張彬彬, 王開春, 董自斌, 楊志林, 袁麗娟, 李學(xué)字
(中藍(lán)連海設(shè)計(jì)研究院,江蘇 連云港 222004)
微電解-A/O工藝處理電鍍廢水
張彬彬, 王開春, 董自斌, 楊志林, 袁麗娟, 李學(xué)字
(中藍(lán)連海設(shè)計(jì)研究院,江蘇 連云港 222004)
采用微電解-A/O工藝處理浙江某電鍍廠的廢水,重點(diǎn)考察了微電解單元和A/O單元的工藝條件對廢水處理效果的影響。微電解時(shí)調(diào)節(jié)電鍍廢水的pH值至3.0,曝氣6h。A/O工藝的最佳條件為:運(yùn)行溫度20℃,曝氣時(shí)間24h,溶解氧3 mg/L,厭氧階段葡萄糖的投加量1.40g/L,好氧階段NaHCO3的投加量0.75g/L。采用微電解-A/O工藝處理電鍍廢水,出水中氨氮、總氮和COD的質(zhì)量濃度均達(dá)到《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008),去除效果顯著、穩(wěn)定。
微電解;A/O;電鍍廢水;氨氮;廢水處理
電鍍是利用電化學(xué)方法對金屬和非金屬表面進(jìn)行裝飾、保護(hù)及獲取某些新性能的一種工藝過程[1]。電鍍廢水中含有的重金屬離子(如鉻、銅、鎳、鎘、鉛、錫等)屬有毒物質(zhì),如不經(jīng)治理就直接排放,既污染環(huán)境,又浪費(fèi)寶貴的重金屬資源,必須加以綜合處理。20世紀(jì)80年代,利用微生物處理重金屬工業(yè)廢水成為國內(nèi)外科研人員研究的新課題,它具有效率高、選擇性強(qiáng)、吸附容量大等優(yōu)點(diǎn),不會造成二次污染,且廢水處理成本低,面世后便引起了廣泛注意,得到了較快的發(fā)展[2]。
微電解法作為一種廢水預(yù)處理方法被廣泛研究,鐵碳填料的氧化還原反應(yīng)、電化學(xué)作用以及其上發(fā)生的微小原電池反應(yīng)可對廢水中的污染物起到預(yù)處理的作用[3-4]。A/O 工藝是生物脫氮的傳統(tǒng)工藝,一般包括硝化和反硝化兩個(gè)階段,分別由硝酸菌和反硝酸菌作用完成,被廣泛應(yīng)用于各類工程[5]。
本文采用微電解-A/O工藝處理電鍍廢水。其中,微電解作為預(yù)處理單元主要用于氧化難降解的有機(jī)物,A/O單元用于去除大部分的氨氮、有機(jī)氮和COD。重點(diǎn)考察了微電解和A/O單元運(yùn)行的最佳工藝參數(shù),為進(jìn)一步工業(yè)化應(yīng)用提供依據(jù)。
試劑:HCl,NaOH,NaHCO3,葡萄糖,磷酸二氫鉀,微量元素營養(yǎng)液,鐵碳原料。
試驗(yàn)所用廢水取自浙江某電鍍廠,外觀略帶黃色,無味。水質(zhì)指標(biāo)為:COD 260.6mg/L,氨氮30.98mg/L,總氮131mg/L。廢水中的有機(jī)氮主要來自于除油、除蠟等前處理工序。
儀器:恒溫?cái)嚢杵?,BT100-1F型恒流蠕動(dòng)泵,UV-2550型紫外可見分光光度計(jì),WTW Oxi 3205型溶氧儀,CM-05型COD多參數(shù)分析儀,轉(zhuǎn)子流量計(jì)。
微電解-A/O工藝流程,如圖1所示。其中,好氧池的有效容積為6.5L,厭氧池的有效容積為3.5 L。電鍍廢水先經(jīng)過微電解去除部分難降解的有機(jī)物;再加入NaOH調(diào)節(jié)pH值至7.5左右;然后進(jìn)入A/O反應(yīng)器去除大部分有機(jī)物、氨氮和有機(jī)氮,通過污泥回流使生物脫氮更加充分;最后經(jīng)過沉淀池進(jìn)行泥水分離,使之達(dá)標(biāo)排放。
圖1 微電解-A/O工藝流程
采用重鉻酸鉀滴定法(GB 11914-89)分析COD;采用蒸餾-中和滴定法(HJ 537-2009)分析氨氮;采用硒催化礦化法(GB 11891-89)分析凱氏氮;采用酚二磺酸分光光度法(GB/T 7480-1987)測定硝酸鹽氮;采用鹽酸萘乙二胺分光光度法(HJ 479-2009)測定亞硝酸鹽氮。
2.1.1 最佳pH值的確定
微電解所用的填料為鐵碳不規(guī)則性填料,該填料性能良好,適合用于電鍍廢水的處理。文獻(xiàn)[6-9]指出:微電解最適合的環(huán)境條件為酸性條件;對于不同類型的廢水,微電解的最佳pH值有所變化。分別調(diào)節(jié)廢水的pH 值為2,3,4,5,6,研究pH 值對出水中COD的質(zhì)量濃度和有機(jī)氮轉(zhuǎn)化量的影響,試驗(yàn)結(jié)果,如圖2所示。
圖2 pH值對出水中COD和有機(jī)氮轉(zhuǎn)化量的影響
