任治富 張 華
(1.千陽縣崔家頭水廠 陜西 千陽 721100;2.千陽縣水溝供水站 陜西 千陽 721100)
千陽縣位于渭北旱塬西部丘陵溝壑區(qū),在寶雞市以北37km處,寇家河水電站修建于千河干流上,因其就地就河建站、無需超高壓遠距離輸送就地上網(wǎng)的優(yōu)點、建成后并入大電網(wǎng)10kV級饋路運行的小型水電站,全站有四處機組,裝機1000kW??芗液铀娬驹瓩C組配用變壓器是以機組設計出力在功率因數(shù)0.8時選型的,經(jīng)過改造投入電容,配主變?yōu)?80kv.a,機組設計保證出力145kW,按功率因數(shù)0.8要求,上網(wǎng)無功達到109kW,同時因其電源點分散,負荷分散,結(jié)算電量只能按照功率因數(shù)0.8考核計費,每月有幾萬kW·t有功電量不予結(jié)算,經(jīng)濟損失數(shù)千元,這樣就造成電站無功出力不足現(xiàn)象,因此研究電站無功不足原因和解決措施成為該電站安全、經(jīng)濟、高效、可靠運行的關鍵環(huán)節(jié)。
升壓變壓器選用不當。以降壓變壓器作升壓變壓器使用,這時有可能使發(fā)電機的機端電壓要升高到1.1~1.15倍左右的額定電壓才能并網(wǎng)發(fā)電。發(fā)電機機端電壓升高,因而導致發(fā)電機的功率因數(shù)值也隨之升高,功率因數(shù)上升,從而也就限制了無功的輸出;發(fā)電機的勵磁系統(tǒng)容量不足。當機端電壓達到1.05Ue時,定子鐵芯已經(jīng)飽和,在電樞反應去磁作用下,需勵磁電流加大,增加勵磁電流無功出力和機端電壓雖然稍有增加,但發(fā)熱嚴重,限制了勵磁調(diào)節(jié),也就限制了無功輸出。向電網(wǎng)發(fā)無功,必然影響有功的輸出,人為地將勵磁調(diào)至最小,造成發(fā)電機在“欠勵磁”狀態(tài)下運行,加重電網(wǎng)中的無功負擔,造成不應有的有功損耗;小型水電站并網(wǎng)后饋路線路長20km,饋路線徑小,負荷不能就地平衡,若在用電高峰時,母線電壓在420V以上,超出發(fā)電機額定電壓400V數(shù)值,又加之該電站三臺幾組都是硅整流勵磁型式。在母線電壓高于額定值運行,將超出其設計工作點,若提高勵磁電壓,勵磁電流又超額運行又不安全,所以說勵磁裝置調(diào)整不恰當,致使發(fā)電機電壓外特性調(diào)差系數(shù)不合適,從而導致并聯(lián)運行機組間所負擔無功功率分配不合理;設計單機容量小,保護簡單,在饋路分段熔絲熔斷一相的情況下,有時不能脫扣,造成發(fā)電機缺相運行,此時電容若投運,三相無功補償平衡將被打亂,不僅能嚴重影響電容器壽命,也導致電機的正常使用壽命。
根據(jù)政策,目前收購的上網(wǎng)電在計量計費點,按功率因數(shù)等于0.8計算,即1 kW·h有功配0.75 kvarh無功收購,并按欠3 kvarh扣除1 kW·h有功。雖然這樣,對于寇家河這種徑流式小水電站,在豐水期,為了盡量減少棄水,搶發(fā)有功,減發(fā)無功,寧可扣除部分電費,造成發(fā)無功不足的現(xiàn)象;又現(xiàn)行售電量結(jié)算辦法是扣除變壓器鐵損持計算,因鐵損數(shù)遠大于銅損數(shù)扣除變壓器鐵損之后,無功電量就難以滿足結(jié)算的要求,售電結(jié)算時就損失四千到五千元。可見扣除變壓器鐵損,勢必就要使電站降低功率因數(shù)運行,顯然是不經(jīng)濟合理的。
采用改善勵磁條件,增大勵磁電流的方法是改善上網(wǎng)電量和供電質(zhì)量的重要條件,對于勵磁發(fā)電機組,運行時其功率因數(shù)一般可以達到0.8額定值,只需補償變壓器的鐵損。對于自勵恒壓硅整流勵磁的機組,運行時其母線電壓若高于400V且機組滿載時,功率因數(shù)一般高于0.8。所以必須視機組具體情況確定補償容量。在實際投運時,因受母線電壓、室溫變化等影響,只能在允許情況下間斷投運。故確定補償容量時,應先滿足抵消變壓器鐵損,再增加一到二倍的電容量,并分裝成二到三組靈活投運。
