高樹生,胡志明,侯吉瑞,熊 偉
(1.中國石油大學(xué),北京 102249;2.中油勘探開發(fā)研究院廊坊分院,河北 廊坊 065007)
實(shí)驗(yàn)巖樣是非均質(zhì)性較強(qiáng)的全直徑火山巖巖心,巖心的基本物性參數(shù)與實(shí)驗(yàn)結(jié)果見表1。表1中的孔、滲數(shù)據(jù)說明該火山巖樣都屬于低滲透儲(chǔ)層,但孔隙度變化很大,表明巖心的非均質(zhì)性較強(qiáng)。
表1 火山巖全直徑巖心物性參數(shù)
通過巖心氣驅(qū)水實(shí)驗(yàn),結(jié)合氣驅(qū)前后的核磁共振測(cè)試結(jié)果,可有效分析氣驅(qū)過程中巖心的非均質(zhì)性對(duì)多孔介質(zhì)大小孔道中氣水分布的影響[1-2]。由表1可知,2號(hào)巖心的氣驅(qū)水效率明顯偏低,而1號(hào)巖心滲透率很低,但其氣驅(qū)水效率卻較高,說明氣驅(qū)過程中氣水界面推進(jìn)相對(duì)均勻,氣竄發(fā)生的比較晚,巖心的非均質(zhì)性較弱,可見非均質(zhì)性嚴(yán)重導(dǎo)致氣竄產(chǎn)生過早是氣驅(qū)采收率低的主要原因。
圖1為2塊巖心氣驅(qū)前后對(duì)應(yīng)的T2弛豫時(shí)間譜。由圖1可知,1號(hào)巖心氣驅(qū)前后的T2譜線之間的面積明顯偏大,表明氣驅(qū)水效率高,達(dá)到53.90%;而2號(hào)巖心氣驅(qū)前后的T2譜線之間的面積要小得多,表明驅(qū)替過程中氣竄嚴(yán)重,氣驅(qū)水效率低,只有22.71%。這與巖心非均質(zhì)性觀察結(jié)果完全一致,研究結(jié)果證明了儲(chǔ)層的非均質(zhì)性是引起氣竄的關(guān)鍵因素。
CO2驅(qū)油實(shí)驗(yàn)中使用的驅(qū)替液是Ca(OH)2的水溶液,即石灰水[3-4]。石灰水中 Ca(OH)2的濃度達(dá)到0.008 g/L時(shí),遇到CO2后會(huì)產(chǎn)生沉淀。評(píng)價(jià)實(shí)驗(yàn)表明,100℃時(shí)Ca(OH)2的溶解度為0.08 g/L,大于產(chǎn)生沉淀的臨界濃度,可見儲(chǔ)層條件下CO2氣體遇到石灰水可以快速產(chǎn)生CaCO3沉淀,對(duì)非均質(zhì)的高滲透儲(chǔ)層形成封堵效應(yīng),達(dá)到防止氣竄、提高CO2氣驅(qū)采收率的目的。
圖1 1號(hào)及2號(hào)巖心氣驅(qū)前后對(duì)應(yīng)的T2弛豫時(shí)間譜
為了研究低滲儲(chǔ)層層內(nèi)非均質(zhì)性對(duì)于氣竄的影響[5],選擇 SY1號(hào)低滲透砂巖儲(chǔ)層巖心進(jìn)行CO2氣驅(qū)水防竄評(píng)價(jià)實(shí)驗(yàn),巖心物性參數(shù):長(zhǎng)度為4.97 cm,直徑為2.49 cm,孔隙度為16.7%,氣測(cè)滲透率為0.7010×10-3μm2。實(shí)驗(yàn)過程與結(jié)果見表2。
表2 SY1號(hào)巖心評(píng)價(jià)過程及結(jié)果
由表2可知,低滲透巖心地層水測(cè)滲透率僅為0.032 ×10-3μm2,地層水驅(qū)后改為 CO2氣驅(qū),注氣壓力為0.07 MPa,說明CO2氣體在低滲透巖心中的阻力很小;之后改為地層水驅(qū)替,穩(wěn)定壓力與初始水驅(qū)相同,說明巖心中注入的CO2全部溶于地層水中被驅(qū)替出來;此時(shí)開始注入濃度為0.1%的石灰水,注入過程中驅(qū)替壓力較水驅(qū)略有升高,滲透率略有降低,這是巖心堿敏效應(yīng)產(chǎn)生的結(jié)果,與儲(chǔ)層黏土礦物含量有關(guān),不影響實(shí)驗(yàn)結(jié)果;石灰水驅(qū)壓力穩(wěn)定后,注入CO2氣體,巖心的注氣壓力顯著增加,達(dá)到0.21 MPa,說明巖心對(duì)于CO2氣體的阻力較之注石灰水以前增加了2倍,石灰水與CO2發(fā)生反應(yīng)生成的CaCO3沉淀是導(dǎo)致低滲透巖心氣驅(qū)壓力顯著增加的主要原因??梢娫诘蜐B透儲(chǔ)層中先注入石灰水,可有效防止后續(xù)注入的CO2氣體發(fā)生氣竄,從而增加氣體波及體積,提高最終驅(qū)油效率。
