式計算。此次試驗中分別對1~3號材料進行了壓縮試驗,各種材料的試驗結(jié)果列于表4。
表3 壓縮試驗各參數(shù)的計算方法
表4 壓縮試驗結(jié)果
4.3.3 三軸壓縮試驗
(1)試驗儀器。三軸試驗采用SJ-70大型高壓三軸試驗儀,其軸向最大出力為2500kN,最大周圍壓力為7MPa。試樣直徑300mm,試樣高度700mm。
(2)試驗方法:
試樣制備方法:將風(fēng)干后的試料,按試料級配及干密度,稱取試料,拌和均勻,分5層均勻地裝入對開模內(nèi),并分層夯實到控制干密度。對粗粒材料,尤其是帶棱角的塊石,在試驗剪切過程中,由于橡皮膜易被刺破,故試驗采用雙層橡皮膜。
試驗方法:對于飽和固結(jié)排水剪切試驗 (CD),采用抽氣飽和,試樣右下向上通水,當(dāng)上管出水后停止抽氣,用靜水頭繼續(xù)飽和,直至從上管溢出的水中不含氣泡為止。飽和過程完成后,施加周圍壓力進行固結(jié),至試樣排出的水量不再增加,即完成固結(jié)過程。試驗時的周圍壓力風(fēng)別為0.4MPa、0.8MPa、1.2MPa及1.6MPa。剪切速度為1mm/min。試樣最大剪應(yīng)變一般為15%。
破壞點的確定:當(dāng)應(yīng)力—應(yīng)變關(guān)系曲線有峰值時,取峰值點為破壞點。當(dāng)應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系曲線無峰值時,則取應(yīng)變15%所應(yīng)對的點為破壞點。
(3)試驗成果。此次試驗中僅對2號材料進行了三軸壓縮試驗。圖3為試驗所得的強度包線。從中可以看出,材料強度包線表現(xiàn)出非線性特征,為了準(zhǔn)確地表達(dá)堆石材料在不同應(yīng)力條件下的性能,有效內(nèi)摩擦角φ采用如下的表達(dá)式:
式中 φ0——壓力為一個大氣壓時的內(nèi)摩擦角;
Δφ——試驗值;
σ3——周圍壓力;
pa——標(biāo)準(zhǔn)大氣壓。
三軸試驗所得出的材料強度指標(biāo)和Duncan模型參數(shù)見表5、表6,相應(yīng)的試驗曲線見圖4、圖5。
圖3 2號材料三軸試驗的強度包線
表5 2號材料的強度指標(biāo)
表6 2號材料Duncan模型參數(shù)
圖4 2號材料三軸試驗的應(yīng)力—應(yīng)變關(guān)系曲線
圖5 2號材料三軸試驗的ε1—εv關(guān)系曲線
從右岸坡積物的現(xiàn)場級配和密度試驗看,坡積體上部較松散,下部相對密實。但坡積物材料的總體密實度不高,顆粒分布不均勻。從表4所列壓縮試驗結(jié)果可見,堆積體中下部材料的壓縮系數(shù) av小于0.1MPa-1,屬低壓縮性。堆積物材料的壓縮模量不高,總體上呈低至中壓縮性。
從材料的三軸壓縮試驗看,堆積體材料的強度指標(biāo)中等,但材料的彈性模量數(shù)和體積模量數(shù)不高。因此,這部分材料在荷載作用下將會產(chǎn)生一定程度的變形。
從對右岸坡積物的現(xiàn)場勘探、調(diào)查,以及級配和密度試驗結(jié)果看,右岸坡積物的材料分布不均勻,自上而下,坡積物材料的強度中等,模量不高,變形參數(shù)相對較低。因此,這部分坡積物在荷載作用下會產(chǎn)生一定程度的變形。但從坡積體的位置看,其分布主要集中壩軸線下游的右岸一側(cè),分析認(rèn)為,這部分坡積體對壩體變形的影響主要集中在下游堆石區(qū)右岸的局部區(qū)域,對河床斷面和左岸堆石區(qū)的應(yīng)力變形不會有太大的影響。由于坡積體位于壩軸線下游,其局部變形的增大也不會對蓄水后混凝土面板的應(yīng)力變形產(chǎn)生過大的影響??紤]到壩體布置在河道的轉(zhuǎn)彎處,坡積體自身穩(wěn)定不存在問題,因此,坡積體對壩后下游坡的穩(wěn)定也不會造成不利影響。
