邵占輝
(中油遼河油田公司鉆采工藝研究院,遼寧盤錦 124010)
小洼油田是稠油熱采區(qū)塊,部分油井因抽油泵凡爾漏失影響到油井產(chǎn)量和抽油泵的使用壽命。經(jīng)初步統(tǒng)計,小洼油田每年檢泵約300井次,其中有108井次為泵漏造成的檢泵作業(yè),約占36%。油井泵漏生產(chǎn)上主要表現(xiàn)為下泵生產(chǎn)一段時間后發(fā)生固定凡爾漏失、泵效降低、產(chǎn)量下降,影響到油井的正常生產(chǎn)和油田開采經(jīng)濟(jì)效益。通過現(xiàn)場檢查分析,造成固定凡爾漏失的主要原因是固定凡爾內(nèi)有砂、雜質(zhì)或被液流刺漏后關(guān)閉不嚴(yán)。尤其是近幾年小洼油田發(fā)現(xiàn)油井含有硫化氫,硫化氫的腐蝕對泵效也產(chǎn)生一定的影響。為解決泵漏問題,提高油井泵效和產(chǎn)量,在小洼油田現(xiàn)場應(yīng)用了流線型無磁閥防漏固定凡爾,措施后油井穩(wěn)產(chǎn)期明顯延長,見到了較好的增產(chǎn)效果。
現(xiàn)場對漏失抽油泵解剖發(fā)現(xiàn),固定凡爾座內(nèi)有砂或雜質(zhì),有的球座密封面刺漏現(xiàn)象嚴(yán)重,有的即使不嚴(yán)重,地面真空度實驗也遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到要求。造成抽油泵漏失原因主要有以下三點:
1)抽油泵普通固定凡爾或硬質(zhì)合金固定凡爾本身具有磁性或吸磁性,在井下工作時,由于地磁性的影響或油井使用過強磁防蠟器、強磁打撈工具等,凡爾的密封表面容易附著管桿磨損所產(chǎn)生的金屬鐵屑,使抽油泵固定凡爾關(guān)閉不嚴(yán),漏失嚴(yán)重,氣大井或大排量井容易刺壞凡爾,造成頻繁作業(yè)檢泵。
2)對于普通材質(zhì)固定凡爾硬度低,遇到高含砂井,固定凡爾關(guān)閉時,由于砂粒墊在密封面上,除密封不好外,頻繁開啟、關(guān)閉,密封面容易損壞,加劇了漏失和刺壞現(xiàn)象。
3)普通材質(zhì)固定凡爾耐腐蝕性差,在含腐蝕性介質(zhì)的油井中會因腐蝕而損壞球座,造成固定凡爾關(guān)閉不嚴(yán)。
2.1.1 采用無磁硬質(zhì)合金固定凡爾
常用固定凡爾的材質(zhì)的物理性質(zhì)對比見表1。無磁硬質(zhì)合金固定凡爾與普通材質(zhì)固定凡爾相比,硬度高、耐腐蝕;與普通硬質(zhì)合金固定凡爾相比,硬度基本相同,但抗彎強度、沖擊韌性和耐腐蝕性高。最主要的是無磁硬質(zhì)合金固定凡爾沒有磁性和吸磁性,能顯著降低或克服磨損、刺壞而引起的漏失問題,提高了泵效,延長了抽油泵的使用壽命。
表1 物理力學(xué)性能對比
2.1.2 固定凡爾系統(tǒng)采用流線型結(jié)構(gòu)
一般固定凡爾系統(tǒng)結(jié)構(gòu)本身不合理,延續(xù)四孔式蘇式固定凡爾罩結(jié)構(gòu),進(jìn)液時,液流阻力大,凡爾球起跳高度、油流通道面積等都不盡合理,嚴(yán)重影響泵的充滿系數(shù),而無磁閥防漏固定凡爾系統(tǒng)采用流線型結(jié)構(gòu),見圖1。固定凡爾罩采用了三個梅花瓣和導(dǎo)向筋流線型結(jié)構(gòu),固定凡爾座與下接頭之間的直徑突變改為直徑緩慢變化的流線型結(jié)構(gòu),以減小液體進(jìn)泵阻力,提高了泵的充滿系數(shù)。另外,導(dǎo)向筋可以扶正固定凡爾球,適于在斜井中應(yīng)用。
流線型無磁閥防漏固定凡爾與同類產(chǎn)品相比,其技術(shù)特點有:1)增加了材質(zhì)的硬度、沖擊韌性和耐腐蝕性,提高了固定凡爾抗流體沖刷和抗腐蝕性能,減少泵漏的發(fā)生。2)能顯著降低或克服磨損、刺壞而引起的漏失問題,提高泵效,延長抽油泵使用壽命。3)采用梅花瓣、導(dǎo)向筋流線型凡爾罩結(jié)構(gòu),有效地減小了液體進(jìn)泵阻力,提高了泵的充滿系數(shù)。4)現(xiàn)場應(yīng)用簡便,可直接連接在原泵的固定閥下即可,不增加操作成本。
流線型無磁閥防漏固定凡爾技術(shù)在小洼油田現(xiàn)場應(yīng)用50井次,現(xiàn)場應(yīng)用表明,該技術(shù)成熟,閥組硬度高、耐沖刷、耐腐蝕性能好,降低或克服因磨損或刺壞而引起的泵漏失問題,提高了泵效,增加了油井產(chǎn)量,延長了檢泵周期?,F(xiàn)場應(yīng)用中對措施后的檢泵井進(jìn)行了檢查,未發(fā)現(xiàn)流線型無磁閥防漏固定凡爾有磨損或刺漏現(xiàn)象。
項目投入資金7.5×104元,泵效提高了4.6%,減少檢泵作業(yè)11.9井次,措施有效率達(dá)到90%,日產(chǎn)油水平達(dá)104 t。與措施前對比,平均單井檢泵周期延長17.3 d,平均單井日產(chǎn)液量增加2.57 m3,平均單井日產(chǎn)油量增加 0.51 t,累計增產(chǎn)原油1 403.2 t,創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益 224.2 ×104元,投入產(chǎn)出比達(dá)1∶30.9。
洼8-4井2012年3月27日注汽后下泵生產(chǎn),采油曲線見圖2。6月13日液降,檢泵原因是泵漏,現(xiàn)場檢查固定凡爾座有刺漏痕跡,致使抽油泵固定凡爾關(guān)閉不嚴(yán),漏失嚴(yán)重。該井本次檢泵周期為79.2 d,泵效由初期的73.7%逐漸下降到45.5%,后關(guān)井。
6月16日洼8-4井下入流線型無磁閥防漏固定凡爾后開井生產(chǎn),到12月31日該井已連續(xù)正常生產(chǎn)192 d,開井初期泵效為50.8%,目前為59.1%,與措施前對比,檢泵周期延長了2.4倍,累計生產(chǎn)原油 326.4 t,增產(chǎn)原油 136.3 t,目前日產(chǎn)液量 11.2 m3,日產(chǎn)油 2.7 t,見到了較好的穩(wěn)產(chǎn)效果。
1)小洼油田現(xiàn)場試驗應(yīng)用表明,流線型無磁閥防漏固定凡爾硬度高、抗流體沖刷和抗腐蝕,減少了檢泵作業(yè)井次,延長了油井檢泵周期,提高了泵效,增加了油井產(chǎn)量,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
2)流線型無磁閥防漏固定凡爾技術(shù)先進(jìn),現(xiàn)場應(yīng)用方便,不增加操作成本,具有投入少、產(chǎn)出高的特點,值得繼續(xù)推廣應(yīng)用。
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