高晶
【摘 要】本文對工藝燒嘴的損壞進(jìn)行了分析,并提出了避免損壞的措施,提高工藝燒嘴的運(yùn)行周期。
【關(guān) 鍵 詞】工藝燒嘴、高溫合金、壓差、殘?zhí)?/p>
【中圖分類號(hào)】TQ016【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A【文章編號(hào)】1672-5158(2013)07-0267-01
1、概述
1.1 燒嘴情況
造氣裝置采用美國GE能源公司重油氣化專利技術(shù),利用重油或裂解焦油不完全氧化法生產(chǎn)合成氣。其原理是將重油或裂解焦油、工藝水、氧氣按一定的比例混合,通過造氣爐頂?shù)奶厥庠O(shè)備—工藝燒嘴噴入高溫氣化爐內(nèi)進(jìn)行快速不完全氧化發(fā)應(yīng),生產(chǎn)由H2和CO 組成的合成氣。工藝燒嘴是造氣流程中的關(guān)鍵部件,是GE能源公司專利的一個(gè)組成部分。2012年開工時(shí),直接由國外引進(jìn)的共有二臺(tái),后又委托北京航天十一所測繪并仿制了一臺(tái),美國GE能源公司委托沈陽通用黎明部件有限公司制造了一臺(tái),現(xiàn)在一共有四臺(tái)工藝燒嘴。
1.2 燒嘴結(jié)構(gòu)簡介:
內(nèi)芯頭體部堆焊鈷50合金;內(nèi)芯桿體部材質(zhì)為304和316L不銹鋼合金。工藝燒嘴的外氧噴頭口部直徑為30.2 mm,裂解焦油/工藝水噴頭口部直徑為21.7mm,內(nèi)氧噴頭口部直徑為14.2 mm,經(jīng)過縮徑段變徑之后間隙縮小,至燒嘴頭處間隙僅為3.8±0.25mm。
2、燒嘴損壞經(jīng)過
2012年10月19日,造氣爐-碳洗塔間壓差PDI12015值為0.7Mpa,高于正常壓差值0.45Mpa,至10月26日壓差PDI 12015從0.7Mpa上漲到0. 8Mpa左右,并且呈上漲趨勢,然后突然下降至0.30Mpa左右,裝置聯(lián)鎖動(dòng)作,被迫停車。相關(guān)不正常的現(xiàn)象為:(1)P1102焦油泵出口壓力升高,從原來的3.8Mpa左右,升高到4.3Mpa左右。(2)入爐工藝水流量波動(dòng)。(3)從10月初發(fā)現(xiàn)壓差高開始,至檢修前,壓差變化有反復(fù)增高的趨勢。當(dāng)入爐壓差高到一定程度時(shí),突然下降至0.30Mpa左右,裝置聯(lián)鎖動(dòng)作,被迫停車。
當(dāng)時(shí)運(yùn)行的工藝燒嘴位號(hào)為Z1201B,懷疑是工藝燒嘴的問題。10月26日,停車檢修,吊出燒嘴發(fā)現(xiàn)燒嘴頭部嚴(yán)重?fù)p壞,燒嘴內(nèi)芯頭端部鈷基合金已燒掉,套管內(nèi)部結(jié)碳嚴(yán)重。
3、燒嘴損壞原因分析
3.1 燒嘴頭堵塞
工藝燒嘴頭的焦油/工藝水環(huán)形通道間隙為3.8mm。如果入爐焦油中的碳黑或其它雜質(zhì)含量多,過多的碳黑顆粒和雜質(zhì)不但影響焦油的霧化效果,而且有可能粘結(jié)在環(huán)形通道內(nèi)壁上,尤其在變徑處和燒嘴頭處容易產(chǎn)生這樣的粘結(jié)現(xiàn)象,造成進(jìn)料阻力增大,從而導(dǎo)致PDI12015壓差增高。根據(jù)當(dāng)時(shí)的運(yùn)行情況看,PDI12015壓差高,焦油入爐壓力高,正是燒嘴焦油/工藝水環(huán)形通道堵塞所導(dǎo)致的現(xiàn)象。