從工程類比看,云南泗南江水電站混凝土面板堆石壩工程也存在類似的情況,經(jīng)過分析研究,選擇了保留堆積體的處理方案,云南泗南江水電站庫容2.47億m3,裝機容量201MW,混凝土面板堆石壩壩頂長度為344m,最大壩高115m,工程規(guī)模略大于寶瓶水電站。壩體左岸壩軸線下游有崩塌堆積體,分布范圍大,厚度多在20~30m之間,勘探揭露最大垂直埋深33m、最大水平埋深42m,表層0~3m存在架空現(xiàn)象,崩塌堆積體情況基本與寶瓶水電站類似。
根據(jù)對寶瓶水電站面板堆石壩右岸堆積體顆粒級配及密度測試、材料室內(nèi)壓縮和三軸試驗,以及堆積體對壩體應(yīng)力變形影響的定性分析,可以得出以下主要結(jié)論:
(1)右岸坡積體主要由崩坡積塊石碎石和砂卵礫石組成,坡積物材料的密實度不高,顆粒分布不均勻。從壓縮試驗看,堆積體材料的壓縮模量不高,總體上呈低至中壓縮性。從三軸試驗看,堆積體材料的強度指標(biāo)中等,但材料的彈性模量數(shù)和體積模量數(shù)不高。
(2)坡積體自身穩(wěn)定不存在問題。由于坡積體位于河道轉(zhuǎn)彎的凸岸,因此,坡積體對壩后下游坡的穩(wěn)定不會造成不利影響。
(3)由于坡積體材料相對較松散,坡積體對下游堆石區(qū)右岸局部區(qū)域的變形有一定的影響,但對河床斷面和左岸堆石區(qū)的應(yīng)力變形不會有太大的影響。由于坡積體位于壩軸線下游,其局部變形的增大也不會對蓄水后混凝土面板的應(yīng)力變形產(chǎn)生過大的影響。
(4)考慮到寶瓶水電站壩址區(qū)的實際情況,并結(jié)合相關(guān)工程類比分析,右岸堆積體可予以保留,不必全部挖除。但應(yīng)適當(dāng)清除表層架空部分及相對不密實層,并在其表面設(shè)置反濾保護。
經(jīng)綜合論證分析后,寶瓶水電站確定的右岸坡積體處理措施為:保留右岸坡積體,但壩基范圍內(nèi)的崩塌堆積體清除表層3~5m架空及相對不密實層,在坡積體與壩體接觸面增加2m過渡料條帶作為反濾層,并在坡積體增設(shè)觀測儀器。在實際施工過程中嚴(yán)格按此方案進行。
寶瓶水電站大壩于2010年4月30日截流,2011年3月10日填筑到頂,比設(shè)計工期提前了6個月,從開挖到填筑,僅用了短短7個月的 時間,完成了近26萬m3的壩基土石方開挖和110萬m3的堆石料填筑,而且主要集中在高海拔、高嚴(yán)寒的冬季惡劣氣候條件下完成,其中大壩軸線下游側(cè)右岸坡積物的設(shè)計優(yōu)化,減少土石方開挖量約20多萬m3,減少堆石料填筑20多萬m3,僅此一項就直接節(jié)約工程投資約1000萬元。更為關(guān)鍵的是此項優(yōu)化在很大程度上降低了施工難度,右岸坡積物上下高差達(dá)到了75m,按自上向下開挖的施工順序,光開挖就至少需要2個月時間,20萬m3的壩體填筑,至少需要1個月時間,直接節(jié)約了3個月的工期,大壩提前進入了沉陷期,使沉陷期達(dá)到了6個月,有力地促進了大壩的穩(wěn)定,為后續(xù)混凝土面板的施工創(chuàng)造了良好條件。
寶瓶水電站于2012年2月16日下閘蓄水,6月24日首臺機發(fā)電,設(shè)計優(yōu)化發(fā)揮了巨大的作用,大壩投入運行后,在正常水位2523m條件下運行了快1年時間。觀測資料顯示:大壩整體運行穩(wěn)定,右岸觀測數(shù)據(jù)基本與大壩整體一致,變形分布符合堆石壩一般規(guī)律,且變形逐漸趨于穩(wěn)定。截至2012年12月25日,寶瓶水電站累計上網(wǎng)電量2.96億kW·h,創(chuàng)直接經(jīng)濟效益8052萬元,具有顯著的經(jīng)濟和社會效益。