郭澤瑞
【摘 要】對在線使用的化學(xué)除油器結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究,通過結(jié)構(gòu)的改進(jìn)來消除現(xiàn)有化學(xué)除油器的設(shè)計(jì)缺陷,確?;瘜W(xué)除油器排泥正常,保證循環(huán)水的水質(zhì)正常。
【關(guān)鍵詞】化學(xué)除油器;結(jié)構(gòu)改進(jìn);水質(zhì)正常 1.高線車間水循環(huán)處理簡介
高線車間主要通過高速無扭軋機(jī)來軋制鋼坯,生產(chǎn)各種線材。在高線車間的生產(chǎn)過程中,循環(huán)水主要作用不僅僅是直接冷卻軋機(jī)輥環(huán)、軋輥等,為設(shè)備提供冷卻功能;而且還直接通過控軋控冷系統(tǒng)直接冷卻被軋制的鋼件,起著改善線材的性能的作用。在冷卻過程中,不僅有大量的氧化鐵皮、細(xì)鐵屑、懸浮物等雜質(zhì)進(jìn)入循環(huán)水中;而且由于在粗軋、中軋、預(yù)精軋、精軋、減定徑這五道工序上的存在油氣系統(tǒng)和潤滑系統(tǒng)泄漏,導(dǎo)致相當(dāng)量的潤滑油進(jìn)入循環(huán)水中,故濁環(huán)水中不僅僅含有大量的氧化鐵皮、細(xì)鐵屑、懸浮物等雜質(zhì),而且還含有相當(dāng)量的乳化油、潤滑油。但是在生產(chǎn)過程中,由于輥環(huán)、軋輥冷卻噴嘴尺寸較?。ㄒ话銥?mm-5mm左右),導(dǎo)致循環(huán)水中由氧化鐵皮、細(xì)鐵屑、懸浮物等雜質(zhì)和潤滑油、乳化油形成的混合物容易堵塞噴嘴,導(dǎo)致軋輥、輥環(huán)冷卻不到位,造成炸輥環(huán)、軋輥斷裂等生產(chǎn)事故,還會(huì)在成品表面粘附油斑影響外觀質(zhì)量,導(dǎo)致質(zhì)量事故。所以,在高線車間的循環(huán)水必須進(jìn)行相應(yīng)的處理后,方可使用。循環(huán)水的水處理系統(tǒng)由旋流井、化學(xué)出游、冷卻塔和相對應(yīng)的循環(huán)水泵組成。在通過旋流井沉降去除掉循環(huán)水中較大顆粒;化學(xué)除油器通過添加藥劑的方式,去除去除水中的油和懸浮物;冷卻塔進(jìn)行水溫冷卻后,循環(huán)水就可以進(jìn)行正常使用,循環(huán)率可達(dá)95%以上。
化學(xué)除油器是為再次處理旋流沉淀池泵站送來的含油、含氧化鐵皮濁環(huán)水設(shè)計(jì)的。以投加化學(xué)藥劑,經(jīng)混合反應(yīng)后使水中的油類、氧化鐵皮等懸浮物通過凝聚、絮凝作用沉降分離出來,達(dá)到凈化水質(zhì)的目的。
2.化學(xué)除油器的原理
山東石橫特鋼集團(tuán)有限公司高線車間共計(jì)6臺(tái)化學(xué)除油器,采用的是宜興市新華達(dá)環(huán)水機(jī)械設(shè)備廠早期設(shè)計(jì)?;瘜W(xué)除油器處理工藝是通過化學(xué)、物理作用達(dá)到凈化水質(zhì)的目的。廢水先在旋流池進(jìn)行沉淀以達(dá)到去除粗顆粒的目的;然后通過深井泵組送往中心筒使水和藥劑進(jìn)行混合,中心筒通過投藥裝置投入絮凝劑(加速絮花形成)和聚化鋁(將水中雜質(zhì)分離)兩種化學(xué)藥劑;中心筒通過攪拌以加快反應(yīng)速度;然后循環(huán)水通過反應(yīng)池上部溢流孔進(jìn)入到化學(xué)除油器沉淀室,沉淀室上部裝有六角蜂窩填料,六角蜂窩填料會(huì)將循環(huán)水的流速降下來,使得大部分沉淀物將沉淀到集泥斗中形成油泥。處理干凈的水從上部溢流堰流出被循環(huán)使用。集泥斗底部裝有油泥排污閥門,打開排泥閥門后,油泥和水進(jìn)入油泥池。由以上內(nèi)容可以看出,化學(xué)除油器是利用投加藥劑使廢油及懸浮物進(jìn)行絮凝沉淀以達(dá)到分離凈化的目的。
