李樹成 劉國棟 崔海兵
(烏蘭察布中聯(lián)水泥有限公司,內(nèi)蒙古 烏蘭察布市 012400)
2012年8月份,正是內(nèi)蒙古地區(qū)水泥銷售的黃金季節(jié),但某水泥有限公司(以下簡稱:該公司)卻面臨嚴(yán)峻的市場考驗(yàn),其主要問題是該公司生產(chǎn)的散裝水泥在出廠到達(dá)施工工地(或攪拌站)后無法順暢卸灰,存在嚴(yán)重的“打灰”不暢現(xiàn)象。
為挽回市場和損失,該公司技術(shù)人員及時(shí)組織討論分析,一致認(rèn)為:水泥在散罐中卸灰困難的主要原因是:水泥粉體的流動性較差,導(dǎo)致水泥在散罐中卸出的速度慢,卸凈程度差。
據(jù)有關(guān)資料[1]顯示:水泥粉體的流動度通常用流動性指數(shù)表示,一般與水泥粉體的“壓縮度和凝聚度”相關(guān)性較大。一方面如果水泥在散罐車內(nèi)靜置太久,就會由于容重不同(密實(shí)容重和松散容重不同)導(dǎo)致水泥的壓縮度增大,流動度降低;另一方面如果水泥粉體在某種力的作用下超細(xì)顆粒間相互“吸引”而發(fā)生“團(tuán)聚”現(xiàn)象,也會導(dǎo)致水泥粉體的凝聚度增大,流動度變差。
后經(jīng)技術(shù)人員調(diào)查發(fā)現(xiàn),從該公司出廠后的散裝水泥到達(dá)施工工地一般不超過6個(gè)小時(shí),不會對水泥粉體的壓縮度造成影響。但同時(shí)發(fā)現(xiàn)只有該公司生產(chǎn)的普通水泥出廠后存在此種現(xiàn)象,而復(fù)合水泥則基本上不存在此種現(xiàn)象。通過對比分析,發(fā)現(xiàn)粉磨普通水泥與粉磨復(fù)合水泥有以下三點(diǎn)明顯不同:
(1)為了有效地激發(fā)水泥強(qiáng)度,普通水泥比復(fù)合水泥磨得更細(xì),一般普通水泥0.08mm的篩余細(xì)度控制比復(fù)合水泥細(xì)0.5%。
(2)普通水泥比復(fù)合水泥混合材摻加量少,所以由此而導(dǎo)致入磨物料的水分減?。ㄈ肽ノ锪系乃种饕怯苫旌喜膸耄?。
(3)普通水泥比復(fù)合水泥熟料用量大,所以由此而導(dǎo)致入磨物料的溫度偏高(溫度高主要是由熟料引起的)。
可見,由于普通水泥比復(fù)合水泥的細(xì)度細(xì)、溫度高,由此而引發(fā)的粉磨“靜電效應(yīng)”更加嚴(yán)重,水泥粉體“團(tuán)聚現(xiàn)象”加劇,導(dǎo)致水泥粉體的凝聚度增加,流動度變差。這也就是同樣的粉磨工藝為什么復(fù)合水泥比普通水泥流動性好的原因所在。
通過試驗(yàn)測試、計(jì)算可知:復(fù)合水泥比普通水泥的入磨物料水分高約1.8%,由于不同品種水泥的配比不同導(dǎo)致普通水泥的物料入磨溫度比復(fù)合水泥高約24℃左右;從出磨水泥的溫度來看(現(xiàn)場用溫度計(jì)測試),復(fù)合水泥出磨溫度高達(dá)150~170℃,嚴(yán)重超出《水泥質(zhì)量管理規(guī)程》和粉磨工藝的有關(guān)技術(shù)要求(因使用脫硫石膏,因此沒有造成石膏脫水現(xiàn)象)。具體水泥配比和入磨物料的水分、溫度測算見表1。
表1 水泥配比及入磨物料溫度和水分測算
為了有效地抑制粉磨靜電所產(chǎn)生的水泥粉體“團(tuán)聚”現(xiàn)象,降低出磨水泥的溫度,改善水泥的性能,提高水泥粉體的流動性,特采取如下技術(shù)措施:
