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脫硫增效劑在濕法FGD系統(tǒng)的應(yīng)用與比較

2013-09-21 08:51:36于崢
電力科技與環(huán)保 2013年6期
關(guān)鍵詞:增效劑循環(huán)泵石灰石

于崢

(廣州珠江電力有限公司,廣東廣州 511457)

0 引言

采用煙氣脫硫裝置控制燃煤電廠SO2排放已成為社會共識,目前80%以上的燃煤電廠都應(yīng)用石灰石—石膏濕法脫硫技術(shù)。盡管該技術(shù)工藝成熟,脫硫效率高[1],但也存在著初期投資大,運行費用高,脫硫效率不穩(wěn)定,石膏品質(zhì)較差,設(shè)備結(jié)垢腐蝕等問題;隨著“十二五”提出實施世界上最為嚴格排放標準的新要求和《火電廠大氣污染物排放標準》(GB 13223-2011)的頒布,增加了燃煤電廠污染物減排工作的壓力。為了確保脫硫系統(tǒng)長期穩(wěn)定運行,對大多數(shù)運行的石灰石—石膏濕法脫硫工藝提出了技術(shù)改造要求,在對原有脫硫設(shè)備不進行增容改造的前提下,應(yīng)用脫硫增效劑來滿足脫硫系統(tǒng)的設(shè)計脫硫效率是目前脫硫的研究方向[2]。

在脫硫過程中,石灰石與SO2的反應(yīng)速度受控于CaCO3的溶解速度[3],由于雙模效應(yīng),阻礙了Ca-CO3在水中的溶解。研究表明[4-5],通過添加脫硫增效劑可增加液相堿度,改善石灰石漿液與SO2的化學(xué)反應(yīng)與傳質(zhì)過程條件,促進石灰石粉顆粒的溶解并提高反應(yīng)活性,緩沖漿液pH值的下降,加快漿液與SO2的反應(yīng)速度,加速硫酸根離子的結(jié)晶速度,強化其脫硫過程,提高脫硫效率。

2012年7月,某電廠對3、4號機組2×300MW石灰石—石膏濕法煙氣脫硫裝置(2號吸收塔)進行添加脫硫增效劑試驗,分別使用A、B、C三種(A為廣州唯普電力科技有限公司自行研發(fā)的WP5201型、B為深圳維爾杰機械有限公司代理英國寶萊爾公司的POLYTE505型、C為長沙宏富環(huán)保技術(shù)有限公司代理美國克朗普頓公司的GS-CH系列)脫硫增效劑,在同等工況條件下對添加增效劑前、后的脫硫效率、鈣硫比、石膏品質(zhì)和停運1臺漿液循環(huán)泵的電能消耗等指標進行比較,檢驗使用三種增效劑的在FGD系統(tǒng)中的應(yīng)用效果,并進行經(jīng)濟性評價[6],為今后系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化運行提供可靠的技術(shù)支持。

1 試驗過程

1.1 系統(tǒng)簡介

某電廠3、4號爐脫硫系統(tǒng)采用石灰石—石膏濕法脫硫工藝全煙氣進行脫硫,采用兩爐一塔系統(tǒng),設(shè)增壓風(fēng)機和旁路煙道;3、4號脫硫公用系統(tǒng)包括干粉混水制漿、石膏脫水系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)、物料輸送系統(tǒng)(石膏和石灰石輸送)及工藝水系統(tǒng)、電控系統(tǒng)等。滿負荷工況下正常運行時,設(shè)計煤種硫分為0.8%,對應(yīng)的吸收塔入口SO2濃度約為1600mg/m3,3臺漿液循環(huán)泵同時運行情況下設(shè)計脫硫效率不小于93%。

1.2 試驗依據(jù)和標準

試驗依據(jù):該電廠脫硫裝置設(shè)計技術(shù)資料和脫硫運行規(guī)程,3、4號爐脫硫系統(tǒng)運行與環(huán)?;灁?shù)據(jù),三家脫硫增效劑公司技術(shù)資料;試驗標準:《脫硫石膏分析》(VGB-M701e),《石膏化學(xué)分析方法》(GB/T 5484-2000)。

1.3 試驗工況安排

在脫硫系統(tǒng)穩(wěn)定運行條件下,加入增效劑,記錄脫硫率變化情況;停漿液循環(huán)泵或改變補漿量,記錄脫硫率變化情況,每種脫硫增效劑計劃試驗周期為4天。第一天加藥量為850kg,其后3天每天的加藥量均為150kg。完成上次試驗后,間隔10天以上才進行下次試驗。