3.原化學(xué)除油器結(jié)構(gòu)缺陷分析
3.1機(jī)械攪拌系統(tǒng)故障率高
池頂安裝有攪拌機(jī),起攪拌及提升作用。攪拌機(jī)為擺線針輪減速機(jī),再經(jīng)大小齒輪減速,帶動(dòng)攪拌軸,攪拌軸在帶動(dòng)底部圓盤。由于污泥在集泥斗內(nèi)部的堆積,使沉淀池內(nèi)部的底部圓盤與周圍鋼結(jié)構(gòu)的間隙中、底部圓盤的下部,存在了大量的污泥,導(dǎo)致在機(jī)械攪拌過程中,阻力加大,經(jīng)常出現(xiàn)減速機(jī)打齒現(xiàn)象。
3.2積泥嚴(yán)重
落泥孔太小,導(dǎo)致污泥在化學(xué)除油最外側(cè)的鋼板和落泥孔的鋼板的夾角內(nèi)堆積,無法落到集泥斗里面。
3.3沉淀池壁上的污泥無法排出
目前化學(xué)除油器底部泥斗的排泥管上配置的是手動(dòng)蝶閥?;瘜W(xué)除油器所排污泥具有粘性大、懸浮物含量高等特點(diǎn),但是含水量較少,化學(xué)除油器所排污泥的含水率一般在30% 左右?;瘜W(xué)除油器蝶閥開啟瞬間有污泥排出,其后時(shí)間為大量濁循環(huán)水流出。但是由于攪拌圓盤和中心筒有間隙,在排污的時(shí)候,大量的水從該間隙落到集泥斗內(nèi),導(dǎo)致沉淀池內(nèi)部的水無法將在填料和落泥控斜板上的污泥沖擊到集泥斗,導(dǎo)致堆積情況加重。
4.化學(xué)除油器結(jié)構(gòu)改造方案
(1)將化學(xué)除油器的機(jī)械攪拌改為水力自動(dòng)攪拌,將進(jìn)水管深入到中心筒內(nèi)部,并將聚合鋁和絮凝劑的加藥直接投加到中心筒內(nèi)部,進(jìn)水管緊靠中心筒內(nèi)壁,露出約800mm。將進(jìn)水管的出水開成45°的斜口,斜口背對管壁,利用有一定速度的污水在進(jìn)入中心筒,遇到中心筒筒壁被迫做回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)的原理,使水流自己旋轉(zhuǎn)起來,讓絮凝劑和聚合鋁兩種化學(xué)藥劑和水充分的混合在一起。
(2)落泥孔所在的斜板全部拆除,更換為DN40的鍍鋅鋼管做支撐,間距為400mm一根。這樣不但解決了落泥孔小的問題,而且由于鋼管的表面為弧形,導(dǎo)致污泥無法再鋼管和化學(xué)除油器的最外側(cè)板形成的夾角上堆積,減少了泥渣濃縮室的堆積。
(3)將中心筒的底部堵死。這樣不但解決了中心筒處圓盤漏水問題,而且由于中心筒不在向下回流,導(dǎo)致水流只能由分離室的水向下流動(dòng)。這樣可以盡可能的帶動(dòng)泥渣濃縮室的污泥向下流動(dòng),進(jìn)入集泥室,從而解決泥渣濃縮室的污泥堆積問題。
此種結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn):此種結(jié)構(gòu)很好的利用了有一定速度的污水在進(jìn)入中心筒,遇到中心筒筒壁被迫做回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)的原理,解決了機(jī)械攪拌故障率高的問題。并且利用化學(xué)除油器內(nèi)部結(jié)構(gòu)的改進(jìn),解決了排泥的問題。
5.結(jié)束語
山東石橫特鋼集團(tuán)有限公司高線車間化學(xué)除油器結(jié)構(gòu)自2013年3月份改造完成以后,使用效果明顯,化學(xué)除油器內(nèi)部基本無積泥存在,提高了車間循環(huán)水的水質(zhì)。
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