国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

一起軸流壓縮機(jī)振動間歇波動故障分析與處理

2013-10-15 08:11:02侯新軍張建峰廖與禾
化工裝備技術(shù) 2013年4期
關(guān)鍵詞:渦動軸流油膜

瞿 雷 侯新軍 金 穎 張建峰 廖與禾

(西安陜鼓動力股份有限公司)

0 前言

大型旋轉(zhuǎn)機(jī)械設(shè)備廣泛應(yīng)用于冶金、石化、電力及能源等領(lǐng)域,作為工廠關(guān)鍵的動設(shè)備,其是否安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行,將直接影響到企業(yè)的正常生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)效益。為降低機(jī)組維護(hù)、檢修費(fèi)用,提高機(jī)組利用率,各工廠的設(shè)備檢修模式已由傳統(tǒng)的定期檢修、事后檢修向基于機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)的檢修模式逐漸轉(zhuǎn)變[1]。伴隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、旋轉(zhuǎn)機(jī)械設(shè)備故障診斷技術(shù)的日益發(fā)展與成熟,以遠(yuǎn)程監(jiān)測設(shè)備為載體的遠(yuǎn)程在線監(jiān)測技術(shù)憑借其實(shí)效性強(qiáng)、特征信息全面、響應(yīng)速度快、故障定位效率高等優(yōu)勢[2],深受廣大設(shè)備管理者青睞。

本文主要針對國內(nèi)某化工企業(yè)硝酸裝置中軸流壓縮機(jī)出現(xiàn)的間歇性振動波動故障,利用遠(yuǎn)程監(jiān)測平臺對故障現(xiàn)象進(jìn)行精密分析與診斷,定位故障源并提供排查、檢修措施,有效地提高了設(shè)備檢修效率,保證了該機(jī)組的安全、穩(wěn)定運(yùn)行。

1 機(jī)組概況

該軸流壓縮機(jī)為西安陜鼓動力股份有限公司生產(chǎn)的全靜葉可調(diào)式軸流壓縮機(jī) (型號為AV40-15),采用水平剖分的一體式結(jié)構(gòu),支承軸承直接安裝在下機(jī)殼上。該軸流壓縮機(jī)的主要特性參數(shù)如表1所示。整個硝酸裝置的低速軸系部分由軸流壓縮機(jī)、尾透、齒輪箱組成,各單機(jī)間均采用剛性聯(lián)軸器連接,該機(jī)組的遠(yuǎn)程監(jiān)測系統(tǒng) (S8000)總貌圖低速軸系部分如圖1所示。

表1 軸流壓縮機(jī)的主要特征參數(shù)

圖1 硝酸裝置遠(yuǎn)程監(jiān)測系統(tǒng)的低速軸系部分

圖2 軸流壓縮機(jī)振動間歇波動趨勢

2012年3月7日至6月13日,軸流壓縮機(jī)處于連續(xù)運(yùn)行狀態(tài),振動十分平穩(wěn)。自2012年6月16日啟機(jī)、平穩(wěn)運(yùn)行一段時間后,軸流壓縮機(jī)開始出現(xiàn)間歇性振動波動現(xiàn)象 (見圖2)。在工藝系統(tǒng)參數(shù)無明顯變化的條件下,軸流進(jìn)氣側(cè)的振動由14μm、15μm 突變至74μm、51μm (停機(jī)值80μm),軸流排氣側(cè)振動亦存在明顯突變。軸流壓縮機(jī)的振動間歇性波動已經(jīng)嚴(yán)重影響到用戶的機(jī)組安全運(yùn)行及正常生產(chǎn),陜鼓遠(yuǎn)程監(jiān)測中心通過遠(yuǎn)程監(jiān)測平臺對此次故障進(jìn)行精密分析、診斷,解決了該軸流壓縮機(jī)的振動故障。

2 振動特征及原因分析

2.1 振動特征譜圖分析

軸流壓縮機(jī)自6月16日啟動后至6月29日期間,先后發(fā)生過5次間歇性波動。在穩(wěn)定工況下,對比軸流壓縮機(jī)振動波動前、后的振動頻譜和軸心軌跡等特征 (見圖3~圖5),可以看到有如下一些特點(diǎn)。

圖3 波動前進(jìn)氣側(cè)的頻譜特征

(1)振動突變前,進(jìn)氣側(cè)以工頻 (X)為主,含少量二倍頻 (2X)及0.34倍頻 (0.34X),排氣側(cè)的主要激振頻率與進(jìn)氣側(cè)類似。振動突變后,進(jìn)氣側(cè)振動以低頻為主,0.34X處的能量尤其突出,工頻、二倍頻基本不變,排氣側(cè)振動與進(jìn)氣側(cè)變化相似,但波動幅度較小。

