鄭紀東
(山東東明石化集團萬海氯堿有限公司,山東 東明 274500)
東明萬海氯堿化工有限公司現(xiàn)有15萬t/a離子膜燒堿生產(chǎn)裝置。電解裝置副產(chǎn)的氫氣很少一部分用于合成鹽酸,其余全部放空處理,既不安全又造成了資源的巨大浪費。東明石化集團中油公司的25萬t/a加氫精制裝置缺乏高純度的氫氣,為了充分利用現(xiàn)有的氫氣資源,氯堿公司增設氫氣回收利用設施,設1臺1 000 m3濕式氣柜及1套氫氣增壓輸送設施,回收燒堿裝置產(chǎn)生的氫氣,輸送至中油公司加氫精制裝置,實現(xiàn)資源的綜合利用。
由電解工序電解槽陰極室產(chǎn)生的85℃濕氫氣含有大量的水蒸氣和堿霧,通過冷卻降溫,使水由氣態(tài)凝結為液態(tài)并與氫氣分離,達到氫氣干燥清潔的目的。高溫濕氫氣進入氫處理系統(tǒng)的洗滌塔下部,經(jīng)洗滌液洗滌、冷卻后約為45℃,其中,75%~80%的水分得到冷凝,并除去了氫氣中所夾帶的堿霧。氫氣從塔頂出來,進入液環(huán)式氫氣壓縮機加壓至約0.1 MPa,再經(jīng)水霧捕沫器除去氫氣夾帶的水霧后,經(jīng)氫氣分配臺,一部分送至三合一鹽酸合成爐生產(chǎn)鹽酸;另一部分輸送至氫氣柜。通過1 000 m3濕式氣柜緩沖貯存,緩沖后的氫氣經(jīng)過活塞式壓縮機壓縮后,約為0.7~0.9MPa,輸送至25萬t/a加氫裝置作原料?;厥昭b置工藝見圖1。
圖1 氫氣回收裝置工藝流程圖
開停車時濃度較低的氫氣、運行過程中的不合格氫氣以及過剩的氫氣經(jīng)分配臺的放空管道和氫氣阻火器排入大氣。
為了使電解槽氫氣壓力保持穩(wěn)定,在壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng)控制下,由氫氣分配臺設1條回流氫氣管線到氫氣壓縮機的進口總管。根據(jù)進氫氣洗滌塔的氫氣總管的壓力的變化自動調(diào)節(jié)回流量,以保證電解工序及本工序氫氣壓力的穩(wěn)定。
為了使氣柜柜容保持穩(wěn)定,在壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng)控制下,由壓縮機出口冷卻器后設1條回流氫氣管線到氣柜的進口總管。根據(jù)柜容變化情況及加氫崗位的壓力變化情況自動調(diào)節(jié)回流量,以保證柜容及加氫崗位氫氣壓力的穩(wěn)定。
為了使前序裝置氫氣壓力保持穩(wěn)定,在壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng)控制下,在氣柜入口管線上設1個壓力自控調(diào)節(jié)閥,根據(jù)前序氫氣壓力變化情況自動調(diào)節(jié),以保氫氣壓力的穩(wěn)定。
此外,在氣柜進出口處還各設1個水封罐,既保證了進出氣柜的氫氣壓力穩(wěn)定,還可在長時間停車時建立一定高度的水封,保證氣柜內(nèi)氫氣不外泄,雜質(zhì)氣體無法進入氣柜。
氫氣無色無味,人不能憑感覺發(fā)現(xiàn);比空氣輕,呈上升趨勢;當氫氣與空氣或氧氣混合時,形成混合比范圍很寬的易燃易爆混合物。
因此,氫氣對處理系統(tǒng)條件要求苛刻,為保證安全生產(chǎn),該公司采取的方法為,設采樣點5個,每8 h采樣一次,嚴格控制氫氣純度;根據(jù)壓力及流量,嚴格規(guī)范氫氣管線直徑;從電解到加氫裝置設多處液封式排凝點,以防管路積水,產(chǎn)生壓力波動;多處設氮氣引入管,以便在開停車時采用分段置換及意外事故時可局部處理;全部放空管道上均設有阻火器、氮氣蒸汽引入管。
2008年夏季,在雷雨天氣時,曾出現(xiàn)雷電引燃氫氣放空管中的氫氣,發(fā)生著火事故。盡管放空管上設有阻火器、氮氣管、蒸汽管,但由于放空管出口氫氣壓力大(約70 kPa)、濃度高,再加上當時雷電發(fā)生高度低、強度大,故仍引起氫氣著火。為避免此類事故再次發(fā)生,當雷雨天氣且氫氣用戶用量減少需放空時改從電解氫氣總管放空,盡量減少氯氫工序氫氣放空量。因為電解工序氫氣總管氫氣壓力低(約為5 kPa),放空基本屬于自然散逸,應避免與雷電接觸的可能。
由于氫氣分子量低,故在實際生產(chǎn)中容易引起壓力波動,在加上電解崗位為保護電解槽設備的完好,設有連鎖裝置,如氫氣壓力波動較大,往往引發(fā)連鎖導致電解跳停,被迫停工。為解決此類問題,電解設有氫氣水封罐、氯氫設有氫氣回流管、氣柜前設有穩(wěn)壓自控閥、鹽酸氫氣緩沖罐前設有穩(wěn)壓自控閥。經(jīng)生產(chǎn)實際驗證,效果良好。
2009年春季,因1個活塞式氫壓機跳停,而當時氫氣量較大,出現(xiàn)柜容超高情況,但由于所用氣柜結構是直升濕式單節(jié)焊接儲氣柜,頂部設有放空管和放空閥,故很好地解決了柜容超高的問題,未引起生產(chǎn)事故。
由于氫氣中含水較多,需要在排凝點定期排凝,但在冬季生產(chǎn)時容易使排凝點出現(xiàn)凍凝無法排水;此外,從液環(huán)式壓縮機到氣柜入口管線較粗(?350 mm)且為裸管,再加上其內(nèi)氫氣壓力較低(70~100 kPa),流速慢,管線內(nèi)凝結水在低點排凝點積聚結冰而無法排凝,導致氫氣壓力波動。因此,對液環(huán)式壓縮機到氣柜入口管線用保溫材料保溫,并在各排凝管線上加蒸汽伴熱,保證持續(xù)排凝。經(jīng)生產(chǎn)實際驗證,效果良好。
(1)在幾次非計劃停車中,緊急關閉氣柜入口前壓力自控閥、氫氣分配臺上現(xiàn)場一次閥、去加氫管線現(xiàn)場一次閥、加氫裝置現(xiàn)場一次閥,對這二段管線包壓,在再次開車時不必對其進行置換;氣柜區(qū)2臺往復式活塞壓縮機走閉路循環(huán),既節(jié)約了氫氣資源又節(jié)約了時間。
(2)2009年8月,在按計劃停車進行設備檢修時,首先關閉進氣柜區(qū)的進料閥和去加氫的送料閥,并對關閉的閥門加盲板,然后,停氣柜區(qū)的2臺往復式活塞壓縮機,再關閉氣柜進出口蝶閥,并對進出口水封罐建立150 cm液封。
(3)以該公司目前生產(chǎn)能力,每年生產(chǎn)時間7 200 h,每小時回收3 358 m3/h氫氣,每年可回收氫氣2 172 t,每標方氫氣按1.3元計算,每年可增效益三千多萬元。自裝置投產(chǎn)以來,已增收3 905萬元。
(4)經(jīng)過增設氫氣回收利用設施,避免了氫氣放空,減少了氫氣著火發(fā)生的可能,實現(xiàn)了零排放。