王敬坡
邯鋼集團礦業(yè)分公司
焦粉是焦化企業(yè)生產過程中產生的副產物,根據煉焦工藝、配煤比、熄焦工藝和輸送流程等的不同,焦粉的產率一般在5-8%之間。因其粒度小,用途少,在鋼鐵聯(lián)合企業(yè)中一般配入燒結作為燃料使用,或用作鍋爐燃料,但不能直接高效使用,沒有發(fā)揮出最大的經濟效益。
煉焦時配入少量焦粉替代瘦煤, 既可以拓寬煉焦煤資源、降低配煤成本, 又解決了焦粉出路問題。不同的研究針對最佳焦粉配比以及粉碎粒級的大小進行了研究, 結果表明焦粉的配比對焦炭質量有明顯的影響,合適的回配比可同時提高焦炭的塊度和抗碎強度[1]。
邯鋼礦業(yè)分公司有2座搗固焦爐,年產焦粉6萬噸,目前主要供公司燒結系統(tǒng)使用。本研究的目的就是探索焦粉用于搗固煉焦的回配技術,降低煉焦成本。
從篩焦樓下的焦粉中篩取粒度<3mm的焦粉作為試樣1。分取試樣1一半制成試樣2,篩分后將1~3mm焦粉重新進行研磨,直至全部<1mm,。對試樣1、試樣2按照GB2001-1991《焦炭工業(yè)分析測定方法》,數據見表1:
表1 焦粉粒級與工業(yè)分析
試驗用煤選用當前生產用煤,其工業(yè)分析結果見表2:
表2 試驗用煤的工業(yè)分析
焦粉本身無粘結性,屬于惰性物質,在配合煤成焦過程中無明顯形態(tài)變化[2],其顆粒表面吸附相當一部分配合煤熱裂解生產的液相產物,使塑性體內液相量減少;在配合煤中添加適量的焦粉,一方面可降低裝爐煤的半焦收縮系數、改善半焦氣孔結構,提高半焦強度;另一方面可以減少相鄰半焦層間的收縮差、減少焦炭裂紋, 達到提高焦炭強度的作用。因此,使用焦粉配煤時需要考慮的思路是:配合煤的黏結性要有富余;焦粉的添加量要適中;焦粉的粒度要盡量小[3]。
根據以上原則,并結合生產實際,制定了5個方案,見表3。
表3 焦粉配煤方案
試驗用配合煤數據見表4
表4 配合煤工業(yè)分析
按照40Kg小焦爐操作規(guī)程進行煉焦試驗,所產出的焦炭按照規(guī)程進行了相關的檢驗,數據如表5:
表5 試驗結果分析表
2.2.1 按照方案1,以3%焦粉Ⅰ替代3%的瘦煤所得焦炭冷強度、熱性能都有明顯下降,焦炭質量明顯變差;
2.2.2 用2%焦粉Ⅰ代替瘦煤進行煉焦時(方案2),焦炭冷強度、熱性能均變差,但質量下降幅度變小;
2.2.3 當焦粉Ⅱ以3%代替瘦煤(方案3),反應性變化不大,反應后強度下降較多,冷強度略好于空白試驗;
2.2.4 方案4所得焦炭機械強度略好于空白方案,反應性也略微降低,但熱強度有所升高。
2.2.5 方案5中,由于增加了2%肥煤,所得焦炭冷強度、熱性能均明顯優(yōu)于空白方案。
通過40Kg搗固小焦爐煉焦試驗,確定了回配焦粉時需重點關注的參數:使焦粉粒度達到1.0mm~0.2mm,且小于0.2mm的占80%;焦粉回配比例不能過高,保持2%最為適宜;配入焦粉后最好能夠增加一定比例的肥煤配比,增加配合煤的膠質體,保證焦炭可以更好的熔融,得到質量較好的焦炭。
按照配比4進行回配,可以得到與原配比質量最為接近的焦炭,可使每噸配合煤成本降低2.47元,以目前礦業(yè)分公司的焦炭產量計算,年可降成本227萬元。
[1]紀同森,齊婳,白朝亮. 干熄焦除塵焦粉配煤煉焦技術的研究與應用[J].山東冶金,2011,33(3):30-32.
[2]王大力,劉平,劉開明. 焦粉替代瘦煤的配煤煉焦試驗研究[J].煤化工,2009,141(2):15-17.
[3]歐陽曙光,呂青青,李紅超,周云輝. 回配焦粉搗固煉焦試驗研究[J].武漢科技大學學報,2012,35(2):30-32.