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煅燒爐氣系統(tǒng)的改造

2013-09-15 04:32石曉亮董繼光劉大偉
純堿工業(yè) 2013年4期
關(guān)鍵詞:爐氣電除塵器管子

石曉亮,董繼光,劉大偉

(昊華駿化集團(tuán)有限公司工程技術(shù)中心,河南 駐馬店 453003)

昊華駿化集團(tuán)有限公司三聚氰胺尾氣綜合治理一期工程(30萬t/a純堿氯化銨項目)自2010年11月份投產(chǎn)以來,問題較多,針對存在的問題,進(jìn)行了一系列的技術(shù)改造,在短短不到一年的時間里,使生產(chǎn)逐步穩(wěn)定,產(chǎn)量不斷攀升,效益增加顯著。

我公司一期聯(lián)堿輕灰爐氣系統(tǒng),因爐氣方箱、爐氣分離器、靜電除塵器,以及引風(fēng)機(jī)等存在問題,導(dǎo)致爐氣帶堿嚴(yán)重,爐氣抽氣不暢,爐頭正壓較嚴(yán)重,爐頭動靜環(huán)處爐氣及堿塵經(jīng)常向外噴,進(jìn)料溜槽處爐氣經(jīng)常外泄,現(xiàn)場環(huán)境臟,氨味較大,消耗高。并且爐氣系統(tǒng)需要經(jīng)常進(jìn)行清理,整個聯(lián)堿廠因為爐氣系統(tǒng)清理而減產(chǎn)或停車,生產(chǎn)的連續(xù)性和穩(wěn)定性得不到保證。針對存在問題我公司對爐氣系統(tǒng)進(jìn)行了整體改造。

1 爐氣出口管的改造

我公司φ3000輕灰煅燒爐爐氣方箱的尺寸為2 524×520mm,在設(shè)計安裝時改為了天方地圓結(jié)構(gòu),變?yōu)榱甩?020×10的螺旋管子。經(jīng)過初步計算煅燒爐方箱出口通道面積為2.524×0.520=1.31248m2,而經(jīng)過改造后的的通道面積為3.14×0.52=0.785m2,比原來的通道面積直接減少了2/5,造成爐子內(nèi)爐氣“憋壓”、“卡脖子”。但是爐氣分離器出口一直顯示負(fù)壓,進(jìn)口卻是正壓,后又改為爐氣方箱,尺寸2 524×520mm。

2 爐氣分離器的改造

爐氣分離器原有尺寸為φ1 850×6 700,爐氣分離器進(jìn)口為1 000×480mm,可以計算出通道面積1.000×0.480=0.48m2,φ1020×10的管子直接天圓地方碰到爐氣分離器進(jìn)口。煅燒爐爐氣的通道面積從爐氣方箱改為φ1020管子,通道面積從1.32 m2減少到0.78m2,進(jìn)爐氣分離器時從φ1020×10的螺旋管子變?yōu)榉椒ㄌm1 000×480mm,爐氣的通道面積又從0.785m2減少到0.48m2,造成第二次“卡脖子”,并且此處最嚴(yán)重,所以經(jīng)常出現(xiàn)輕灰爐氣分離器出口負(fù)壓較大,但到了爐氣分離器進(jìn)口,就變成了正壓,通常為90~120Pa,檢查進(jìn)口處人孔并無很多積堿,對此我公司將爐氣分離器直接更換為φ2700×8400。尺寸如表1。

表1 爐氣分離器更換前后尺寸對照表

改造之后,爐氣堿塵分離效果較好,爐頭到爐氣分離器進(jìn)口部分,壓力表顯示負(fù)壓,通常維持在-90~-70Pa。爐頭部分改造前冒堿嚴(yán)重,每個班最少需要回收堿5袋,僅此一項每年節(jié)約成本48.6萬元。

3 爐氣洗滌系統(tǒng)的改造

3.1 液壓刀閘閥代替盲板

爐氣系統(tǒng)出爐氣分離器后分兩路,如圖1,一路進(jìn)水封洗滌槽,一路進(jìn)靜電除塵器,正常運行時只用其中一路,靜電除塵器效果較好,能把堿直接回收后進(jìn)刮板機(jī)送到包裝,但是運行時間不穩(wěn)定,且必須定期清理電極板上的堿塵。通常情況下,為了停靜電除塵器需要把進(jìn)電除塵器的管子上加φ1020的盲板,同時把進(jìn)水封槽一側(cè)的盲板抽掉;如果停水封槽,使用靜電除塵器,抽加盲板順序相反。檢修工作量較大。為此直接安裝了電動液壓刀閘閥,能夠迅速切換,效果較好,不會因為爐氣系統(tǒng)靜電除塵出故障而長時間影響到生產(chǎn)。也大大減輕了工人的勞動強(qiáng)度。

圖1 爐氣除塵系統(tǒng)