由圖2可知:隨著pH值從2升高至6,有機(jī)氮轉(zhuǎn)化量呈下降趨勢,出水中COD的質(zhì)量濃度呈上升趨勢;當(dāng)pH值為3時(shí),有機(jī)氮轉(zhuǎn)化量較高,且出水中COD的質(zhì)量濃度最低。因此,確定最佳的pH值為3。
2.1.2 最佳曝氣時(shí)間的確定
曝氣時(shí)間對有機(jī)物的去除及能耗均有影響。對于企業(yè)而言,曝氣時(shí)間還關(guān)系到廢水處理的運(yùn)行成本。設(shè)定曝氣時(shí)間為2,4,6,10,12h,研究曝氣時(shí)間對出水中COD的質(zhì)量濃度和有機(jī)氮轉(zhuǎn)化量的影響,試驗(yàn)結(jié)果,如圖3所示。
由圖3可知:隨著曝氣時(shí)間從2h延長至6h,出水中COD的質(zhì)量濃度呈下降趨勢,有機(jī)氮轉(zhuǎn)化量迅速上升;隨著曝氣時(shí)間從6h延長至12h,出水中COD的質(zhì)量濃度和有機(jī)氮轉(zhuǎn)化量變化不大。因此,確定最佳的曝氣時(shí)間為6h。
圖3 曝氣時(shí)間對出水中COD和有機(jī)氮轉(zhuǎn)化量的影響
2.2.1 NaHCO3的影響
氨氧化菌在將氨氮氧化成硝酸鹽和亞硝酸鹽的過程中會消耗堿度,使環(huán)境呈酸性,因此,需要外加堿度。本試驗(yàn)選擇投加NaHCO3來增加堿度。該電鍍廢水本身的堿度在0.6g/L左右,計(jì)算求得NaHCO3的理論投加量為1.23g/L。分別投加0.45,0.60,0.75,0.90,1.05,1.20g/L 的 NaHCO3至曝氣池中補(bǔ)充堿度,研究NaHCO3的投加量對出水中各項(xiàng)指標(biāo)的影響,試驗(yàn)結(jié)果,如圖4所示。
圖4 NaHCO3的投加量對出水中各項(xiàng)指標(biāo)的影響
由圖4可知:當(dāng)NaHCO3的投加量為0.45~0.75g/L時(shí),出水中氨氮、硝酸鹽、亞硝酸鹽、凱氏氮和COD的質(zhì)量濃度均呈下降趨勢;當(dāng)NaHCO3的投加量為0.90~1.20g/L時(shí),上述各項(xiàng)指標(biāo)的質(zhì)量濃度均變化不大。由此可見,當(dāng)NaHCO3的投加量為0.75g/L時(shí),電鍍廢水已基本達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。
2.2.2 葡萄糖的影響
在厭氧池中投加葡萄糖,可補(bǔ)充反硝化脫氮過程中消耗的碳源。計(jì)算求得葡萄糖的理論投加量為1.14g/L,此外微生物自身的生長也會消耗部分碳源。分別投加0.50,0.80,1.10,1.40,1.70,2.00 g/L的葡萄糖至厭氧池中補(bǔ)充外加碳源,研究葡萄糖的投加量對出水中各項(xiàng)指標(biāo)的影響,試驗(yàn)結(jié)果,如圖5所示。
圖5 葡萄糖的投加量對出水中各項(xiàng)指標(biāo)的影響
由圖5可知:當(dāng)葡萄糖的投加量為0.50~1.40 g/L時(shí),出水中硝酸鹽和凱氏氮的質(zhì)量濃度呈下降趨勢,氨氮、亞硝酸鹽和COD的質(zhì)量濃度變化不大;當(dāng)葡萄糖的投加量為1.70~2.00g/L時(shí),出水中氨氮和COD的質(zhì)量濃度呈上升趨勢,硝酸鹽、亞硝酸鹽和凱氏氮的質(zhì)量濃度變化不大。由此可見,過量的葡萄糖不僅會使出水中COD的質(zhì)量濃度升高,而且會抑制氨氧化菌的活性。綜上所述,當(dāng)葡萄糖的投加量為1.40g/L時(shí),電鍍廢水已基本達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。
2.2.3 曝氣時(shí)間的影響
考慮到硝酸菌和亞硝酸菌的代時(shí)較長,因此,分別設(shè)定好氧池的曝氣時(shí)間為8,12,15,24,48h,研究曝氣時(shí)間對出水中各項(xiàng)指標(biāo)的影響,試驗(yàn)結(jié)果,如圖6所示。
圖6 曝氣時(shí)間對出水中各項(xiàng)指標(biāo)的影響
由圖6可知:隨著曝氣時(shí)間從8h延長至15h,出水中氨氮和COD的質(zhì)量濃度呈下降趨勢;隨著曝氣時(shí)間從24h延長至48h,出水中氨氮、硝酸鹽、亞硝酸鹽、凱氏氮和COD的質(zhì)量濃度基本不變。由此可見,當(dāng)曝氣時(shí)間為24h時(shí),已基本去除絕大部分的有機(jī)物和總氮。
2.2.4 溫度的影響
考慮到溫度會對微生物的降解活性產(chǎn)生影響,因此,分別設(shè)定溫度為24,22,20℃,研究溫度對出水中各項(xiàng)指標(biāo)的影響,試驗(yàn)結(jié)果,如圖7所示。
圖7 溫度對出水中各項(xiàng)指標(biāo)的影響
