李建芳,凌雪峰,劉 鑫
(1.北京化工大學(xué),中國(guó)石油化工股份有限公司北京化工研究院,北京 100013;2.北京淼贏環(huán)境科技有限公司,北京 100028)
我國(guó)北方地區(qū)的污水處理廠,其污泥脫水性能呈現(xiàn)明顯的季節(jié)性。從污泥性質(zhì)的角度而言,冬季低溫條件下由于污泥活性降低和表觀產(chǎn)率系數(shù)提高,使得污泥有機(jī)成份比例上升。如常見的A/O、A2/O 工藝[1,2],污泥 VSS/SS 值夏季一般為 0.60 左右,冬季可高達(dá)0.75。低溫條件下,污泥具有更高的親水性,胞外分泌物含有更多的粘性物質(zhì),污泥難于壓縮、沉降[3]。另外,冬季低溫也使得污泥的粘度提高,不利于泥水分離。有研究表明低溫(5±2)℃和常溫(20±1)℃運(yùn)行的活性污泥系統(tǒng)的污泥指數(shù)分別為 250和65 mL/g,污泥比阻分別為 2.19×1012和1.42×1012cm /g[4]。
目前污水處理廠廣泛采用絮凝劑和污泥反應(yīng)的單元投加工藝。單元投加工藝下,污泥脫水工藝冬季運(yùn)行效率低下,脫水設(shè)備的處理能力大幅度降低,泥餅含固率和固體回收率下降。如果能在絮凝劑投加之前,用高效調(diào)理劑和污泥預(yù)先進(jìn)行反應(yīng)以改善污泥性質(zhì),從而形成“調(diào)理劑/絮凝劑”的新型雙元投加工藝,將為改善冬季污泥脫水效率低下的現(xiàn)狀提供一種解決方案[5,6]。
污泥樣品采自北方某污水處理廠剩余污泥儲(chǔ)池。該廠采用AO除磷工藝,日均處理水量11萬(wàn)m3,剩余污泥含固率為0.95%。剩余污泥進(jìn)入濃縮脫水一體機(jī)之前進(jìn)入污泥儲(chǔ)池,為防止磷的釋放,儲(chǔ)池內(nèi)進(jìn)行曝氣。
絮凝劑:普立清(Praestol)655BC-S,為帶式壓濾機(jī)專用陽(yáng)離子型聚丙烯酰胺干粉絮凝劑,分子量為800萬(wàn)Da左右。
調(diào)理劑:主要成分為小分子量陽(yáng)離子型聚合電解質(zhì),分子量為1萬(wàn)Da左右,產(chǎn)品形態(tài)為水溶液,有效成分含量為40%。調(diào)理劑與污泥的作用機(jī)理在于“選擇效應(yīng)”,即優(yōu)先吸附和絮聚污泥中的絮凝劑,捕捉效率較低的細(xì)小組分如胞外多糖、蛋白膠體、細(xì)小菌膠團(tuán)[7]。通過(guò)調(diào)理劑作用之后,污泥的粒徑分布趨向均勻,絮體具有更好的強(qiáng)度,有利于脫水過(guò)程中保持良好的排水通道[7]。
其中調(diào)理劑、絮凝劑的投配率均指活性物質(zhì)的投配率而非產(chǎn)品的投配率,DS表示剩余污泥中固體的含量。
污泥動(dòng)態(tài)濾水過(guò)程模擬:過(guò)濾介質(zhì)采用415 μm不銹鋼網(wǎng)。取600 mL污泥,加入到反應(yīng)罐中,加入調(diào)理劑或絮凝劑,勻速攪拌一定時(shí)間。而后過(guò)濾網(wǎng)開關(guān)閥通過(guò)程序控制自動(dòng)打開,污泥絮團(tuán)中泥水通過(guò)不銹鋼網(wǎng)進(jìn)行分離。程序?qū)V出水重量進(jìn)行在線檢測(cè),實(shí)時(shí)繪制動(dòng)態(tài)濾水曲線,濾水總質(zhì)量達(dá)到550 g或?yàn)V水時(shí)間達(dá)到40 s,分離過(guò)程結(jié)束。
污泥壓濾脫水過(guò)程模擬:取2.0 L攪拌均勻的污泥,依次加入一定量的污泥調(diào)理劑和絮凝劑,傾倒混合均勻,形成穩(wěn)定絮團(tuán)之后迅速倒入模擬機(jī)測(cè)試杯。開啟模擬機(jī),記錄10 min的濾液體積及總濾液量,待壓濾結(jié)束后,測(cè)量濾液中的懸浮固體量、泥餅干度、泥餅厚度,計(jì)算固體回收率。
