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沿溝煤礦副井井窩排水工藝的改進(jìn)

2013-11-06 01:24:52葉迪保華曉寅
江西煤炭科技 2013年4期
關(guān)鍵詞:井井水倉副井

葉迪保,華曉寅

(樂平礦務(wù)局 沿溝煤礦,江西 樂平333304)

1 概述

樂平礦務(wù)局沿溝煤礦技改井采用立井多水平分區(qū)式開拓,一水平(-120m)開采已經(jīng)基本結(jié)束,二水平(-270 m)還在開采,三水平(-475m)正在開采。

礦井采用立井提升,立井井口標(biāo)高為+78m,井筒內(nèi)滴水大,水量隨季節(jié)性變化。主立井井筒凈直徑5.0m,井筒深638m,井筒內(nèi)裝備了一對(duì)9t箕斗,裝載點(diǎn)為-505m水平,-550m水平還設(shè)有清撒硐室,將箕斗裝載過程中漏下的煤進(jìn)行清理;同時(shí)在-550m建有排水系統(tǒng),將井筒內(nèi)的滴水利用潛泵排到-475m主要運(yùn)輸大巷;副立井井筒凈直徑6.0m,井筒深度580m,井筒內(nèi)裝備了一對(duì)1t礦車即兩礦車單層罐籠。-475m為該礦運(yùn)輸大巷最深水平,副井井筒-475m以下設(shè)有井窩,副井罐裝平衡的扁尾繩最低點(diǎn)到-490m,井窩最低點(diǎn)標(biāo)高為-494.3m,且無其它巷道與之相通,井窩內(nèi)長年都有積水。

2 副井井窩積水問題提出

2.1 原副井井窩排水系統(tǒng)

為防止副井井窩內(nèi)積水上漲,淹沒扁尾繩,造成副井罐籠配重減少,致使副井無法提升,井窩內(nèi)裝有兩臺(tái)潛水電泵,負(fù)責(zé)將井窩內(nèi)積水水位控制在-492m以下。副井井窩原有排水工藝程序?yàn)椋好刻煊桑?75m中央泵房水泵司機(jī)負(fù)責(zé)將井窩內(nèi)潛水電泵開啟,一旦無水流出,即要將潛水泵停止運(yùn)轉(zhuǎn),φ50mm軟管將水排入-475m大巷主排水溝,進(jìn)而匯入-475m水倉,再利用中央泵房的水泵將水排到地面。

2.2 副井井窩積水存在的問題

2006年10月技改井首采區(qū)開始試生產(chǎn),經(jīng)過近7年的開采運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)副井井窩積水嚴(yán)重,其排水工藝存在許多安全隱患。

(1)由于副井井窩較深,加之井筒內(nèi)光線不好,很難查看到副井井窩內(nèi)的積水情況,造成潛水泵的開、停時(shí)間難以掌握,尤其是雨季,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)扁尾繩被淹的現(xiàn)象。每淹一次都需要停止副井提升工作2小時(shí)以上,用于排除井窩內(nèi)的積水。而副井是負(fù)責(zé)提升全礦人員上下的,淹扁尾繩造成副井絞車不能提升,給礦井安全生產(chǎn)帶來很大的安全隱患。

(2)由于負(fù)責(zé)副井井窩的排水工是由中央泵房水泵工兼職的,排干水后若沒有及時(shí)關(guān)停潛水泵,常會(huì)造成排干井窩內(nèi)的積水后未停泵而燒壞潛水泵。根據(jù)沿溝煤礦的記錄統(tǒng)計(jì),2012年全年淹扁尾繩多達(dá)4次,因潛泵排干積水后仍繼續(xù)工作而燒壞潛水泵6臺(tái)。

(3)由于潛水電泵在-493m處,當(dāng)潛水泵被損壞后,電工必須下到-493m處將舊泵拆除,并將新潛泵引入井窩積水區(qū)內(nèi)裝好。因井窩為盲巷,加之井窩內(nèi)堆積物腐爛,井窩內(nèi)異味相當(dāng)難聞,并伴有缺氧現(xiàn)象,每次換水泵時(shí)一般都會(huì)影響副井提升在4小時(shí)以上,而且井窩內(nèi)滴水大,無檢修平臺(tái),井窩底有1m多深污泥,人員只能站在托梁上作業(yè),工作難度及危險(xiǎn)性極大。

(4)井窩內(nèi)污泥長年累積,每年清理時(shí),都是在井窩污泥面上搭浮板,清理人員站在浮板上清污泥,清理難度相當(dāng)大。

3 副井井窩排水改進(jìn)實(shí)踐

3.1 副井井窩排水工藝改進(jìn)

(1)制定副井井窩排水工藝改進(jìn)方案。沿溝礦針對(duì)井窩排水工藝存在問題,組織相關(guān)工程技術(shù)人、作業(yè)人員通過現(xiàn)場認(rèn)真考察、結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際,制定副井井窩排水工藝改進(jìn)方案(見圖1)。

圖1 副井井窩排水改造示意

(2)設(shè)計(jì)放水上山。2013年4月份完成了副井井窩排水工藝的改造設(shè)計(jì)方案。副井井筒最深點(diǎn)為-494.3 m,主井與副井井口相距30m,主井裝載硐室在-505m,與副井井窩最低點(diǎn)相差11m,從-505m水平施工一條上山至副井井窩,能安全有效地解決副井井窩排水工藝存在的問題。

(3)施工放水上山。放水上山施工從開門口向內(nèi)8.782m為中,再從48°方位施工5.977m平巷后,按原方位坡度為35°施工10.46m上山,再以原方位施工5m平巷與副井井筒貫通,為減輕放水上山施工對(duì)副井井臂造成損傷,貫通點(diǎn)為放水上山巷道頂點(diǎn)與井窩最低點(diǎn)相交。放水上山施工到離井窩5m處時(shí),用油壓鉆向巷道前方打8個(gè)放水眼,將井窩內(nèi)污泥及水放掉。

(4)設(shè)置專用水倉。在-505m設(shè)置一個(gè)專用水倉,水倉內(nèi)安設(shè)潛水電泵。為避免井窩內(nèi)大顆粒物料或懸浮物堵塞潛水電泵,水倉一分為二,采用10mm×10mm篩網(wǎng)隔開,前段為排水區(qū),后段為沉淀、過濾區(qū)。

3.2 副井井窩排水工藝改進(jìn)效果

(1)副井井窩經(jīng)改造后的排水工藝流程。副井井筒內(nèi)的滴水落入井窩后,通過放水上山流入-505m水倉,再通過篩網(wǎng)過濾后,用潛水電泵轉(zhuǎn)排到-475m大巷主排水溝內(nèi)。-505m排水工作由裝載站信號(hào)工負(fù)責(zé),并在水倉內(nèi)裝有水位報(bào)警儀,水滿后(或到達(dá)最低水位)發(fā)出報(bào)警,提示信號(hào)工開泵或關(guān)泵。

(2)副井井窩經(jīng)優(yōu)化改造后的效果。優(yōu)化改造后,有效地解決了副井井窩內(nèi)長年積水的安全問題,大大地減輕了礦井電工維修工作量,順利地實(shí)現(xiàn)了副井井窩負(fù)壓通風(fēng),可避免因副井井窩積水問題而影響礦井提升,每年節(jié)省電費(fèi)、清理副井井窩污泥費(fèi)、電工維修費(fèi)用10萬余元。

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