劉興暉,任江波,馬 力,郭大民
(華能國際電力股份有限公司上安電廠,石家莊 050310)
華能國際電力股份有限公司上安電廠(簡稱“華能上安電廠”)3單元2臺機組為國產(chǎn)600MW超臨界直接空冷燃煤機組,每臺機組配置2臺功率為2 500kW、100%容量的筒袋型多級離心式凝結(jié)水泵,凝結(jié)水系統(tǒng)正常運行方式為1臺凝結(jié)水泵運行,1臺備用,采用除氧器上水調(diào)門節(jié)流控制除氧器水位。由于凝結(jié)水泵設(shè)計余量較大,工頻運行方式下,調(diào)節(jié)閥線性差,節(jié)流損失大,凝結(jié)水母管壓力偏高,引發(fā)凝結(jié)水管道振動大,精處理法蘭泄露等一系列問題。在機組調(diào)試后期對B凝結(jié)水泵進行變頻改造,解決了凝結(jié)水管道振動大,精處理法蘭泄露等問題,且凝結(jié)水泵耗電率下降明顯。正常情況下變頻凝結(jié)水泵運行,機組負荷在380MW以上時除氧器上水調(diào)門自動全開,由DCS系統(tǒng)控制變頻器自動調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)除氧器水位的調(diào)節(jié)[1]。380MW負荷以下時,由除氧器上水調(diào)門與變頻器配合共同調(diào)節(jié)。機組正常運行中,凝結(jié)水泵需要滿足凝結(jié)水系統(tǒng)壓力和凝結(jié)水流量要求,維持除氧器水位。為滿足凝結(jié)水系統(tǒng)壓力的要求,機組負荷低至一定階段后需除氧器上調(diào)門參與調(diào)節(jié)。由于380MW以上負荷段范圍較寬,且此時系統(tǒng)流量較大,壓力較高,可不考慮系統(tǒng)壓力的影響,除氧器上水調(diào)門不參與控制。
機組凝結(jié)水系統(tǒng)如圖1所示。對機組凝結(jié)水系統(tǒng)進行分析可知,受安裝工藝及除氧器上水調(diào)門結(jié)構(gòu)限制,即使在除氧器上水調(diào)門全開的情況下,除氧器上水調(diào)門處的局部阻力也會造成很大的節(jié)流損失。如何減小此處的節(jié)流損失成為進一步減小系統(tǒng)阻力,挖掘變頻凝結(jié)水泵節(jié)能潛力的關(guān)鍵。
圖1 凝結(jié)水系統(tǒng)示意
從減小凝結(jié)水系統(tǒng)節(jié)流損失的角度考慮,減小除氧器上水調(diào)門處的節(jié)流損失較為容易實現(xiàn)。因除氧器上水調(diào)門都配置有100%容量旁路電動門,打開除氧器上水調(diào)門及其旁路電動門可以達到減小凝結(jié)水管道阻力,降低變頻凝結(jié)水泵能耗的目的。在凝結(jié)水流量一定的情況下,管道阻力的減小勢必帶來凝結(jié)水泵出口母管壓力的降低。汽動給水泵前置泵的機械密封水是凝結(jié)水系統(tǒng)的重要用戶,在保持原有系統(tǒng)不變的情況下,要滿足機械密封水壓力的需要,就需要一個工況平衡點,即系統(tǒng)在該工況點運行時,打開除氧器上水調(diào)門及其旁路電動門后既能滿足凝結(jié)水流量的要求又能滿足凝結(jié)水母管壓力的要求。機組在該工況平衡點以上運行時,可以打開除氧器上水調(diào)門及其旁路電動門,依靠變頻凝結(jié)水泵調(diào)整轉(zhuǎn)速來調(diào)節(jié)凝結(jié)水流量,滿足機組凝結(jié)水系統(tǒng)運行需要;機組在該工況平衡點以下運行時,關(guān)閉除氧器上水調(diào)門及其旁路電動門,凝結(jié)水流量靠除氧器上水調(diào)門與變頻凝結(jié)水泵轉(zhuǎn)速共同調(diào)節(jié)。該工況點確定的負荷點高將影響節(jié)能效果,低則影響機組運行的安全性,因此該工況點是確保凝結(jié)水系統(tǒng)高效、安全運行的關(guān)鍵。
通過在1臺機組上試驗,在機組正常運行過程中,負荷在50%~100%時,除氧器上水調(diào)門及其旁路電動門保持全開,凝結(jié)水壓力均能滿足汽動給水泵前置泵機械密封水的要求。針對某些機組凝結(jié)水系統(tǒng)一些特定用戶對壓力要求較高但流量不大的情況,可對機組凝結(jié)水系統(tǒng)進行進一步優(yōu)化,通過在凝結(jié)水特定用戶管路上增加管道泵進行升壓的方法,解決此類用戶對凝結(jié)水母管壓力的要求,凝結(jié)水壓力只需滿足除氧器上水要求即可。凝結(jié)水系統(tǒng)經(jīng)上述優(yōu)化后,可實現(xiàn)全工況下全開除氧器上水調(diào)門及其旁路電動門,完全依靠調(diào)節(jié)變頻凝結(jié)水泵轉(zhuǎn)速來維持除氧器水位,最大限度的減少系統(tǒng)節(jié)流損失,實現(xiàn)節(jié)能效果的最大化。
打開除氧器上水調(diào)門及其旁路電動門后,減少了凝結(jié)水系統(tǒng)阻力,在凝結(jié)水系統(tǒng)流量一定的情況下,變頻凝結(jié)水泵的轉(zhuǎn)速、電流相應(yīng)下降,能耗減少,表1為機組負荷穩(wěn)定工況下的凝結(jié)水泵參數(shù)統(tǒng)計值,表2為凝結(jié)水系統(tǒng)優(yōu)化前后的凝結(jié)水泵耗電率對比。