粘度測(cè)定:Bookfield 03粘度計(jì);含固率測(cè)定:Satorius水分測(cè)定儀MA 45。
如圖 1,在 4~6 kg/tDS 的投配率范圍內(nèi),泥水分離速率與絮凝劑投配率成正比,如再提高投配率至7 kg/tDS,分離速率反而略有下降,這表明單元投加工藝絮凝劑的最佳投配率為6 kg/tDS。
圖1 不同絮凝劑投配率下污泥的動(dòng)態(tài)濾水曲線Fig.1 Curve of Sludge Dynamic Filtration under Different Flocculant Dosage Ratio
2.2.1 雙元投加工藝對(duì)動(dòng)態(tài)濾水過(guò)程的影響
設(shè)計(jì)的“調(diào)理劑/絮凝劑”雙元投加工藝中,調(diào)理劑以1.5 kg/tDS的投配率和污泥預(yù)先反應(yīng)45 min,然后加入投配率為4或6 kg/tDS的絮凝劑,對(duì)比單元投加工藝的濾水曲線,如圖2所示。由圖2可知相對(duì)于只投加4 kg/tDS絮凝劑,預(yù)先投加調(diào)理劑能顯著提高污泥絮團(tuán)的濾水速度,即使與單元投加工藝中的最佳絮凝劑投配比6 kg/tDS絮凝劑的動(dòng)態(tài)濾水曲線比較,仍然可以看出“調(diào)理劑/絮凝劑”雙元投加工藝的濾水速率更快。
圖2 雙元投加工藝的污泥動(dòng)態(tài)濾水曲線Fig.2 Curve of Sludge Dynamic Filtration under Dual Dosing Processes
“1.5 kg調(diào)理劑+6 kg/tDS絮凝劑”濾水曲線中初始最大濾水速率比“1.5 kg調(diào)理劑+4 kg/tDS絮凝劑”顯著降低,甚至比“6 kg/tDS絮凝劑”的單元投加方案還低。這顯示雙元投加工藝調(diào)理劑和絮凝劑投配率分配比例可以進(jìn)行優(yōu)化以得到最佳的泥水分離速率。
2.2.2 雙元投加工藝對(duì)污泥壓濾過(guò)程的影響
與“6 kg/tDS絮凝劑”相比,“1.5 kg調(diào)理劑+6 kg/tDS絮凝劑”雙元投加方案對(duì)污泥壓濾脫水過(guò)程有顯著的改善,固體回收率從89.2%提高到98.9%,泥餅含固率從15.6%提高到16.9%。另外試驗(yàn)過(guò)程中還發(fā)現(xiàn),應(yīng)用雙元投加工藝壓濾得到的泥餅厚度較單元投加工藝略有增加。
冬季污泥脫水,由于污泥脫水性能下降,絮團(tuán)抗壓性較差,表現(xiàn)為壓濾脫水機(jī)工作過(guò)程中常出現(xiàn)“跑泥”現(xiàn)象。污泥調(diào)理劑的使用能有效提高絮團(tuán)強(qiáng)度,減少壓濾段的“跑泥”現(xiàn)象,從而提高壓濾機(jī)單位時(shí)間內(nèi)的污泥處理能力。
2.3.1 調(diào)理劑反應(yīng)時(shí)間的優(yōu)化
雙元投加工藝與傳統(tǒng)單元投加工藝的差別主要在于調(diào)理劑的投加。根據(jù)污泥脫水工藝流程,調(diào)理劑的投加可以考慮兩種可能的方式。一是投加在污泥調(diào)節(jié)池(污泥儲(chǔ)池),其中有攪拌器可保證調(diào)理劑和污泥的均勻混合和反應(yīng),工藝正常運(yùn)行時(shí)其污泥停留時(shí)間一般為1 h左右;二是直接投加在污泥螺桿泵進(jìn)口端,利用螺桿泵本身的轉(zhuǎn)子對(duì)調(diào)理劑和污泥進(jìn)行混合,該種方式污泥管路反應(yīng)時(shí)間很短,一般在30 s以內(nèi)。