由圖7可知:當(dāng)溫度為24℃,22℃和20℃時(shí),出水中氨氮、凱氏氮和COD的質(zhì)量濃度均能夠達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),且20℃時(shí)的處理效果略好于24℃和22℃時(shí)的??紤]到廢水的實(shí)際溫度約為20℃,且升高溫度會增加運(yùn)行成本,所以確定最佳的溫度為20℃。
2.2.5 溶解氧的影響
溶解氧是通過曝氣實(shí)現(xiàn)的,調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)子流量計(jì)可以有效地控制曝氣量,從而改變微電解-A/O工藝的溶解氧。試驗(yàn)結(jié)果表明:溶解氧應(yīng)控制在3mg/L左右;低于3mg/L,氨氮和亞硝酸鹽降解不徹底,導(dǎo)致出水中氨氮和亞硝酸鹽的質(zhì)量濃度升高;高于3 mg/L,則會導(dǎo)致能耗升高[10]。
(1)采用微電解工藝可以去除電鍍廢水中部分難降解的有機(jī)物。微電解的最佳試驗(yàn)條件為:調(diào)節(jié)電鍍廢水的pH值至3.0,曝氣6h。
(2)A/O工藝的最佳條件為:運(yùn)行溫度20℃,曝氣時(shí)間24h,溶解氧3mg/L,厭氧階段葡萄糖的投加量1.40g/L,好氧階段NaHCO3的投加量0.75 g/L。采用微電解-A/O工藝處理電鍍廢水,出水中氨氮、總氮和COD的質(zhì)量濃度均達(dá)到《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008),去除效果顯著、穩(wěn)定。
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Treatment of Electroplating Wastewater by Micro-electrolysis-A/O Process
ZHANG Bin-bin, WANG Kai-chun, DONG Zi-bin, YANG Zhi-lin, YUAN Li-juan, LⅠ Xue-zi
(China Bluestar Lehigh Engineering Corporation,Lianyungang 222004,China)
The electroplating wastewater of an enterprise in Zhejiang province was treated by micro-electrolysis-anaerobicaerobic process with focus on investigating the effects of the process conditions on the wastewater treating efficiency.When micro-electrolysis is performed,the pH value in the electroplating wastewater is adjusted to 3.0,and aerated for 6h.The optimum A/O process conditions are as follows:operating temperature is 20℃,aeration time 24h,dissolved oxygen 3mg/L,dosage of C6H12O61.40g/L in anaerobic phase and dosage of NaHCO30.75g/L in aerobic phase.When micro-electrolysis-A/O process is used to treat electroplating wastewater,the mass concentrations of ammonia nitrogen,total nitrogen and COD in the treated water are all up to the Discharge Standards of Electroplating Contaminants(GB 21900-2008),removing efficiency being remarkable and stable.
micro-electrolysis;anaerobic-aerobic;electroplating wastewater;ammonia nitrogen;wastewater treatment
江蘇省科技廳科技公共服務(wù)平臺項(xiàng)目(BM2011094);連云港市中小企業(yè)創(chuàng)新基金(CK201005)
X 703.1
A
1000-4742(2013)01-0039-04
2011-11-24