表1 機組負荷穩(wěn)定工況下的凝結(jié)水泵參數(shù)統(tǒng)計值
表2 凝結(jié)水系統(tǒng)優(yōu)化前后的凝結(jié)水泵耗電率對比
打開除氧器上水旁路電動門后,理論上保守估計變頻凝結(jié)水泵在原有節(jié)能基礎(chǔ)上可每小時再降低能耗120~300kW。由表1、表2可知,通過對凝結(jié)水系統(tǒng)的運行優(yōu)化,機組凝結(jié)水泵耗電率由優(yōu)化前的0.21%降至0.15%,下降0.06%,節(jié)電效果十分顯著。2臺600MW機組2012年實發(fā)電量68.52億kWh,以該電量為標準進行綜合測算,年節(jié)約廠用電411萬kWh,以上網(wǎng)電價0.43元/kWh計算,共計節(jié)約費用176.7萬元,節(jié)能及經(jīng)濟效果十分顯著。
正常運行中打開除氧器上水調(diào)門及其旁路電動門,改變了凝結(jié)水系統(tǒng)的運行方式,在沒有增加設(shè)備投資的情況下創(chuàng)造了較大的經(jīng)濟效益,但同時也給機組的安全運行帶來影響,主要體現(xiàn)在一些特定工況,具體分析如下。
變頻凝結(jié)水泵跳閘,工頻凝結(jié)水泵聯(lián)啟后,凝結(jié)水流量將突然增加,在除氧器上水調(diào)門及其旁路電動門全開的運行工況下,將引起除氧器水位突升。負荷越低,變頻凝結(jié)水泵跳閘工頻泵聯(lián)啟后對除氧器水位的影響就越大,運行人員處理稍有不慎,就有可能造成除氧器滿水事故。為減小變頻泵運行中跳閘,定速泵聯(lián)啟后對凝結(jié)水流量的影響,對DCS控制邏輯進行了以下優(yōu)化:
a.變頻凝結(jié)水泵跳閘后自動聯(lián)關(guān)除氧器上水調(diào)門及其旁路電動門(當出現(xiàn)旁路電動門卡澀時應(yīng)立即派人到就地手動關(guān)閉除氧器上水旁路門);
b.聯(lián)鎖打開精處理裝置旁路電動門,防止精處理法蘭超壓泄露;
c.聯(lián)鎖開啟凝結(jié)水再循環(huán),以減少進入除氧器的凝結(jié)水量;
d.除氧器上水調(diào)門自動由F(X)控制轉(zhuǎn)為PID調(diào)節(jié)(調(diào)節(jié)除氧器水位),并自動聯(lián)關(guān)至要求開度,如表3所示。5s后釋放自動調(diào)節(jié)。(除氧器上水調(diào)門及其旁路電動門開或關(guān)用時100s)。
表3 除氧器上水調(diào)門開度與負荷對應(yīng)表
當機組重要輔機跳閘觸發(fā)RB保護動作的情況下,配合機組負荷的快速下降需要給水流量及凝結(jié)水流量的快速減少。在除氧器上水調(diào)門及其旁路電動門全開的運行工況下,為保證凝結(jié)水流量在短時間內(nèi)減至適合的流量,增加了如下控制邏輯:
a.機組RB保護動作時發(fā)信號聯(lián)鎖關(guān)除氧器上水調(diào)門及其旁路電動門;
b.除氧器水位高I值報警,聯(lián)鎖關(guān)除氧器上水調(diào)門及其旁路電動門。
機組突然跳閘時,給水泵聯(lián)鎖全停,除氧器上水調(diào)門聯(lián)鎖全關(guān),凝結(jié)水泵變頻器頻率輸出自動降低,此時因旁路電動門全開,運行人員處理不慎也有可能造成除氧器滿水事故。針對這種情況增加了汽輪機跳閘聯(lián)鎖關(guān)除氧器上水調(diào)門及其旁路電動門和強制全開凝結(jié)水泵再循環(huán)調(diào)門的控制邏輯。
考慮到對系統(tǒng)運行的影響,為將此方案對機組運行的影響降至最低,一旦機組發(fā)生異常事件,應(yīng)立即確認除氧器上水調(diào)門電動門的狀態(tài),并做好執(zhí)行除氧器上水調(diào)門及其旁路電動門拒動或關(guān)門過程中發(fā)生卡澀時的處理預(yù)案,采取相應(yīng)措施控制好除氧器上水流量,防止除氧器滿水。目前對除氧器上水調(diào)門及其旁路電動門的開啟由運行人員操作實現(xiàn),關(guān)閉則由熱工控制邏輯聯(lián)鎖發(fā)關(guān)指令實現(xiàn),待有停機機會進行凝結(jié)水系統(tǒng)的優(yōu)化后,實現(xiàn)機組50%負荷以上除氧器上水調(diào)門及其旁路電動門保持全開,以實現(xiàn)最大的節(jié)能效果。
機組在一定負荷以上運行時開啟除氧器上水調(diào)門及其旁路電動門,既減小了系統(tǒng)的節(jié)流損失,又進一步挖掘了凝結(jié)水泵變頻的節(jié)能潛力,簡單易行并且有較好的節(jié)能效果。實踐證明,采取有針對性的措施后,實施該方法所帶來的風險在可控范圍之內(nèi),機組凝結(jié)水泵耗電率得到大幅降低,經(jīng)濟效果顯著,有較好的推廣性,可為同類型機組降低凝結(jié)水泵能耗提供參考和借鑒。
[1] 趙 浩,方文軍.凝結(jié)水泵變速改造中常見問題以及應(yīng)對措施[J].廣東電力,2010,23(10):109-113.