這是有效改善水電站無功上網(wǎng)電量不足的有效措施,也是增大無功上網(wǎng)電量的有效途徑之一。利用廢舊機組做調(diào)相運行,對寇家河原機組準備報廢一套75kW水輪機,改建時未拆除,經(jīng)修復,在水量有余的情況下,投入調(diào)相運行,每月可發(fā)無功2萬kW·h左右,在千河干流水量余度不大時,就無法投入運行。將升壓變壓器的分接頭調(diào)到10.5/0.4千伏檔,母線電壓有所降低,但在全站開機滿發(fā)上網(wǎng),且用電低谷時,電壓仍在430V以上,無功還是不足。
增設電力電容是有效補償無功電量不足的途徑,用電容器補償無功,為了抵消變壓器鐵損,在電網(wǎng)電壓較低時,增發(fā)無功,在技改時購置了BW-0.4-16-3型電容器64kW,允許在不超過1.1倍額定電壓下長期運行,安裝在無功最欠的幾組投運實驗,當電壓高于430V時退出投運。當月投運200多·h,增發(fā)無功 1萬余 kW·h,取得了明顯的效益。隨后,裝了64kW電容器,經(jīng)過兩年多的投運實驗,證明其操作方便,后送到電容器廠經(jīng)測試一切指標均合格,說明其比較耐用。隨之給幾個機組各裝了56kW電容器,這樣全站每月可增發(fā)無功電量達到5萬kW·h以上,但母線電壓高,不能全天投運,限制了效益的進一步發(fā)揮。曾準備將11±5%/0.4kV的升壓變壓器替換為10±5%/0.4kV配電變壓器,但考慮到饋路電壓過高,對沿途用戶用電不利,也不符合規(guī)范要求。為此建議電力部門調(diào)整饋路電壓,沿途增加負荷。同時寇家河水電站變電所檢修時將主變分接頭調(diào)到高變比檔,并調(diào)整負荷。電站母線電壓基本恢復正常,電容可以全天投運,補償效果大增,這樣以來連續(xù)創(chuàng)結(jié)算電量最高記錄,當月結(jié)算42萬kW·h,第二月結(jié)算48kW·h,增發(fā)無功近20萬kW·h,并充分利用上游隴縣段家俠電站投運后的水庫調(diào)節(jié)水量,多發(fā)有功電量,取得了很好的經(jīng)濟效益。
針對變壓器熔絲常爆,可用感抗為容抗6%的電抗器抑制,切斷時過電壓有放電聲,采用氧化鋅避雷器保護電容器,選用耐壓525V的電容器;對母線過電壓時,完善過電壓保護,操作過電壓可用低壓避雷器消除,饋路缺相運行后,由于過補償產(chǎn)生過電壓,此時應立即使電容器退出運行,為此應增加一套過電壓自動保護裝置;合閘涌流用電抗器抑制,感抗值6%即可,更換電容器時選用BW0.525-16-3型產(chǎn)品,更新變壓器時選用SLj7系列有載調(diào)壓低損耗變壓器,將更有利于電站設備安全運行和靈活掌握,進行合理補償。
采用電容器補償前,電站發(fā)有功為885120kW·h,發(fā)無功為282170kW·h,累計運行8013小時,平均發(fā)有功110.461kW·h,配發(fā)無功35.214kW·h,結(jié)算售電情況見下表。采用電容器補償后,工共運行7243h,發(fā)有功793860kW·h,發(fā)無功 551940kW·h,平均發(fā)有功109.6kW配發(fā)了無功76.2kW,無功是補償前的2.16倍,售電結(jié)算情況見表1。
和補償前相比,平均每月少損失1222.01元,年增加經(jīng)濟收入14664.12元。在實驗補償?shù)幕A上增加了140kW電容器,調(diào)整了饋路電壓及負荷,無功基本滿足結(jié)算售電要求,半年內(nèi)共發(fā)電有功222.32萬kW·h??鄢儔浩鲹p耗及廠用電后,結(jié)算售電216.96萬kW·h,不予結(jié)算的有功僅5899kW·h,損失極少,而當另一個機組投運了半年,一個機組停機改建的情況下,全年全站實發(fā)電283.821萬kW·h,結(jié)算售電257.077萬kW·h,不予結(jié)算的有功電量達26.4萬kW·h,損失13206元。若全部機組投運,損失更大,可見無功補償效益顯著。
表1 售電結(jié)算表
小水電站無功上網(wǎng)電量不足,不僅可通過技術改進,增加設備無功電量,同時通過政策因素和管理措施,對水電站無功電量的進行技術和經(jīng)濟考核,以此改善電網(wǎng)功率因數(shù)、降低電網(wǎng)電能損失,提高電氣設備運行效率,為構(gòu)建節(jié)約、和諧、生態(tài)、環(huán)保型社會將產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟效益和社會效益。