圖4 波動后進(jìn)氣側(cè)的頻譜特征

圖5 波動前、后進(jìn)氣側(cè)的軸心軌跡

(2)振動突變前,進(jìn)氣側(cè)軸心軌跡的重復(fù)性一般,形狀近似 “橢圓狀”,但偏心率較大,伴隨著輕微的軸頸渦動與動靜摩擦征兆,初相點(diǎn)相對位置基本穩(wěn)定;振動突變后,轉(zhuǎn)子的軸頸在軸承中晃動,轉(zhuǎn)子初相點(diǎn)的相對位置呈現(xiàn)不規(guī)則、劇烈變化狀態(tài)。

從軸流的激振頻率特征變化分析 (見表2),波動前激振頻率以工頻為主,伴隨著較小比例的分倍頻,波動后激振頻率主要集中在0.34X處,分倍頻 (0.34X)處的能量比例高達(dá)60%,軸流壓縮機(jī)的振動波動屬于一起典型的低頻振動故障。該轉(zhuǎn)子的一階臨界轉(zhuǎn)速約為2500 r/min(0.32X~41.6 Hz),說明軸流振動波動頻率與轉(zhuǎn)子一階固有頻率比較接近,易激發(fā)轉(zhuǎn)子的共振模態(tài),這屬于典型的轉(zhuǎn)子低頻自激振動故障特征,符合此類振動特征的故障有氣流激振或油膜渦動 (油膜振蕩)兩種可能[3-4]。

表2 突變前后的進(jìn)氣側(cè)激振頻率特征對比 (單位:μm)

2.2 現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)分析

氣流激振和油膜渦動都屬于自激振動,兩者引起的振動特征在很多方面是相似的。油膜渦動故障的突出特點(diǎn)是與轉(zhuǎn)速及潤滑參數(shù)有關(guān),氣流激振故障的突出特點(diǎn)是與機(jī)組所帶負(fù)荷有關(guān)[4]。為確定軸流振動波動的性質(zhì),建議現(xiàn)場通過調(diào)節(jié)潤滑油溫或轉(zhuǎn)速,觀察其變化對軸流振動波動的影響。由于軸流振動突變后振動幅值較高且逼近停機(jī)值,現(xiàn)場擔(dān)心潤滑油溫調(diào)節(jié)過程較慢無法對波動產(chǎn)生快速影響,最終采取了調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速的實(shí)驗(yàn)方式。

在工藝系統(tǒng)基本穩(wěn)定的條件下,軸流的出口壓力為0.3 MPa,送風(fēng)流量為60 372 Nm3/h,機(jī)組基本在設(shè)計工況區(qū)域運(yùn)行。從軸流振動波動產(chǎn)生的過程分析,其振動上漲具備突發(fā)性,短時間內(nèi)振動值增長約20~50μm不等。每次當(dāng)軸流出現(xiàn)波動后,在保持負(fù)荷基本不變的條件下,現(xiàn)場將軸流轉(zhuǎn)速從7875 r/min降低到7760 r/min,經(jīng)過短暫時間后振動快速回落到原先的振動水平,軸流的振動波動被有效抑制。由此可見,轉(zhuǎn)速變化對于轉(zhuǎn)子的振動波動影響顯著,說明油膜渦動是引起轉(zhuǎn)子振動波動的主導(dǎo)因素[5]。從多次振動波動發(fā)生的時刻分析,軸流振動波動具有較強(qiáng)的隨機(jī)性,說明存在不穩(wěn)定的擾動力是誘發(fā)油膜渦動的主要原因之一。

3 故障排查

綜合上述的分析,可以初步確診軸流風(fēng)機(jī)的振動波動主要是由油膜渦動引起的。引起油膜渦動的因素較多,大致可以歸納為軸承穩(wěn)定性不足和過大的外界擾動力等兩個方面。因此排查、治理故障的措施應(yīng)從提高軸承穩(wěn)定性、減小外界振動力等兩方面著手[6-7]。重點(diǎn)應(yīng)檢查軸流壓縮機(jī)支承軸承的安裝情況,轉(zhuǎn)子與定子部件的各級間隙,并確認(rèn)是否存在明顯碰磨現(xiàn)象。

通過檢查發(fā)現(xiàn),第14級部分靜葉O形圈已老化,靜葉出現(xiàn)松動,松動后的靜葉與轉(zhuǎn)子存在明顯的摩擦現(xiàn)象,嚴(yán)重影響轉(zhuǎn)子的穩(wěn)定性。另外,進(jìn)氣側(cè)軸承的頂間隙達(dá)到0.25 mm,已經(jīng)達(dá)到技術(shù)要求的上限值,且比投運(yùn)之初的值明顯增大。由此說明,由于機(jī)組長時間運(yùn)行,進(jìn)氣側(cè)軸承已由橢圓瓦向圓瓦轉(zhuǎn)變,使得軸承穩(wěn)定性降低,發(fā)生油膜渦動乃至油膜振蕩的可能性增加。