分別設(shè)定調(diào)理劑反應(yīng)時(shí)間為45和0.25 min,按“1.5 kg調(diào)理劑+4 kg/tDS絮凝劑”和“1.5 kg調(diào)理劑+6 kg/tDS絮凝劑”兩種投加方案進(jìn)行試驗(yàn),其濾水曲線如圖3所示。“1.5 kg調(diào)理劑+4 kg/tDS絮凝劑”和“1.5 kg調(diào)理劑+6 kg/tDS絮凝劑”兩種投加方案中,在45 min的反應(yīng)時(shí)間時(shí)的濾水速率均比其在0.25 min反應(yīng)時(shí)間時(shí)的濾水速率顯著提高,可見充足的反應(yīng)時(shí)間對(duì)濾水速率的重要性。反應(yīng)時(shí)間為0.25 min時(shí),“1.5 kg調(diào)理劑+4 kg/tDS 絮凝劑”的雙元方案僅比“4 kg/tDS絮凝劑”的單元方案濾水速率略有提高,而進(jìn)一步提高絮凝劑的投配率至6 kg/tDS時(shí),雙元方案對(duì)濾水速率甚至有不可忽視的負(fù)面影響。
調(diào)理劑反應(yīng)時(shí)間還對(duì)壓濾效果有明顯的影響。單元投加工藝下,污泥泥餅含固率約15.6%、固體回收率約89.2%。雙元投加工藝“1.5 kg調(diào)理劑+6 kg/tDS絮凝劑”方案下,反應(yīng)時(shí)間為45 min時(shí)泥餅含固率提高至16.9%,固體回收率提高至98.9%;而0.25 min的快速反應(yīng)則在泥餅含固率指標(biāo)上沒有改善,固體回收率略有提高為93.2%。
圖3 反應(yīng)時(shí)間對(duì)濾水速率的影響Fig.3 Influence of Sludge Dynamic Filtration with Reaction time
2.3.2 調(diào)理劑/絮凝劑投配率的優(yōu)化
圖4為調(diào)理劑/絮凝劑投配率的優(yōu)化曲線。
圖4 調(diào)理劑/絮凝劑投配率的優(yōu)化Fig.4 Optimization of Conditioner/Flocculant Dosage Ratio
由2.1節(jié)得到絮凝劑的單元投加工藝最佳絮凝劑投配率為6 kg/tDS。試驗(yàn)設(shè)計(jì)雙元投加工藝中總的藥劑投配率為6 kg/tDS,分別改變調(diào)理劑和絮凝劑的投加比例,通過(guò)濾水性能優(yōu)化雙元投加工藝的投配率。
由圖4可知調(diào)理劑的投配率在0~3 kg/tDS的范圍內(nèi),最佳的濾水曲線對(duì)應(yīng)于調(diào)理劑的投配率為1 kg/tDS。但隨著調(diào)理劑繼續(xù)提高投配率,濾水速率相應(yīng)下降。調(diào)理劑投配率大于2 kg/tDS時(shí),濾水速率與不投加調(diào)理劑時(shí)相比已顯現(xiàn)不出優(yōu)勢(shì)。調(diào)理劑/絮凝劑的最佳投配率比例為“1 kg調(diào)理劑+5 kg/tDS絮凝劑”。
2011 年冬季,在北方某污水處理廠進(jìn)行了雙元投加工藝的實(shí)際運(yùn)行考查。該廠脫水設(shè)備為3臺(tái)帶式濃縮脫水一體機(jī),濃縮段帶速比例為50%,壓濾段帶速比例為85%,濾帶張力為3.5×105Pa。
2.4.1 單元投加工藝運(yùn)行結(jié)果