3.2 加高爐氣管

爐氣經(jīng)過水封槽洗滌雖然運行較穩(wěn)定,但是洗滌效果不好,堿度較高,并且因為水封洗滌槽漏液管子堵塞,使洗滌液向上溢流,越過爐氣管子,進(jìn)入爐子,出現(xiàn)過爐頭結(jié)疤的嚴(yán)重事故。為此,一方面把爐氣下液管從φ159改為φ219,另一方面分析熱堿洗滌液泵的揚程為45m,對爐氣管子加高了7m,使得最高點達(dá)到48m,確保不會溢流到爐內(nèi)。

3.3 新增熱堿洗滌塔

針對爐氣冷凝液堿度較高問題,在水封洗滌槽后又串聯(lián)了熱堿洗滌塔,尺寸為φ2400×8500,放到爐氣冷凝塔的上面,塔內(nèi)裝上聚丙烯鮑爾環(huán)填料,洗滌效果較好。堿度從改造前的7~8tt,降低到0.2~0.6tt。爐氣進(jìn)爐氣冷凝塔溫度從改造前100~107℃降低到80~90℃,大大減輕了爐氣冷凝塔的負(fù)荷。

4 靜電除塵器的改造

4.1 增加伴熱

我公司靜電除塵器,經(jīng)常出現(xiàn)剛開始投料,送不上電或是在運行較短時間后直接跳閘,因為爐氣系統(tǒng)含有水蒸汽、堿塵、二氧化碳、氨。為了能使靜電除塵器運行穩(wěn)定,爐氣溫度通??刂圃?15~120℃。但是在剛開始投料時,靜電除塵器內(nèi)壁,或極板上的溫度較低,水蒸汽容易冷凝,和堿塵粘合在一起,貼在設(shè)備內(nèi)壁上,運行一段后,如果出現(xiàn)設(shè)備內(nèi)壁和極板(陰極板或陽極板)的堿粘在一起,就會跳閘或送不上電,對此,我們在設(shè)備的外壁加0.6MPa伴熱蒸汽,并且在錐體部分加電加熱,使電除塵器在進(jìn)料之前,內(nèi)壁迅速加熱,維持在100℃以上,不至于爐氣中的水蒸汽冷凝,保證靜電除塵器的運行穩(wěn)定。

4.2 對靜電除塵器出口螺旋的改造

原有設(shè)備配套的出口螺旋從上部進(jìn)料,下部出料,爐氣引風(fēng)機(jī)抽負(fù)壓時,如果螺旋內(nèi)物料較少,冷空氣會從螺旋進(jìn)到靜電除塵器內(nèi),造成內(nèi)部溫度下降,出現(xiàn)跳閘現(xiàn)象,對此把原有螺旋的出料口改到了側(cè)面偏上的位置,使螺旋內(nèi)部一直有物料,起到很好的密封作用。

4.3 在靜電除塵器錐體下部加倉壁振打器和攪拌

因為靜電除塵器回收的堿塵較細(xì),很容易貼在壁上,雖然有伴熱,不會結(jié)疤,但是經(jīng)常會存料,倉壁振打器加定時控制器,定時振打,確保錐體不會存料。物料落下去之后攪拌會及時把物料送到螺旋內(nèi)部,從而保證輸送系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定。

靜電除塵器改造前,剛開始投料,經(jīng)常出現(xiàn)“泥堿”,并且運行時間較短,運行7天需要把靜電除塵器停掉,對里面的陰極板、陽極板和內(nèi)壁進(jìn)行人工清理,勞動強(qiáng)度大,且比較危險,改造之后,只要爐氣溫度控制好,最少運行3個月,不用進(jìn)行清理、檢修,大大減輕了工人的勞動強(qiáng)度,保證了煅燒生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定,使堿塵能夠及時回收到系統(tǒng)。開靜電除塵器每噸堿的成本比開熱堿洗滌塔的成本低16元,一年可節(jié)約480萬。

5 爐氣引風(fēng)機(jī)的改造

原有風(fēng)量Q=6 978m3/min,風(fēng)壓P=8 146 Pa。因為新增加熱堿洗滌塔后,使整個系統(tǒng)的阻力增加,新選擇的風(fēng)機(jī)風(fēng)量為Q=9 000m3/min,風(fēng)壓P=9 140Pa。改造后,爐氣壓力更容易控制,生產(chǎn)穩(wěn)定,現(xiàn)場操作環(huán)境能夠大大改善,工人的勞動強(qiáng)度大幅度降低。

通過我公司對煅燒爐氣系統(tǒng)工藝的優(yōu)化和設(shè)備的改造,使兩個系統(tǒng)生產(chǎn)都比較穩(wěn)定,根據(jù)不同的生產(chǎn)條件,選擇不同的工藝路線,爐氣系統(tǒng)改造之后,從未因為爐氣系統(tǒng)影響到整個聯(lián)堿分廠的生產(chǎn),達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。

[1] 畢東風(fēng),馬桂新,劉志剛.電除塵器在純堿生產(chǎn)工藝上的應(yīng)用[G]//第十二屆中國電除塵學(xué)術(shù)會議.第十二屆中國電除塵學(xué)術(shù)會議論文集.2007,10

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