為了研究低滲儲(chǔ)層層間非均質(zhì)性對(duì)于氣竄的影響,選擇2塊級(jí)差為3.6的低滲透砂巖巖心模擬層間非均質(zhì)儲(chǔ)層,進(jìn)行地層水、石灰水和CO2氣驅(qū)防竄評(píng)價(jià)實(shí)驗(yàn)[6-8]。巖心的物性參數(shù)見表3,實(shí)驗(yàn)過程與結(jié)果見表4。
表3 并聯(lián)實(shí)驗(yàn)巖心基本參數(shù)
表4 層間非均質(zhì)氣竄評(píng)價(jià)實(shí)驗(yàn)過程與結(jié)果
由表3、4可知,氣測(cè)滲透率分別為0.39×10-3、1.39 ×10-3μm2,極差為3.6 的2 塊低滲巖心的水測(cè)滲透率分別為 0.03 ×10-3、0.44 ×10-3μm2,水測(cè)滲透率級(jí)差近14倍,說明低滲透儲(chǔ)層氣測(cè)滲透率越低,在水驅(qū)過程中其滲透率損失程度越大,從而導(dǎo)致低滲儲(chǔ)層非均質(zhì)性增加,氣竄更加嚴(yán)重。因此,低滲透非均質(zhì)油藏水驅(qū)后期改注氣驅(qū)時(shí),防止氣竄是提高注氣效率的關(guān)鍵。
2塊巖心并聯(lián)后形成的非均質(zhì)儲(chǔ)層水測(cè)滲透率變?yōu)?.38×10-3μm2,略小于非均質(zhì)層中高滲層的滲透率,證明非均質(zhì)儲(chǔ)層的滲透率主要決定于其中的高滲層。水驅(qū)結(jié)束后改注石灰水驅(qū)替,由于堿敏效應(yīng),滲透率降低到0.28×10-3μm2,之后開始改注CO2氣驅(qū),由于巖心被石灰水飽和,因此在CO2的注入過程中發(fā)生反應(yīng)生成CaCO3沉淀,導(dǎo)致氣驅(qū)壓力不斷上升,直到高于水驅(qū)壓力(0.74 MPa),起到了防止CO2氣竄的作用,同時(shí)2塊巖心的出水量均有增加,特別是低滲巖心出水量顯著增加,證明在低滲透非均質(zhì)油藏中注石灰水后再注CO2氣驅(qū),防竄效果明顯,驅(qū)油效率顯著增加。氣驅(qū)結(jié)束后再進(jìn)行地層水驅(qū)替,發(fā)現(xiàn)水驅(qū)壓力明顯增加,直到1.56 MPa,之后再改注石灰水,溶解CaCO3沉淀,壓力才開始下降并逐漸穩(wěn)定在0.72 MPa,滲透率最低值降到了0.11×10-3μm2,與低滲透巖心的級(jí)差只有3.6,有效防止了氣竄的發(fā)生,同時(shí)又大大提高了CO2在低滲透儲(chǔ)層中的驅(qū)替能力。
圖2是水氣交替驅(qū)替過程中壓力的變化規(guī)律。由圖2可知,非均質(zhì)低滲透儲(chǔ)層在石灰水驅(qū)替結(jié)束后注入CO2氣體,巖心的滲流阻力顯著增加,防竄措施效果明顯。氣驅(qū)結(jié)束后注水驅(qū)壓力最高可以達(dá)到1.56 MPa,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于CO2氣驅(qū)前巖心的水驅(qū)壓力(0.59 MPa),封堵能力提高了3倍多。實(shí)驗(yàn)結(jié)果與單巖心封堵防竄評(píng)價(jià)結(jié)果基本一致,說明石灰水可以明顯增加低滲儲(chǔ)層CO2氣驅(qū)過程中的吸氣剖面,有效改善氣驅(qū)的防竄效果,提高最終驅(qū)油效率。
圖2 并聯(lián)非均質(zhì)巖心石灰水+CO2+地層水驅(qū)替壓力變化