(1)適當(dāng)?shù)丶哟笠后w助磨劑的使用比例,提高水泥的分散度,消除靜電團(tuán)聚現(xiàn)象,但同時(shí)應(yīng)考慮其經(jīng)濟(jì)性,使用比例不宜過大(從0.015%增加至0.018%)。
(2)在保證水泥強(qiáng)度的前提下可適當(dāng)放粗一點(diǎn)細(xì)度,以減少過粉磨現(xiàn)象,具體細(xì)度控制見表2。
表2 水泥細(xì)度控制表
(1)盡可能保證出窯熟料的急冷效果,尤其在夏季一定要避免使用剛出窯的熟料粉磨水泥,以降低入磨物料的溫度。
(2)嚴(yán)格控制出磨水泥的溫度≤100℃,具體采取“水泥磨尾加裝噴水裝置”的技改措施予以實(shí)現(xiàn),具體實(shí)施情況如下。
為嚴(yán)格控制磨內(nèi)的噴水量,避免水量過少起不到降溫的作用或水量過大、霧化效果不好,影響粉磨工況,特從合肥水泥設(shè)計(jì)院引進(jìn)了先進(jìn)的電器控制系統(tǒng)一套。該系統(tǒng)采用中國專利ZL2005201286229有級可調(diào)的數(shù)字式噴水控制原理。即:通過并聯(lián)兩組電磁閥和調(diào)節(jié)閥,預(yù)先根據(jù)噴頭尺寸設(shè)定調(diào)節(jié)閥的流量,通過出磨水泥溫度(連鎖)控制電磁閥的開關(guān)組合,同步控制噴水量的大小。同時(shí)為了保證噴頭的使用壽命,該公司技術(shù)人員對噴頭進(jìn)行了技術(shù)改造,在溫度恒定的時(shí)間段內(nèi)停止向磨機(jī)內(nèi)噴水,改向磨機(jī)內(nèi)吹壓縮空氣,從而避免噴頭堵塞,保證了噴頭的正常工作。
整體磨內(nèi)噴水系統(tǒng)由“加壓水站、混合通道(水和壓縮空氣混合)、磨內(nèi)組件(噴頭等)、壓力和溫度測量系統(tǒng)、自動控制電控柜”等部分組成。其主要工作原理是:用計(jì)算機(jī)設(shè)定好出磨水泥所需要控制的溫度(一般設(shè)定在100℃),當(dāng)熱電偶探測到的出磨溫度低于此設(shè)定值時(shí)聯(lián)鎖啟動,停止向磨機(jī)內(nèi)噴水,開始噴壓縮空氣;當(dāng)熱電偶探測到的出磨溫度高于此設(shè)定值時(shí)聯(lián)鎖啟動,開始向磨機(jī)內(nèi)噴霧化水,具體水量由一套電子控制器在線通過調(diào)節(jié)閥門(電磁閥)來實(shí)現(xiàn)。
噴頭的大小規(guī)格可進(jìn)行選擇,一般夏季用5毫米的噴頭,冬季由于氣溫下降,可選用3毫米的噴頭(經(jīng)過測試一般5毫米的噴頭噴水量在1.3立方米/小時(shí),3毫米的在0.8立方米/小時(shí))。經(jīng)過生產(chǎn)試驗(yàn)驗(yàn)證,當(dāng)噴孔大小尺寸不能滿足需要時(shí),可塞焊后磨平重新鉆孔,噴孔應(yīng)保持光滑圓整。具體合適水量的概念是:系統(tǒng)能夠長時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行,噴水后溫度能緩慢下降,停水后再緩慢上升,每次水泵的開停周期應(yīng)在3分鐘以上,最好能控制在5分鐘以上,而且,時(shí)間越長系統(tǒng)越穩(wěn)定,對于長時(shí)間降不下來溫度(水量已最大)和過快降溫(在最小水量下,小于2分鐘噴水就停止)的情況,則需要更換磨內(nèi)噴頭。具體噴頭安裝位置見圖1。
圖1 水泥出料端篦板中心安裝的噴頭