當(dāng)燒嘴焦油/工藝水環(huán)形堵塞后,蒸汽流量減小,導(dǎo)致入燒嘴的渣油體積減少,出燒嘴的渣油流速降低,火焰黑區(qū)縮短,燃燒區(qū)上移,燒嘴局部溫度過高,長時(shí)間會(huì)導(dǎo)致燒嘴的損壞。燒嘴端部溫度逐漸升高所帶來的負(fù)面聯(lián)鎖效應(yīng)便是套管內(nèi)部結(jié)碳聚合的加速,于是入爐壓差逐漸升高,當(dāng)高到一定值時(shí),結(jié)碳聚合處承受不住高壓的沖擊,逐漸破裂沖出燒嘴,使壓差有些好轉(zhuǎn),但隨著結(jié)碳的增多和燒嘴變形的加劇,又重復(fù)進(jìn)行上述的破裂,這樣惡性循環(huán)導(dǎo)致燒嘴損壞速度不斷增加,從而使端部的高溫合金嚴(yán)重?fù)p壞。
3.1.1 引起燒嘴頭堵塞的原因
(1)焦油質(zhì)量:現(xiàn)使用的原料焦油來自化工一廠的E3渣油,該渣油是各種復(fù)雜的烴類化合物的混合物,其中含有很多環(huán)芳烴、過渡金屬及非烴類化合物等,所以其性質(zhì)是各組分性質(zhì)的綜合表現(xiàn)。有機(jī)物積垢主要為渣油在高溫下形成的聚合物或縮聚物。聚合物是由渣油中烴類溶解的微量氧引發(fā)的,發(fā)生氧化鏈反應(yīng)生成的,渣油中的金屬離子又能加速鏈增長,反應(yīng)生成的聚合物粘在一起,沉積在金屬表面上形成積垢。
(2)溫度對結(jié)垢的影響:渣油高溫下結(jié)垢行為可以看作是一個(gè)復(fù)雜的連串反應(yīng),溫度越高結(jié)垢越嚴(yán)重,而且當(dāng)超過一定溫度時(shí),結(jié)垢速度加快。
(3)焦油流量對結(jié)垢的影響:焦油流量越小,在積垢管道內(nèi)經(jīng)歷高溫的時(shí)間越長,結(jié)垢越嚴(yán)重。車間曾多次經(jīng)歷焦油泵流量不足的現(xiàn)象,這很容易引起燒嘴的結(jié)垢。
(4)雜質(zhì)的影響:焦油中的灰分、金屬含量、殘?zhí)肌⑺值鹊闹笜?biāo)以及密度、粘度等如果不符合相關(guān)的設(shè)計(jì)要求都會(huì)引起燒嘴內(nèi)部堵塞現(xiàn)象的發(fā)生。車間曾對金屬含量進(jìn)行了監(jiān)測,金屬中的鐵、鈉、鈣、鎳等會(huì)與焦油中的聚合物等發(fā)生氧化反應(yīng)形成高熔點(diǎn)的氧化物析出粘結(jié)在燒嘴內(nèi)壁上,從而堵塞燒嘴通道。在對金屬含量的分析中,我們發(fā)現(xiàn)焦油中的金屬含量都很少,原料焦油中的金屬含量不會(huì)對燒嘴的運(yùn)行產(chǎn)生影響。
車間以后的重點(diǎn)將放在對灰分、殘?zhí)嫉戎笜?biāo)的監(jiān)測上,因?yàn)榛曳趾蜌執(zhí)嫉脑龆鄬⒓哟蠼褂偷拿芏?,使焦油流?dòng)的內(nèi)阻力增大,從而減小了焦油的流動(dòng)性,增大了焦油的停留時(shí)間,直接加大結(jié)垢的可能性。而且由于碳黑水工段的灰水中殘?zhí)茧S著生產(chǎn)的不斷調(diào)整,含量是不斷變化的,必須建立相應(yīng)的監(jiān)測手段以控制其含量在應(yīng)有的指標(biāo)之內(nèi)。
(5)油水混合器的影響:氣化反應(yīng)中油水混合器的作用是非常重要的,加入工藝水量會(huì)大大降低原料油的粘度,霧化原料油,使霧化效果完全。適當(dāng)加入工藝水可增加火焰長度,使黑區(qū)增長,熱點(diǎn)下移,降低燒嘴的溫度,保護(hù)燒嘴。當(dāng)霧化效果不好時(shí),就會(huì)因此造成燒嘴頭部的損壞。
3.2 燒嘴質(zhì)量問題