1.4 試驗結(jié)果

從試驗結(jié)果看,分別加入3種脫硫增效劑后,系統(tǒng)脫硫效率均有不同程度的提高,表明增效劑有效促進了還原劑與SO2的反應(yīng);停A漿液循環(huán)泵期間,添加寶萊爾POLYTE505型增效劑出現(xiàn)脫硫效率下降趨勢。正常運行負荷范圍內(nèi),初次投加、停泵(試驗條件下A循環(huán)泵停泵時間約16h)和繼續(xù)按0.1%質(zhì)量濃度投加增效劑的脫硫效率曲線變化見圖1、圖2和圖3。

圖1 初次投加后脫硫效率變化曲線

圖2 停A漿液循環(huán)泵后脫硫效率變化曲線

圖3 繼續(xù)投加后脫硫效率變化曲線

2 試驗分析

2.1 運行狀況分析

在相同工況條件安排下添加三種增效劑的運行效果見表1。試驗期間,每天對石膏漿液及石膏進行取樣分析,結(jié)果見表2。

表1 增效劑添加前后的運行效果

從表1、表2可以看出,在機組負荷和入口SO2濃度波動不大的情況下,使用增效劑后脫硫效率從95.15% ~96.49%上升到 96.14% ~98.04% 之間,最大提高約2.21%;停運A漿液循環(huán)泵,脫硫效率仍然保持在96.43% ~97.27%之間;在使用脫硫增效劑后鈣硫比從未使用藥劑顯著降低,最高下降至2.64;經(jīng)查未加入增效劑前實驗室歷史分析數(shù)據(jù),二期脫硫石膏漿液中CaCO3質(zhì)量分數(shù)平均值5%(合格值為<3%);石膏產(chǎn)品中平均值3.65%(合格值為<1.5%),吸收塔中添加 A、B、C 增效劑后,試驗時段內(nèi)石膏漿液中CaCO3質(zhì)量分數(shù)分別為1.55%、3.01%及1.39%;石膏產(chǎn)品中CaCO3質(zhì)量分數(shù)分別為 1.30%、1.86%及 1.45%。

表2 石膏漿液及石膏品質(zhì)成分分析

2.2 經(jīng)濟效益分析

按300MW機組FGD系統(tǒng)每月投放藥劑用量4.5t計,結(jié)合三種增效劑單價估算,使用三家脫硫增效劑的節(jié)能降耗費用比對分析(以平均30t/月計)見表3。

表3 一個月添加脫硫增效劑的費用比對 元

從表3可以看出,使用A、B、C三種脫硫增效劑均可以產(chǎn)生一定的經(jīng)濟效益,其中A、C脫硫增效劑的效果較好,適應(yīng)該廠運行工況。

3 結(jié)語

(1)2號吸收塔中添加脫硫增效劑后,氧化、脫水系統(tǒng)運行正常,在同工況條件下脫硫效率明顯提高,相對提高了系統(tǒng)SO2超排控制能力。

(2)停運1臺漿液循環(huán)泵,相對降低系統(tǒng)所需液氣比和系統(tǒng)廠用電率,從而有效減少脫硫運行和檢修費用,保證了設(shè)備運行的可靠性,脫硫系統(tǒng)運行的經(jīng)濟性得以提高。

(3)鈣硫比是判定石灰石消耗量和石灰石利用率的重要依據(jù)。鈣硫比的下降較大程度地提高了石灰石活性及其利用率,降低了石膏中石灰石的過剩率,提高了石膏品質(zhì)。

(4)從增效劑廠家現(xiàn)場運行和試驗數(shù)據(jù)分析,A、C增效劑效果相對較好,適應(yīng)該廠的運行工況。

[1]胡金榜,胡玲玲,段振亞,等.濕法煙氣脫硫添加劑研究進展[J].化學(xué)工業(yè)與工程,2005,22(6):456 -460.

[2]彭桂云,朱 躍,高正來,等.脫硫增效劑在電廠的應(yīng)用[J].華電技術(shù),2011,33(7):65 -67.

[3]汪江,朱仁涵.脫硫增效劑在石灰石/石膏濕法脫硫系統(tǒng)的應(yīng)用[J].大科技,2010,(11):358 -359.

[4]董善寧,佟會玲,陳昌和.使用添加劑調(diào)質(zhì)鈣基脫硫劑的機理概述[J].環(huán)境科學(xué)與技術(shù),2004,27(4):107 -110.

[5]許雪松,金定強.淺淪濕法煙氣脫硫系統(tǒng)的氧化問題[J].電力科技與環(huán)保,2010,26(4):41 -42.

[6]張如義,任宏俊.化學(xué)增效劑在石灰石—石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng)中的應(yīng)用[C].第十四屆二氧化硫氮氧化物、汞、細顆粒物污染控制技術(shù)與管理國際交流會論文集.上海:2010.

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