最后,通過更換部分松動的靜葉O形圈消除了動靜部件的碰磨現(xiàn)象,同時研磨了進(jìn)氣側(cè)軸瓦的中分面以縮小頂隙,從而提高了進(jìn)氣側(cè)軸瓦穩(wěn)定性及抗擾動能力。在完成上述檢修及整改工作后,機(jī)組重新組裝,然后試車。在工作負(fù)荷下,軸流壓縮機(jī)的振動值整體保持在較低水平,其中進(jìn)氣側(cè)振動約為12μm,排氣側(cè)振動為17μm,四個測點(diǎn)的振動均十分平穩(wěn)。圖6所示為該機(jī)檢修后連續(xù)運(yùn)行約半個月的振動狀況,由圖可見,軸流壓縮機(jī)未再出現(xiàn)劇烈的波動現(xiàn)象,振動波動現(xiàn)象完全消除。

圖6 檢修后的軸流壓縮機(jī)振動狀況

4 結(jié)束語

綜合分析軸流振動波動的特點(diǎn)、檢修結(jié)果和最后的試車情況可知,轉(zhuǎn)子與部分靜葉摩擦產(chǎn)生的擾動激振力是引起波動的直接原因,而進(jìn)氣側(cè)軸承頂隙偏大導(dǎo)致軸承穩(wěn)定性不足、抗擾動能力差,也是導(dǎo)致此次故障不可忽視的因素。

油膜渦動作為一種低頻自激振動故障,其治理措施從減小擾動激振力與提高軸承穩(wěn)定性兩方面著手可以取得十分顯著的效果,這對于提高機(jī)組檢修效率、縮短機(jī)組停機(jī)時間、減少用戶經(jīng)濟(jì)損失有著十分重要的意義。

[1] 陳祿.點(diǎn)檢定修與狀態(tài)檢修模式的應(yīng)用推廣探討 [J] .電力安全技術(shù),2009,11(5):35-36.

[2] 楊濤,黃樹紅.網(wǎng)絡(luò)化汽輪機(jī)組遠(yuǎn)程監(jiān)測及故障診斷系統(tǒng)的研究 [J] .動力工程,2004,24(6):840-844.

[3] 屈梁生.機(jī)械故障的全息診斷原理 [M] .北京:科學(xué)出版社,2007:84-93.

[4] 楊建剛.旋轉(zhuǎn)機(jī)械振動分析與工程應(yīng)用 [M] .北京:中國電力出版社,2007:215-231.

[5] 施維新.汽輪發(fā)電機(jī)組振動及事故 [M] .第2版.北京:中國電力出版社,1999:220-221.

[6] 胡榮華.汽輪發(fā)電機(jī)組油膜渦動故障分析與處理 [J] .噪聲振動控制,2007,10(5):90-93.

[7] 張新勇,段滋華,張牢牢.滑動軸承油膜渦動及油膜振蕩研究 [J] .太原理工大學(xué)學(xué)報,2008,39(3):232-235.

猜你喜歡
渦動軸流油膜
軸流壓氣機(jī)效率評定方法
長城油膜軸承油在高速棒材生產(chǎn)線的應(yīng)用
石油商技(2021年1期)2021-03-29 02:36:04
大型數(shù)控立式磨床靜壓轉(zhuǎn)臺油膜熱特性仿真及其實(shí)驗(yàn)分析
BTA鉆桿渦動數(shù)學(xué)建模及實(shí)驗(yàn)研究
超大型軸流風(fēng)機(jī)在十天高速西秦嶺隧道中的應(yīng)用
冷軋軋機(jī)油膜軸承系統(tǒng)故障分析與對策
新疆鋼鐵(2016年4期)2016-05-25 00:37:38
理想條件下BTA鉆鉆桿的渦動分析
微型軸流風(fēng)機(jī)低溫失效分析
高爐用軸流壓縮機(jī)的控制與實(shí)踐
河南科技(2014年5期)2014-02-27 14:08:33
基于LabVIEW的油膜渦動及油膜振蕩故障特征分析研究
普兰店市| 且末县| 沁源县| 肃宁县| 都江堰市| 腾冲县| 高青县| 扎兰屯市| 万山特区| 修水县| 大荔县| 武冈市| 南通市| 神农架林区| 双鸭山市| 广饶县| 孟州市| 桑植县| 祁东县| 神农架林区| 海口市| 孝感市| 长兴县| 桦甸市| 乐都县| 施甸县| 博兴县| 襄汾县| 琼结县| 丰县| 连平县| 曲沃县| 文登市| 张家川| 南康市| 岐山县| 密山市| 滨海县| 伊春市| 灌云县| 同江市|