正常的運(yùn)行條件下,冬季需排放的剩余污泥(以絕干污泥計(jì))應(yīng)為28 t/d。進(jìn)入到12月份,曝氣池水溫很快降低到13℃,污泥脫水性能惡化,帶機(jī)處理能力從45 m3/h逐步下降到28 m3/h。同期監(jiān)測(cè)了污泥的毛細(xì)吸水時(shí)間(CST)值,如圖5所示。CST值與帶機(jī)處理能力有明顯的負(fù)相關(guān)關(guān)系。按進(jìn)泥含固率1%計(jì),則脫水機(jī)房每小時(shí)最大污泥干固處理能力為20.2 t/d,僅為工藝設(shè)計(jì)要求的72%。同時(shí),“跑泥”和“粘帶”現(xiàn)象嚴(yán)重,固體回收率低下。因此剩余污泥來(lái)不及排放,并在系統(tǒng)中累積,造成曝氣池污泥濃度居高不下,對(duì)水區(qū)指標(biāo)(如除磷效率等)容易造成不利影響。
圖5 帶機(jī)處理能力和CST隨水溫的變化Fig.5 Change of Belt Machine Operation Capacity and CST with Water Temperature
2.4.2 雙元投加工藝運(yùn)行結(jié)果
調(diào)理劑投加點(diǎn)為污泥儲(chǔ)池,投配率為1 kg/tDS,絮凝劑投配率為5 kg/tDS。三臺(tái)帶機(jī)平均最大污泥處理流量為33.6 m3/h,處理能力提高20%,如表1所示。
表1 單元投加工藝和雙元投加工藝下帶機(jī)的運(yùn)行參數(shù)Tab.1 Operation Parameter of Belt Machine wnder Single and Dual Dosing Processes
嘗試將加藥點(diǎn)設(shè)置于螺桿泵的吸口端,利用螺桿泵轉(zhuǎn)子本身的轉(zhuǎn)動(dòng)和管道內(nèi)湍動(dòng)作為泥藥混合動(dòng)力,平均反應(yīng)時(shí)間約為15 s。結(jié)果表明污泥在平板濃縮段濾水速度下降,濃縮段跑泥嚴(yán)重,無(wú)法提高帶機(jī)處理能力。足夠反應(yīng)時(shí)間的必要性在生產(chǎn)試驗(yàn)中得到驗(yàn)證。
(1)通過(guò)對(duì)剩余污泥進(jìn)行機(jī)械濃縮和壓濾脫水的過(guò)程模擬,表明在投加絮凝劑前預(yù)先投加污泥調(diào)理劑的雙元投加工藝能顯著提高污泥的重力濾水速率,提高壓濾過(guò)程固體回收率及泥餅含固率。
(2)雙元投加工藝要求調(diào)理劑與污泥有足夠的接觸時(shí)間?!?.5 kg調(diào)理劑+4 kg/tDS絮凝劑”和“1.5 kg調(diào)理劑+6 kg/tDS絮凝劑”兩種投加方案在45 min的反應(yīng)時(shí)間時(shí)的濾水速率均比其在0.25 min對(duì)應(yīng)的濾水速率要顯著提高。“1.5 kg調(diào)理劑+6 kg/tDS絮凝劑”方案下,45 min的反應(yīng)時(shí)間明顯將泥餅含固率從15.7%提高至16.9%、固體回收率從89.2%提高至98.2%;而0.25 min的快速反應(yīng)則在泥餅含固率指標(biāo)上沒有改善,固體回收率略有提高,僅為93.2%。
(3)調(diào)理劑/絮凝劑的最佳投配率比例為“1 kg調(diào)理劑+5 kg/tDS絮凝劑”。調(diào)理劑投配率大于2 kg/tDS時(shí),其濾水速率與不投加調(diào)理劑時(shí)相比顯然沒有優(yōu)勢(shì)。
(4)按最佳投配率比例的調(diào)理劑/絮凝劑雙元投加工藝應(yīng)用于中國(guó)北方某污水處理廠的污泥脫水實(shí)踐,三臺(tái)帶機(jī)平均最大污泥處理流量為33.6 m3/h,處理能力提高20%。同時(shí),帶機(jī)平均固體回收率從84%提高至91%。
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