該套設(shè)備的噴頭安裝在磨機(jī)磨尾的出料篦板上,其安裝方法是:將磨內(nèi)耐磨護(hù)套支架環(huán)焊接在磨機(jī)回轉(zhuǎn)軸心處并與其同心同軸,其偏差不得大于2毫米,焊接牢靠。然后將噴頭和耐磨環(huán)焊接嚴(yán)密,垂直固定在改造后的出磨篦板中心即可,具體安裝和布置見圖2和圖3。
圖2 水泥磨尾噴水裝置系統(tǒng)安裝圖
圖3 水泥磨尾噴水裝置系統(tǒng)布置圖
磨機(jī)收塵器出口風(fēng)溫控制要點(diǎn):噴入磨內(nèi)的霧化水需要通過磨內(nèi)通風(fēng)帶出磨外并通過收塵器排入大氣。而避免收塵器結(jié)露則是保證水泥磨系統(tǒng)正常運(yùn)行的必須條件。故而,除保證必須的通風(fēng)量外,還要保證收塵器的出口廢氣溫度不得低于露點(diǎn)溫度。通常情況下的露點(diǎn)溫度與通風(fēng)中的含濕量密切關(guān)聯(lián),含濕量越多,露點(diǎn)溫度也越高,要求排氣的風(fēng)溫也越高。當(dāng)在噴水量一定的前提下,較高的通風(fēng)量能降低結(jié)露的可能性,一般應(yīng)控制出口風(fēng)溫不得低于65℃。所以,設(shè)計(jì)了用收塵器出口風(fēng)溫控制磨內(nèi)噴水的控制程序,用以避免收塵器內(nèi)結(jié)露。程序要求設(shè)置的排風(fēng)最低溫度不得低于55℃,實(shí)際設(shè)定溫度應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際工況和氣候溫度適當(dāng)調(diào)整,初始應(yīng)設(shè)置在較高溫度下工作,逐步降低設(shè)限溫度,并觀察收塵器的工作狀態(tài),及時(shí)微調(diào)。只有當(dāng)收塵器排氣溫度高于設(shè)定的溫度后,系統(tǒng)才啟動聯(lián)鎖,允許向磨機(jī)內(nèi)噴水。
(1)該磨機(jī)噴水裝置(使用5毫米的噴頭)經(jīng)安裝調(diào)試后,使用效果良好。每次水泵的開啟周期大約在4~6分鐘左右,出磨水泥溫度可穩(wěn)定控制在95~100℃之間,磨機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。
(2)通過采取以上技術(shù)措施后,徹底消除了散裝車打灰不暢,流動性較差的技術(shù)瓶頸問題。同時(shí),由于粉磨溫度的下降,粉磨靜電效應(yīng)消除,極大地避免了細(xì)粉的“團(tuán)聚”現(xiàn)象,磨機(jī)臺時(shí)產(chǎn)量明顯提高,經(jīng)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)驗(yàn)證,技術(shù)改造前后平均臺時(shí)產(chǎn)量提高了約2.8噸/小時(shí),經(jīng)濟(jì)效益也較為顯著。
(3)經(jīng)過半年的穩(wěn)定運(yùn)行,該噴水系統(tǒng)控制穩(wěn)定,操作簡單,經(jīng)推廣后在該公司的另一臺磨機(jī)上安裝使用。目前,已成功安裝使用兩套該磨機(jī)噴水系統(tǒng),并向區(qū)域同行業(yè)推廣使用。
本文主要通過加裝水泥磨磨尾噴水系統(tǒng)等一系列措施,有效地控制出磨水泥的溫度,消除“粉磨靜電”效應(yīng)所產(chǎn)生的粉體“團(tuán)聚”現(xiàn)象,降低凝聚度,提高水泥粉體的流動性。進(jìn)而解決了散裝水泥在罐車中卸灰不暢的現(xiàn)象。其技術(shù)措施可行,操控簡單,值得同行業(yè)借鑒或推廣使用。