將損壞的燒嘴內(nèi)芯取出進(jìn)行光譜分析,未發(fā)現(xiàn)異常。造氣爐燒嘴從裝置開工至現(xiàn)在情況如下 :總運(yùn)行時(shí)間9個(gè)月,最長運(yùn)行時(shí)間1個(gè)月,修理12次,內(nèi)芯炸脹1次,環(huán)隙變形5次,燒嘴頭燒掉12次。
從2012年燒嘴投用至今,12次損壞情況都是燒嘴頭部變形或燒損。而修復(fù)時(shí),對燒嘴頭部鈷基合金進(jìn)行整體更換的次數(shù)非常有限,大多是在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行修復(fù),返修多次就會(huì)造成頭部高溫合金滲鐵、滲碳等缺陷的存在,而且補(bǔ)焊后在熱影響區(qū)會(huì)發(fā)生再結(jié)晶的現(xiàn)象,使合金個(gè)別部位晶粒不均勻,從而導(dǎo)致燒嘴內(nèi)芯頭部合金的熱穩(wěn)定性能和熱強(qiáng)性能下降,即在高溫下抗氧化、抗氣體腐蝕、抗塑性變形、抗斷裂的能力下降,一旦發(fā)生過燒現(xiàn)象,就很容易發(fā)生燒卷、缺口甚至燒損現(xiàn)象。
3.3 工藝操作原因
由于裝置開、停車及負(fù)荷的改變,在調(diào)整的過程中,使入爐的氧油比發(fā)生變化,當(dāng)氧油比變大時(shí),爐溫瞬間急劇增加。據(jù)有關(guān)文獻(xiàn)報(bào)道,原料油與工藝水混合形成的兩相流與氧氣一起離開燒嘴,并于適當(dāng)處達(dá)到充分混合,劇烈發(fā)應(yīng),釋放出大量的熱,火焰中心溫度可達(dá)到1600~1700℃。由于瞬間過氧,火焰溫度會(huì)更高,這樣勢必會(huì)造成燒嘴的溫度增高,直接影響燒嘴的使用壽命。另外由于原料焦油與工藝水混合效果不好,造成油水混合不均勻,也將直接影響到燒嘴的正常運(yùn)行。
4、避免措施
4.1 設(shè)備維修質(zhì)量控制
4.1.1 維修方必須提供堆焊焊絲的材質(zhì)證明書。
4.1.2 維修方必須提供合金堆焊后的射線探傷檢驗(yàn)報(bào)告。
4.1.3 維修方必須提供檢修后的打壓試漏方面的證明材料。
4.1.4 對于已修復(fù)三次以上的合金部分,在檢修時(shí),盡量不采用補(bǔ)焊、打磨修復(fù)的方法,要重新堆焊整個(gè)燒嘴內(nèi)芯頭部。
4.2 工藝控制措施
4.2.1 在調(diào)整負(fù)荷時(shí),嚴(yán)格控制氧油比,并適當(dāng)加大入爐的工藝水量,這有利于提高燒嘴的壽命。
4.2.2 定期監(jiān)測灰水成份的變化,當(dāng)碳黑水處理系統(tǒng)波動(dòng)時(shí),減少碳黑水系統(tǒng)補(bǔ)加給油氣化系統(tǒng)的水量,當(dāng)碳黑水操作正常后,逐漸恢復(fù)補(bǔ)加量,并做好這一部分的灰水成分監(jiān)測。
4.2.3 對外來的原料焦油進(jìn)行監(jiān)控,一旦外來焦油流量波動(dòng)時(shí),要及時(shí)進(jìn)行成分分析,并聯(lián)系化工一廠確認(rèn)來料組成是否發(fā)生變化,且根據(jù)分析,及時(shí)調(diào)整入爐氧氣量,防止系統(tǒng)過氧,造成燒嘴的損壞。
4.2.4 監(jiān)控好爐溫,定期對造氣爐發(fā)生器同一環(huán)度的各點(diǎn)溫度進(jìn)行對比分析,及時(shí)掌握燒嘴火焰是否存在偏噴現(xiàn)象。
參考文獻(xiàn)
[1] 丁辛醇裝置工藝技術(shù)規(guī)程(內(nèi)部資料)
[2] 丁辛醇裝置技術(shù)資料匯編(內(nèi)部資料)