呂雪冬,沈建軍
(內蒙古華電包頭發(fā)電有限公司,內蒙古 包頭 014000)
機組負荷450 MW,入口SO2質量濃度為1 950 mg/m3,出口SO2質量濃度為165 mg/m3,脫硫效率為91.54%。石灰石漿液的質量分數為24.5%,石灰石漿液流量為25 t/h,吸收塔漿液pH值為5.4。機組負荷上漲至580MW,入口SO2質量濃度增加到2600 mg/m3。吸收塔漿液pH值逐漸下降,由于石灰石漿液供漿調節(jié)門在自動狀態(tài),開度逐漸增加至100%,石灰石漿液流量達到最大值56 t/h,在6 h內吸收塔漿液的pH值逐漸降至4左右,出口SO2質量濃度增長至780 mg/m3,脫硫效率下降至70%,脫水系統無法正常運行,石膏含水量增加,真空泵電流增加,脫水后石膏呈白色稀泥狀。
煙氣中的SO2被噴淋漿液中的水吸收與煙氣分離形成亞硫酸
進入吸收塔的石灰石在偏酸性漿液中溶解
亞硫酸的氧化結晶反應:
由于鍋爐負荷增加或煤質改變,導致硫的質量分數增加,造成脫硫系統進口原煙氣SO2質量濃度突變,吸收塔內反應加劇,CaCO3的質量分數降低,pH值下降。為了提高吸收塔的pH值,要求增加吸收塔的石灰石漿液供漿流量(例如,石灰石供漿流量自動投入則會將調節(jié)門開大至100%)。但由于反應導致吸收塔漿液中CaSO3·HO的質量分數大量增高,但此時氧化風機的供氧流量一定,無法增加氧量使CaSO3·H2O迅速反應成 CaSO4·2H2O,由于 CaSO3·H2O可溶解性強先溶于水中,而CaCO3溶解較慢,CaSO3·H2O沉積在CaCO3顆粒表面,造成CaCO3顆粒無法與吸收塔漿夜溶解,石灰石漿液流量增加但吸收塔漿液的pH值反而下降,形成惡性循環(huán),吸收塔內的反應無法正常進行。作者對吸收塔漿液取樣化驗并與正常運行的化驗結果進行了對比,對比結果見表1。
表1 吸收塔漿液化驗結果對比
石灰石盲區(qū)現象也稱為漿液中毒,石灰石-石膏濕法煙氣脫硫產生石灰石盲區(qū)現象的原因很多,國內外關于石灰石盲區(qū)的成因還有如下4項。
(1)吸收塔漿液中Mg元素含量超標。由于石灰石粉中MgCO3質量分數過高,在吸收塔中造成Mg2+元素不斷增加,因Mg2+活性遠好于Ca2+,會發(fā)生同離子效應,在濃度較高的情況下首先結合陰離子,阻礙Ca2+與等離子的結合,從而抑制石灰石溶解速度。Ca2+與漿液中的,Cl-等離子結合產生的MgCO3,MgCO2等物質阻礙了吸收塔內各種化學物質的傳質過程,影響了各個環(huán)節(jié)的化學反應速度,造成脫硫反應過程受抑制。
(2)鋁、氟離子超標。漿液中的三價鋁和氟離子反應生成AlF3和其他物質的絡合物,呈黏性的絮凝狀態(tài),附著于CaCO3表面,會導致CaCO3顆粒表面封閉無法溶解和反應,造成石灰石盲區(qū),吸收塔漿液的pH值下降,脫硫率下降。
(3)Cl-濃度超標。吸收塔漿液中的Cl-主要來自于煙氣中的氯化物如HCl等,工藝水水質差也會使系統中的Cl-濃度越來越高,在吸收塔中氯化物大多是以CaCl2的形式存在,CaCl2濃度的增加會由于同離子效應抑制石灰石的分解速度,從而影響吸收塔內的化學反應。
(4)其他原因。吸收塔漿液密度高沒有及時外排,漿液中的CaSO4·2H2O過飽和會抑制CaCO3的溶解反應。靜電除塵器除塵后粉塵含量高或重金屬成分高,在吸收塔漿液內形成一個穩(wěn)定的化合物,附著在石灰石顆粒表面,影響石灰石顆粒的溶解反應;石灰石粉的細度CaO的含量不達標也會影響吸收塔內正常的化學反應。
(1)申請機組降低負荷,減少原煙氣SO2總量。在不考慮脫硫效率的前提下,先暫停向吸收塔內供石灰石漿液,維持一段時間后,低pH值循環(huán)運行。將吸收塔內過量的石灰石粉消耗掉再少量地向吸收塔內供漿,停止脫水系統運行。將吸收塔漿液外排或排至事故漿液箱進行置換,吸收塔補充工藝水和新鮮石灰石漿液保持正常液位。
(2)出現石灰石反應盲區(qū)現象后可增開1臺氧化風機,增加氧化風量,使CaSO3·H2O迅速反應成CaSO4·2H2O。
(3)若脫硫系統入口粉塵濃度超標,則調整靜電除塵器參數和振打方式,降低此處粉塵濃度。
(4)增加廢水排放量,降低吸收塔漿液中的氯離子和鋁、氟離子含量。
(1)脫硫效率低,出口二氧化硫含量超標,排放超標污染環(huán)境會受到環(huán)保部門的嚴厲處罰,影響單位經濟效益。
(2)吸收塔內的pH值過低,會加劇吸收塔內部及各水泵管道的腐蝕。
(3)脫硫系統無法正常運行,機組被迫降負荷,嚴重時會停機處理。
(4)超量添加石灰石漿液會造成浪費。
(1)保持脫硫系統原煙氣流量及SO2的質量分數在設計范圍內,避免超出力運行。
(2)脫硫系統在正常運行期間,保持穩(wěn)定的pH值,以避免pH值波動太大。加強對石灰石供漿調節(jié)門的監(jiān)視,若鍋爐負荷或原煙氣中的SO2質量分數突然增加時,應將石灰石供漿調節(jié)門改為手動調節(jié),根據原煙氣中SO2的質量分數緩慢調節(jié)供漿流量,避免因石灰石流量增加而出現石灰石盲區(qū)現象。
(3)運行中及時了解鍋爐負荷及煤質的變化,根據運行參數的變化情況提前分析,以縮短處理時間。
(4)調整靜電除塵器的運行參數和電場振打運行方式,提高靜電除塵器的工作效率,減少進入脫硫系統的粉塵量,加大廢水處理量,降低吸收塔漿液中的氯離子和鋁、氟離子含量。保持脫水系統正常運行,防止吸收漿液濃度過高,CaSO4·2H2O過飽和。
目前,國家對環(huán)境保護問題越來越重視,新建機組有取消旁路擋板設計的趨勢,若脫硫系統停運,主機也要同時停運。脫硫系統的投運率和二氧化硫的減排量與單位的經濟效益直接掛鉤。出現石灰石盲區(qū)現象會影響脫硫系統及主機的正常運行,通過對石灰石盲區(qū)的研究可以盡量避免此現象的發(fā)生,以提高脫硫系統的投運率。
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