為了評(píng)價(jià)防竄劑在低滲非均質(zhì)油藏注CO2驅(qū)油過程中的防竄效果,選取了滲透率級(jí)差為9的2塊低滲透巖心組成非均質(zhì)儲(chǔ)層,分別進(jìn)行“地層水+CO2+地層水”和“石灰水+CO2+地層水”2種驅(qū)替方式重復(fù)對(duì)比模擬實(shí)驗(yàn),研究不同氣水組合過程中的壓力變化及驅(qū)油效果,評(píng)價(jià)石灰水作為防竄劑封堵高滲層的能力。巖心的物性參數(shù)見表5,驅(qū)替過程中壓力變化見圖3,最終驅(qū)油效果見表6。
表5 非均質(zhì)驅(qū)油實(shí)驗(yàn)?zāi)P臀镄詤?shù)
圖3 兩巖心并聯(lián)組合在不同驅(qū)替方式下對(duì)應(yīng)的水驅(qū)壓力變化
表6 非均質(zhì)模型驅(qū)油實(shí)驗(yàn)的采出程度
圖3是2個(gè)并聯(lián)非均質(zhì)巖心在2種驅(qū)替方式下的壓力變化曲線,其中圖3a是地層水驅(qū)方式壓力變化曲線,圖3b是石灰水驅(qū)方式壓力變化曲線。由圖3可知,在水驅(qū)油過程中二者的壓力基本一致,最終都穩(wěn)定在3.5 MPa左右;但是注CO2驅(qū)替結(jié)束后再注地層水,二者的驅(qū)替壓力存在明顯的差別,前者驅(qū)替壓力穩(wěn)定在2.0 MPa,而后者的驅(qū)替壓力則穩(wěn)定在2.7 MPa以上。該結(jié)果表明,“石灰水+CO2+地層水”驅(qū)替方式的壓力明顯高于“地層水+CO2+地層水”驅(qū)替方式的壓力,證明石灰水在CO2驅(qū)油過程中可以起到較好的防竄效果。
由表6可知,在地層水或石灰水驅(qū)替模擬油過程中,高滲巖心采出程度較高,分別為20.52%和22.55%,而低滲巖心也有一定的采出程度,分別為5.50%和7.71%,2種驅(qū)替方式對(duì)應(yīng)的水驅(qū)采出程度分別為26.02%和30.26%,石灰水驅(qū)油采出程度比地層水驅(qū)高4.24個(gè)百分點(diǎn);水驅(qū)結(jié)束后分別注CO2定壓驅(qū)油,由于非均質(zhì)性強(qiáng),氣竄嚴(yán)重,2種方式對(duì)應(yīng)的高滲巖心的氣驅(qū)采出程度分別為0.48%和0.98%,而低滲巖心的氣驅(qū)采出程度均為0,注CO2后石灰水驅(qū)比地層水驅(qū)采出程度提高了0.5個(gè)百分點(diǎn);CO2驅(qū)替結(jié)束后再分別注地層水驅(qū)替,水驅(qū)方式對(duì)應(yīng)的高滲巖心采出程度為0.48%,低滲巖心的采出程度為0,而石灰水驅(qū)替方式對(duì)應(yīng)的高滲巖心采出程度為0.71%,低滲巖心的采出程度為0.48%,后一種驅(qū)替方式地層水驅(qū)采出程度提高了0.71個(gè)百分點(diǎn),且低滲巖心得到了動(dòng)用,2種驅(qū)替方式對(duì)應(yīng)的非均質(zhì)儲(chǔ)層總計(jì)采出程度分別為26.98%和32.43%,石灰水驅(qū)最終采出程度提高了5.45個(gè)百分點(diǎn)。由此可見,石灰水驅(qū)可以有效改善低滲儲(chǔ)層的非均質(zhì)性,調(diào)整儲(chǔ)層的吸氣與吸水剖面,防止氣竄,增加低滲儲(chǔ)層的動(dòng)用程度,延長(zhǎng)有效氣驅(qū)時(shí)間,從而達(dá)到提高CO2驅(qū)最終采收率的效果。
(1)儲(chǔ)層的非均質(zhì)性是低滲透油藏發(fā)生氣竄的主要原因,儲(chǔ)層滲透率越低,非均質(zhì)性越強(qiáng),氣竄越嚴(yán)重。
(2)石灰水可用作低滲油藏注CO2驅(qū)油開發(fā)的防竄劑,可以有效調(diào)整非均質(zhì)儲(chǔ)層吸氣剖面,增加驅(qū)替壓力,改善儲(chǔ)層的非均質(zhì)性。
(3)注水低滲透油藏,先注入一定量的石灰水再注CO2氣體,可以有效防止CO2氣竄的發(fā)生,延長(zhǎng)有效采油期,大大提高CO2的驅(qū)油效率。
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